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電動鉆機用柴油機連桿大頭軸瓦的設計分析與現場應用研究

2021-11-10 13:50:48李明曉于靜潘新霞趙欣程姍姍王雪艷
中國設備工程 2021年20期
關鍵詞:分析

李明曉,于靜,潘新霞,趙欣,程姍姍,王雪艷

(中國石油集團濟柴動力有限公司,山東 濟南 250300)

某型柴油機主要用于配套發電機組,滿足電動鉆機動力需求,柴油機在詳細設計時,對選用的某連桿大頭軸瓦進行了計算分析,分析內容主要包括油膜情況以及摩擦損失等方面。在完成現場累計8000h運行后,對柴油機進行返廠拆解,并對拆檢主要摩擦副進行檢測。連桿大頭摩擦副為其中主要分析對象,除尺寸測量外,采用SED-EDS進行掃描檢測,對連桿大頭軸瓦微觀形貌進行捕捉和分析。

1 連桿大頭軸瓦設計分析

通過前期選型和計算比對,選定連桿大頭軸瓦材料化學成分如表1所示。

表1 軸瓦材料化學成分

1.1 模型搭建

圖1 所示為利用AVL EXCITE搭建的分析模型。計算工況為1800rpm轉速下,0、50%、110%負載工況,以及115%超速(2070rpm)情況下的軸瓦性能表現及油膜分布情況。

圖1 連桿大頭瓦分析模型

1.2 輸入參數

(1)基本參數。活塞及活塞銷總重14.205kg,連桿裝配總重17.9kg,部分基本參數見表2。

表2 基本輸入參數表

(2)載荷與約束條件。

氣動載荷:爆發壓力PFP=22MPa;

活塞總成慣性力:

連桿加速度:

圖2 所示為計算所需缸壓曲線。

圖2 柴油機缸壓曲線

1.3 結果分析

(1)軸瓦壓力分析。圖3所示為軸瓦所受總壓變化曲線。從圖中可以看出,在一個工作循環中,所有計算工況下,1800rpm,110%負荷軸瓦所受總壓峰值最大,為175.729MPa,其他工況時,軸瓦所受總壓均在70MPa以內,遠小于設計推薦值180MPa,表明該軸瓦所受總壓在計算工況下,均在推薦值范圍內,可以滿足長期運行設計要求。

圖3 軸瓦壓力曲線

(2)接觸壓力分析。圖4所示為接觸壓力曲線,峰值為40.1827MPa,小于設計推薦值60MPa,表明該軸瓦所受接觸壓力在推薦值范圍內,可以滿足長期運行設計要求。

圖4 軸瓦接觸壓力峰值

(3)最小油膜厚度分析。圖5所示為各工況下油膜厚度變化曲線,圖中所示最小油膜厚度出現在1800rpm,110%負荷工況下,此時,油膜厚度為1.00265μm,而在油膜厚度大于1μm的情況下,軸瓦的磨損通常可以忽略,因此可認為滿足長期運行的設計要求。

圖5 最小油膜厚度

(4)小結。通過對連桿大頭軸瓦進行計算分析可知,該設計在總壓峰值、接觸應力以及最小油膜厚度方面,均滿足設計推薦值的要求,可以投入使用。

2 軸瓦拆檢情況分析

該型柴油機應用場景為井場電動鉆機配套發電動力,運行工況多變,且在鉆機起下鉆工況時為重負荷狀態,峰值情況下,柴油機功率短時可達到甚至超過110%負荷,這種惡劣工況條件對關鍵摩擦副的性能和可靠性影響嚴重。現場運行時長累計8000h后,對柴油機關鍵摩擦副進行返廠拆檢。連桿大頭軸瓦作為柴油機重要摩擦副之一,需對其在歷經8000h運行后的狀態進行檢測和評估,驗證初始設計的合理性,對存在的問題進行分析并提出進一步改進措施,指導產品的完善和定型。連桿大頭軸瓦檢測內容主要包括外觀尺寸檢測以及SEM-EDS掃描檢測兩個方面。

2.1 外觀尺寸檢測結果分析

拆解后的連桿大頭軸瓦,多缸上瓦油槽附近出現氣蝕痕跡,其他部位外觀檢查無明顯劃痕、燒蝕以及磨損,表面光潔,狀態良好,涂層表面如新,如圖6、圖7。

圖6 運行面狀態

圖7 7缸上瓦氣蝕痕跡

對連桿大頭軸瓦進行厚度測量,測點布置如圖8所示,上下軸瓦分別設置10個測點,飛輪端和自由端各5個。

圖8 測點布置圖

2.2 SEM-EDS掃面檢測分析

采用SEM(掃描式電子顯微鏡)和EDS(X光微區分析)對連桿大頭軸瓦部分截面和表面特征進行檢測。對外觀無明顯氣蝕的軸瓦主要承力區進行掃描,掃描結果見圖9。圖示軸瓦合金無氣孔、裂紋以及其他偏析情況,Pb分布均勻,表明承力區目前處于較為良好的狀態。圖10所示為涂層部分放大掃描圖,掃描結果可見光滑的涂層部分。

圖9 承力區掃描結果

圖10 涂層部分放大掃描結果

對外觀檢查中氣蝕最嚴重的7缸上軸瓦油槽附近位置進行局部掃描,如圖11所示。

圖11 氣蝕掃描位置示意圖

圖12 所示為氣蝕位置掃描結果。圖中所示合金層和涂層由于氣蝕的產生都有不同程度的損傷,在氣蝕影響最嚴重的部位,整個涂層被貫穿,最大損傷深度達到476μm,軸瓦有磨損,7缸上瓦磨損量最大為3μm。

圖12 氣蝕位置掃描結果

3 軸瓦性能評估

(1)從外觀檢測結果分析,軸瓦表面無異常磨損,無劃痕,表明在運行過程中,油膜以及油壓的建立效果較好,連桿大頭軸瓦整體運行狀態良好;部分軸瓦上瓦出現氣蝕,但就外觀而言,氣蝕較為輕微。

(2)從掃描結果分析,上軸瓦油槽附近有氣蝕情況出現,氣蝕深度最大476μm,涂層和合金均有不同程度破壞,而氣蝕影響最小的部位尚未破壞涂層。整體而言,氣蝕影響區域較小,影響深度較小,8000h運行后最大磨損量3μm的整體水平基本可以滿足柴油機35000h大修壽命的要求。

4 結語

(1)該型柴油機連桿大頭軸瓦的設計滿足不同工況下的設計推薦值,在實際運行過程中,8000h無故障,表明該設計滿足實際運行工況的需要,軸瓦摩擦副表現良好,運行壽命預期可滿足柴油機大修周期要求。

(2)出現氣蝕的部位位置均處于上瓦油槽附近,考慮此處由于油槽的存在,導致滑油流動不連續從而出現紊流以及局部壓力降低,形成氣穴,導致氣蝕。后期可對油槽結構進行優化,將銳邊進行倒鈍處理,或適當提高供油壓力,進一步觀察氣蝕情況是否有所改善。

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