葉宇峰 徐 峰 劉 靜 葉凌偉
(浙江省特種設備科學研究院 浙江省特種設備安全檢測技術研究重點實驗室)
某公司生產(chǎn)車間內(nèi)連接分汽缸和反應器的一段主蒸汽管道,撓曲段長度約190 m,自東向西間隔分布有1#、2#、3#共3個Π形膨脹彎, 竣工后首次試車時發(fā)現(xiàn)膨脹彎橫跨段均有不同程度的向上拱起, 其中1#膨脹彎橫跨段導向支架處管道脫開支架約90 mm,2#膨脹彎處管道脫開支架約65 mm。針對以上情況,筆者對撓曲段管道進行了實地勘查和測繪,分析了管道發(fā)生撓曲變形的原因,并提出解決方案。
出現(xiàn)撓曲變形的管道設計膨脹彎高度為4 000 mm, 但在現(xiàn)場施工時, 由于建筑層高的限制, 實際膨脹彎高度僅為2 600 mm左右。 管道結構和撓曲位置如圖1所示。

圖1 管道結構和撓曲位置示意圖
綜合分析該管道的實際情況,本次完整性檢測分為壁厚檢測、 磁粉檢測和殘余應力分析3個子項目。 檢測部位選取運行工況下變形量較大的R1~R6部位彎頭管件及其兩側直管段。 檢測前拆除保溫層,將焊縫表面打磨至光潔。
經(jīng)壁厚檢測, 各彎頭管件厚度范圍為11.3~12.5 mm,直管段厚度范圍為11.5~12.7 mm,未發(fā)現(xiàn)異常減薄或增厚現(xiàn)象。
經(jīng)磁粉檢測,各彎頭焊縫和膨脹節(jié)變形較大處母材均未發(fā)現(xiàn)開裂或其他缺陷。
選取超聲應力儀,在該撓曲段管道變形最大位置R1、R4、R5處,對焊縫進行了殘余應力檢測,檢測時管道已停止運行并冷卻至常溫。 應力基準點對檢測結果至關重要,由于現(xiàn)場沒有未施焊狀態(tài)下的管件,因此以撓曲段管道變形量最小的直管Z1作為基準點,用以模擬該溫度條件下彎頭處焊接接頭組織最原始的應力水平。 經(jīng)多次檢測取平均值,測得Z1處基準應力值為-28.97 MPa。
彎管應力檢測結果見表1。

表1 彎管應力檢測結果
由表1可知,R1、R4、R5彎頭焊縫側彎位置的應力值 (對應表中W1、W2探頭位置) 分布在61.95~152.25 MPa之間, 彎頭焊縫外彎位置的應力值(對應表中W3、W4探頭位置)分布在119.85~243.15 MPa之間, 每個彎頭側彎位置的應力值均顯著小于外彎位置的應力值,原因可能如下:
a. 從應力分布值來看,相比彎頭側彎,外彎處應力明顯較大,且外彎的彎頭一側W4的應力值明顯大于直管一側W3的應力值,可能是管系內(nèi)應力加載在膨脹節(jié)上的彎頭外側,導致外彎受到拉應力的影響。 同時直管段應力檢測呈現(xiàn)明顯的壓應力狀態(tài),也印證了停機狀態(tài)下管系內(nèi)應力的存在。根據(jù)設計圖紙所示,該管道應在1#、2#、3#共3個Π形膨脹彎處分別進行100、85、93 mm的冷緊。 考慮到測量時為停機工況,管系應力應處于較小值狀態(tài),若管道安裝過程中按照設計要求進行了冷緊處理,則外彎部位應力應較小[1],同時直管處應呈現(xiàn)拉應力或較小的壓應力,這與檢測值不符。
b. 管道運行過程中, 由于熱應力的影響,膨脹節(jié)的彎頭外側為應力集中部位,由于管道未按照設計進行施工, 導致彎頭局部位置應力過大,可能超過了材料的屈服極限,外彎處產(chǎn)生了一定的塑性變形,因此冷卻后外彎處存在較大的殘余應力。
綜上所述,通過常溫下對該撓曲管道彎頭和直管的應力檢測,發(fā)現(xiàn)彎頭外彎處的應力值顯著大于彎頭側彎處的應力值, 且直管呈現(xiàn)壓應力,該應力分布狀態(tài)不符合實施了冷緊工藝后管系應力的分布狀態(tài)。 同時,在常溫下部分彎頭外彎處應力值已經(jīng)接近20#鋼的屈服極限,該處的應力在運行工況下受到溫度二次應力的影響后將會更高, 可能導致材料發(fā)生塑性變形甚至失效,存在較大的安全隱患。
在實際工況中,管道通常要承受多種不同的載荷,在壓力、重力、溫度及其他外部載荷的共同作用下,會產(chǎn)生復雜的受力狀態(tài)。 管道應力分析的目的在于根據(jù)規(guī)范要求對管道應力進行計算,來確認一次應力、 二次應力和綜合應力是否達標,以保證管道系統(tǒng)的整體安全。采用CAESARⅡ軟件進行管道系統(tǒng)的靜態(tài)和動態(tài)分析,計算一次應力和二次應力,得到設備管口受力、約束點受力及約束點位移等。 管道應力分析包括建立管道基礎模型、設置約束類型、工況選擇、顯示計算結果及分析計算結果的正確性等幾個關鍵步驟。
一次應力校核準則為:由持續(xù)載荷導致的應力之和σ1不能超過管道熱態(tài)許用應力σh。 一次應力校核公式為[2]:

式中 Am——管壁橫截面積,mm2;
D——管道外徑,mm;
Fax——持續(xù)載荷產(chǎn)生的軸向力,N;
ii——平面內(nèi)應力增強系數(shù);
io——平面外應力增強系數(shù);
Mi——持續(xù)載荷產(chǎn)生的平面內(nèi)彎矩,N·mm;
Mo——持續(xù)載荷產(chǎn)生的平面外彎矩,N·mm;
p——管道設計壓力,MPa;
Z——抗彎截面模量,mm3;
δ——管道壁厚,mm。
二次應力校核準則為:由溫度載荷引起的應力之和σ2不能超過許用值σh。 二次應力校核公式為:

式中 f——應力減小系數(shù);
Mi,t——由溫度載荷引起的平面內(nèi)彎矩,N·mm;
Mo,t——由溫度載荷引起的平面外彎矩,N·mm;
Mt——由溫度載荷引起的扭轉力矩,N·mm;
σc——管道冷態(tài)許用應力,MPa。
基于現(xiàn)場管道實際測繪情況, 采用CAESARⅡ建立撓曲段壓力管道模型(圖2)。 管道主體材料為20#鋼,外徑377 mm,壁厚12 mm,設計壓力1.05 MPa,設計溫度260 ℃,介質為過熱蒸汽,保溫層材料為巖棉,厚度150 mm。 圖2中,x方向為向西方向,從左至右表示自東向西,共有3個Π形膨脹彎(1#、2#、3#),A1~A4表示管道現(xiàn)場該位置為固定支架,G1~G13表示管道現(xiàn)場該位置為導向支架。為驗證模型的準確性,這里設置模擬工況與測繪時一致。 通過對管道的位移模擬計算,輸出計算結果(圖2)。

圖2 管道系統(tǒng)應變計算結果
依據(jù)計算結果,管道系統(tǒng)沿x、y方向的最大應變均出現(xiàn)在1#膨脹彎部位,其中y方向位移最大出現(xiàn)在導向支架G3處,Dy=74.7 mm,x方向位移最大出現(xiàn)在導向支架G3與G4之間的彎頭R4處,Dx=-63.8 mm。2#膨脹彎的導向支架G7處Dy=56.9 mm、G8處Dy=57.9 mm。 上述節(jié)點計算位移與實際情況基本吻合,模擬結果可以作為后續(xù)調整管系結構件的依據(jù)。
此外,該管道系統(tǒng)的二次應力分析未能通過校核,超標點主要分布于Π形膨脹彎處。二次應力的超標說明在當前管道系統(tǒng)結構下,當管道在模擬工況下運行時,管道一些部位承受的二次應力將超過校核用許用應力,管道本體局部可能因屈服導致塑性變形,甚至失效。 這也為前述應力檢測的結果提供了理論上的支持,即外彎應力值偏高,可能是運行過程中材料發(fā)生屈服導致的。
經(jīng)分析可知,由于管道設計時未能充分考慮建筑層高的限制,現(xiàn)場施工時,膨脹彎高度與設計標準有很大差距, 導致管道在通入蒸汽后,管道系統(tǒng)的柔性不足以滿足現(xiàn)有工況的需求。
一般來說,這種情況可以通過如下幾種方式來解決: 增加Π形膨脹彎或調整Π形膨脹彎的高度;管道重新進行冷緊;增加膨脹節(jié);調整支吊架形式。 前3種方式涉及管道本體的施工, 工程量大、工期長,但是解決問題的效果好,適用于在建管道或長時間停用管道的改造; 第4種方法不涉及壓力管道本體的施工,工程量較小,適用于管道變形量不大、工期較緊的情況。
對于該撓曲段蒸汽管道,在征詢了使用單位意見后,為了減小工程量,同時考慮到管道中存在4處固定支架, 首先通過調整支架形式的方式來增加管道的柔性。
本次優(yōu)化在明確大致方向后,采用邊分析邊調整的方法,先后共設計了8個方案,將8個優(yōu)化方案的調整內(nèi)容與結果列于表2。

表2 各優(yōu)化方案內(nèi)容及結果
對按照方案8調整后的管道進行應力分析,一次應力、二次應力均校核通過。 一次應力值均小于許用應力的30%, 大多數(shù)節(jié)點的二次應力小于校核用許用值的50%, 二次應力最大值為許用值的67.5%,分布如圖3所示。

圖3 按照方案8優(yōu)化后管道應力分析結果
與其余7個優(yōu)化方案相比, 該方案管道一次應力、二次應力分布更為合理,安全系數(shù)更高。
調整支架后管線兩端的位移和3個Π形膨脹彎處的位移如圖4所示。 其中1#膨脹彎橫梁處y方向位移為28.0 mm, 小于方案7的37.7 mm;2#膨脹彎橫梁處y方向位移幾乎可以忽略; 管線最東端位移為向東90 mm,小于方案7的110 mm,對保溫層的擠壓更小,安全系數(shù)更高;管線最西端位移為向西186 mm,小于管道穿墻段保溫層與孔壁的間距(260 mm)。

圖4 按照方案8優(yōu)化后管道撓曲變形結果
上述管道的應力分析結果表明,經(jīng)調整后支架仍然能夠保持一次應力在允許范圍之內(nèi),且管道系統(tǒng)的柔性得到了大幅提高,在設計工況下管道撓曲變形后的二次應力在允許范圍之內(nèi),且仍然有較大余量,方案7、8均能滿足現(xiàn)場的需求,但方案8的管系應力和變形量最小, 為本次評估的最優(yōu)解。
管道撓曲變形是化工領域比較常見的問題,處理的方式也多種多樣。 筆者以管道完整性檢測為手段,獲得了管道建造尺寸、壁厚、焊縫質量及焊縫殘余應力等信息,基于檢測得到的數(shù)據(jù)使用CAESARⅡ軟件建立了管道模型并進行了應力應變分析,通過在運行工況下模型應變量與實際管道變形量的比較,驗證了模型的合理性。 在確保管道安全平穩(wěn)運行的前提下,以盡量縮短企業(yè)停工時間、減小管道施工工作量為目的,通過調整管道支架形式和位置的方式,降低管系一次應力和二次應力的峰值,提升管系的柔性,結合管道實際情況分析計算, 并對方案進行不斷優(yōu)化調整,最終確定了最優(yōu)方案,使管道應力降至較為合理的水平。
在征得設計單位和監(jiān)管單位同意后,使用單位對壓力管道進行了改造施工,重新投用后,1#膨脹彎處脫開距離由90 mm降至33 mm,2#膨脹彎處脫開距離由65 mm降至21 mm,管道撓曲得到了很大的緩解,同時也為企業(yè)節(jié)省了大量人力物力。