趙海峰
(晉能控股煤業集團四臺礦,山西 大同 037003)
隨著煤礦采煤深度和采煤強度的增加,煤層出現斷層的現象愈演愈烈。在開采過程中,在采動壓力的作用下產生了冒頂,片幫等事故[1]。因此,要進行改進設計,通過留設防水煤柱,采用注漿加固技術對工作面進行過斷層改造。
四臺礦12號層81003工作面與上覆煤層的距離極近,位于410盤區的南部,工作面南高北低,該地區煤層厚約3.10~4.50 m,平均為3.75 m,中間是2層的夾石,厚度0.15 m,煤層呈傾斜,角度是3°~5°,平均斜坡是4°,該地區有較多的斷層,落差為0.71~1.7 m。工作面開采后,由于斷層有較大的落差,揭露了區域內頂板巖層的破碎,造成影響較大,另外片幫、冒頂事件的發生,不僅導致煤炭回采率較低,成本較高,而且還直接威脅著工作面的生產安全[2]。因此,針對四臺礦81003工作面的特殊結構,選擇注漿加固的過斷層方法,其采煤與斷層位置關系如圖1所示。

圖1 采煤與斷層位置關系
注漿加固選擇漸進注漿的方式來進行[3],漸進注漿方式要求如下:其中一級注管要求進行2次,同時確保測試壓力為10 MPa,持續時間在30 min以上;另一方面,二級套管下入后才能進行耐壓試驗,其中要求二級套管的測試壓力為10 MPa,持續時間在30 min以上。二級管試壓結束后,必須戴閘閥方可進行鉆入,在鉆場配備測壓裝置,待鉆孔出水時進行壓力測試。在鉆孔注漿時,一般采用連續注水,如單孔注水量超過150 t時,可考慮使用間歇注水,在間歇注水期內必須及時沖洗注漿管道。
注漿加固主要采用循序漸進的方式進行注漿,當鉆孔是5~7 mm時,進行井下地面自動注漿,當鉆孔出水量小于5 m3/h,經多次壓后注漿出水量仍大于10 m3/h,則繼續進行自動注漿,若未經壓后注漿出水量繼續大于10 m3/h,則自動注漿泵繼續進行井下注漿,達到一定終壓后即停注,凝固4 h后經掃孔后再鉆入,循環往復至鉆孔預計注漿深度為止。
采用樹脂和催化劑混合而成的馬麗散作為注漿加固材料,該材料粘度較低,注入巖石的擴散速度快,此后可迅速將煤體與巖體相結合,并在短時間內對斷層進行加固,同時,馬麗散在滲透、機械、膠結等方面也有很好的作用,在抗沖擊、抗老化和耐磨等方面也有獨特的優點。相對于傳統的僅靠泵的壓力來擠壓漿液,馬麗散入斷裂后的體積擴大了1.5倍,在很大程度上,不僅節省成本,而且還能提高效率。此外,馬麗散不受氣候影響,干燥、潮濕地區均可正常使用。因此,馬麗散成為注漿加固材料中的首選[4]。
在最短路徑原則[5]的基礎上,結合斷層實際勘查情況,注漿孔位置依次設計在上、下巷,其中,在上巷幫于切眼相距450~500 m處開孔,在下巷幫與切眼相距500~600 m處開孔,共設計上下2排注漿鉆孔,每相鄰2個上下孔之間間隔5 m,下排孔與底板保持1.1 m的距離,上排孔與頂板保存2 m的距離,深度要大于斷層10 m以上。以12號探測鉆孔附近注漿孔為例,鉆孔設計為:切眼后退450~620 m,合計170 m長。上、下2排鉆孔分布,每孔之間間隔5 m,共設計37個鉆孔,深55~130 m。上下巷的鉆孔設計是相同的,設計示意圖如圖2所示。

圖2 注漿鉆孔設計示意圖
注漿效果受壓力大小的影響,壓力大會使煤巖體破碎,強度降低。壓力過小會導致注漿范圍縮小,加固效果不明顯。依據煤體強度和斷層發育情況。確定了注漿壓力為8~15MPa。
斷層破碎帶的煤巖體強度也受注漿量的影響。注漿量過少會降低煤巖體裂縫的密實度,相反,過多浪費漿液。注漿量的多少受多個因素影響,如鉆孔長度,孔徑,漿液粘度以及煤巖體孔隙率等。根據現場斷層裂縫發育情況,確定每個鉆孔的注漿量為2 t。
如遇到漏漿嚴重時,可以先停止注漿。漏漿可能是由于壓力過大,或者泵送流量過大。可以先降低壓力及泵送流量,對漏漿點用棉紗封堵,待漏漿現象消失后,再用正常壓力及泵送流量進行工作。
注漿時間的確定。由斷層發育情況以及開采方式決定,超前切眼40 m時,裂縫發育程度較好,通透性較高,是最佳注漿區域。
在四臺礦12-2號層81003工作面斷層上應用注漿加固技術,通過對巷道的片幫、冒頂深度和次數進行現場實時監測,注漿前后的情況對比見表1。

表1 巷道注漿前、后的對比
在四臺礦斷層注漿加固工程中,共設計鉆孔37個,工程進展3 700 m,共消耗注漿材料135 t,平均單孔注漿量達到3.5 t。工程量每天推進3 m,進入斷層區域后,注漿區前40 m范圍內,受工作面煤墻局部影響,發生片幫、冒頂3次。受此影響,工程進度緩慢,工作面日平均回采不足1.5 m。進入注漿加固區域后,片幫、冒頂現象大大減少,工作面日平均可回采2.5 m左右。通過表1可以得出結論:未注漿區跟注漿區相比,注漿加固后的片幫及冒頂深度和頻次都大幅度降低,因此說明注漿加固技術在斷層裂縫處理方面有良好的效果。
1)根據最短路徑原則,通過對81003工作面斷層進行準確的探查,合理安排注漿孔位置,選擇漸進式注漿,提高了注漿效果。
2)選擇馬麗散做為注漿加固材料,不僅節約成本,而且提高了效率。
3)通過回采實驗表明:注漿加固工藝在通過81003斷層工作面治理效果極佳,不僅片幫、冒頂事故發生次數減少,而且工程安全同時也得到保障。