摘要:本文對ATP工藝的技術特點和優勢進行分析,并對該項工藝在頁巖煉油中的應用流程與優化措施加以闡述。在掌握爐體結構與工藝原理的基礎上,力求通過優化進料系統、溫度控制系統、燃燒區結構等方式,使燃燒強度得以提高,溫度場分布更適宜,進一步促進原礦利用率、產油率的提升。
關鍵詞:ATP工藝;技術優勢;頁巖煉油
引言:在現代化工業飛速發展下,傳統干餾爐工藝難以滿足頁巖煉油新需求,ATP干餾工藝應運而生,采用小顆粒油頁巖進行煉油生產,彌補了國內外在小顆粒頁巖煉制方面的空缺,可對粒徑在0—12mm之間的油頁巖尾礦問題得到良好處理。與傳統工藝相比,ATP工藝在提高原礦利用率、產品質量、產油率等方面具有較大優勢,可充分滿足現代工業生產需求,擁有廣闊發展前景。
1ATP工藝的技術特點
1.1原礦利用率較高
以往的干餾爐對料床通透性要求較高,只有具備較強的通透性才可使大量氣流通過頁巖層,只能對12—75mm質檢的頁巖粒度進行處理,頁巖濕、碎均會導致加熱不均勻,部分油母頁巖難以充分熱解。此外,受不均勻氣流影響,導致局部溫度迅速提升形成煉爐,這就要求對進料油頁巖的尺寸進行限定,以撫順干餾爐為例,原礦的利用率不足80%。而ATP爐應用后,可以0—12mm粒徑的油頁巖顆粒為主要進料,全部進料油頁巖與熱循環頁巖充分混合起來,不會產生局部溫度激增情況,避免爐渣與熔塊形成,使原礦的利用率超過90%。
1.2產品質量優良
在傳統撫順爐技術應用中,干餾過程涉及到油頁巖干燥、預熱、熱解以及冷卻等相關反應,上述反應在相同的干餾爐內完成,這說明全部燃燒的水蒸氣、廢氣、碳氫化合物等均混合在爐內。而ATP爐在干餾期間,只對進料油頁巖與汽化爐中的水進行預熱,產生的化合物與氣體可單獨排出爐外,與撫順爐相比,ATP爐的油氣濃度超過15倍。因ATP爐中的油氣濃度較高,可減少油氣出爐速度,發揮氣體沉降作用,降低機械雜質與頁巖油氣的含量,使后續除塵設備的工作強度降低,減少油內機械雜質含量,使頁巖油質量得到保障。因ATP爐的出爐速度較低,可減少瀝青揮發,進而減少油內瀝青質含量,節約大量深加工成本,使頁巖油的產品質量更加優良[1]。
1.3產油率較高
ATP爐氣體排出溫度為500℃,全部產品油都以氣體形態存在,與以往垂直干餾爐相比,油產量還有2—4%的提升空間,因垂直干餾爐在爐體頂端與頁巖接觸,此處頁巖溫度較低,可形成汽化冷凝循環,產生預熱和熱解作用。垂直干餾爐的進料尺寸在12—75mm之間,在與料床中氣流充分融合后,很容易出現加熱或者熱解不均勻等情況,進而降低平均產油率。而在ATP技術應用后,可使進料能夠充分混合,每個顆粒的熱解溫度相同,與以往垂直爐相比,科室產油率提高15%左右。
2ATP爐在頁巖煉油中的工藝流程與優化措施
2.1爐體結構
ATP爐主體為回轉窯筒,在軸線長度由兩個同心圓筒構成,內筒帶有兩個密封腔室,負責油頁巖預熱與干餾工作;外筒為半焦燃燒區、高溫狀態頁巖反饋區域。ATP爐屬于固體熱載干餾爐型,形成的干餾氣量較小,但熱值較高。以斯圖爾特油頁巖為例,每加工1噸便可形成35.5kg的干餾氣,可將其作為燃料材料,為燃燒器運行提供熱量支持。
2.2工藝流程
將油頁巖經過預熱管干燥處理后密封起來,與燃燒后的頁巖灰渣充分混合,使溫度為250℃的進料頁巖迅速升溫到500℃,頁巖內的油母也可在絕氧環境下熱解,變成碳氫化合物,經過中心蒸汽管道進入回收裝置內。經過干餾處理的油頁巖半焦經過另一側密封進入旋筒內,最終返回到燃燒前區,受助燃空氣影響,將干餾后的油頁巖變為半焦狀態,最終將油頁巖廢渣溫度加熱到750℃。此時,一些燃燒后的油頁巖廢渣進入干餾區,為后續熱解提供熱量支持,剩下的油頁巖與煙氣一同輸入到冷卻區,將熱量回傳給預熱管。此類油頁巖在冷卻處理后,可將廢渣在除塵器內分離,使其變為含塵煙氣,利用布袋除塵裝置剔除煙氣內的微塵后,排放到大氣環境中。ATP干餾區生成碳氫化合物蒸汽,先利用旋分器剔除底油與粉塵,再將剩余的雜質輸入到干餾區進一步熱解,此舉可確保回收物為輕質巖頁原油。將油蒸汽洗滌后,在分餾塔內形成重油與尾氣,尾氣內的輕質油可傳送到吸收塔內,使輕油杯被可能的回收,剩余氣體作為燃料促進鍋爐燃燒[2]。
2.3系統優化設計
(1)進料系統優化。針對ATP工藝現存的現場設備使用隨機、恢復生產時間較長、未定期維護等問題,可采取以下措施進行優化。一是健全輪換機制,當前設備大多為一個使用一個備用,可設計合理的交替運行時間,避免某個設備長期運行增加故障概率;二是創建數據庫,以設備運行為中心,分析運行故障時間,創建設備檢修、維護時間表等,由此預防故障發生;三是采取有效的處理方式。當某個供料線因個別設備停跳而暫停運行時,可利用程序自控啟動備用供料線,并非等待操作人員手動開啟其他設備。
(2)溫度控制系統優化。可在ATP爐內設置溫度內模控制器,首先在排除魯棒性與約束的情況下設置穩定的控制器,再安裝濾波器,通過改變和修正濾波器結構與參數等方式,使系統品質達到最佳狀態。
(3)燃燒區結構優化。針對該區域結構布設存在的缺陷,可采用Solidworks Flow Simulation軟件進行優化。一是最大限度減少直流噴射燃燒器產生的氣流作用,可利用旋流平焰燃燒器來實現;二是在燃燒范圍內加設旋風阻流板,使燃燒空氣在內部停留一段時間,為空氣和物流間的接觸預留充足時間,以免半焦高溫區外延到冷卻區;三是延長爐體燃燒長度,促進半焦料與燃燒空氣的充分融合,避免高溫區擴散。
結論:綜上所述,本文以頁巖煉油為中心,對ATP工藝優勢與流程進行介紹,并描述ATP爐的組成結構與原理,最后提出ATP工藝優化的有效措施。通過優化進料系統、溫度控制系統、燃燒區結構等方式,有效解決燃燒不均勻、溫度控制不當、燃燒區結構不合理等問題,使原礦利用率、產油率等方面得到極大提升,生產出更多品質優良的油產品,充分滿足現代工業生產需求,并朝著加氫精制、裂化一體化等方向發展。
參考文獻:
[1]劉曄.油頁巖煉油氨氮廢水和煙氣SO_2協同處理研究[J].中國環保產業,2020,No.260(02):54-56.
[2]章小明,潘一,楊雙春,等.油頁巖地面干餾技術研究[J].當代化工,2019(09):012-014.
作者簡介:楊靜;女;1980 .03;甘肅山丹民族;漢族;蘭州理工大學;高級工;煉油