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制氫壓縮機撞缸故障分析及處理

2021-11-03 05:19:22金海波王曉輝
設備管理與維修 2021年18期
關鍵詞:故障

金海波,王曉輝,曹 揚

(杭州杭氧壓縮機有限公司,浙江杭州 311305)

0 引言

制氫裝置的解析氣體壓縮機是工廠的核心設備,主要將制氫裝置PSA 裝置的低壓尾氣排放到火炬系統中,但由解吸氣體壓縮機壓縮。傳輸到用于相關設備的燃氣管道網絡中。此措施可在制氫車間中完全回收約5000 m3/h 的分析物氣體,降低生產成本,保護環境并增加經濟效益。利用循環經濟,清潔生產和新發展的戰略措施。張小偉[1]等研究在制氫天然氣壓縮機的運行,利用無極調量系統來優化制氫壓縮機的運行效率,達到節能的目的,提升制氫效率,介紹幾種壓縮機氣量的調節方法,包括旁路調節、余隙調節、全頂開進氣閥、HRCS 調節等調節方法,并對關鍵設備、控制系統進行優化改進,最后得到一個收益可觀的制氫壓縮機;劉忠梅[2]等闡述制造前燃氣裝置生產的瓶頸,在這個過程中突破生產瓶頸,主要闡述PSA 單元、原料氣壓縮機單元、儀表控制回路、開工系統無有效泄壓手段、凝結水管線外送不暢等問題,為了更好解決這些問題將部分的制氫裝置進行改造,最終達到提高氫氣收取率、轉化爐效率、提高凝結水回收效益等;黃春[3]主要研究高鉑小球的制氫效率,以及完成預加氫工作的總結,進行精制油用量的計算、設備的核算等,提高制氫效率,降低制氫的成本,并簡單闡述預加氫催化劑預硫化以及工作情況;蘇為群[4]主要研究在制氫裝置中,控制和聯鎖方案的應用,主要目的是提高制氫裝置的運行效率,和提高收益降低成本,通過利用氣量無級調節,控制裝置的負荷以及水碳比,最終達到提升控制水平的目的;陳莉[5]等研究改變制氫裝置單元壓降能夠對功耗產生什么影響,當壓縮機入口壓力每提高0.05 MPa 時,壓縮機功耗將降低約230~330 kW。

1 制氫裝置工藝流程裝置

裝置工藝流程由壓縮工序(含除萘工序)、預處理工序、變壓吸附工序和凈化工序組成,制氫裝置工藝流程如圖1 所示。

圖1 制氫裝置工藝流程

2 故障原因分析

2.1 失效條件

曲軸箱有很高的噪聲和振動,水平振動為6.5 mm/s。曲軸主軸承溫度持續升高,分別升至58 ℃和52.5 ℃,在2 h 內升高到11 ℃(正常值47 ℃),接近65 ℃的報警值。精濾器中的壓差繼續上升。潤滑劑溫度也上升了。

2.2 初步檢查

(1)預先檢測相關零件的匹配間隙[6]。主軸承的徑向游隙、定位軸承的軸向游隙、連桿大端軸承的徑向游隙、連桿小端軸承的徑向游隙、十字頭滑瓦與滑道之間的徑向游隙、活塞體與氣缸之間的徑向間隙、活塞止動點間隙均滿足裝置的要求。

(2)初步檢查設備的潤滑油系統[7]。確保機油泵、管道、機油壓力、機油等正常,并且粗濾器中有很多金屬碎屑。

2.3 故障原因分析

(1)將活塞桿和十字頭連接到液壓接頭。液壓接頭是由液壓泵加壓產生的高壓液壓油,通過壓力體的高壓接頭進入密封腔,液壓油通過環形活塞壓縮產生壓力。細活塞桿發生彈性變形并延伸,然后使用鉤形扳手將其擰緊并固定以適合十字頭部分。釋放液壓油后,由活塞桿的彈性變形產生的彈性預緊力作用在鎖緊螺母和加壓體的連接螺釘上,螺紋產生擰緊力以檢查十字頭和螺母是否松動,此時活塞桿正在往復運動。

(2)活塞桿和十字頭組件的彈性變形為31.86 mm 的細活塞桿,制動器為32.89 mm 的細活塞桿。活塞桿的彈性變形是它與壓力體接合的地方,在此部分中,必須確定細活塞桿的直徑以滿足工作條件的要求。如果活塞桿的彈性變形困難,則直徑太大,并且活塞桿的強度和連接的預緊力不足。細活塞桿的加工長度不僅必須滿足加工要求,還必須滿足工作條件的要求:如果太長,則活塞桿結構的尺寸將增加,如果太短活塞桿的彈性變形是不夠的。應根據連接件所需的預緊力的大小來確定,在確定結構尺寸時,應根據標準進行加壓,過大的壓力會降低彈性變形。細化活塞桿,直到失去彈性。

活塞桿的折斷部分位于止推環和活塞桿的重合點,通過觀察發現斷裂。活塞桿的橫截面垂直于活塞桿的軸線,波浪形的橫截面具有明顯的壓縮痕跡。由于碰撞和突出而發生壓配合,并且在活塞桿折斷后,十字頭繼續移動。預先確定活塞桿故障應該是疲勞故障。檢查設備數據,活塞桿由42CrMo 超高強度鋼制成,該材料強度高、韌性好、淬透性好、回火脆性好、回火后疲勞極限高。具有多重耐沖擊性,低溫沖擊韌性好,當活塞桿斷裂時,斷裂周圍沒有均勻的變形區域。在斷裂和材料性能分析中,將活塞桿的斷裂判定為疲勞斷裂。

預先判斷出活塞桿和止推環的接觸部分位于側面,在重新組裝活塞桿和十字頭時液壓泵的壓力消失。壓力過大會導致活塞桿的膨脹超過正常值,由于在活塞桿的拉伸部分中過度拉伸應力的持續作用,活塞桿材料會迅速屈服,從而導致疲勞失效。如果壓力不足,則滿足連接活塞桿和十字頭所需的預緊力,并且在活塞桿的往復運動期間交變力增加,這會增加疲勞裂紋的發生率并引起疲勞失敗。

3 優化與改進措施

經過分析和研究,對工藝流程進行部分轉換,并充分利用原始設備,以最大程度地減少轉換投資。

3.1 壓縮過程

在壓縮機第一級的出口處更換萘去除系統的主管路,將直徑更改為DN250,以使壓縮機提供的焦爐氣量可以順利進入萘去除系統并去除萘雜質。為了減少轉化投資,壓縮機配置保持不變,而萘去除系統保持不變。當兩個壓縮機同時運行時,可能發生壓縮機的氣缸偏離,增加壓縮機的故障率。最佳的壓縮機配置仍然是一打開和一待機,避免出現當前問題。

3.2 預處理過程

在預處理系統之前,新的除油過濾器已添加到三級出口集管中,已添加可串聯和并行運行的除油塔系統,在新添加的除油裝置的底部設有下水道自動污水處理系統塔。通過加熱解析氣體再生管線以及相關的支撐管配件和閥門增加除油塔,防止氣體中的石油進入預處理系統,確保預處理的效果。

3.3 變壓吸附工藝

此過程將原始的5-1-3PSA 過程更改為6-2-3PSA 過程。添加新的吸附塔T302F。同時,使用原始吸附劑和新添加的吸附劑調整比例并重新填充。修改后的特定過程如下:將預處理的煉焦爐氣體以吸附狀態同時引入到兩個吸附塔中,位于塔底部。在吸附劑的選擇性吸附狀態下,除氫以外的大多數氫雜質是純度為99.9%或更高的粗氫,并從塔頂排出并送至凈化過程。

當吸附的雜質傳至區域的前側(稱為吸附前側)到達床出口保留部分中的某個位置時,吸附停止并且再生過程被轉移。在此過程之后,吸附塔完成一個完整的“吸附—再生”循環,并準備進行下一次吸附。6 個吸附塔交替執行上述吸附和再生操作(始終有兩個處于吸附狀態的吸附塔)。實現氣體的連續分離和凈化。

添加除油塔和除油裝置,以確保在煉焦爐煤氣通過壓縮機的三級出口后,沒有油進入預處理系統,并確保預處理系統的吸附。同時,變壓吸附工藝從現有的5-1-3 工藝變為6-2-3 工藝,在不增加吸附劑總量的情況下,提高吸附劑的利用率。更改后的流程比原始流程要好。調整吸附劑的比例后,可以完全滿足產物氣指數的要求。

3.4 活塞桿處理

由于氣缸碰撞故障,需要對壓縮機進行檢查,除了根據維護規定進行維護以外,還應重點進行以下維護:①使用專用工具,以150 MPa 的壓力將新活塞桿壓3 次,保持1 h,然后檢查活塞桿的彈性變形是否存在塑性變形;②安裝連桿大頭瓦后,將連桿緊固螺栓按131.5 MPa 的壓力擰緊,伸長率應為0.53 mm。需要使用專用工具進行壓力測試,認證后可重新安裝;③在連接活塞桿和活塞時,首先轉動活塞桿螺母以確保兩個活塞完全吻合,然后使用電加熱棒加熱活塞桿以擴大活塞桿螺紋,然后旋轉螺母冷卻后起到預緊的作用;④根據制造商提供的壓縮機主連接螺栓緊固扭矩表,使用扭矩扳手固定重要的緊固部件,例如活塞桿螺母、機身的連接螺栓和連接缸。連桿螺栓和曲軸連接螺栓按標準緊固;⑤根據各部分的裝配間隙表,調整主軸承的徑向游隙、連桿大端襯套的徑向游隙和連桿小端襯套的徑向游隙,使其達到標準要求。

3.5 優化后耗能對比

制氫壓縮機優化前后參數對比見表1。

表1 制氫壓縮機優化前后參數對比

壓縮機重整后,回流閥完全關閉,在相同的泵流量下,電流顯著下降。目前,當天然氣壓力低時,壓縮機中的電流約為50 A,而當天然氣壓力高時,電流為42 A。以每小時節省10 A 計算,每年可以節省電504 MW·h,電價為0.4 元/(kW·h),每年可以節省20 萬元,經濟效益顯著。由于壓縮機的額定功率相對較小,因此用于大型往復式壓縮機更為有利。

4 結束語

通過有效的檢修方法進行故障處理,消除壓縮機故障,實現設備安全、穩定、長周期運行,同時為同類設備避免撞缸故障發生提供經驗。

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