張菁玨
(晉能控股煤業集團長平公司,山西 晉城 048006)
經過改革開放近十幾年的發展,我國煤巷掘進技術水平有了飛躍發展,但是采掘協調一直是企業在煤炭生產過程中關注的重要問題[1]。從長期的煤礦發展來看,制約煤礦生產的重要因素是采掘失調、巷道掘進速度偏低,大多數專家認為,國內煤礦采掘關系緊張的主要矛盾點體現在掘進速度低于回采速度[2]。文獻[3-8]針對礦用機械E B Z260M-4型掘錨一體機、13臂掘錨機、E B Z160型掘進機掘錨護一體化、E B Z160M-2掘錨一體機、E B Z160M-2掘錨一體機、中小斷面MB380掘錨一體機等在采掘中存在的問題進行優化和改造,以期適應各礦實際地質條件,同時對其展開應用研究,并得到了巨大的經濟效益。
目前,長平礦井下掘進工作面現采用“掘進機+錨桿臺車”作業方式:機組進退、鉆車工序占用了生產時間,降低了掘進效率,影響了掘進速度。因此,長平公司機電部根據煤炭生產需求,遵循“安全、高效、智能、穩定”的原則,對機組進行升級改造,將掘進與錨護結合一體,減去掘進與支護換位時間,提高掘進效率。
本文在綜掘機掘錨一體化改造時,針對長平礦掘進工作面存在的問題,重點對E B Z160S型綜掘機結構特點進行分析,采用將錨護裝置安裝在機組本體兩側,在機組左右平臺上增加可滑動的鉆臂裝置,在機組截割部的上方布置擺動平臺及前部支撐,同時對原有的油箱、泵站部、電控箱以及操作臺進行優化改進來升級,通過升級改進成E B Z160M-4型掘錨一體機。
E B Z160S型綜掘機(見圖1)在截割完畢后,需將機組退到位閉鎖,然后開動鉆車架設臨時支護,在此過程中,因不能及時控制空頂,故增加了空頂暴露時間,不利于頂板管控,存在極大安全隱患;每執行一次進退機組需20 min,進而減少了生產時間,降低了掘進效率;而且E B Z160S型綜掘機在掘進中頻繁的進行機組進退,不僅增加了機電事故的發生率,而且不利于現場文明生產管理;鉆車機身寬度為1.5 m,部分小斷面巷道鉆車不適用,而且使用鉆車對現場條件要求苛刻,工作面堆煤不能過多,巷道坡度不能過大。

圖1 E B Z160S型綜掘機
針對以上現狀我司機電部根據實際生產需求,對綜掘機機組進行升級改進,將掘進與錨護結合一體,減去掘進與支護換位時間,提高掘進效率。
首先,我公司機電管理部、生產管理部針對現有的E B Z160S型綜掘機結構特點進行分析,提出了大膽的創新改進思路:將錨護裝置安設在機組本體兩側,保留原機組的行走部、截割部、鏟板部、一運輸部、連接大架、后支撐、泵站、電控箱;設計并改造了左右兩側履帶上方的連接平臺,將平臺每側加寬150 mm,見圖2。

圖2 原機組保留部分
將錨護裝置安設在機組本體兩側優點在于:保證了截割部的整體完好性,避免了在截割部改造造成的缺點;避免了原有錨護系統在截割部易損壞的缺點;無原有錨護系統在截割部的缺點:機組本身設備部件變動較少,較好的保證了機組原尺寸大小。
其次,在機組左右平臺上增加可滑動的鉆臂裝置。機組截割時,鉆臂位于機組的中間位置,見圖3。

圖3 平臺增鉆臂裝置
鉆臂位于機組兩側優點:錨護系統更加穩定可靠,打鉆過程中不易晃動;錨護系統獨立之后,故障率低,使用便捷,易收回,不影響機組截割;同時還可以完成工作面迎頭瓦斯釋放孔施工。
然后,在機組截割部的上方布置擺動平臺及前部支撐,詳見圖4。

圖4 擺動平臺及前部支撐
最后,對設備的油箱、泵站部、電控箱以及操作臺進行了優化改進。具體改進方案有:對原機組的泵站油箱部重新進行優化布置;將新增加的鉆臂裝置布置在機組的左右平臺上,重新優化設計和布置油箱、泵站部及電控箱位置,將操作臺放置于機組電控箱側前方;操縱閥均改造為電磁閥組,并配置無線控制系統,詳見圖5。

圖5 油箱、泵站優化布置
改進后的優點:機組本體部件位置得到了優化,對原機組尺寸影響較小;采用無線控制系統后,使機組操作更靈活,提高了割煤速度和效率,使巷道成型更高,司機安全系數更高;改進后設備功能區分明確,操作簡單,性能可靠,故障率低,維修方便。
改進后的E B Z M160-4型掘錨護一體機,首創將錨桿鉆機安設到機組本體上左右兩側,整機錨護系統更加穩定可靠,鉆臂結構可靠耐用不會變形;錨護系統故障率得到改善;同時錨護更便捷,機組通過鉆臂可實現前后伸縮,垂直水平調整以及全方位360°旋轉等功能,實現頂幫錨桿錨索鉆孔快速定位、高效支護功能;在不動掘進機整機情況下,既能夠完成兩排頂部錨桿及幫部錨桿支護作業;鉆臂部分采用滑軌、鉆臂和液壓鉆機裝置組成,可以更好實現鉆臂伸出和伸縮,覆蓋范圍更廣;收回時,最大程度的降低鉆臂的空間尺寸,保障機組截割性能。
該掘錨機的改進方式,解決了原有掘錨機不能施工工作面迎頭鉆孔的缺點;不但可以在工作面迎頭在不同位置按照不同角度施工瓦斯釋放孔,而且施工更快捷,更高效。同時掘進工序減少,效率明顯提高;掘進機采用了無線控制系統,在掘進機司機操作臺安設了電磁閥組,使用FY F40(A)遙控器遙控操作,解決了司機固定在操作臺的現況,視野更廣闊,割煤速度更快,效率更高。設備操作簡單、耐用、易維護。

圖6 E B Z160M-4掘錨機
改進后的E B Z160M-4型掘錨護一體機適合用于寬4.8~6.0 m、高3.5~4.8 m的順槽巷道一次成巷施工;而且保證了掘進工作和支護錨護作業互不干涉;掘錨護整機工作安全,臨時支護空頂距離符合規范要求;掘錨護多功能一體機單進水平提高了10%~20%,持續穩定在120~150 m。
E B Z160M-4掘錨機現已在長平礦五盤區膠帶機巷展開應用,目前工作穩定可靠,能夠滿足五盤區膠帶機巷快速掘進工作的要求,相較于原來的E B Z160S型綜掘機,在掘進應用階段,已經明顯顯現出設備的優越性。
遙控操作技術的應用,提高了割煤效率,每排提高30%左右,減去了以往機組副司機的配置,讓人員可在此期間從事其他工序,提高了司機的安全系數。省去了以往每排進退機組和鉆車時間,每排減少20 min;節省了時間,減少了工人該工序的勞動;同時保障了工作面現場標準化達標,減少了現場標準化工作量。臨時支護快速,每排減少空頂時間10 min以上,更好的控制了頂板,保障了安全。鉆臂可隨意伸出縮回,根據需要全方位360°旋轉,快速定位,高效支護,單排支護效率提升了15%左右。該掘錨機鉆臂施工瓦斯釋放孔效率更高,設置了操作平臺,人員操作更便捷。該掘錨機采用了負壓敏感液壓控制模式,掘進與支護切換合理,各部件功能區分明確,性能可靠,維護方便;和以往需檢修機組、鉆車2臺設備相比檢修量有所降低,故障時間減少,機電成本減低。人員勞動強度降低,人員配備減少,人員作業安全系數提高。
結合以上優點,E B Z160M-4掘錨機應用后,每日提高進尺1~2 m,每月提高月進尺20%左右,人員較以往每日減少至少3人;同時帶來了更好的安全環境,較少的勞動工作量,每月機電成本可降低15%左右。
本文對長平礦掘進工作面存在的問題,重點對E B Z160S型綜掘機進行了改進,通過創新性的改造思路和方法升級改進成E B Z160M-4型掘錨一體機,經過長平礦五盤區膠帶機巷展開應用,實踐表明其優點有:安全系數明顯提高;循環施工用時縮短;定位快速準確,支護高效;減少了用人數量;明顯降低勞動強度;設備操作簡單、可靠、耐用、易檢修。
通過近期在長平煤業巖巷掘進的實際應用情況來看,E B Z160M-4型掘錨一體機解決了原有機型的問題,且設備工作穩定可靠,月進尺和日單進有了長足的進步,為長平公司新增經濟效果顯著。