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影響煤制乙二醇加氫催化劑使用壽命的因素及應對措施分析

2021-11-08 05:15:28賈現(xiàn)偉
化肥設計 2021年5期
關鍵詞:催化劑系統(tǒng)

賈現(xiàn)偉

(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

乙二醇又名“甘醇”,是一種重要的有機化工基礎原料。隨著石油資源價值的增高,煤制乙二醇依靠價格低廉的優(yōu)勢迅速發(fā)展。在煤制乙二醇技術的發(fā)展過程中,加氫催化劑的使用周期在運行期間占據(jù)較高的生產(chǎn)成本,如何延長煤制乙二醇加氫催化劑的使用壽命對降低生產(chǎn)成本具有較為重要的意義。目前,煤制乙二醇加氫催化劑簽訂目標使用壽命一般為1.5~2年,產(chǎn)能為30萬t/a,但是整個行業(yè)加氫催化劑使用壽命多為1年,乙二醇產(chǎn)能約在25萬t/a。在催化劑使用末期,由于粉化、結(jié)焦使加氫系統(tǒng)壓差較高,同時副反應增多,粗乙二醇的質(zhì)量變差,最終影響產(chǎn)品乙二醇的質(zhì)量[1-3],造成催化劑的使用壽命不能達到設計壽命。本文結(jié)合河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)20萬t/a富余合成氣制乙二醇裝置運行情況,分析了影響DMO加氫催化劑使用壽命的因素,并提出優(yōu)化改進措施。

1 加氫反應機理、加氫催化劑相關參數(shù)及控制要求

DMO加氫合成乙二醇是一個兩步串聯(lián)反應,DMO和氫氣反應生成乙醇酸甲酯(見式1),乙醇酸甲酯加氫反應生成乙二醇(見式2),若進一步加氫則生成乙醇(見式3),反應過程如下:

(COOCH3)2+2H2=HOCH2COOCH3+CH3OH

(1)

HOCH2COOCH3+2H2=HOCH2CH2OH+CH3OH

(2)

HOCH2CH2OH+H2=C2H5OH+H2O

(3)

加氫催化劑的主要參數(shù)及反應條件控制如下:DMO加氫催化劑外形為圓條狀,長度1~2cm,主要成分是以SiO2為載體的Cu+或Cu0,銅含量約30%~45%(w),反應器溫度控制在170~200 ℃,反應壓力控制在2.2~3.0 MPa(g),汽包溫度控制在160~180 ℃,循環(huán)氣相空速在5 000~8 000 h-1,DMO進料濃度控制在75%~80%(w),循環(huán)氣中CO含量≤0.8%(φ)、CO2含量≤0.2%(φ),DMO進料中水分含量≤0.1%(w),DMO進料pH值約6~7。

2 影響DMO加氫催化劑使用壽命的因素

2.1 升降溫速率

DMO加氫裝置在開停車期間升降溫速率過快,會對催化劑的結(jié)構(gòu)形成熱流沖擊,催化劑的表層微孔迅速擴散致催化劑膨脹增大,在反應器床層與循環(huán)氫氣的接觸過程中使催化劑粉化[4],造成催化劑本體結(jié)構(gòu)破損,進而影響加氫系統(tǒng)的壓差,導致加氫系統(tǒng)因壓差增高而造成系統(tǒng)安全運行風險增大,被迫更換催化劑。

2.2 升降壓速率

DMO加氫裝置在開停車期間升降壓速率過快,會造成催化劑破碎與粉化。系統(tǒng)升降壓本身就是氫氣在催化劑表面微孔之間內(nèi)外擴散的過程,當系統(tǒng)的升降壓速率過快時,催化劑產(chǎn)生爆米花效應,催化劑由內(nèi)而外破碎粉化,如2014年濮陽永金化工有限公司在系統(tǒng)泄壓過程中泄壓速率過快,達到1.8 MPa/h,造成催化劑機械強度降低[4]。

2.3 開停車及負荷大幅度調(diào)整

從龍宇煤化工20萬t/a富余合成氣制乙二醇裝置實際運行經(jīng)驗來看,DMO加氫裝置開停車及負荷大幅度調(diào)整對催化劑的床層壓差有一定的影響。2020年3月22日,系統(tǒng)大幅減負荷至30%,DMO加氫后系列停DMO進料,17∶52加氫后系列恢復DMO進料,次日負荷恢復到100%負荷。加氫后系列反應器2R301B/D/F停止DMO進料前,催化劑壓差為49.57/47.09/52.9 kPa,3月23日,裝置恢復滿負荷后,加氫后系列反應器2R301B/D/F催化劑壓差為52.99/49.5/54.7 kPa,上漲約2~3 kPa。

2020年3月31日裝置減負荷至60%,4月3日恢復至100%負荷。減負荷前、加氫后,系列反應器2R301B/D/F催化劑壓差由53.84/51.28/57.26 kPa上漲至56.41/53.84/58.97 kPa。

如上所述,裝置開停車及負荷大幅度調(diào)整對DMO加氫催化劑壓差有一定的影響,每次開停車和負荷大幅度調(diào)整都會導致加氫反應器床層壓差上漲1~3 kPa,且該上漲趨勢不可逆。

2.4 DMO進料水含量

加氫進料中水含量過高會造成DMO水解生成草酸,草酸進入加氫系統(tǒng)會破壞催化劑載體結(jié)構(gòu),并會與催化劑中的異價銅反應生成草酸銅,草酸銅的出現(xiàn)會使催化劑晶體變大,并產(chǎn)生龜裂破碎,進而造成催化劑粉化。陽煤深州和濮陽永金都出現(xiàn)了因加氫系統(tǒng)進料水含量超標,造成過加氫催化劑粉化、進而使加氫系統(tǒng)壓差增高的情況[3,4]。

2.5 DMO進料雜質(zhì)含量

加氫系統(tǒng)進料中雜質(zhì)組分增多會影響加氫催化劑的使用,如碳酸二甲酯(DMC)進入系統(tǒng)會生成CO、CO2,影響加氫系統(tǒng)循環(huán)氣的純度,CO含量過高會造成加氫催化劑中毒失活,影響加氫催化劑的使用[5];同時也會生成碳酸乙烯酯,而碳酸乙烯酯會在反應器內(nèi)結(jié)焦,堵塞催化劑表層微孔,造成催化劑失活;碳酸乙烯酯也會影響粗乙二醇的品質(zhì),在乙二醇精餾中較難去除,影響產(chǎn)品乙二醇的透光率。

陳衛(wèi)航等[6]研究發(fā)現(xiàn),碳酸乙烯酯的存在會導致乙二醇產(chǎn)品220 nm和275 nm紫外透光率降低,尤其是對220 nm紫外透光率的影響較為明顯。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當DMO產(chǎn)品中無DMC存在時,乙二醇產(chǎn)品純度可維持在99.93%(w)以上,當DMO產(chǎn)品中DMC含量增加至0.5%(w)時,乙二醇產(chǎn)品純度會降至99.91%(w)[7]。

2.6 DMO進料濃度

加氫進料中DMO濃度過低,反應放熱減少,補入甲醇量大,增加能耗,噸乙二醇消耗蒸汽增大;加氫進料中DMO濃度過高,進料氣化溫度相應增高,加氫反應器進口溫度過高,會造成草酸酯在進口預熱器或進料緩沖罐和催化劑床層上部結(jié)焦,造成加氫反應器壓差增加,加氫催化劑的選擇性變差,造成粗乙二醇質(zhì)量下降。若加氫裝置DMO進料的流量不變、DMO濃度過高的話,實際上是間接提高了加氫系統(tǒng)的負荷,會產(chǎn)生過量的反應熱,若超出系統(tǒng)設計時所允許的熱交換量,則勢必會使床層溫度升高。延長該催化劑使用壽命的關鍵,就是盡量延續(xù)低床層溫度運行時間。因此,應在催化劑使用說明書的范疇內(nèi)制定出最優(yōu)的DMO濃度,并盡最大可能保持穩(wěn)定。

2.7 氫酯的摩爾比

氫氣與DMO的摩爾比(氫酯比)對加氫反應的影響見圖1。由圖1可得知,氫酯比為40~80時,DMO轉(zhuǎn)化率隨氫酯比的增大而增加,當氫酯比大于80后,DMO轉(zhuǎn)化率隨氫酯比的變化已不明顯。乙二醇的選擇性隨氫酯比的增大而明顯增加,但當氫酯比大于100后,增幅已不明顯,此時,過量的氫氣加劇了乙二醇加氫反應,產(chǎn)物中測出微量乙醇。

圖1 氫酯比對DMO加氫反應的影響

DMO加氫合成乙二醇需要適宜的氫酯比,當氫酯比較低時,DMO在加氫系統(tǒng)中分壓高造成DMO汽化不充分,部分液態(tài)DMO在催化劑微孔內(nèi)發(fā)生局部劇烈反應,對催化劑形成熱沖擊,同時造成加氫催化劑選擇性下降,副反應產(chǎn)物增多,部分副反應產(chǎn)物逐漸堆積在加氫催化劑微孔,進而引起催化劑破裂粉化,造成系統(tǒng)壓差增高。

2.8 氣相空速

氣相空速表示加氫循環(huán)氣與加氫催化劑接觸時間的長短,即單位時間內(nèi)單位體積加氫催化劑通過的汽化飽和DMO的循環(huán)氫氣量。

空速越大,停留時間則越短,反應深度降低,處理能力增大,空速增大,則能耗增加;空速越小,停留時間增長,反應深度增加,處理能力減小,停留時間過長會增加副反應的生成。加氫系統(tǒng)氣相空速由催化劑的裝填量和系統(tǒng)的循環(huán)氣量決定。

2.9 反應溫度

DMO加氫反應是一個強放熱反應。在催化劑的活性范圍內(nèi),反應溫度越高,反應速度越快,但由于加氫反應為可逆放熱反應,溫度升高會使化學平衡轉(zhuǎn)化率降低,隨著溫度的升高,副反應二乙二醇增多,粗乙二醇中的雜質(zhì)含量升高[8],乙二醇的選擇性也會逐步下降(見圖2)。

圖2 溫度對DMO加氫反應的影響

根據(jù)DMO加氫反應機理可知,其反應分兩部分進行:第一部分為草酸酯與氫氣生成乙醇酸甲酯,乙醇酸甲酯易結(jié)焦,溫度過高會發(fā)生聚合,反應溫度過高,乙醇酸甲酯會結(jié)焦堵塞催化劑的表層[8],造成催化劑失活,進而使加氫反應器床層阻力增高;第二部分是乙醇酸甲酯加氫生成乙二醇,而反應溫度過高會造成乙二醇加氫生成乙醇的副反應。

3 延長DMO加氫催化劑使用壽命的措施

3.1 控制升降溫速率

控制DMO加氫裝置升降溫速率≤20 ℃/h,防止加氫催化劑在升降溫期間造成加氫催化劑機械損傷。

3.2 控制升降壓速率

嚴格控制DMO加氫裝置速率≤0.8 MPa/h,防止加氫催化劑在升降壓期間造成加氫催化劑破碎粉化。

3.3 控制負荷調(diào)整幅度和開停車次數(shù)

在裝置開停車及負荷大幅度調(diào)整時,加氫壓差均有1~3 kPa上漲,減少裝置工況波動,穩(wěn)定裝置負荷,可以減小催化劑壓差上漲幅度;加氫系統(tǒng)負荷提升時,嚴格控制DMO進料量增加速率不高于5 m3/h,防止因裝置負荷調(diào)整速度過快造成加氫系統(tǒng)壓差上漲。

3.4 控制DMO進料水含量

嚴格控制加氫系統(tǒng)進料水含量<0.1%(w),pH值在6~7,控制乙二醇精餾2T401、2T402塔頂餾出甲醇水含量<0.1%(w),做好裝置各換熱設備檢測臺賬,防止因換熱器內(nèi)漏,造成水汽進入加氫系統(tǒng)而導致催化劑失活。

3.5 控制DMO進料雜質(zhì)含量

嚴格控制DMO精餾裝置采出DMO純度在99.5%(w)以上,減少加氫系統(tǒng)雜質(zhì)組分進入量,防止雜質(zhì)組分(主要是碳酸二甲酯等)進入加氫反應器內(nèi)造成循環(huán)氣中CO、CO2增多,導致加氫催化劑中毒失活。

3.6 控制DMO進料濃度

嚴格控制加氫系統(tǒng)進料中DMO濃度在75%~80%(w)之間,防止因加氫進料組分波動過大造成系統(tǒng)進料溫度波動,進而影響DMO汽化效果,致使DMO在反應器內(nèi)劇烈反應結(jié)焦,使得反應器床層壓差增高。

3.7 控制氫酯的摩爾比

嚴格控制加氫系統(tǒng)氫酯比>80,防止加氫系統(tǒng)氫酯比過低造成DMO加氫不完全,使得大量乙醇酸甲酯在催化劑表層吸附聚合,導致加氫催化劑活性下降。

3.8 控制氣相空速

嚴格控制加氫系統(tǒng)氣相空速在5 000~8 000 h-1,保證加氫系統(tǒng)循環(huán)量穩(wěn)定,防止氣相波動造成加氫系統(tǒng)副反應增多,生成的聚合物在催化劑表層吸附,堵塞催化劑表層微孔,進而造成加氫催化劑失活。

3.9 控制反應溫度

嚴格控制加氫反應器床層溫度控制在170~200 ℃,應盡可能地延長低溫活性時間,防止乙醇酸甲酯在催化劑床層溫度過高時結(jié)焦聚合,從而造成加氫催化劑失活。

在實際生產(chǎn)過程中,采取以上工藝優(yōu)化調(diào)整措施,對比兩爐加氫催化劑的使用情況,在催化劑裝填量相同(約120 t)的前提下,催化劑使用壽命可延長約150d,尤其是DMO進料中水的含量、草酸二甲酯加氫裝置負荷調(diào)整的幅度和頻率以及裝置開停車次數(shù),對加氫催化劑使用壽命的影響較為明顯。

4 結(jié)語

DMO加氫催化劑壽命降低是阻礙煤制乙二醇技術發(fā)展的共同難題,催化劑壽命下降的原因錯綜復雜,如何延長加氫催化劑使用壽命是煤制乙二醇生產(chǎn)企業(yè)亟待解決的難題。結(jié)合龍宇煤化工20萬t/a富余合成氣制乙二醇裝置運行情況,發(fā)現(xiàn)升降溫速率、升降壓速率、裝置開停車及負荷大幅度調(diào)整、DMO進料水含量、DMO進料雜質(zhì)含量、DMO進料濃度、氫酯摩爾比和反應溫度等對DMO加氫催化劑的使用壽命均有一定程度的影響,并提出了延長DMO加氫催化劑使用壽命的具體措施。

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