于 剛
(山西潞安礦業(yè)集團有限責任公司五陽煤礦,山西 長治 046200)
該自動排水控制系統(tǒng)基于PLC自動化控制,通過環(huán)網(wǎng)將泵房現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行上傳,并通過攝像頭、電腦組態(tài)軟件實現(xiàn)現(xiàn)場水泵、開關、環(huán)境狀況的實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸、遠程操作、故障診斷查詢、報表記錄等功能,實時掌握水泵運轉情況,達到無人值守、實時監(jiān)控、定期巡查、減人提效的目的,且成本低廉,操作更加簡單、人性化。
采區(qū)泵房使用的是多級離心式排水泵,排水管安裝有底閥,啟動電機前,需提前打開排氣閥,用水灌滿泵體從排氣閥溢出后,方可關閉排氣閥運行水泵;停泵時,需先將排氣閥打開,待泵體吸空后,再停止電機運行,防止泵體突然停止工作后而產(chǎn)生的水錘沖擊現(xiàn)象,造成底閥的損壞,確保排水系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
如果實現(xiàn)自動排水,需解決4個問題:①水位監(jiān)測問題;②灌泵問題;③泵體是否灌滿水判斷問題;④停泵瞬間水錘沖擊底閥問題。

圖1 自動排氣泄壓閥剖視圖
為解決以上問題,首先增加水位傳感器,監(jiān)測水位狀態(tài);其次,將截止閥并聯(lián)1個24 V DC電磁閥,實現(xiàn)PLC控制灌泵;第三、也是最重要的環(huán)節(jié),如圖2,在抽水管上增加泄壓排氣閥裝置,在該裝置上安裝2個水位傳感器,傳感器的位置在泵體表面以上。該裝置類似于單向閥,當灌泵時水充滿泵體后會沿著該裝置溢出,傳感器檢測到水后,判斷可以啟動水泵電機;當停泵瞬間如果存在水錘效應,水流也會沿著該裝置溢出,保護底閥。至此,實現(xiàn)自動排水的所有難題均已解決。

圖2 自動控制水泵安裝配置圖
新的排水監(jiān)控系統(tǒng)以PLC為控制核心,利用CPU處理器實現(xiàn)對煤礦井下排水監(jiān)控系統(tǒng)的邏輯判斷和處理,從而取代現(xiàn)有的人工判斷、人工干預的排水控制方案,同時為了實現(xiàn)排水監(jiān)控系統(tǒng)的遠程監(jiān)控和無人化值守,還需要將PLC接入井下環(huán)網(wǎng),通過網(wǎng)絡連接到地面監(jiān)控中心內,同時,為了更好的與泵房系統(tǒng)融合,需將水泵開關與PLC實現(xiàn)信息傳輸,在信息傳輸時選擇R S485串行通訊協(xié)議。基于PLC的煤礦井下排水監(jiān)控系統(tǒng)原理如圖3所示。

圖3 基于PLC的井下排水監(jiān)控系統(tǒng)框圖
首先,通過水位傳感器對水倉狀態(tài)進行判斷,高水位得到信號后,判定為需要排水,此時,PLC控制灌泵電磁閥進行灌泵,當泵體灌滿水后,通過泄壓排氣閥溢出,在泄壓排氣閥上安裝的水位傳感器動作,此時,滿足開泵條件,PLC給開關發(fā)出合閘信號,水泵電機啟動,開始正常排水。在泵體上設置電接點壓力表保護來檢測水泵排水壓力,同時電機電流也檢測水泵是否上水,振動傳感器可以檢測電機運行時的震動情況,溫度傳感器檢測軸溫。當水泵發(fā)生吸空或堵管故障、壓力降低或超過至設定上下限值、當控制開關的工作電流降至空載電流以下或超過工作電流以上、振動過大、溫度過高,以上故障情況都被PLC采集,超過設定故障延時時間,自動停止水泵運行。在無故障的時候,當水倉低水位傳感器動作,PLC給開關發(fā)出分閘信號,水泵停止運行。停泵時,如果產(chǎn)生水錘效應,泄壓排氣閥能自動泄壓,減小對水泵以及底閥的沖擊,保護系統(tǒng)。
為了滿足井下排水系統(tǒng)安全、經(jīng)濟的工作要求,根據(jù)井下排水系統(tǒng)實際布置情況及積水區(qū)域的水位理論分析數(shù)據(jù),針對性的制定了以下水泵啟動方案:
1)將水倉區(qū)域的水位高度劃分為低水位、高水位、危險水位3個等級,低水位到高水位之間為正常水位,高水位到危險水位之間為警戒水位。
2)井下采區(qū)泵房全部采用雙回路模式,排水管路2趟、水泵2套、電源供電2回路,自動排水時,雙回路全部投入使用,2個泵之間交替工作,這樣可以最大限度的減少故障率,增加運行效率。
3)由于水溝運行能力有限,所有泵房同時只能開啟1臺水泵,否則可能造成淹巷,井下共有3個采區(qū)泵房,各個泵房之間通過井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)建立聯(lián)系,1個泵房有泵在運行時,其他泵房獲取信息,此時其他泵房水倉高水位接收到信號后不啟動水泵。當水倉區(qū)域的水位高度達到危險水位時,開啟水泵同時通過環(huán)網(wǎng)停止其他泵房的水泵運行,確保同一時刻只有1臺泵運行。
若水倉區(qū)域的水位繼續(xù)上升,并且水泵無法運行,則表明水泵出現(xiàn)故障,則開啟警報系統(tǒng),通知井下檢修人員去往現(xiàn)場檢修水泵,排除故障。
目前該井下排水監(jiān)控系統(tǒng)已投入應用了1年半,運行效率極高,故障率低,平時只需要簡單的巡查,對泵體軸承注油及壓盤根等工作即可,而且,3個采區(qū)泵房的同時實行,減少了12名泵房崗位工人員。改造后在地面監(jiān)控中心即可實現(xiàn)對井下排水系統(tǒng)工作狀態(tài)的實時監(jiān)控,圓滿的實現(xiàn)了最初對排水系統(tǒng)進行升級改造時的目標,其井下監(jiān)控畫面如圖4所示。

圖4 井下排水監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控畫面
本文針對井下排水系統(tǒng)采用人工控制,自動化程度低、應急性不足的缺陷,從改造可行性和經(jīng)濟性出發(fā),提出了一種基于PLC的煤礦井下排水監(jiān)控系統(tǒng),對該系統(tǒng)工作原理及在礦的應用情況進行了分析,結果表明:
1)本文將PLC技術應用于井下自動排水監(jiān)控系統(tǒng),其具有成本低、穩(wěn)定性好的特點,能夠最大限度的利用現(xiàn)有排水控制系統(tǒng)基礎結構,改造成本低,經(jīng)濟性好。
2)針對井下排水系統(tǒng)的實際情況,設定了專門的排水控制邏輯,能夠在確保排水安全的情況下大幅降低排水系統(tǒng)的工作成本。
3)通過在礦井的實際運行表明了該控制系統(tǒng)具有穩(wěn)定性高、經(jīng)濟性好的優(yōu)點,具有較大的應用推廣價值。