(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北 唐山 063305)
化灰機是純堿生產(chǎn)石灰工序的主要設(shè)備之一,其主要功能是將生石灰和水充分反應,消化成石灰乳,供蒸氨工序使用,它運行的穩(wěn)定性直接影響純堿生產(chǎn)的消耗指標。我公司化灰機φ3000×29739,結(jié)構(gòu)屬于順流式回轉(zhuǎn)型,此類型化灰機生產(chǎn)能力大,灰乳濃度控制較高。但該化灰機從流程及本體設(shè)計上存在進料溜管堵塞、結(jié)疤、外篩堵塞等問題,影響設(shè)備的穩(wěn)定運行和指標的提高,針對這些問題,進行試驗攻關(guān)研究,較好地解決了上述問題。
順流式化灰機物料進入方式,灰和水通過一個直徑為φ1000的彎頭(俗稱 “蝦米彎”)進入化灰機。水管從溜管中心位置進入,灰從溜管上部落下,這種設(shè)計存在兩個問題,一是生石灰從加灰機底板落下后,由于落差大對進灰溜管底部沖擊力大,磨損嚴重,20 mm厚的錳鋼板,使用不到一年時間就必須更換;二是溜管底部有部分水平管段,水從中間進入后,不能將生石灰立即沖走,造成部分物料堆積,有時堵塞進水口,特別是倒換化灰機時,如果先停水后停灰,或加灰機檢修時,生石灰就會滯留在溜管內(nèi),由于化灰機潮濕,生石灰粉化、板結(jié),造成進水管或進灰口堵塞,引發(fā)操作事故。進灰溜管見圖1。

圖1 進口溜管示意圖
灰和水進入化灰機后,灰和水混合,迅速進行消化反應,形成大量膏狀物,包裹生石灰塊表面,隨化灰機轉(zhuǎn)動,物料向前推移的同時,化灰機內(nèi)壁粘附的膏狀物隨之逐漸離開懸濁液區(qū)域,由于石灰乳的特性,離開水后快速板結(jié)成疤,當疤塊隨化灰機轉(zhuǎn)動再次進入懸濁液后,部分疤塊溶解,部分殘留,這樣周而復始,化灰機內(nèi)就會形成不均勻的結(jié)疤。但隨著消化反應的進行,物料向前推進,大部分生石灰消化完成,未燒透的石灰石在化灰機起到?jīng)_刷作用,內(nèi)壁中后段就不會結(jié)疤,這樣化灰機只有前端大約4~5 m的區(qū)域結(jié)疤,連續(xù)運行超過10天,前端結(jié)疤厚度能達400~500 mm左右,造成化灰機偏心,運行電流不平穩(wěn),縮短傳動設(shè)備壽命。
篩體部分為兩層篩網(wǎng),長度3 500 mm,內(nèi)層孔徑φ17,外層篩網(wǎng)為φ12/φ10的錐形孔,正三角形排列,板厚均為d=12 mm,分離出來的合適顆粒經(jīng)常塞在孔內(nèi),內(nèi)篩上由于存在大量的大塊返石,起到?jīng)_刷作用,不易堵塞;而外篩則不同,一是物料顆粒小二是量少,顆粒堵塞篩孔后,沒有自清理功能,因此一般設(shè)計外篩時,在殼體都加裝沖洗裝置,對部分堵塞篩孔的顆粒起到一定的作用,但對于塞的較緊的顆粒起不到任何作用,運行時間一長就會將外篩孔全部堵塞,固液分離效果差,致使化灰機頻繁倒換,不僅增加職工的勞動強度,而且造成物料的浪費。
由于導流抄板數(shù)量少,且撈取物料的面積小,消化反應后剩余的返石不能及時排出,在化灰機內(nèi)堆積較多,不僅增加筒體內(nèi)襯的磨損,化灰機運行電流大,而且化灰機流出的灰乳量也時大時小,容易引起灰乳轉(zhuǎn)篩后端冒灰,浪費物料,增加勞動強度。
針對以上存在的問題,根據(jù)產(chǎn)生的原因,分別制定相應的解決方案。
在“蝦米彎”的彎頭里增加一塊斜隔板,隔板的下沿與彎頭之間的形成的空間略大于進水管截面積,這是隔板起點的基準,然后以30°斜向上與管壁相連接,并在隔板上加裝20 mm厚的鑄錳板,這樣生石灰先落在鑄錳板上然后直接滑落至化灰機內(nèi),減少了物料的沖擊,延長了運行周期,而且鑄錳板抗沖擊,耐磨損,生石灰這種性質(zhì)的物料一般可用8年以上。水從隔板下方進入化灰機內(nèi),把水和生石灰分開,灰水進入化灰機錐體后再進行混合、反應,這樣化灰機內(nèi)空間大,還有間斷抄板,生石灰因粉化而不會堵塞進水口,從本質(zhì)上避免因操作失誤發(fā)生事故。改造后的溜管見圖2。

圖2 進口溜管改造后示意圖
根據(jù)結(jié)疤形成的原理來制定,按照結(jié)疤是一層一層逐漸形成的機理,采取的措施就是增加沖洗裝置,及時把化灰機內(nèi)壁粘附物沖洗干凈,不讓它形成初層,為此從機頭增加一個水管,水管上安裝適量的噴嘴。水管管徑、壁厚要按照需要沖洗的范圍、管道強度、噴嘴所需的流量及對進料口的影響等因素確定;噴嘴數(shù)量則取決于水的壓力、噴嘴類型、覆蓋的面積等因素。綜合考慮上述因素后,我們采用φ57×5的管道從頂部進入,管道上分布三個螺旋噴嘴,能夠覆蓋結(jié)疤區(qū)域。
考慮到篩孔進入的返砂顆粒,卡在篩孔內(nèi),沖洗水不能徹底沖掉,說明顆粒卡在的孔內(nèi)的摩擦力大于沖洗水的壓力,要解決這一問題就必須使外部壓力大于其摩擦力,如果將沖洗水增壓,勢必稀釋灰乳濃度,對生產(chǎn)不利,為了不影響灰乳濃度我們考慮采用外部施力的方式,但由于化灰機外篩為加工件,同心度不好,安裝一些成品刮板的話,只能刷掉部分區(qū)域顆粒,但不能保證全部篩孔被清理干凈,于是我們采用鋼板和螺栓將鋼絲繩夾緊,安裝在化灰機外篩的一側(cè),外篩旋轉(zhuǎn)時用鋼絲繩的柔性彌補同心度不好的問題,保證自制的鋼絲刷始終與外篩可靠的接觸。
將導流抄板的數(shù)量由14塊增加至18塊,原導流抄板的末端角度為30°,倒料時部分物料會落回化灰機內(nèi),相當于降低了有效做功,為此將末端角度適當提高5~10°,保證物料能夠全部落到篩體上,從而使返石迅速排出。
1)進灰溜管增加隔板后,經(jīng)過一年多運行,沒有發(fā)生過任何堵塞進水口的事故,鑄錳板幾乎沒有磨損,效果良好。
2)化灰機前端增加沖洗裝置后,能夠滿足15天的倒換周期,倒換后內(nèi)壁不需要任何清理,干凈如初,減少了職工的勞動強度。
3)增加鋼絲刷后,化灰機外篩篩孔幾乎不堵,并且減少了沖洗水用量,提高灰乳濃度指標。
4)導流抄板改進后,返石能夠及時排出,灰乳流量比較穩(wěn)定,為灰乳轉(zhuǎn)篩穩(wěn)定運行提供了較好的條件。
化灰機改造后,一年來能夠穩(wěn)定的運行,不僅減輕職工的勞動強度,而且延長了運行周期,提高了灰乳濃度指標。但也存在一定的不足,比如機頭溜管增加隔板后,生石灰的流通截面積相對減小,如果生石灰中存在較大瘤塊時,增加了進灰不暢的幾率。再有增加鋼絲刷裝置后,鋼絲刷長時間與外篩接觸摩擦,一定程度上降低了外篩的使用周期。