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基于簡化狀態軌跡的半橋LCC諧振變換器無噪聲Burst模式控制策略

2021-10-30 03:28:48林弘毅孫曉瑋陳國柱
電工技術學報 2021年20期
關鍵詞:模態

趙 鈞 林弘毅 孫曉瑋 伍 梁 陳國柱

基于簡化狀態軌跡的半橋LCC諧振變換器無噪聲Burst模式控制策略

趙 鈞 林弘毅 孫曉瑋 伍 梁 陳國柱

(浙江大學電氣工程學院 杭州 310027)

半橋LCC諧振變換器在輕載工作模式下,其高開關頻率和諧振腔中較大的無功電流會顯著降低變換器的工作效率。Burst模式是一種可有效提高變換器輕載效率的方法。但傳統Burst模式會造成諧振腔電壓電流劇烈振蕩進而增加損耗,甚至引發變壓器飽和。該文推導半橋LCC變換器不同模態的簡化狀態子軌跡。在此基礎上,提出半橋LCC變換器的Burst模式簡化狀態軌跡控制策略。該策略通過控制半橋開關管的開關時間,保證半橋LCC變換器諧振腔無振蕩,使變換器穩定可靠地工作在高效率狀態。此外,針對極輕載條件下Burst模式的噪聲污染問題,該文基于半橋LCC變換器Burst模式的簡化狀態軌跡,進行能量求解和改進控制,保證半橋LCC變換器Burst模式工作頻率在人耳敏感的頻帶以外,抑制噪聲的產生。最后,搭建實驗裝置對所提出的半橋LCC變換器Burst模式進行實驗驗證。實驗結果證明,上述方法顯著提高了半橋LCC變換器的輕載工作效率,消除了諧振腔的劇烈振蕩和噪聲污染。

半橋LCC諧振變換器 Burst模式 簡化狀態軌跡 狀態軌跡控制 噪聲抑制

0 引言

LCC諧振變換器可以充分利用高壓變壓器的寄生參數[1-4],相比其他拓撲具備獨特的優勢,加上其較高的增益能力和軟開關特性被廣泛應用于醫療成像、污水處理、工業靜電除塵和無損檢測等多個領域的高壓直流電源當中[1-11]。半橋LCC諧振變換器不僅具備上述優勢,還具備器件數量少、電路結構簡單的優勢,被應用到光伏、電動汽車、照明驅動等多個領域[12-15]。而因為半橋LCC諧振變換器的輸出功率和增益能力弱于全橋LCC諧振變換器。在高壓電源領域上,半橋LCC變換器主要被應用到小功率高壓直流電源中[5]。

針對LCC諧振變換器狀態軌跡的研究,文獻[6]分析了全橋LCC變換器諧振腔狀態軌跡,但是同時考慮了三個量,所繪制的三維狀態軌跡過于復雜,無法應用到半橋LCC諧振變換器Burst模式中。文獻[7]提出了電流斷續模式下的軌跡控制算法,但是只考慮了諧振腔電流和串聯諧振電容兩端電壓,Burst模式需要考慮控制并聯諧振電容的能量,無法應用到Burst模式上。文獻[8]將2個諧振電容電壓之和作為1個狀態量,推導了全橋LCC諧振變換器的簡化狀態軌跡和軌跡啟動策略,取得了較好的效果,但因拓撲上的差異,無法直接應用到不對稱的半橋LCC諧振變換器當中。

因為LCC諧振變換器輸出增益對頻率敏感,通常采用調頻模式來進行變換器的控制[8]。但當LCC諧振變換器工作在輕載時,工作頻率較高,同時諧振腔流過的無功電流較大,其輕載效率明顯降低。針對LCC變換器輕載效率的改善,文獻[10]提出了一種電感切換的方式實現輕載效率提升,即輕載時通過開關切入電感,降低LCC變換器的工作頻率和諧振腔電流,從而提高變換器效率,但是該方法需要增加額外的開關和電感元件。文獻[11]提出了一種移相非對稱占空比法,可以減小LCC硬關斷的關斷電流,但對于輕載效率的提升較為有限,且只能應用到全橋LCC變換器當中。在與LCC變換器相近的LLC變換器中,文獻[16]提出了一種多模態工作方式來提升效率的方法,三相半橋通過相屏蔽的方式分別工作在三相半橋、單相全橋和單相半橋三種模態,以此來提高LLC變換器效率,但該方法只適用于三相半橋結構的變換器,無法應用到半橋LCC變換器中。文獻[17]提出了一種基于變壓器切換控制的半橋LLC拓撲,通過投切變壓器的方式來縮短工作頻率范圍,提高效率,但是需要額外增加投切開關、變壓器和二次側整流電路。文獻[18]通過在二次側整流電路中增加輔助開關來提高LLC變換器的升壓能力,避免傳統LLC變換器因勵磁電感較小而引發的額外損耗,進而提升效率。但因為該方法需要在整流側增加輔助開關以及拓撲結構上的差異,難以應用到高電壓輸出場合和LCC變換器中。

Burst模式是一種可以有效提高輕載工作效率的工作模式,也被稱作打嗝模式。Burst模式下,變換器工作在開啟和關閉兩種模態。其工作方式如圖1所示。在Burst on期間,變換器工作在輸出功率為on的狀態,為輸出電容充電;在Burst off期間,變換器不工作,依靠輸出電容維持輸出電壓[19]。但是,傳統Burst模式不針對諧振腔進行優化,串聯諧振電感和并聯諧振電容中儲存的無功能量會在Burst off期間引發振蕩,降低變換器效率[20]。在與半橋LCC變換器類似的半橋LLC變換器中,文獻[19]提出了一種基于簡化軌跡控制的Burst模式控制策略解決了傳統Burst模式存在的問題,通過簡化狀態軌跡優化得到的控制策略,使Burst off期間諧振電感和并聯諧振電感儲能幾乎為零,可以顯著提高變換器的輕載工作效率,避免Burst off期間諧振腔的劇烈振蕩。但是,由于拓撲的差別,無法應用到半橋LCC諧振變換器中。

圖1 Burst模式工作示意圖

人耳的聽覺范圍為20Hz~20kHz,在Burst模式應用中,常會因為極輕載模式下工作頻率低于20kHz產生噪聲污染[21]。因此,Burst模式控制策略必須具備噪聲抑制能力。傳統Burst模式噪聲抑制,多采用定頻工作模式的方式來抑制噪聲,將Burst周期Burst固定,根據負載調節Burst on期間的功率on。在LLC諧振變換器中,因為諧振變換器的諧振腔振蕩問題,使用簡化軌跡定頻Burst模式,存在超越方程,且計算量大、控制復雜,會顯著增加控制復雜度[22]。

綜上所述,針對半橋LCC諧振變換器的狀態軌跡控制和Burst模式及其噪聲抑制的國內外研究較為鮮見。本文首先針對半橋LCC諧振變換器的特點,推導了簡化狀態軌跡的6個子模態。Burst模式控制采用固定導通時間控制。通過對Burst模式無振蕩條件的分析,確定半橋LCC諧振變換器Burst模式的起點和終點,基于之前推導的半橋LCC變換器子模態,設計Burst模式簡化狀態軌跡,求解半橋開關管工作時間。在Burst模式基礎上,通過改變軌跡算法的給定值,控制Burst on期間傳遞的能量,保證變換器始終工作20kHz以上,避免了噪聲污染問題。最后,通過搭建實驗裝置,對半橋LCC變換器簡化狀態軌跡Burst模式進行實驗驗證,并且對半橋傳統調頻模式、傳統Burst模式和簡化狀態軌跡Burst模式的效率進行對比分析。

1 半橋LCC諧振變換器簡化狀態軌跡

圖2 半橋LCC變換器拓撲

in為輸入電壓,o為輸出電壓,o為輸出電流,L為負載電阻,a為半橋逆變電路輸出電壓,vs為電容s的電壓,vp為電容p的電壓,is為流過電感s的電流。

根據開關管S1和S2以及二極管VD1、VD2、VD3和VD4的開關次序可得到以下六種模態。半橋逆變電路一共存在兩種模態:S1開通、S2關斷;S1關斷、S2開通。整流橋一共存在三種模態:VD1、VD4導通,VD2、VD3關斷;VD1、VD4關斷,VD2、VD3導通;VD1、VD4關斷,VD2、VD3關斷。子模態1~6的簡化狀態軌跡如圖3所示。

模態1:開關管S2導通,并聯電容p不參與諧振,二極管VD1和VD4導通。H橋輸入電壓為0,變壓器二次電壓為o/,等效拓撲如圖3a所示。

由圖3a的等效電路可得

則方程式(1)的解為

將電流is、電壓vs和vp進行標幺化,其中,in為電壓的基準值,in/0為電流的基準值,可得標幺化后的電流isN、電壓vsN和vpN。為簡化變量數量,定義vpsN()=vsN()+vpN(),則有初始電壓VpsN0=VsN0-o/(in)。由式(3)化簡可得

由式(4)可知,模態1簡化狀態軌跡為以(0, 0)為圓心的圓。

采用和模態1類似的推導方法,可得到如圖3b所示以(0, 0)為中心的橢圓軌跡曲線。其軌跡方程為

經類似推導,可得模態4~6的簡化狀態軌跡。其與模態1~3基本一致,只是軌跡中心由(0, 0)變為(1, 0)。半橋LCC諧振變換器簡化狀態軌跡的6個子模態的電路等效電路及其軌跡如圖3a~圖3f

所示。

2 基于簡化狀態軌跡的半橋LCC變換器Burst模式控制策略

傳統Burst模式下,LCC諧振變換器波形如圖4所示。圖中,im為流過勵磁電感的電流,sed為變壓器二次電流。在off期間,并聯諧振電容p和勵磁電感m會產生劇烈振蕩,流過m的電流會遠超出其正常工作電流。off期間的振蕩一方面會增加損耗,使得一部分無源元件中無功能量損耗掉;另一方面當并聯諧振電容儲能較大時,與勵磁電感產生諧振,存在變壓器飽和的風險。同時,如圖4所示,因為振蕩的存在,off期間變壓器二次電流sed不為零,仍然向后級傳輸能量。此外,因為開關管兩端結電容的存在,諧振腔中還會出現一個小幅度高頻振蕩,因其振蕩幅度較小可忽略其影響。

LCC諧振腔在Burst off期間發生振蕩,其能量來源為諧振腔元件中儲存的能量。但同時要實現3元件的儲能為零,其難度較大。當穩態諧振腔電流不為零時,因為諧振腔電流的續流作用,會導致二極管導通,受電感兩端電壓驅動,s和p仍會產生諧振。當p兩端電壓不為0時,p會與變壓器一次側勵磁電感產生諧振。因此,至少需要諧振腔電流和并聯電容電壓為0,保證諧振腔無振蕩。

圖4 半橋LCC變換器傳統Burst模式工作波形

根據LCC諧振變換器的工作特性,若p兩端電壓為0,則二次側二極管必然不導通。因此,Burst off階段穩態點一定在橢圓軌跡上。同時,諧振腔電流為零,穩態點在橢圓軌跡和橫軸的交點上。

選擇Burst off期間諧振腔穩態點0在橢圓模態5軌跡上,則其上一模態p兩端電壓為o/。據此,可以求解0坐標點。半橋LCC變換器Burst模式的簡化狀態軌跡如圖5所示。

圖5 半橋LCC變換器Burst模式的簡化狀態軌跡

6~7階段,電容p的電壓p()由o/下降到0,諧振腔電流也下降為0,且其都在模態5軌跡上。因此,0和6時刻電容s電壓sN(0)和sN(6)為

求解上述方程組,可得psN(0)和psN(6)為

由0~1時刻,二次側二極管不發揮鉗位作用,S2導通,處在模態2。p兩端電壓由0變為-o/。根據電荷守恒,A點橫坐標A為

3~4時刻,二次側二極管不導通。Vp由-o/變為o/,根據電荷守恒,可以得到C點橫坐標C和D點橫坐標D之間的一組關系。D同時滿足模態5的橢圓軌跡和模態4的圓軌跡。定義模態4的半徑為3,由外部給定,可得

解上述方程可得

因B點是兩段圓軌跡的交點,則有方程為

E點和B點同理,也是兩圓交點。B和E分別表示為

據此,以上的A~E五點坐標均已知,則可以得到各段的弧度角為

其對應的開關時刻為

0時刻,開關管S2導通;1時刻,開關管S1導通;2時刻,S2的體二極管續流導通;3時刻,S1的體二極管也會續流導通,不需要施加控制信號。

Burst模式控制采用定導通時間的方式,on保持不變,根據負載變化調節off。當輸出電壓低于指令電壓時,變換器進入on模式,為負載供電和輸出電容充電,輸出電壓上升。on結束后,進入off模式,輸出電容放電,輸出電壓下降。當輸出電壓下降至低于指令電壓時,再次開啟on模式,以此循環往復。當負載越輕時,輸出電容放電時間越長,off時間越長。因此Burst模式單周期工作時間Burst隨著負載的減輕而延長,Burst模式頻率會越來越低。半橋LCC變換器簡化狀態軌跡Burst模式工作波形如圖6所示。因此在極輕載條件下,變換器常會發生Burst模式工作頻率低于20kHz,而引發噪聲污染的問題。

圖6 半橋LCC變換器簡化狀態軌跡Burst模式工作波形

由上述理論分析可知,Burst模式簡化狀態軌跡由輸出電壓o和給定半徑3兩個變量決定。因此在輸出電壓確定的條件下,通過改變給定半徑3,可以在Burst on期間傳遞不同的能量。

由圖5可知,有功能量傳遞發生在1~3和4~6階段。該階段流向后級有功電荷可以通過串聯諧振電容兩端壓差求得。1~3階段,p兩端電壓被鉗位在-o/;4~6階段,p兩端電壓被鉗位在o/。且Burst模式狀態軌跡的各點橫坐標vpsN均已知,1~3和4~6階段的串聯諧振電容電壓為

LCC變換器Burst模式效率較高,忽略損耗。在Burst on期間傳遞的有功能量為

在式(16)、式(17)的基礎上,可估算出實際不同輸出功率下對應的Burst模式工作頻率為

Burst on期間輸出較高的能量,可以有效地提高設備效率,但較低的頻率也會引發人耳聽力范圍內的噪聲。由式(8)、式(9)、式(11)和式(17)可知,降低諧振腔Burst模式軌跡的3,可減小on。

通過式(18),求解出所選擇的3在不同輸出功率下對應的Burst模式工作頻率。如在極輕載段工作頻率低于20kHz。適當調低3,在極輕載段采用較低3求解的開關時間,保證系統工作在20kHz以上,可避免產生噪聲。

3 實驗驗證

為驗證所提出的半橋LCC變換器Burst模式,搭建的半橋LCC變換器實驗樣機如圖7所示。

圖7 半橋LCC變換器實驗樣機

半橋LCC變換器實驗樣機參數見表1。樣機設計滿載功率為200W,對其5%滿載功率、3%滿載功率、1.5%滿載功率、1%滿載功率和0.85%滿載功率的輕載工作點分別進行了實驗驗證。

表1 半橋LCC變換器實驗樣機參數

Tab.1 Parameters of half-bridge LCC resonant converter prototype

圖8為5%滿載功率條件(負載電阻90Ω)下,簡化軌跡Burst模式實驗波形。在Burst off期間,振蕩基本趨近于0,不再有劇烈的振蕩。其電壓電流波形和理論電壓電流波形基本一致。因為實際電路中開關管結電容的存在,在Burst off期間會存在小幅度的高頻振蕩。

圖8 5%滿載條件半橋LCC變換器Burst模式實驗波形

根據式(17)和式(18)對變換器的Burst工作頻率進行預估。未進行噪聲抑制的變換器簡化軌跡Burst模式的工作頻率實驗和預估結果如圖9所示。考慮到損耗和實際參數偏差的影響,上述預估方法已經可以較好地預測Burst模式的工作頻率。根據預估結果,對于1%滿載功率條件(負載電阻450Ω),如果仍采用5%滿載功率條件的較大的3,其工作頻率為19.2kHz,將低于20kHz。而根據實驗結果,工作頻率為21.8kHz,也在產生噪聲的邊緣。因此,對1%滿載功率以下的負載要進行噪聲抑制。

圖9 簡化軌跡Burst模式工作頻率的實驗和預估結果

在1%滿載功率以下(包括1%)選擇較小的3工作,保證變換器工作頻率在20kHz以上。采用噪聲抑制后的簡化軌跡Burst模式工作頻率的實驗結果如圖10所示,其工作頻率始終高于20kHz。

負載由3.85%切換到0.85%滿載功率的動態實驗波形如圖11所示。gsS2為開關管S2的門極波形。當負載突變發生時,控制器可根據采樣電流判斷輸出功率水平,切換到噪聲抑制所需的較小3對應的開關邏輯。從實驗波形可以看出,變換器的Burst模式工作頻率最小為27.2kHz,高于20kHz。

圖10 有噪聲抑制的簡化軌跡Burst模式工作頻率實驗結果

圖11 有噪聲抑制的負載切換動態實驗波形

圖12為簡化軌跡Burst模式和傳統調頻模式、傳統Burst模式的效率對比。相比兩種傳統模式,半橋LCC變換器的簡化狀態軌跡Burst模式有著明顯的輕載效率優勢。

4 結論

本文推導了半橋LCC諧振變換器的簡化狀態軌跡。在簡化狀態軌跡基礎上,本文提出了無噪聲半橋LCC諧振變換器Burst模式控制策略,使得半橋LCC諧振變換器在Burst off期間不會出現劇烈振蕩。本文控制策略通過調整軌跡控制的給定值3,控制輸入能量,保證Burst模式工作頻率為20kHz以上,不產生人耳可察覺范圍內的噪聲。最后,通過實驗驗證了上述控制策略。對比半橋LCC變換器傳統調頻模式和傳統Burst模式,采用上述控制的變換器的輕載效率有了明顯提高。

圖12 簡化軌跡Burst模式和傳統模式的效率對比

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A Novel Noiseless Burst Mode Control of Half-Bridge LCC Resonant Converter Based on Simplified State Trajectory

(College of Electrical Engineering Zhejiang University Hangzhou 310027 China)

When the half-bridge LCC resonant converter works in light load mode, its high switching frequency and large reactive power in the resonant circuit reduce the efficiency of the converter significantly. Burst mode is an effective method to improve the light load efficiency of the converter. However, the conventional burst mode will cause the voltage and current to oscillate and further increase the loss, and even cause the transformer to saturate. In this paper, the simplified state sub-trajectories of different modes of half-bridge LCC converter were derived, and the state trajectory control strategy of the burst mode for half-bridge LCC converter was derived. By controlling the switching time of the half-bridge, there is no oscillation during burst off time, which makes the half-bridge LCC converter work in high efficiency stably. Besides, considering the noise pollution problem of burst mode under extremely light load conditions, the improved control is proposed based on the simplified state trajectory to ensure that the LCC converter works outside the audible band to avoid noise. Finally, an experimental prototype was built. The experimental results show that the proposed method can significantly improve the light load efficiency of the half-bridge LCC converter, and eliminate the oscillation and noise pollution of the resonant circuit.

Half-bridge LCC resonant converter, Burst mode, simplified state trajectory, state trajectory control, noise suppression

10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.201644

TM46

趙 鈞 男,1995年生,博士研究生,研究方向為諧振變換器的控制及應用。E-mail: zhaojun_ee@zju.edu.cn

陳國柱 男,1967年生,博士,教授,博士生導師,研究方向為高性能電力電子裝備設計及數字控制。E-mail: gzchen@zju.edu.cn(通信作者)

2020-12-15

2021-03-17

國家自然科學基金項目(51777186)和浙江智能電氣制造業創新中心《高性能多用途高能射線電源技術裝備》研發項目資助。

(編輯 陳 誠)

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