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造紙機(jī)水針精準(zhǔn)移動控制策略分析

2021-09-21 09:45:13蘇貴寧雷海龍李超張寶巖王海洋畢既華孫馥明王志文
中國造紙 2021年12期

蘇貴寧 雷海龍 李超 張寶巖 王海洋 畢既華 孫馥明 王志文

摘要:本課題設(shè)計了一套水針移動控制系統(tǒng)以解決造紙機(jī)網(wǎng)部用于紙機(jī)引紙和全幅定位的水針精準(zhǔn)移動問題。基于變速雙控制死區(qū)方法,控制水針移動和定位;通過控制水針移動的速度切換,配合設(shè)置雙控制死區(qū);采用水針降速的方式降低由水針移動引起的慣性誤差,以達(dá)到精準(zhǔn)控制水針定位的目的。結(jié)果表明,采用變速雙控制死區(qū)方法,水針位移曲線變化平緩,最終停止時與水針設(shè)定位置的誤差為0.8%,定位更加精確;且與變速單死區(qū)系統(tǒng)相比,水針移動反應(yīng)時間縮短,為紙機(jī)水針精準(zhǔn)位移控制提供有價值的參考。

關(guān)鍵詞:紙機(jī)水針;移動定位;控制系統(tǒng);雙死區(qū)控制

中圖分類號:TS736+.3?? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A??? DOI:10.11980/j. issn.0254-508X.2021.12.011

Control Strategy Analysis of the Precise Movement of Paper Machine Trim Squirt

SU Guining1?? LEI Hailong2?? LI Chao3,4,*?? ZHANG Baoyan5,*?? WANG Haiyang5BI Jihua1?? SUN Fuming4,6?? WANG Zhiwen1

(1. College ofMechanical and Electrical Engineering,Heilongjiang Forestry Vocational-Technical College,Mudanjiang,HeilongjiangProvince,157000;2. Automation Branch ofMudanjiangHengfeng Paper Co.,Ltd.,Mudanjiang,Heilongjiang Province,157013;3. College ofMechanical and Electrical Engineering,Harbin Engineering University,Harbin,Heilongjiang Province,150001;4. Heilongjiang Jiajian Internet Technology Co.,Ltd.,Mudanjiang,Heilongjiang Province,157000;5. School ofMechanical Engineering,Jiamusi University,Jiamusi,Heilongjiang Province,154007;6. Machine Repair Branch ofMudanjiangHengfeng Paper Co.,Ltd.,Mudanjiang,Heilongjiang Province,157013)

(*E-mail :54529880@qq. com;zby8904@163. com)

Abstract: A trim squirt movement control system was designed to solve the problem of precise movement of the trim squirt used for paper threading and full-width positioning in the paper machine forming section . Based on the variable speed double dead zone method,the trim squirt movement and positioning were controlled . By controlling the switch of trim squirt movement speed,the double control dead zone was set in cooperation with it. The speed of the trim squirt was decreased to reduce the inertial error caused by the movement of the trim squirt to achieve the purpose of accurately controlling the positioning of the trim squirt . The results showed that the trim squirt displacement curve changed smoothly via variable speed double dead zone control method,and the error with the trim squirt setting position was 0.8% when it was stopped,which was more accurate. Compared with variable speed single dead zone system,the trim squirt movement response time wasshortened,which provided a valuable reference for controlling the pre ? cise movement of trim squirt on the paper machine .

Key words: paper machine trim squirt;mobile positioning;control system;double dead zone control

水針系統(tǒng)是紙機(jī)上的關(guān)鍵部分[1-3],當(dāng)紙機(jī)發(fā)生斷紙并重新引紙時,通過控制網(wǎng)部的水針橫向移動從而控制紙幅的寬度[4],水針由全紙幅位置移動到引紙位置,使紙幅幅寬減小,便于現(xiàn)場人員將紙幅從伏輥引上卷取輥[5-6],待現(xiàn)場人員引紙完成后,移動水針由引紙位置移動到全紙幅位置,紙機(jī)開始正常生產(chǎn)。水針的精準(zhǔn)移動在這個過程中起到關(guān)鍵作用,要求水針移動迅速、定位精準(zhǔn),但由于水針在實際移動過程中存在慣性,水針定位存在較大偏差,水針反復(fù)調(diào)整位置,穩(wěn)定時間較長等問題,導(dǎo)致?lián)p紙量增多,生產(chǎn)效率低。

目前,大多數(shù)紙機(jī)水針移動控制方式為:以 PLC 為控制核心,通過上位機(jī)設(shè)定的水針位置和編碼器檢測的水針實際位置相比較,通過變頻器控制速度切換,進(jìn)而驅(qū)動電機(jī)控制水針位置[7-8]。倪鋒等人[9]設(shè)計了一種造紙機(jī)水針移動的控制系統(tǒng),用 PLC 控制器和位置測量編碼器控制水針移動速度,通過控制水針的速度切換,以減小水針的定位誤差,此水針移動控制系統(tǒng)比較簡單,雖然得到了較好的控制,但控制精度不高。

本課題設(shè)計了一套水針移動控制系統(tǒng),設(shè)置變速雙控制死區(qū),分別為粗略控制的高死區(qū)和精確控制的低死區(qū)。控制死區(qū)是一個位移設(shè)定值,指水針實際位置與設(shè)定位置的差值。通過實際位置與設(shè)定位置的差值和控制死區(qū)設(shè)定值作比較,水針從引紙位向全幅位移動時,若差值≤控制死區(qū)設(shè)定值,則上位機(jī)繼續(xù)輸出控制命令,使水針繼續(xù)移動;反之,則上位機(jī)停止輸出控制命令。水針從全幅位向引紙位移動時,若差值≥控制死區(qū)設(shè)定值,則上位機(jī)繼續(xù)輸出控制命令,使水針繼續(xù)移動;反之,上位機(jī)停止輸出控制命令。針對水針精準(zhǔn)移動問題,通過控制水針移動的高速和低速切換,配合設(shè)置雙控制死區(qū),采用水針降速的方式來降低由水針運動引起的慣性誤差,以達(dá)到精準(zhǔn)控制水針定位的目的。本系統(tǒng)可更精準(zhǔn)控制水針移動位置,縮短水針移動反應(yīng)時間,減少紙機(jī)引紙時的損紙量,提高紙機(jī)的生產(chǎn)效率。

1 水針系統(tǒng)組成

造紙機(jī)網(wǎng)部水針系統(tǒng)實物圖和水針結(jié)構(gòu)示意圖分別如圖1和圖2所示。水針系統(tǒng)由水針?biāo)谩⑺槨⑿屑堋Ь幋a器的移動電機(jī)和限位開關(guān)等設(shè)備組成。水針?biāo)脼樗樚峁└邏核樋稍谛屑苌弦苿觼淼玫讲煌鶎挼募埛?FS 側(cè)限位為操作側(cè)限位,指水針在操作側(cè)能夠到達(dá)的極限位置;DS 側(cè)限位為傳動側(cè)限位,指水針在傳動側(cè)能夠到達(dá)的極限位置。圖2中,位置1、2、3為紙機(jī)不同的引紙位置,由編碼器進(jìn)行定位,水針處于不同位置的引紙位可獲取不同寬度的引紙紙幅;位置4為紙機(jī)全幅位置,引紙完成后,水針移動到此位置。

水針控制系統(tǒng)硬件組成如圖3所示。監(jiān)控組態(tài)軟件構(gòu)成系統(tǒng)的上位機(jī),上位機(jī)操作界面如圖4所示。控制器選用中控 ECS700控制系統(tǒng),ECS700為大型集散控制系統(tǒng),多用于造紙、石油、化工和制藥等行業(yè)。其具備組態(tài)完整性管理、在線單點組態(tài)下載、組態(tài)操作權(quán)限管理、查詢歷史數(shù)據(jù)及操作記錄等功能[10-11]。 FCU712為 ECS700的 CPU 模塊;? AI713、 AO713、DI715、DO716分別為 ECS700的模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊、數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊;COM722為系統(tǒng) DP 通信模塊。

2 控制邏輯設(shè)計

水針系統(tǒng)程序設(shè)計采用 ECS700系統(tǒng)的邏輯功能塊搭建,主要采取變速雙控制死區(qū)的方法控制水針移動定位。當(dāng)電機(jī)高速運行時,控制死區(qū)范圍為±200,即高死區(qū);當(dāng)電機(jī)低速運行時,控制死區(qū)范圍為±30,即低死區(qū)。控制程序邏輯如下。

(1) 水針電機(jī)的啟動與停止:水針電機(jī)起停程序邏輯,如圖5所示。圖 5中, LE 為小于等于比較模塊,程序數(shù)值始終與水針實際位置和水針設(shè)定位置相減的差值做比較,若差值≤c 引腳連接的控制高死區(qū)數(shù)值200或低死區(qū)數(shù)值30時,LE 模塊輸出1,則啟動水針電機(jī)向 DS 側(cè)移動; GE 為大于等于比較模塊,若差值≥a 引腳連接的控制高死區(qū)數(shù)值200或低死區(qū)數(shù)值30時,GE 模塊輸出1,則啟動水針電機(jī)并向 FS 側(cè)移動;若移動范圍超出 FS 側(cè)限位和 DS 側(cè)限位,則水針電機(jī)停止,水針停止移動。

(2) 水針移動速度的選擇:水針?biāo)俣冗x擇程序邏輯圖如圖6所示,當(dāng)水針向 FS 側(cè)移動時,水針實際位置與設(shè)定位置的差值≤1400時,則水針電機(jī)選擇低速運行;反之,則水針電機(jī)選擇高速運行。當(dāng)水針向 DS 側(cè)移動時,水針實際位置與設(shè)定位置差值>1400時,水針電機(jī)選擇低速運行;反之,則水針電機(jī)選擇高速運行。

(3) 控制死區(qū)的選擇:控制死區(qū)選擇程序邏輯圖如圖7所示,水針開始高速移動時設(shè)定為高死區(qū),當(dāng)水針?biāo)俣葟母咚僮優(yōu)榈退俚臅r刻開始計時,此后設(shè)置25 s 延時,即 25 s 期間均為高死區(qū),25 s 結(jié)束后,控制程序從高死區(qū)自動變?yōu)榈退绤^(qū),具體過程見圖7。

3 控制結(jié)果與分析

在實際生產(chǎn)過程中,采用本課題設(shè)計的系統(tǒng)變速雙控制死區(qū)方法控制水針移動定位,以斷紙后水針從 DS 側(cè)向 FS 側(cè)移動為例,即生產(chǎn)斷紙后,水針由全幅位置移動到引紙位置的移動過程可參見圖8,水針移動過程具體分析如下。

(1) 生產(chǎn)斷紙后,系統(tǒng)接收到斷紙信號,水針設(shè)定位置自動變?yōu)?S2,實際位置 S ,水針實際位置與設(shè)定位置差值>200,水針電機(jī)啟動,水針開始向 FS 側(cè)移動;水針實際位置與設(shè)定位置差值>1400,水針?biāo)俣葹楦咚龠\行,速度由變頻器設(shè)定為50%,控制高死區(qū)為200。

(2) 水針繼續(xù)向 FS 側(cè)移動,當(dāng)水針實際位置與設(shè)定位置差值≤1400,水針?biāo)俣茸優(yōu)榈退龠\行,速度由變頻器設(shè)定為6%。由圖7控制死區(qū)選擇程序邏輯可知,此刻開始計時延時25 s。

(3) 25 s 延時期間,控制死區(qū)依然是高死區(qū)200,水針繼續(xù)向 FS 側(cè)移動,當(dāng)水針實際位置與設(shè)定位置差值<控制高死區(qū)200,水針移動電機(jī)停止工作,水針由于慣性繼續(xù)向 FS 側(cè)移動。

(4) 延時25 s 過后,控制死區(qū)由高死區(qū)200轉(zhuǎn)換為低死區(qū)30,水針實際位置與設(shè)定位置差值>低控制死區(qū)30,水針移動電機(jī)啟動通過低速移動進(jìn)行位置調(diào)整。

(5) 經(jīng)過調(diào)整后,水針移動電機(jī)停止工作時,水針實際停在744 mm 位置。

綜上所述,水針由全幅位置向引紙位置移動過程中,水針起初移動時,為高速高死區(qū);當(dāng)水針移動到臨界點時,即 S-S2=1400,S=2150處,水針移動速度從高速轉(zhuǎn)變?yōu)榈退伲瑫r開始25 s 計時,25 s 期間均為高死區(qū);當(dāng)水針移動到高死區(qū)范圍內(nèi)時,電機(jī)停止工作,由于水針移動慣性作用,水針仍會繼續(xù)移動一段距離;25 s 延時結(jié)束后,水針控制從高速高死區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)榈退俚退绤^(qū),控制程序用水針降速的方式來降低由水針運動引起的慣性誤差。通過本課題的變速雙死區(qū)方法與之前變速單死區(qū)方法比較,并繪制水針位移隨時間變化曲線如圖9所示。

由圖9可知,首先,在本課題的變速雙死區(qū)控制方法下,從40 s 后,水針位移曲線逐漸平緩接近設(shè)定值750 mm ,在55 s 時水針位移停在744 mm 位置,且位置保持穩(wěn)定不變,水針位移誤差為0.8%,使水針移動更精準(zhǔn)。其次,在以往變速單死區(qū)的控制方法下,時間經(jīng)過40 s 后,水針位移在接近設(shè)定位置750時,出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,水針位移曲線出現(xiàn)波動,波谷最大誤差約為12%,隨著時間的推移,位移波動曲線最終在80 s 后趨于收斂,水針到達(dá)設(shè)定位置時反應(yīng)時間較長。通過對比變速單死區(qū)系統(tǒng)可以發(fā)現(xiàn),本課題采用變速雙控制死區(qū)避免了水針位移的超調(diào)現(xiàn)象,縮短了水針反應(yīng)時間。

4 結(jié)論

本課題針對紙機(jī)網(wǎng)部用于引紙和全幅定位的水針精準(zhǔn)移動問題,設(shè)計一套水針移動控制系統(tǒng)。基于變速雙控制死區(qū)方法控制水針移動定位,通過控制水針移動高速和低速切換,配合設(shè)置雙控制死區(qū),采用水針降速的方式來降低由水針運動引起的慣性誤差以達(dá)到精準(zhǔn)控制水針定位的目的。在實際生產(chǎn)過程中,采用該方法控制的水針最終位置與水針設(shè)定位置的誤差為0.8%,定位更加精準(zhǔn),相對變速單死區(qū)系統(tǒng),穩(wěn)定時間更短。從而減少了紙機(jī)引紙過程的損紙量,提高了生產(chǎn)效率。

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(責(zé)任編輯:董鳳霞)

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