黃名宗,龐士明,林尚錦,劉淑玉,陸榮英,梁文海
(1.上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545000;2.廣西艾盛創制科技有限公司,廣西 柳州 545000)
排氣噪聲包括空氣動力噪聲、氣流沖擊噪聲、結構輻射噪聲和氣流摩擦噪聲等,是汽車最主要的噪聲源[1];往往比發動機整機噪聲(屏蔽排氣噪聲后)高10~15 dB(A),其聲品質直接影響整車的舒適性。排氣噪聲聲品質是從產品開發角度提出的一個概念,除了跟聽者自身聽覺感受有關外,還跟產品本身緊密相關。聲品質強調針對某個產品及其消費的目標群體,其聲音要足夠且適度,聽覺特性具有可識別性[2];其客觀參量有響度、尖銳度、粗糙度,文獻[3]、[4]給出了相應的計算方法;其主觀評價是通過耳朵去評價聲音的好壞,并且需多人評價以消除個體偏好的影響。
為滿足各類駕乘人員對車內、外噪聲品質的不同追求,研發制造具有獨特聲品質的車型已是汽車噪聲、振動、舒適性(NVH)性能研究的主要方向。
某車型在做整車主觀評價時發現,尾管口的怠速聲壓過高,且存在非常明顯壓迫耳膜感;加速時,排氣噪聲偏大,嚴重影響汽車舒適性,需優化改進??紤]到目標車排氣系統熱端優化空間小且成本高昂,決定只從排氣系統冷端做優化。排氣系統冷端示意圖見圖1,該排氣系統為雙出尾口設計,其冷端主要結構包括排氣管焊接總成、前消聲器總成及后消聲器總成。進入整車半消室測得目標車怠速工況的噪聲測試結果,如圖2、圖3所示,尾管口怠速噪聲為60.35 dB,比目標值高出2.35 dB;全油門工況時,在2600~4000發動機轉速范圍內,排氣噪聲OA值超出目標曲線。

圖1 排氣系統布置圖

圖2 怠速尾管噪聲1/3倍頻程

圖3 初始方案尾管總聲壓及各階次曲線
從1/3倍頻程圖在可以看出,18~35 Hz、47~90 Hz頻率范圍內的噪聲對怠速噪聲超標影響較大,需過濾或降低這部分噪聲。按工程經驗,通過加長尾管可有效解決低頻噪聲問題;根據管道聲學理論,空氣動力噪聲頻率可通過尾管的長度進行調節,尾管長度和聲波頻率之間有如下關系[5]:
(1)
其中,f為聲波頻率,單位為Hz;L為尾管聲學長度,單位為mm;C為當地聲速,單位為m/s。聲速計算公式如(2)式所示
(2)
其中,γ為比熱比,排氣噪聲在大氣中傳播,這里γ取值1.4;R為氣體常量,取值287 J/(kg·K);T為氣體熱力學溫度,單位為K。
針對在2600~4000發動機轉速范圍內,排氣噪聲OA值超出目標曲線,可考慮通過增加排氣背壓以降低噪聲OA值,具體措施可通過增加消聲器隔熱數、減少隔板開孔數或減小消聲器內管直徑實現;進一步分析排氣噪聲的動態彩圖(圖4),可以發現:該轉速范圍下出現尾管氣流噪聲,750 Hz以上的噪聲對總聲壓貢獻較大,對付這部分中高頻噪聲,增加消聲棉是有效的解決方法。

圖4 初始方案尾管噪聲瀑布圖
優化設計前消聲器和后消聲器內組件結構,對前消聲器,將內插管管徑減小為φ45 mm,其余結構保持不變,前消聲器的共振腔主要針對中低頻噪聲,吸音棉主要針對高頻噪聲。
對后消聲器,左右兩個消聲器筒體為左右對稱結構的內裝式赫爾姆茲消聲器,利用兩塊隔板分隔成三個腔體,第一腔、第二腔為共振腔,第三腔為擴張腔,氣流通過進氣內插管進入擴張腔,經兩層隔板孔回到第一腔,最后通過出氣內插管排出。在第一腔體的進氣內插管段布置三排小孔φ3 mm的小孔,第一隔板的穿孔數由初始方案的120個減少至100個,同時孔的直徑從φ3.5 mm減為φ3 mm;第二隔板的穿孔數不變,孔的直徑從φ3.5 mm減為φ3 mm;出氣內插管管徑由φ50 mm改為φ45 mm,同時增長30 mm,并在出氣內插管中段增加一個套管,內部填充吸音棉;為進一步提高中高頻消聲能力,第二個腔體內填充100 g消音棉;設計完成后消聲器的內部結構如圖5所示。

圖5 消聲器優化方案
根據優化方案制作排氣系統樣件并進入整車半消試驗室測試(圖6),將測得結果與原方案作比較,如圖7、圖8所示,可以發現,優化后排氣系統的加速噪聲與發動機轉速呈現很好的線性關系,且均在噪聲目標線以下,2000至4000轉速范圍內,尾管氣流噪聲消失;新樣件搭載到發動機臺架進行背壓測試,最大背壓為73.42 kPa,未超背壓限值75 kPa;尾管噪聲和壓力損失均滿足設計要求,同時壓迫耳膜感消失,順利通過整車主觀評價。

圖6 優化方案樣件試驗測試

圖7 發動機臺架背壓測試結果

圖8 優化方案尾管總聲壓及各階次曲線

圖9 優化方案尾管噪聲瀑布圖
針對某車型怠速工況及加速工況的排氣聲品質問題,合理優化排氣消聲器結構,順利解決問題,得到以下結論:
1)排氣背壓與排氣噪聲互為一對矛盾體,通過增加隔板數、減少隔板穿孔數、減少穿孔孔徑和管道管徑增加排氣背壓,2600~4000轉速范圍內,排氣噪聲最大降低了9 dB。
2)加長尾管可有效解決低頻壓耳噪聲,延長出氣內管30 mm,壓迫耳膜感消失,優化目標車排氣噪聲聲品質。
3)消聲器填充吸音棉可有效消除尾管氣流750 Hz以上的高頻噪聲。