張 沫
(武漢金中石化工程有限公司,湖北 荊門 448000)
2017年荊門石化罐區液位及控制系統完善項目由本公司設計,按照中國石油化工股份有限公司罐區隱患排查治理攻堅戰要求,荊門石化業主對在用儲罐儀表進行了認真排查。發現罐區液位儀表大多采用鋼帶液位計,使用年限長(大多數是20世紀90年代投用的),故障多。多數罐沒有液位報警,有液位報警的誤報警也多;只有少數罐有溫度遠傳儀表。室內監控以盤裝二次表為主,個別采用PLC系統的,也已達到使用年限。荊門石化罐區儀表存在較大安全隱患,急需改造。本文只對該項目的控制系統改造部分進行論述。
荊門石化原油罐區共有在用儲罐15座,室內監控以盤裝二次表為主。原油罐區分布山溝中,非常分散,系統管線復雜、距離長。罐組距離原油操作室最遠的有500 m,電纜敷設難度大,而且系統管廊上沒有貫通的儀表槽盒可利用,老舊的系統管廊也沒有足夠的空間安裝較大的儀表槽盒。最終選擇根據地理位置分罐組布置現場防爆柜,柜內安裝G5控制系統。現場儀表電纜匯入現場防爆接線箱后,通過多芯電纜安裝了G5的防爆柜。示意圖如圖1所示。

圖1 G5系列電纜連接示意圖Fig.1 Schematic diagram of G5 series cable connection
G5系列分為冗余型控制器GCU511-S及非冗余型控制器GCU512-S,原油罐區有聯鎖控制,因此本次選擇冗余型控制器GCU511-S。同時,系統配置冗余電源和網絡,大大提高了系統的可靠性[1]。G5系列為機架組裝模式,控制器、電源模塊、通訊模塊、I/O卡件與對應的基座配合使用,安裝于本地機架的槽位,配置靈活,安裝方便。在項目實施過程中,設計院提供I/O明細、配電需求、組態資料,由浙大中控系統集成廠家做好系統配置。系統廠家將交換機、電源、機架、端子、繼電器等集成好后,按需配置現場防爆柜。需要注意的是,防爆柜盡量預留一部分后期改造所需的空間,同時設計院要根據現場配線情況,提供準確的電氣接口規格和數量并為以后考慮預留量。原油罐區網絡示意圖如圖2所示。

圖2 原油罐區網絡示意圖Fig.2 Schematic diagram of crude oil tank farm network
通過圖2可以看到,各罐組之間系統槽盒只需要敷設冗余通訊光纜,大大降低了施工難度和電纜敷設量,節省了工程成本,對于罐組分散、系統槽盒空間有限的改造工程特別適用。在實施過程中,根據工程地點的不同,罐區控制系統還應做好接地、防雷工作[2],本文就不具體展開討論了。
荊門石化潤滑油罐區分為四罐區、五罐區、六罐區、八罐區共58臺儲罐,室內監控以盤裝二次表為主。其中,四罐區、五罐區、六罐區地理位置相對集中,八罐區距離四罐區、五罐區、六罐區約1000m。每臺潤滑油罐設置1臺音叉開關進行高液位報警;設置1臺雷達液位計進行遠程液位指示及高高液位報警、低液位報警、低低液位報警;設置1臺溫度變送器進行遠程溫度指示及溫度高報警,沒有聯鎖和控制回路。根據這些特點,選擇了分區域布置現場防爆柜,柜內安裝G3控制系統。現場儀表電纜匯入現場防爆接線箱后,通過多芯電纜安裝了G3的防爆柜。接線示意圖如圖1所示。
G3系列為一體化控制器結構,包含兩路以太網接口、若干個可插拔式端子、一組撥碼開關以及若干個指示燈。G3系列有4種配置,分別為GCU321、GCU322、GCU323、GCU324,區別是其集成的I/O點配置不同。本次潤滑油罐區I/O點主要為DI信號較多,所以選用了GCU323,其配置有十六通道DI點,8通道DO點,3通道通訊點。同時,配置1個分布式RTU模塊(E型),以滿足模擬量輸入信號的控制需求。G3系列一個控制分區內最多可帶31個分布式RTU模塊(E型)和64個分布式RTU模塊(R型)。通常一體化控制器所帶I/O點無法滿足項目要求時,通常通過帶分布式RTU模塊的形式來對系統進行擴展。在項目實施過程中,設計院和系統成套商的分工與G5系列相同。現場防爆柜由系統廠商成套,同樣需要注意防爆柜的空間、電氣接口配置的問題。潤滑油罐區網絡示意圖如圖3所示。
通過圖3可以看出,各系統之間僅需要敷設單根通訊光纜即可。

圖3 潤滑油罐區網絡示意圖Fig.3 Network diagram of lubricating oil tank farm
通過上述2個罐區不同系統的應用可以發現,G3和G5系列最大的區別在于其結構形式的不同,這樣可以讓其滿足不同的需求。G5系列在控制、聯鎖回路較多的場合更加可靠;G3系列在監控回路較多的場合用起來更加經濟、實惠。其結構圖分別如圖4所示。

圖4 G3和G5系列結構示意圖Fig.4 Structure diagram of G3 and G5 series
G3和G5系列的網絡拓撲規范都支持菊花鏈型、星型、環形。本次改造均采用了環形網絡結構,其好處是:其中一段網絡故障時,不影響到系統的正常工作。在遇到不同的情況時,可以根據需求選擇合適的網絡拓撲結構[2]。不同的是G3系列網絡做不到冗余配置。
智能無線THUM適配器可與兩線制或四線制HART設備通訊,采集現場儀表的HART信號[3],轉為無線WirelessHART(IEC62591工業標準)信號傳輸。通過智能無線網關1420接受無線信號,并通過RS485通訊至控制系統。
無線WirelessHART(IEC62591工業標準)網絡可自組織、自適應網絡路徑選擇,設備自動尋找最佳通訊路徑。網絡會持續監控路徑性能是否下降,并自我修復,無需人工干預,支持星狀和網狀拓撲。
荊門石化九罐區和十罐區為石蠟裝置罐區,其布置相對集中,整體地勢比石蠟裝置高,與裝置僅一路之隔。石蠟裝置現有DCS控制系統,罐區儀表改造采用無線通訊網絡,雷達液位計配智能無線適配器THUM及智能無線網關1420進行數據傳輸和接收;智能無線網關1420輸出RS485信號至石蠟DCS系統;現場溫度變送器、音叉開關與智能無線適配器THUM通過無線Wireless HART傳輸信號。石蠟控制室內配1個罐區操作站,石蠟DCS新增1塊RS-485通訊卡,通訊卡與智能無線網關1420之間通過對絞通訊電纜連接。網絡示意圖如圖5所示。

圖5 石蠟罐區網絡示意圖Fig.5 Schematic diagram of paraffin tank farm network
溫度變送器、音叉開關均選用了羅斯蒙特無線變送器,電源為現場鋰電池供電。雷達液位計因為工況條件選用了高頻雷達,功耗較高,電源需另外提供。如果工況合適可用導波雷達液位計的場合,電源也可選擇鋰電池供電。根據功耗的不同鋰電池的使用周期一般在2年左右,儲存周期可達10年。這樣只需要敷設雷達液位計的電源電纜,大大減少了電纜的工程量。無疑在這種只有監視回路并且罐組相對集中,中間無遮擋的情況下,此方案可大大降低工程成本,且易于實施。
通過以上工程實例,在同一個項目中并沒有選擇同一類控制系統。因為每個罐區的實際情況各有不同,所以共選擇了3種控制系統。每種控制系統這里僅舉例了其中一個罐區來與大家分享,關于如何選擇合適的控制系統,大致可以從以下幾個方面來考慮:①罐區地理分布;②儲罐現場儀表類別;③生產對罐區的控制需求;④罐區現有自動化水平;⑤系統槽盒路由的實際情況;⑥投資成本的控制。
罐區控制系統解決方案在實際工程中的應用還有很多,如傳統的DCS控制系統以及現場總線技術在罐區中的應用[3]。自動化行業本身就是一個技術更新速度較快的行業,新的技術能給大家提供更多的控制解決方案。希望隨著國內技術水平的提高,更多的技術能夠自主化,對于工程投資成本控制和后期維護是非常有利的。