王沖 王子健
摘要:電磁恒溫器在氣源系統中扮演重要角色,具有調節、穩定飛機引氣壓力的作用。從氣源系統的組成出發,分析電磁恒溫器在其中的作用;依據附件維修手冊與實際經驗,總結該部件出現的典型故障,梳理與分析故障原因,探討對應的排故方法,使其更快速、有效地恢復到可用狀態,旨在為電磁恒溫器修理與排故提供一種高效的參考方法。
關鍵詞:電磁恒溫器;氣源系統;故障分析;排故方法
Keywords:THS;pneumatic system;fault analysis;troubleshooting method
1 部件簡介
電磁恒溫器(THS,P/N:341F010000)是ATA-36章氣源系統的一個重要組成部分,安裝于預冷器(Precooler)下游,與壓力調節活門(PRV)連接,形成閉環回路,感受PRV下游與預冷器下游的壓力波動(△P),超過臨界值時,放氣管路放氣可關閉壓力調節活門,從而調節引氣管路中的壓力,其在引氣系統中的位置如圖1所示。
發動機引氣有三條管路:高壓氣源(HP)、中壓氣源(MP)與風扇氣源(Fan Air)。其中,高壓氣源和中壓氣源屬于大流量高溫熱空氣,這兩路氣源中間安裝有一個引氣單向閥(IP Check Valve)和一個高壓控制活門(HP VAVLE),保證熱空氣引氣只有一路氣源在工作狀態。熱空氣管路在經過壓力調節活門調節后,下游氣源經過壓活門(OPV)、預冷器、恒溫控制器(THC)、電磁恒溫器的共同作用,輸出壓力40psig、溫度200℃的氣源到21章空調系統、30章防冰排雨系統、38章水系統等。引氣監控計算機(BMC)在系統中控制、監控各氣動部件的聯動作用,以保證引氣系統壓力、溫度的穩定性和可靠性。
電磁恒溫器的功能結構如圖2所示,主要部件有膜片組件、釋壓閥組件、電磁閥組件,其下端一個孔徑2mm的節流孔連通預冷器下游氣源,T05連接PRV的控制器部分,T06連接PRV下游。2mm孔、T05接頭、T06接頭三者之間具有氣壓聯動作用,實現以下功能。
1)電動控制放氣開關功能
電磁閥通電,電磁力使針閥向上運動,T05管路放氣,控制壓力調節活門關閉。
2)防反流功能
當膜片組件兩側的感受差值(△P,預冷器下游壓力與PRV下游壓力之差)減少到特定值時,預冷器下游的壓力就會突然增加,膜片向右移動,氣體作用于電磁閥腔室,氣動驅動針閥向上運動,電磁閥打開,T05管路的氣體就會通過電磁閥放氣,從而使壓力調節活門關閉。
3)釋壓閥保護功能
T06連接PRV下游,壓力作用于膜片組件左側腔室,釋壓閥感受該值,當壓力值達到一定值時,釋壓閥打開,壓力經由2mm節流孔釋壓,保護引氣系統部件。
2 拆下件典型故障分析
2.1 使用時間分析
該部件年送修量約為50件,本次分析樣本數量為75件,按照送修時間進行統計與分析。故障拆機前使用時間分布如圖3所示,歷史使用時間最高的一件產品為30000h,最低使用時間為303h,平均使用時間為3672h(接近兩年飛行小時),低于平均時間的部件約占24%,由此可知電磁恒溫器使用可靠性較高。
2.2 航線拆下件反映故障
航線人員拆下該件反映的故障原因如圖4所示,主要形式有根據工卡更換、發動機引氣波動或不工作、PRV無法關閉、計算機顯示故障信息、壓力波動以及本體故障等。發動機引氣波動或不工作、計算機顯示故障信息、本體故障這三項故障原因的占比達到了86%。
2.3 車間維修排故發現故障
車間實際預檢與維修過程中發現故障原因分布如圖5所示,主要有6項:膜片損壞、安全閥彈簧損壞、調節螺釘處漏氣、調整墊片數量異常、接頭損壞、調節螺釘損壞。故障集中在膜片損壞、調節螺釘處漏氣、調整墊片數量異常等三項,占比85%。膜片組件損傷形式如圖6所示,在長期高溫氣壓的氣源作動下,膜片易出現疲勞裂紋、斷裂等物理損傷。
3 測試過程與對應排故方法
參考部件修理手冊CMM36-11-10 R3 CRM 36-11-10 R0,電磁恒溫器放行測試過程主要包含以下步驟。
1)功能滲漏測試與電磁閥功能測試
這兩項測試的目的是檢查針閥的氣密功能與電磁閥通斷放氣功能。氣路連接如圖7所示,T05輸入氣源壓力42.06~44.96psig,△P(P1—P2)的值小于5kPa。若△P超標,第一步需檢查活門的氣密性,如調節螺釘處、殼體膜片周圍、安裝接頭,可通過涂抹肥皂水進行確認。若非上述原因故障,第二步需重新調整電磁閥與殼體之間的調整墊片。若以上原因都排除后仍不合格,則檢查電磁閥是否損壞。給電磁閥1與2腳分別供電17.0VDC/30.2VDC,通電后瞬間電磁閥放氣(可聽見明顯的放氣聲),P2壓力瞬間降低至小于1.45psig。若該項測試不合格,則檢查電磁閥是否損壞或存在卡阻。
2)防反流功能抑制測試
氣路連接如圖8所示,關閉閥門B、C,打開活門A,T05供壓9.43~9.57psig,緩慢給P2供壓至8.70~10.15psig,P3壓力應逐漸減小,在P2范圍內,P3應小于1.45psig。若該步驟不合格,可能的故障原因有:膜片損壞、膜片兩端彈簧疲勞損害、電磁閥卡阻(若第一步已排除電磁閥故障,則忽略此原因)。分解后應檢查對應的部件是否完好。
3)過壓功能測試與過壓功能滲漏測試
此兩項測試是驗證釋壓閥的功能是否完好(見圖8),關閉閥門A,打開B、C,P1、P2供零壓,T06供壓逐步增加,當P4壓力在130.54~159.54psig范圍內時,△P(P4—P5)應小于4kPa,當P4壓力在174~203psig范圍內時,△P值應大于20kPa。此時釋壓閥應處于打開狀態,閥門C出口可感覺到較強的氣流(或有氣流聲)。若不合格,則可能故障有:膜片損壞、調節螺釘處漏氣、釋壓閥彈簧疲勞、密封鋼球損傷等,其中以安全閥彈簧疲勞的故障概率最大。
4)防反流功能測試
測試管路連接如圖9所示,與前者不同,該測試過程在高溫氣源下進行,要求測試氣源溫度200±2℃,P1、P3分別在兩個壓力下進行測試,42.06~44.96/10.87~12.3psig。
閥門A、B處于關閉狀態,緩慢打開A,要求P2壓力突然下降小于1.45psig,△P值在0~10mbar之間。該項測試不合格時,電磁閥放氣孔無放氣聲(合格時能夠聽見明顯的放氣聲)。排故首先應調整調節螺釘位置,以改變膜片左右腔室的相對位置,其次檢查電磁恒溫器殼體是否漏氣。在實際維修過程中,更換膜片后,均需重新調整調節螺釘的位置。
4 結束語
通過分析電磁恒溫器在飛機引氣系統中扮演的角色,綜合歷史故障分析了該部件的故障產生的原因,并根據測試要求總結了對應的排故方案,為該部件的排故修理工作提供了一種快速、有效的方法,進而提高飛機引氣系統的可靠性,減少人員工作量,保證飛機運行的經濟性。
參考文獻
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作者簡介
王沖,助理工程師,民用航空器維修理論與技術專業。