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OCC造紙白水脫色后用于混合辦公廢紙脫墨漿生產的實踐

2021-09-16 06:22:50錢曉東張小紅
中國造紙 2021年8期

錢曉東 張小紅 張 宇

(浙江景興紙業股份有限公司,浙江平湖,314214)

隨著國家節能減排政策的進一步實施,作為耗水大戶的造紙行業面臨嚴峻的技術改革[1],其中造紙廢水的凈化回用越來越受到重視[2-4]。浙江景興紙業股份有限公司(以下簡稱景興紙業)PM15紙機主要生產白面牛卡紙,面層使用混合辦公廢紙(MOW)脫墨漿,底層使用廢舊瓦楞箱紙板(OCC)漿。PM15紙機在制漿段的清水主要補充在面層,用于MOW脫墨漿浮選前的稀釋,清水日耗用量約3500 t。由于OCC漿料顏色深、濁度高,因此面層和底層的白水系統完全獨立,避免底層白水混入面層白水影響MOW漿料的白度。PM15紙機面層和底層清白水的濁度和色度如表1所示。從表1可以看到,底層OCC清白水的濁度和色度均明顯高于面層MOW清白水。

為了達到節能降耗的目標,景興紙業計劃回用部分底層OCC清白水,經淺層氣浮[5-6]凈化去除濁度和色度后,達到表1中回用水要求(濁度<160 NTU,色度<900 CU),就可以替代部分清水用于面層MOW制漿。淺層氣浮的日處理量保持3000 m3/天,目前采用的方案是氣浮前添加絮凝劑陰離子聚丙烯酰胺(APAM),用量12 mg/L。經該方案處理后,氣浮出水濁度明顯降低,但色度去除不明顯。景興紙業嘗試用該水樣替換MOW制漿用清水,替換量1000 m3/天,但替換后MOW脫墨漿的白度嚴重下降,不能滿足生產標準。經調試,為了不影響MOW脫墨漿的白度,最大的清水替換量僅為300 m3/天。

表1 PM 15紙機白水濁度和色度及回用水要求Table 1 Turbidity and color of PM 15 white water samples and reuse requirements

為了進一步降低氣浮出水的色度,替換更多MOW制漿用清水,采用了供應商B提供的脫色方案,即脫色劑聚硅酸硫酸鋁(PASS)+脫色劑改性雙氰胺甲醛樹脂(MDF)+固體絮凝劑APAM。景興紙業分別進行了實驗室評估和中試試驗,連續運行3個月后進行了經濟效益的評估。

脫色劑PASS是一種聚硅酸硫酸鋁鹽的無機高分子,帶有較強的陽離子性,比傳統的聚合氯化鋁(PAC)和聚合硫酸鋁等有更強的脫色和除濁性能。脫色劑PASS靠氫鍵和靜電引力作用,使水中溶解的染料微粒聚集形成膠體,再通過后續的絮凝作用將其除去。脫色劑MDF是一種改性的陽離子雙氰胺甲醛樹脂,對木素溶解物中帶磺酸基的發色物質有更強的結合作用,適用于造紙廢水的脫色。固體絮凝劑APAM相對分子質量大約1000萬,電荷密度10%~20%。

1 實驗室評估

1.1 材料及儀器

脫色劑PASS、脫色劑MDF和固體絮凝劑APAM,取自供應商B;實驗用水,取自PM15紙機的OCC清白水;JJ-4C六聯異步混凝攪拌器,常州市金南儀器制造有限公司;HACH 2100Q濁度儀、色度儀、HACH1900分光光度計,哈希水質分析儀器(上海)有限公司。

1.2 實驗方法

首先將絮凝劑溶解配制成質量分數0.1%的溶液,脫色劑配制成質量分數1%的溶液。分別量取1000 mL進淺層氣浮機前的OCC清白水于2000 mL玻璃燒杯內,將燒杯放入六聯異步混凝攪拌器,然后把攪拌槳片放入水中,槳片的軸要偏離燒杯中心,確保槳片與燒杯壁之間至少要有6.4 mm的間隙。在120 r/min轉速下快速攪拌,同時向各個燒杯中添加一定量化學品,攪拌30 s。降低轉速至30 r/min,慢速攪拌20 min。慢速攪拌完成后靜置15 min,觀察固液分離狀態。用移液槍在燒杯中部位置吸取適量水樣,測定水樣的濁度和色度。表2為OCC清白水不同處理條件。

表2 OCC清白水不同處理條件Table 2 Different treatment conditions of OCC clean white water

1.3 脫色效果對比

圖1為OCC清白水和經不同脫色劑、絮凝劑處理后的水樣。不同處理條件處理后水樣的濁度、色度如表3所示。由圖1和表3可以看出,單獨使用固體絮凝劑APAM可以降低處理后水樣的濁度和色度,但仍達不到回用水要求。脫色劑+固體絮凝劑APAM去除OCC清白水濁度和色度的效果更優,脫色劑PASS 500 mg/L或者脫色劑MDF 40 mg/L與固體絮凝劑APAM 10 mg/L配合使用,處理后水樣的濁度小于120 NTU,色度小于600 CU。同時使用脫色劑PASS 500 mg/L、脫色劑MDF 40 mg/L和固體絮凝劑APAM 10 mg/L時,處理后水樣的濁度從未處理前的361 NTU降低到69 NTU,去除率為80.9%。色度從2740 CU降低至382 CU,去除率為86.1%,完全滿足回用水要求的濁度<160 NTU,色度<900 CU。可見實驗室脫色后的OCC清白水的濁度和色度已經滿足回用水要求。

表3 不同處理條件處理后OCC清白水的濁度和色度Table 3 Turbidity and color of OCC clean white water after different treatment conditions

圖1 OCC清白水實驗室處理效果對比Fig.1 Comparison of treated OCCclean white water in lab

1.4 脫色劑的用量優化

從上述分析可知,同時使用脫色劑PASS與脫色劑MDF處理OCC清白水,可以達到較好的濁度和色度去除率。本實驗還進一步研究了兩者的協同作用,將脫色劑PASS用量范圍控制在0~1000 mg/L,脫色劑MDF的用量控制在0~60 mg/L。處理后OCC清白水的濁度和色度等高線圖分別如圖2和圖3所示,所有實驗中固體絮凝劑APAM的用量固定為10 mg/L。

從圖2和圖3可以看出,脫色劑PASS用量并不是越高越好,實驗室最佳用量約為500~750 mg/L,脫色劑MDF對色度去除的效果更明顯。結合濁度和色度的數據,以及潛在的成本考慮,建議脫色劑PASS的用量為500 mg/L,脫色劑MDF的用量為40 mg/L。考慮到實驗室條件與實際的工程應用有較大區別,實際的使用效果需要進一步上機中試來驗證。

圖2 脫色劑處理OCC清白水的濁度等高線圖Fig.2 Contour map of turbidity of OCCclean white water treated with decolorant

圖3 脫色劑處理后OCC清白水色度等高線圖Fig.3 Contour map of color of OCCclean white water treated with decolorant

2 中試評估

2.1 流程及加藥點

按照實驗室OCC處理條件5在PM15紙機上進行中試試驗,整個中試持續約8天,氣浮加藥的流程和加藥點如圖4所示。脫色劑PASS和脫色劑MDF加藥點位于淺層氣浮上水泵前,固體絮凝劑APAM位于上水泵后。

圖4 流程及加藥點示意圖Fig.4 Diagram of processand dosing points

2.2 淺層氣浮出水指標跟蹤

中試期間,脫色劑PASS、MDF和固體絮凝劑APAM的用量參考實驗室優化的用量,分別為500 mg/L、40 mg/L和10 mg/L。連續10天跟蹤氣浮出水的濁度和色度,跟蹤數據如圖5所示。

圖5 上機中試氣浮出水濁度和色度變化Fig.5 Turbidity and chromaticity changes of OCCwater after air flotation in pilot test

中試前,氣浮使用了另外一種固體絮凝劑,加藥濃度也是10 mg/L,但出水色度高達1500~2000 CU,達不到MOW制漿回用水的要求,該氣浮出水僅用于OCC制漿。切換固體絮凝劑APAM后,氣浮出水的色度和濁度改善不大。但加入脫色劑PASS后,氣浮出水濁度從250~300 NTU顯著下降到100 NTU左右,色度從1500~2000 CU下降到1400 CU左右。當加入脫色劑MDF后,氣浮出水濁度進一步下降到50 NTU左右,出水色度降低到700~800 CU,并穩定至中試結束。雖然中試期間氣浮進水質量有所波動,且相同化學品用量下的氣浮出水色度比實驗室數據高,但氣浮出水的濁度和色度一直較穩定,已經完全滿足回用至MOW漿線2#清白水池的要求(濁度<160 NTU,色度<900 CU)。

3 項目經濟效益評估

為了全面評估OCC白水回用至MOW制漿系統產生的經濟效益,景興紙業將項目實施前后的數據進行了匯總,其中,每個階段系統連續運行了近3個月,確保數據可靠。

3.1 清水節約量分析

PM15紙機清水用量匯總如表4所示。從表4可以看出,項目實施前,PM15紙機清水用量約為14.3 m3/t紙。項目實施后,由于OCC清白水經氣浮處理后達到了MOW制漿線回用水的要求,MOW制漿線補充清水用量減少了約1300 m3/天,PM15紙機清水用量降低到11.0 m3/t紙,比項目實施前節省3.3 m3/t紙。同時,脫墨漿白度從75.2%提高到76.0%。

表4 項目實施前后清水用量匯總表Table 4 Summary of fresh water consumption before and after project

3.2 化學品成本分析

表5為項目實施前后化學品的成本。從表5可以看出,OCC清白水經氣浮處理,增加的化學品成本為4.3元/t紙。但由于處理后水的色度和濁度較低,回用至MOW制漿線后,MOW脫墨漂白化學品成本反而降低了8.1元/t紙,經分析,主要是由于增白劑、脫墨劑和雙氧水用量的減少。綜合對比,項目實施后化學品總成本比項目實施前減少了3.8元/t紙。

表5 項目實施前后化學品成本匯總表Table 5 Summary of chemicals costs before and after project

3.3 經濟效益分析

PM15紙機年產白面牛卡紙約12萬t,項目帶來的經濟效益可以從清水成本和化學品成本兩方面來考慮。目前清水取水和處理總費用約5元/m3,則項目實施后帶來的經濟效益計算如下:

在OCC白水回用至MOW制漿項目成功實施后,每年可節省約243.6萬元,帶來了良好的經濟效益。

4 結 論

本研究主要探討了浙江景興紙業股份有限公司PM15紙機將OCC清白水回用至MOW制漿線的生產實踐。OCC清白水經脫色劑和絮凝劑處理,通過淺層氣浮后可以去除大部分濁度和色度,滿足MOW制漿線回用水要求,從而減少了MOW制漿線的補充清水用量。

4.1 實驗室經過優化,脫色劑聚硅酸硫酸鋁鹽(PASS)、脫色劑改性雙氰胺甲醛樹脂(MDF)和固體絮凝劑陰離子聚丙烯酰胺(APAM)的最佳用量分別為500、40和10 mg/L。處理后水樣的濁度從未處理前的361 NTU降低到69 NTU,去除率為80.9%;色度從2740 CU降低至382 CU,去除率為86.1%,完全滿足MOW生產線回用水要求(濁度<160 NTU,色度<900 CU),該方案在中試過程中證明,經實驗室優化方案處理OCC清白水能大幅降低氣浮出水的濁度和色度,并且穩定可控。

4.2 中試試驗表明,項目實施后,清水的用量下降約3.3 m3/t紙,化學品總成本降低約3.8元/t紙,預計該項目每年帶來的經濟效益約243.6萬元。

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