王延明
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司能源與環境部,河北唐山 063200)
隨著鋼鐵廠節能環保、資源利用要求不斷提高,高效率能源優化利用、發展循環經濟、余熱資源利用已成為鋼鐵廠發展的趨勢[1]。鋼鐵廠生產用能中70%會轉化為為余熱資源,其中沖渣是目前煉鐵工序采用的主要生產工藝,在爐內1000多度高溫的影響下,沖渣水的溫度較高。現階段大數鋼鐵廠已經對高溫高壓余熱進行了回收,取得了巨大的經濟和環境效益。為充分利用首鋼京唐公司高爐沖渣水的熱能資源,在高爐附近配套2座沖渣水換熱站,用于在冬季為附近用戶供暖。
首鋼京唐公司沖渣水換熱系統將沖渣水和取暖水直接隔開,避免了取暖用戶的采暖設備堵塞,備用的蒸汽換熱系統及時解決沖渣水出現故障時的供暖問題。其中高爐沖渣水系統設有兩套出渣口,為滿足余熱全部回收的要求,在高爐兩套出渣口處分別設置一座沖渣水換熱站。在上冷塔前將沖渣水接入沖渣水換熱站入口,經過與采暖水換熱完成后,再由出口排出后接入冷塔,并循環利用;來自蒸汽換熱站的采暖水進入沖渣水換熱站,與沖渣水充分換熱后,從出口流出送往外部用戶[2]。具體的工藝流程圖如圖1所示:

圖1 沖渣水換熱站工藝流程
以上工藝存在下列問題。(1)沖渣水水溫波動較大,并且水溫調節滯后。(2)如果沖渣水管道循環回路漏水發現不及時,容易造成沖渣供水不足,影響高爐的正常生產。(3)如果切換閥門操作不及時,會造成兩座沖渣水站串水的現象,對高爐生產造成影響。(4)由于沖渣時間、流量大小存在不確定性,很難達到預想的效果。
綜上所述,常規的人工控制難以達到預期的換熱效果。為此,嘗試運用新方法對沖渣換熱過程進行有效的控制,以達到穩定生產和節能降耗的目的。
根據首鋼京唐公司高爐及沖渣水換熱站運行工藝特點,1#/2#兩座沖渣水余熱回收系統單獨設置PLC 過程室,通過交換機等網絡設備將1#、2#站工藝數據集中到能源運行中心進行監控。其中整體架構采用數據采集、數據傳輸、工藝優化三層網絡結構,軟件部分采用西門子的PCS7系統實現系統組態、數據采集。同時,控制系統根據設定的切換條件,自動切換換熱機組的啟停、系統的換熱時間等,最大程度降低能耗[3]。
具體的控制系統如圖2所示。

圖2 沖渣水換熱站控制系統圖
建立一種鋼鐵廠高爐沖渣水換熱系統自動控制方法,包括:該方法基于鋼鐵廠統一的時鐘信號之下運行;讀取1#/2#沖渣水站出口壓力/溫度及換熱機組入口壓力,然后根據設定的換熱判定條件,判定是否達到換熱的條件;如果達到條件,則打開1#/2#沖渣水出口及回水閥門,此時換熱機組開始工作;然后間隔規定時間根據設定的切換判定條件,判定是否達到切換換熱的條件;如果達到條件,換熱機組停止運行;然后按規定時間進行下次換熱運行。其中統一的時鐘信號為能源對時系統提供的IRIG-B和SNTP時間基準信號。具體的自動控制方法如圖3所示。

圖3 高爐沖渣水站自動控制方法工藝步驟
該方法的創新點:(1)該方法可有效優化沖渣水換熱系統的運行方式,提高沖渣水的利用率,大幅降低能源消耗。(2)該方法可對沖渣水換熱系統溫度等級進行精確調控,保證各用戶穩定生產。(3)該方法可以減少沖渣水換熱系統閥門等設備的啟停次數,降低換熱裝置及閥門的磨損,便于沖渣水換熱系統的維護,延長設備的使用壽命。(4)該方法可根據歷史數據對沖渣換熱系統的使用進行預測,為操作人員提供有效的幫助。(5)該方法采用鋼鐵廠統一的時鐘基準信號,實現工藝數據的精確計量。
沖渣水換熱站自動控制方法實現步驟如下:
步驟1:完成各設備的時鐘統一,利用所述能源對時系統為各設備授時。其中所述的溫度、壓力、閥門閥位等均基于能源對時系統提供SNTP 時鐘信號,閥門的打開/關閉、機組的加/卸載等操作時間均取自能源對時系統所提供的IRIG-B時鐘信號。
步驟2:讀取1#/2#沖渣水站出口壓力/溫度及換熱機組入口壓力,并根據設定的換熱判定條件,判定是否達到換熱的條件。
首先,兩個沖渣水站換熱不能同時進行,否則會造成串水的現象,對高爐生產造成較大影響。然后,如果1#沖渣水站出口溫度≥60 ℃,并且1#出口壓力≥0.1 MPa,并且1#、2#、3#換熱器機組入口壓力≤0.1 MPa(必須兩臺換熱器達到設定條件),并且1#/2#沖渣水站出口閥門及回水閥門均為關閉狀態,而且還需結合高爐沖渣水站的工況、檢修等因素進行綜合判定,則打開1#沖渣水站配套的回水閥門,同時三臺換熱機組開始加載,進入工作狀態。1 min后,打開1#沖渣水配套的出口閥門,利用1#沖渣水站進行換熱操作;如果2#沖渣水站出口溫度≥60 ℃,并且2#出口壓力≥0.1 MPa,并且1#、2#、3#換熱器機組入口壓力≤0.1 MPa(必須兩臺換熱器達到設定條件),并且1#/2#沖渣水站出口閥門及回水閥門均為關閉狀態,而且還需結合高爐沖渣水站的工況、檢修等因素進行綜合判定,則利用2#沖渣水站進行換熱操作。打開2#沖渣水站配套的回水閥門,同時三臺換熱機組開始加載,進入工作狀態,1 min后,打開2#沖渣水配套的出口閥門,利用2#沖渣水站進行換熱操作;最后,換熱機組開始進行換熱操作。
步驟3:間隔設定時間根據設定的切換判定條件,判定是否達到切換換熱的條件。切換換熱的條件為:
1)如果1#沖渣水站配套出水、回水閥門處于打開狀態,并且1#、2#沖渣水站出口溫度≤60 ℃,并且1#、2#出口壓力≤0.1 MPa,1#、2#、3#換熱器機組回水壓力≥0.1 MPa(必須兩臺換熱器達到設定條件),1#沖渣水站出口閥門及回水閥門處于打開狀態。
2)如果2#沖渣水站配套出水、回水閥門處于打開狀態,并且1#、2#沖渣水站出口溫度≤60 ℃,1#、2#出口壓力≤0.1 MPa,1#、2#、3#換熱器機組回水壓力≥0.1 MPa(必須兩臺換熱器達到設定條件),2#沖渣水站出口閥門及回水閥門處于打開狀態,最后還需結合高爐沖渣水站的工況、檢修等因素進行綜合判定。
如果達到切換換熱的條件,則換熱機組卸載并停止換熱操作,所有閥門關閉。
步驟4:間隔設定時間進行下次換熱運行,主要在于重新判斷是否達到換熱的判定條件,從而進行下一個換熱流程。
該控制方法可提高整個沖渣水 換熱過程中余熱的利用率,以保證整個系統的最佳工況。同時將沖渣水換熱與生產管理緊密結合,實現沖渣水換熱過程工藝數據的實時采集與處理,最終為管理者提供可靠的決策依據。
該自動控制方法采集信息實時性較強、可靠性較好,節能效果顯著。應用系統后,見圖2。2 座沖渣水換熱站實現自動切換運行。降低了工作人員的工作強度,最大程度上避免了故障的發生[4]。

圖4 控制方法應用實例
實踐應用證明,首鋼京唐公司高爐沖渣水熱能資源充足,采用本文提出的自動控制方法不僅可以全面提高余熱利用效率、縮減供暖成本,還具有較為顯著的社會和經濟效益。
在節能減排的大趨勢下,首鋼京唐公司的沖渣水熱能資源開發利用得到了重視。建立了高爐沖渣水換熱系統自動控制方法,通過該方法,可以對沖渣水閥門進行科學的啟停,對換熱裝置進行科學的加/卸載操作,實現了對沖渣水各閥門的精確控制,降低了沖渣水資源的浪費,更為充分的利用沖渣水的熱能資源[5]。同時提高了鋼鐵廠高爐沖渣水站的運行效率,有助于提高鋼鐵廠的管理水平,增加公司的經濟效益。