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電驅壓縮機組主電機軸承溫度高故障原因分析

2021-11-02 11:15:12
設備管理與維修 2021年17期
關鍵詞:故障

黃 平

(西南油氣田公司蜀南氣礦生產運行科,四川瀘州 646000)

1 機組基本情況簡介

某公司已投用30 臺電驅壓縮機組,采用280~1800 kW 額定功率不等的高壓隔爆型三相異步電機作為驅動機,其額定電壓為10 kV、額定電流20.5~121 A、額定轉速987~1500 r/min,軸承均為德國舍費勒深溝球軸承(表1)。正常運行時,其進口壓力為1.39~4.08 MPa,出口壓力為2.05~6.47 MPa,主電機軸承溫度30.12~55.09 ℃。其主要工作是增壓平臺、集氣站的原料氣,壓縮機組投運以來已累計運行592.9~34 929.45 h。

表1 某公司30 臺電驅壓縮機組基本情況

2 軸承溫度高故障描述

2019 年11 月上旬,多臺機組的主電機軸承溫度突然升高(最高達167.23 ℃)報警并同時聯鎖停機(電機軸承溫度設計高報值90 ℃,高聯鎖值95 ℃)。故障前主電機軸承無明顯緩慢溫升趨勢,溫度從正常運行溫度30~50 ℃,到達高報警及高聯鎖值只有10 min;電氣專業人員打開主電機后端軸承泄脂檢查口,發現有稀釋潤滑脂溢出;儀表專業人員確認增壓機PLC 儀表報警聯鎖正常,動作可靠;操作崗位人員盤車,發現主軸“抱死”。

11 月中旬,維護人員進一步進行檢查,拆下主電機后端外罩、風扇葉輪、軸承蓋后,發現軸承損壞嚴重,保持架斷裂,滾珠磨損嚴重,溫升嚴重,軸承臺附近可見金屬發藍變色;由于軸承內環與主軸“抱死”,采用局部切割方式拆卸;拆下端蓋和軸承后,進一步檢查發現曲路環安裝臺拉損,曲路環、內端蓋抱死,內端蓋變形開裂(圖1)。

圖1 電機后端蓋變形開裂及軸承內環與主軸抱死

經技術人員檢測,電機主軸發生扭曲變形,軸承臺跳動達到0.85~0.90 mm(標準為:0~0.02 mm),軸伸端跳動達到0.2~0.25 mm(標準為0~0.046 mm)。本次故障造成多臺主電機主軸軸頸曲路環安裝部位損傷、曲路環損壞、電機軸承損壞、軸承端蓋損壞。

3 排查故障原因

本次故障主要由電機軸承引起,軸承故障引起的異常高溫造成曲路環、內端蓋抱死,進而拉損主軸;后軸承抱死,造成主軸扭曲變形、跳動超標(最大跳動0.85 mm),電機主軸報廢。拆開電機后端蓋后發現軸承故障非常嚴重,保持架斷裂變形、滾珠卡死、滾珠及滑道嚴重磨損。

造成軸承故障可能有以下幾種原因,并逐一進行排查:一是軸承長時間缺油;缺油造成潤滑不良,使軸承溫度逐漸升高(電機軸承溫度設計高報值90 ℃,高聯鎖值95 ℃),同時軸承會發出尖銳的異響。通過故障前歷史趨勢、操作巡檢記錄和日常維修記錄調查,不存在上述異常情況,而且維護人員按要求定時加注潤滑脂;因此排除軸承缺油的可能性。二是電機運行中有雜質進入軸承;這種情況會引起軸承溫度升高、異響、振動加大現象(主電機振動高報值10 mm/s,高聯鎖值12 mm/s),通過故障前歷史趨勢和操作巡檢記錄調查,不存在上述異常情況,可以排除此種可能。三是潤滑油品質不良或混用不同型號潤滑油。該故障現象與缺油造成的故障現象一樣,故障前未出現異常,且這批機組從投運以來,維保時均加注同型號鋰基脂,故排除。四是過負荷運行;壓縮機組超負荷運行,以致主電機軸承負荷過大,導致軸承損壞,通過機組運行記錄和曲線未發現機組有超負荷運行現象,故排除。

3.1 直接原因

綜合以上分析認為,多臺電驅壓縮機組軸承溫度高的直接原因是軸承先天缺陷。

由于軸承保持架在制造過程中有細微裂紋或內部應力集中等原因,制造檢測過程中不易發現,致使運行過程中保持架發生突然斷裂,鋼條伸入軸承滑道,造成滾珠卡死,軸承溫度急劇升高,引起一系列嚴重損傷。

3.2 間接原因

電機軸承在正常運行中溫度為30~50 ℃,溫度高報警值設定為90 ℃,聯鎖設定為95 ℃,軸承溫度高報警設置不合理,不能及時發現溫度變化。

4 故障處理及下一步預防措施

4.1 故障處理

故障處理措施:①電機主軸和繞組返回廠家檢測,檢測結果為電機主軸發生扭曲變形,軸承臺跳動和軸伸端跳動超標,主軸報廢;更換損壞部件和主軸,并返廠完成電機裝配和試車;②安裝壓縮機、電機聯軸器并開展精對中;③進行空負荷試車和負荷試車,滿足使用要求。

4.2 預防措施

預防措施:①加強日常維護保養,按設備使用維護說明定時定量加注指定型號潤滑脂;②機組大修時應對主電機軸承做全面檢查,以便發現軸承使用過程中的細微變化,提前發現和處理隱患;③摸索關鍵參數設置,合理設定報警聯鎖值,為故障緊急情況預留足夠的處置時間。

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