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厭氧+多級AO工藝的優化運行研究

2021-09-28 11:27:32陳建武
中國設備工程 2021年18期
關鍵詞:閥門水質

陳建武

(泰安市城市排水管理處,山東 泰安 271000)

1 工程概況

泰安市第一污水處理廠(以后簡稱一廠)于1990年引進奧地利技術,采用A+A2O工藝。設計規模5X104m3/d。為出水水質達一級A標準,2016年改為厭氧+多級A/O工藝。工藝流程圖見圖1。

圖1 改造后的工藝流程

2 運行中發現的問題

改造完成后發現4個問題:

(1)需往復多次調整曝氣閥才滿足DO需求。

(2)Q進水大于2350m3/h時細格柵因液位高而溢流。

(3)冬季沉淀池因泥位高每天至少1次跑泥。

(4)根據出水水質調整DO,不能及時根據進水量或者水質調整風量。

3 優化措施

3.1 曝氣閥門調節

(1)閥門及曝氣設備設置情況。生化北、南池各設一級曝氣總閥(簡稱BQ1,BQ2),二級曝氣總閥(簡稱BQ3、BQ4),對應DO簡稱DO1~DO4。BQ1,BQ2各分設10個細分閥門。BQ3、BQ4各分設4個細分閥門。北池一、二級及南池一級好氧區為膜孔曝氣。南池二級好氧區為穿孔管曝氣。

(2)影響閥門開度因素。①膜孔氧轉移效率比穿孔管高,相應生化池風量需求小。②風壓變化時膜孔曝氣量變化幅度比穿孔管大。因為膜孔孔徑隨風壓變化而變化,而穿孔管孔徑不受風壓影響。風壓升高時膜孔增加風量大,風壓降低時膜孔減少風量大。

(3)閥門調節思路。先調節各分總閥門BQ1~BQ4,再調節各膜孔曝氣細分閥門,最后南池二級好氧區細分閥門。

(4)閥門調節時控制參數。①按多級AO工藝各構筑物功能要求,一級好氧區應降解進入該區大部分凱氏氮。二級好氧區需降解二級配水中凱氏氮和一級未降解氨氮,使出水氨氮符合排放標準。②一級好氧區混合液DO不應影響二級缺氧段反硝化,二級好氧區混合液DO應防止污泥在二沉池發生反硝化。閥門設置參數見表1。

表1 閥門設置參數/mg.L-1

(5)閥門調節過程。最初各分總閥門和細分閥門都被調節以求達到精確控制各生化池DO的目的。每天調節閥門15次以上。為降低勞動量,采用以生化池功能定曝氣閥門的方法,實現只調節穿孔管曝氣分總閥門BQ4就能出水達標。具體依照后面步驟進行。①固定分總閥門BQ1~BQ4開度:先打開所有閥門,再以各曝氣區進水端DO為0.8~1.0mg/L初步調節各分總閥門;按表1中DO參數設置各曝氣區最末端一個細分閥門;經過一級好氧區HRT(約3h)后測量各好氧區出口氨氮看是否符合表1。如不滿足再調節分總閥門和末端細分閥門直到滿足為止;如各曝氣區出水氨氮均超出上限或者下限,則調整風量并重復本步驟直到滿足為止;BQ1~BQ3今后不再變動。只測氨氮指標是因為只要氨氮達標COD就能達標。②固定膜孔曝氣細分閥門開度。從各曝氣區中間細分閥門(標記為M開始)開始沿著水流方向閥門開度逐步變小,然后設本區末端細分閥門并滿足表1中DO要求。3h后測氨氮看是否符合表1要求,不符合就改變M開始位置或者閥門開度變化幅度,重復本步驟直到符合為止。各膜孔細分閥門不再變動。③固定南池穿孔管細分閥門開度,調節BQ4。南池二級好氧區穿孔管細分閥門參照北池預設,然后按照北池方法調節。在此過程中,如膜孔曝氣的生化區DO不滿足需求,只需調節風機風量來滿足而不能調節所有膜孔曝氣閥門。至此所有閥門設置完成。今后風量變化只調節南池二級好氧分總閥門BQ4使DO4高于DO3在0.2~0.3mg/L區間(該值是統計兩池出水水質相近時DO差值關系得出)

經過一年多的實踐表明,此法工作量小,滿足工藝要求,出水達標。

3.2 新增污泥回流管(見圖1)

(1)存在問題。①一廠改造時沒改造厭氧池到一級缺氧池管道。混合液和污泥回流導致厭氧池和細格柵液位高。當Q進水大于2350m3/h時細格柵會溢流,而一廠最大時流量為2450m3/h。②冬季生化池MLSS需大于6500mg/L。在高MLSS和連續4h Q進水大于2000m3/h時,沉淀池每天至少跑泥1次。

(2)降低厭氧池回流污泥量防止細格柵溢流。溢流進水量與最高進水量之差為100m3/h,如減少外回流200m3/h就能確保細格柵不溢流。減少的回流污泥量占正常外回流量2100m3/h的比例較小,對除磷影響有限。而且后續有化學除磷確保出水TP達標。

(3)新增污泥回流管,提高污泥回流比。MLSS高使二沉池表面固體負荷超過極限通量,造成污泥界面上升。加大回流比使污泥從二沉池轉移到生化池可確保二沉池不跑泥。這在前期研究中已得到證實。王旭等認為,SV%是二沉池運行工況的主要決定因素,SV%較大時,需大幅提高回流比才能改善二沉池工況。周克釗認為,高濃度活性污泥需采用較高回流比1.5~2.5。

一廠在回流污泥管上接入相同管徑的回流污泥管,將污泥引入一級生化池首端(見圖1中優化運行新增污泥回流管)。污泥從這里流入是為了充分利用工藝改造前回流污泥管道及閥門。同時有利于在冬季提高生化池MLSS。實踐證明,當回流污泥分配給厭氧池1800~1900m3/h、一級好氧池1200~1100m3/h時,滿足細格柵不溢流以及二沉池不跑泥。

表3 2019.12.4 11:00 ~ 2019.12.5 1:00 ORP 氨氮

表4 2020.1.8 16:00 ~ 2020.1.9 3:00 ORP 氨氮

3.3 根據厭氧池ORP調節DO

(1)厭氧池ORP能提前反映進水變化。根據出水水質調節DO具有滯后性。滯后時間為好氧池入口到水質監測點的HRT。為及時調整曝氣區DO將目光轉向厭氧池ORP。

在曝氣池污染物被氧化分解并產生氧化物,宏觀表現為ORP提高。當出水水質穩定時,氧化產物累積在一定范圍,宏觀表現為ORP穩定在一定范圍。在前期研究中,馮云風等認為曝氣池ORP控制在合適范圍才能保證出水水質。馬勇等認為A/O工藝好氧區末端ORP值與出水氨氮、硝態氮有很好相關性。因此,出水水質穩定時,回流污泥ORP應穩定。

當進水水質也穩定時,厭氧池ORP應穩定。江慧真等證實,在CAST工藝的厭氧選擇區,COD、TP與ORP相關性良好,ORP可以間接反應COD、TP。因此,運行良好的水處理系統厭氧池ORP應穩定,如超出范圍,就表明進水水質或水量波動較大。

(2)厭氧池ORP范圍確定。影響ORP因素很多,進水水質、不同工藝和工況形成不同氧化還原體系,ORP值波動范圍不同。因此,不能統一劃定適合所有工藝的ORP波動范圍。但在選取ORP范圍時,水質穩定期時長必須大于污水在污水廠的HRT。只有這樣,才能認定工藝運轉良好和厭氧池穩定,ORP才有參考價值。

為避免回流污泥ORP與進水ORP均異常但兩相抵消而ORP正常的誤判,可在好氧池出口測ORP。兩者對比可知是否誤判。這種工況可暫不調整DO,但要關注曝氣區指標變化。以回流污泥ORP升高但進水ORP降低為例。排除反硝化不徹底而致硝態氮升高的原因,回流污泥ORP升高表明曝氣過量需降低DO。而進水ORP降低表明進水量或者污染物濃度增高需提高DO。因此可暫不調整DO,但在異常進水流入曝氣區中間位置時,做水質檢測以確認是否調整DO。

從厭氧池ORP異常到調整風量時間,應為厭氧池出口到曝氣池入口的HRT。

(3)一廠實踐。一廠只在厭氧池安裝ORP測定儀。部分運行數據見表2~4。從表2~4可以看出:①厭氧池ORP正常為-40~-60mV。②ORP低于正常值大約6~7h后水質出現異常。一廠做法如下:取ORP連續2h低于正常波動范圍就調節DO。2h約為一級缺氧池HRT;一廠把DO3(北池二級好氧末端)作為DO控制點(原因見前面3.1);DO3通常在0.12~0.4mg/L;首次提高0.2mg/L,如連續3小時高于波動范圍,需要測量生化池參數,判斷DO調整是否合適。這里取3小時是因為變化進水經過這段時間可到達一級好氧區中段,可以初步判斷DO調整值是否合適;如ORP連續2h高于正常波動范圍就降DO約0.10mg/L。同樣3h后監測生化池中段。通過一年的實踐證明此法是可行的。

表2 2019.12.3 11:00 ~ 2019.12.4 1:00 ORP 氨氮

4 結語

在厭氧+多級A/O工藝中,如存在微孔曝氣和穿孔管曝氣兩種設備,只調控穿孔管曝氣總閥是可行的。生化池MLSS高時增大污泥回流比可避免沉淀池跑泥。在有回流污泥的厭氧池,ORP在一定范圍波動,以此來調整生化池DO,做到及時調整風量避免風量不足或者過量。

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