趙志營(沛縣大屯礦區中大注漿工程有限公司,江蘇 徐州 221000)
孔莊煤礦是大屯煤電集團下屬生產礦井,主采3# 煤層,目前施工的4315 綜放工作面位于四盤區大巷以南,4313 工作面以西,4319 和4321 工作面以東,礦界以北。煤層平均厚度約6.0 m,工作面可開采長度達312 m,工作面采用“兩進一回”型布置方式,順槽巷道均采用錨桿錨索及菱形金屬網、W 鋼帶聯合支護。據現場觀測,目前工作面端頭懸頂面積達到25 m2,綜放工作面端頭懸頂面積達到20 m2。為有效解決端頭懸頂問題,針對性改善相鄰巷道維護現狀,開展工作面頂板深孔爆破卸壓技術研究顯得十分必要。
深孔爆破預裂卸壓原理如圖1 所示。圖中,深孔爆破預裂卸壓技術是利用頂板圍巖“抗壓怕拉”的性質,在順槽巷道煤柱側施工爆破孔,利用聚能管定向精準爆破方式,使頂板圍巖沿設計方向縱向爆破,形成定向張拉裂縫[1],使頂板圍巖沿設計方向整體垮落,達到卸壓的目的。

圖1 爆破預裂卸壓原理示意圖
首個深孔爆破預裂施工區域選擇4315 綜采工作面43153 巷,自停采線向前方1 200 m 范圍。瓦斯高位鉆場設計在43152 巷2#、8#、13# 橫川口,仰角穿過43153 巷進入4315 工作面,終孔落在工作面頂板上方40 m 左右位置,終孔位置距43153 巷水平距離16 m。考慮到瓦斯高位鉆孔對爆破的影響,在瓦斯鉆孔前后各5 m 范圍不進行爆破施工。
2.2.1 孔傾角
為保證爆破切頂效果,需要綜合考慮頂板圍巖特性、基本頂懸頂長度和爆破孔深度等。在圍巖特性確定的情況下,基本頂懸頂長度要求越小越好,此時鉆孔傾角應沿法線位置箱采空區偏移[2],這樣既可以保護煤柱效果,也能最大限度減小懸頂面積。但由于鉆機尺寸及現場爆破裝藥等因素限制,在保證頂板圍巖上方位置不變的情況下,鉆孔傾角設計為75°。
2.2.2 孔位置
在巷道頂板施工爆破孔,位置如圖2 所示。

圖2 鉆孔位置示意圖
在巷道頂板適當位置施工爆破鉆孔,為保證切縫效果,當鉆孔位置緊貼煤柱幫、鉆孔傾角為0°時,爆破切頂效果最為理想,資源回采率最高。結合現場頂板定向鉆機作業空間和鉆機尺寸,鉆孔位置最終確定為700 mm。
2.2.3 破高度
對堅硬頂板而言,偽頂和直接頂是影響圍巖結構和支撐壓力的主要部分。尤其是采空區直接頂,硬度較高不易斷裂,其自重和載荷將轉變為側向支撐壓力,直接作用于采空區煤幫,最終導致巷道變形及片幫等問題。因此在確定爆破高度時,應選擇將全部直接頂直接垮落,及爆破高度為偽頂和直接頂的全部高度。直接頂高度計算公式如式(1) 所示:

式中:M為巷道基本頂高度(m);h為綜采工作面采高(m),結合現場取6.3 m;Sa為工作面巖梁觸矸處沉降系數,取值范圍為0.15~0.25;結合現場取值0.2;Ka表示巖梁觸矸處冒落巖層碎漲系數,取值范圍為1.3~1.5;結合現場頂板巖性取1.3。
代入公式計算,M=20.33 m,因此爆破高度選為20.33 m。
2.3.1 藥規格
結合頂底板實際情況,選用礦用三級乳化炸藥,炸藥直徑φ=45 mm,長l=500 mm,重量m=0.8 kg。該乳化炸藥以無機含氧酸鹽水溶液為分散相,以不溶于水的可液化的碳質燃料為連續相,借助乳化劑的乳化作用和敏化劑(包括敏化氣泡) 的敏化作用而制成的一種油包水(W/O) 型乳脂狀混合炸藥,其爆炸性能好,威力大,爆轟感度高而機械感度低。
2.3.2 耦合系數
結合現場頂板巖性和巷道地質資料,需要對爆破不耦合系數進行安全評估,公式如式(2) 所示。

式中:K為不耦合系數;安全范圍為1.3~1.8;D為切頂巷道爆破孔直徑,根據現場要求為D=80 mm;φ為礦用三級乳化炸藥直徑,此時選取φ=48 mm。
代入公式計算,得不耦合系數為1.67,符合安全評估條件。
2.3.3 藥量
《煤礦安全規程》規定,深孔爆破時封孔長度不低于孔深的1/3[3]。爆破高度為20.33 m,現場采用的為單根2 m 的聚能管,擬采用10 節聚能管,其中封孔段3 節,其余裝藥按照礦井爆破工程集中度標準,擬共計采用20.8 kg。本次方案根據以往深孔爆破施工經驗及頂板巖性設計裝藥量20.8 kg,共計使用26根藥卷。根據前期爆破試驗效果,及頂板結構的變化逐漸調整裝藥量。
對43153 工作面推進120 m 前后進行了深孔爆破卸壓,并對120#、130#、140# 支架的工作阻力變化情況進行為期48 天的觀測周期,通過觀測端頭支架工作阻力,對比爆破施工前后支架載荷變化,以及分析頂板深孔爆破預裂對頂板周期來壓步距、來壓強度的影響。現場監測支架分布如圖3 所示。

圖3 監測支架分布示意圖
由此得出三個支架工作阻力和工作面推進距離關系如圖4 所示。

圖4 深孔爆破卸壓前后支架阻力變化圖
由圖可知,當工作面周期來壓顯現,試驗支架所承受的最大平均工作阻力位39.1 MPa,爆破卸壓后,試驗支架的平均工作阻力降至26.9 MPa,支架工作阻力顯著下降,且隨著工作面推進,工作阻力最大值逐漸減小,工作面周期來壓壓力逐漸放緩,切頂卸壓效果明顯。
綜上可知,在孔莊煤礦43153 工作面順槽巷道正前16 m處使用深孔爆破切頂卸壓技術,對堅硬頂板實行深孔爆破,鉆孔傾角設計為75°,鉆孔位置為距巷幫700 mm,爆破高度選為20.33 m,共計使用26 根藥卷,裝藥量20.8 kg,爆破卸壓后,支架工作阻力顯著下降,工作面周期來壓壓力逐漸放緩,說明深孔爆破卸壓有效改變了頂板上方圍巖的應力分布,減小了端頭懸頂面積,實現了堅硬頂板條件下的安全回采。