高友誼,李向娜(新疆藍山屯河能源有限公司,新疆 昌吉 831800)
新疆藍山屯河二期熱電站建設2×320 t/h高壓循環流化床鍋爐3×50 MW抽凝式汽輪發電機組,鍋爐型式:高溫高壓、自然循環單汽包爐、單爐膛、懸吊結構、高溫汽冷旋風分離器、平衡通風、固態排渣循環流化床鍋爐。鍋爐配滾筒冷渣器,全鋼結構爐架,鍋爐運轉層以上單臺鍋爐緊身封閉。
給水系統為母管制,2臺鍋爐配備3臺110%BMCR容量的電動給水泵。給水系統設有30%容量的給水(電動調節閥)旁路,用于鍋爐啟動上水和低負荷運行工況。2019年發現汽輪機有結垢現象,機組無法帶滿負荷。
2018年熱電站三臺汽輪機大修投運后,汽輪機推力瓦溫度隨著運行周期增長,運行半年后推力瓦溫度達到報警值;并于2019年3月對#3汽輪機翻瓦,檢查推力瓦的磨損情況,檢查各推力正常,無磨損情況,后起機運行至五月份停機。發現自動主汽閥預啟閥卡死關不嚴,后對自動主汽閥解體維修,自動主汽閥各部位氧化皮較多,導致預啟閥卡死無法關到位。主汽閥維修完后啟機接帶負荷,機組負荷超過15 MW時,二段抽汽安全閥動作,設計壓力1.1 MPa,安全閥整定壓力1.35 MPa。后判斷調節級通流過小造成抽汽壓力高,無法接帶負荷,從這些情況判斷汽輪機結垢比較嚴重。
汽輪機的通流面積結垢后[1],動靜葉片厚度增加,表面變得凸凹不平,增大了噴組、動葉片與汽流之間的摩擦力,使汽輪機效率降低,通流面積減小,影響汽汽輪機的出力。并且汽輪機通流部分結垢會使軸向推力增大,推力瓦溫度升高,嚴重時可能導致汽輪機發生事故,直接影響汽輪機的安全運行。受到影響最嚴重的是自動主汽閥、高壓調節閥,容易造成閥門預啟閥卡死,造成預啟閥無法關閉,停機時易造成汽輪機飛車,釀成重大事故。
蒸汽膨脹作功,其壓力和溫度下降,各種化合物在蒸汽中的溶解度隨壓力降低而減小,而調節級的蒸汽阻力大,蒸汽流速降低,當其中某種物質的溶解度下降到低于它在蒸汽中的含量時,該物質就會以固態析出,并沉積在通流部分結垢。
#3機組汽輪機積鹽成分由電廠提供,具體如表1所示。汽輪機結垢圖片如圖1所示。

表1 #3機組汽輪機積鹽成分

圖1 汽輪機結垢圖片
根據表1結垢物成分分析結果,汽輪機葉片主要垢為鐵垢和鈉鹽,而造成結垢主要原因是2018年大修后至2019年5月份,蒸汽中鈉離子及硅含量一致超標,直接導致汽輪機通流部分結垢。鈉鹽可以通過采用過飽和蒸汽或脫鹽水進行沖洗,使積鹽溶解后帶出汽輪機;而鐵垢則不能采用沖洗的方式帶出系統。
2.1.1 清洗原理
水蒸汽鈉鹽溶解性與蒸汽的溫度成反比,因此在沖洗汽輪機通流部分時,在保證汽輪安全的前提下,要盡可能保持相對低的蒸汽溫度,使通流部分大多數處于濕蒸汽狀態下,以利用濕蒸汽清洗鹽垢。
2.1.2 清洗方案
蒸汽中的鹽分分溶解攜帶和機械攜帶兩種類型。攜帶大量鹽分的蒸汽進入汽輪機后參數降低,其對鹽分的溶解能力也隨之降低,即發生鹽的析出,引起汽輪機的積鹽。根據相關鹽類在蒸汽中的溶解特性,對發生積鹽的汽輪機,采用飽和蒸汽或濕蒸汽進行沖洗,使積鹽重新溶解后帶出汽輪機。
針對汽輪機發生積鹽的沖洗,在停機狀態下,鍋爐不點火、汽輪機不沖轉(需盤車)的狀態下,采用飽和蒸汽或濕蒸汽進行沖洗,使汽輪機葉片的積鹽重新溶解后通過疏水帶出汽輪機。此種沖洗方式的安全性、經濟性很高,可有效除去汽輪機葉片中的積鹽,但此沖洗方法不能去除結垢物中的鐵垢。
根據這些要求,制定了如下清洗方案。
(1)從輔助蒸汽系統接Φ159×5的臨時蒸汽管,分別與高、中壓缸的快冷系統的進氣管及導汽管的疏水管連接,并加裝一、二次閥門,作為清洗進汽系統;(2)在臨時蒸汽管的一次門后接Φ426×8的管段,作為蒸汽緩沖灌;(3)在臨時蒸汽管的二次門前接Φ50×3的管,并引至汽機房外,作為臨時排汽管;(4)從凝汽器補水泵出口接Φ50×3的臨時管至臨時蒸汽緩沖灌,用于輔助蒸汽溫度的調節;(5)在臨時蒸汽管的二次門及臨時排汽管前,加裝溫度及壓力測點,用于清洗蒸汽參數的監測;(6)高壓缸清洗接口:1抽、2抽疏水門前截斷、高壓缸導汽管的疏水管一次門后截斷,作為高壓缸沖洗過程中的進汽管,通過外缸疏水至高壓疏水擴容器后,在高壓疏水擴容器底部放水管進行取樣;(7)中低壓缸清洗接口:在4抽疏水門后截斷、中壓調門前后的疏放水管一次門前截斷,作為沖洗過程中的進汽管,通過外缸疏水至高壓疏水擴容器后,在高壓疏水擴容器底部放水管進行取樣;(8)2抽、4抽汽管門前疏水管作為蒸汽排汽管。
2.1.3 清洗過程
(1)緩慢打開輔汽來臨時蒸汽管一次門和臨時排汽門,進行臨時蒸汽管的暖管及吹掃;(2)暖管及吹掃結束后,打開至蒸汽緩沖灌除鹽水門,監測蒸汽的溫度及壓力,并通過除鹽水門調整至溫度為120~150 ℃,壓力0.2~0.5 MPa;(3)緩慢開啟臨時蒸汽管二次門,向高壓缸通蒸汽進行清洗;(4)逐漸關閉臨時排汽門;(5)監測各疏水點排放情況,若為蒸汽,則增加蒸汽緩沖灌除鹽水噴水量,直至有疏水流出;(6)通過各疏水點取樣對疏水的電導、鈉離子等指標進行監測,監測頻率為每15 ~30 min一次;(7)當疏水鈉離子含量小于100 μg/L后,在蒸汽壓力不變的情況下,提高蒸汽溫度10 ℃左右繼續清洗;(8)當疏水鈉離子含量小于20 μg/L后,停止清洗;(9)采用同樣的步序,對中壓缸、低壓缸進行清洗。
2.1.4 工期及費用
工期約10天左右,費用在80萬元左右。
2.2.1 清洗方案
利用脫鹽水補水管路向排汽裝置內補水直至汽輪機軸封的最低點,水浸沒轉子下半部及下氣缸隔板及隔板套,利用盤車裝置進行清垢,此清洗方法對汽缸下部及轉子的清洗效果較好,但對上氣缸及上部隔板套清洗效果較差。
2.2.2 清洗過程
(1)為防止排氣裝置變形,在排氣裝置底部加裝枕木,用5臺50 t液壓千斤頂支撐;(2)關閉汽輪機本體疏水、抽汽管線及主蒸汽管線所有閥門;(3)當汽輪機汽缸壁溫低于80 ℃式開始往排汽裝置注水,水溫控制在60~80 ℃并在排汽裝置中加入5%可食用檸檬酸,在排汽裝置注水前啟動盤車裝置進行連續盤車至清洗結束;(4)在清洗過程中,需注意盤車電流變化情況,如電流變化較大,檢查汽缸水位,清洗結束后,開啟排汽裝置放水閥,并打開本體疏水、抽汽管線疏水及主蒸汽管線疏水進行放水,放至無水時,對各級疏水管線切割檢查;(5)清洗后使用強制降溫裝置對汽缸內部進行干燥處理,使用強制降溫裝置把壓縮空氣加熱至80 ℃,并啟動盤車裝置,直至內部余水蒸發完退出強制降溫裝置;(6)清洗完啟機時,嚴格按照操作規程要求啟機,低速暖機時檢查所有疏水閥全部開啟,并檢查疏水是否暢通,嚴密監視各軸承振動、脹差及機組內部的聲音,并注意上下缸溫差需≤50 ℃,如有異常現象,延長低速暖機時間;(7)清洗時從排汽裝置脫鹽水補水管線連續補水,開啟前汽缸疏水,使清洗水形成開式循環。清洗監督由化學人員定時取樣化驗排水中鈉離子的含量;(8)清洗時化學監督人員從前汽缸疏水點取樣對疏水的電導、鈉離子等指標進行監測,監測頻率為每45~60 min一次,直至當疏水鈉離子含量小于20 μg/L后,停止清洗。
2.2.3 工期及費用
工期約8天左右,費用在15萬元左右。
2.3.1 揭缸不吊轉子
(1)根據汽輪機揭缸檢修要求,按次序拆除上氣缸所有連接件,吊起上缸放置在指定位置;(2)根據通流面積結垢情況,拆除上部隔板套,吊放在汽機零米通道膠皮上,使用水槍對其沖洗;(3)對內部結垢用水槍清洗,清洗時注意清洗水壓壓力,水槍出口壓力從1 MPa慢慢升高,壓力從1 MPa升至2 MPa,檢查清洗情況,如清洗效果良好,按此壓力清洗,如無效果,繼續升壓,但最高壓力不能超過4 MPa;(4)清洗完用壓縮空氣吹干吹盡表面積水,防止轉子生銹,放盡排氣裝置內部存水,并用脫鹽水沖洗其內部;(5)按設計安裝要求回裝隔板套,復測回裝隔板相關的技術參數,扣缸按安裝要求回裝,檢查上下缸結合面各參數合格后要設計要求緊固螺栓。
2.3.2 工期及費用
工期約10天左右,費用在2萬元左右。
2.3.3 揭缸吊轉子
(1)此方案所有項目按大修要求進行;(2)對所有拆下來的隔板,隔板套,轉子進行噴丸處理;
(3)將拆下的隔板套吊置在搭設好的工作棚,工作棚采用外面彩條布,內用帆布搭設并密封嚴實,地面鋪好木板、膠皮;
(4)選用φ0.05 ~φ0.15 mm大小的玻璃丸(二氧化硅)噴丸,不能使用其他硬度高、成圓率小于98%、直徑大于0.3 mm的玻璃珠、石英砂和摻金剛砂材料。在對轉子噴丸時,噴槍的角度必須保持在45°~75°之間,噴頭與被噴物件間距保持在20 ~30 cm,噴頭不允許長時間停留在所清理轉子葉片及隔板套上;
(5)噴砂結束后用壓縮空氣把轉子、隔板等設備表面、螺栓孔內殘留物吹干凈;
(6)所有噴砂工作結束后,清理氣缸下缸,清理完開始回裝,回裝按大修項目進行,多所有測量參數留檔保存。
2.3.4 工期及費用
工期約18天左右,費用在80萬元左右。
對于以上4種清洗方案,從費用,工期及清洗難易程度考慮,公司最終選擇第三種清垢方案,由于第三方案費用相對較低,揭缸由公司檢修隊伍完成,不需外協檢修隊伍,檢修周期短,清理徹底,對生產系統影響較小。
采用清洗水槍對3臺汽輪機進行清洗后,汽輪機啟機后,汽輪機振動各參數未出現上漲,機組滿負荷時,推力瓦溫度由最高時90 ℃降至70 ℃以下,一抽壓力保持在2.1 MPa左右,二抽壓力保持在1.1 MPa左右,尤其1#汽輪機效果更佳,汽耗比清洗前大幅下降,提高了經濟效益。
汽輪機結垢主要是由汽水品質差造成的,為了防止汽輪機結垢,運行人員需嚴格按照《中小型鍋爐運行規程》及《火力發電廠水汽監督導則》執行對水質及運行參數的管理[2],執行工藝控制指標及水質控制指標,保證將水水質控制在合格的指標范圍內;同時在鍋爐專業方面應對汽水分離器、分級蒸發系統、定排排污系統等進行全面檢查,確保各系統正常運行。其次,嚴格按操規要求啟停機,保證機組啟停時各項指標控制在合格參數范圍之內之內。