曹翰林
中石化股份有限公司天津分公司烯烴部 天津 300270
天津石化聚丙烯車間丙烯循環往復壓縮機PK301采用日本進口設備JAPAN STEEL WORKS,2016年4月,由于一段排氣溫度TI352超過140℃,觸發I308聯鎖機組停機。當時懷疑氣閥失效,更換12個氣閥并對氣閥壓蓋、氣閥缸套進行簡單清理。由于檢修時間短,生產任務重,并未對造成溫度過高原因進行徹底檢查,包括整個機組夾套水系統,機組運行后,雖然有所好轉,但仍帶“病”運行,溫度依然居高不下,由于長時間帶“病”運行容易造成非計劃停車給車間及公司造成巨大的經濟損失,車間決定利用2016大修期間對PK301進行徹底檢修分析原因。
丙烯單體經過T302頂部冷卻器(E304),然后進入油分離器(D304),再進入丙烯循環壓縮機PK301,單體經循環壓縮機壓縮,壓力由0.05MPa提升至1.9MPa,送到丙烯洗滌塔T301,若生產高抗沖共聚物時,丙烯由PK301壓縮后送至乙烯氣提塔T402。
(1)故障前壓縮機的參數情況。參數解釋:PI351:一段入口壓力;PI352:一段出口壓力;PI353:二段入口壓力;PI354:二段出口壓力;TI351:一段入口溫度;TI352:一段出口溫度;TI353:二段入口溫度;TI354:二段出口溫度。
針對往復式壓縮機級間出口溫度高的原因可分為:①吸氣溫度過高:如果吸氣溫度過高,那么氣體被壓縮后產生的熱量一定,對于同一個壓縮機來說出口排氣溫度就越高。根據表一發現,在一段出口排氣溫度TI352升高的同時,入口吸氣溫度TI351穩定在操作范圍20-30℃之間,所以排除吸氣溫度高造成出口溫度高的原因。②壓縮比:往復壓縮機入口設置入口濾網,用以過濾掉工藝氣中夾帶的粉塵。當入口濾網堵塞時,會造成入口壓力降低,該級的壓縮比會增大,排氣溫度升高。根據表一發現,在一段出口排氣溫度TI352升高的同時,入口吸氣壓力PI351穩定在操作范圍0.068-0.075Mpa間,所以排除壓縮比造成出口溫度高的原因。③氣閥故障:氣閥故障包括多種情況如閥盤破損、閥片變形、閥片裂紋、閥座表面接觸不好、外界物質進入等。同時,進壓縮機前丙烯氣通過D304油氣分離罐除沫器分離油、脂及粉料等物質,如果除沫器分離效果下降,壓縮機入口濾網分離能力有限,雜質竄入壓縮機本體及管線內,長期運行很有可能造成氣閥失效,管線阻力過大,造成排氣溫度升高。單從氣閥使用壽命上看,上次檢修于2014年6月更換氣閥,PK301循環氣壓縮機組操作與維修手冊要求,每8000H進行一次小修,當時使用并未超過檢修周期。④活塞環:活塞環是用于活塞與氣缸之間的密封。鑲嵌于活塞頭上,利用阻塞和節流的作用達到密封的目的。同時,活塞環與氣缸側壁存在一定的間隙,間隙太小會使活塞環受膨脹后卡死在氣缸內,導致缸體與活塞環摩擦力增大,產生更多的摩擦熱,導致排氣溫度過高。此原因分析需將壓縮機解體后確認。⑤冷卻不足:壓縮機缸體冷卻水中斷,缸體冷卻夾套結垢或冷卻效果不好。由于在2012年大檢修時對氣缸夾套進行化學清洗,運行四年來冷卻水中懸浮物較多,機組的長周期運行使冷卻水中結垢物沉積在冷卻缸體表面,很有可能降低了傳熱效果,從而造成循環水帶走熱量相應減少,引起排氣溫度上升。
通過解體后檢查發現氣閥表面、氣閥壓蓋、氣閥缸套、氣閥座均有不同程度油脂、TEAL混合物料、粉料附著,由于PK301機組的主要作用是回收反應不完全的丙烯氣體,而且是在低壓循環系統末端氣體會含有雜質其中聚丙烯粉塵顆粒和TEAL對壓縮機的正常運行屬于有害因素,必須去除,所以氣體進壓縮機前先經過洗滌塔T302洗去剩余的TEAL,并且洗滌聚丙烯顆粒,洗滌后由于白油和TEAL反應產生反應熱,熱量會導致白油沸騰,會生成油氣,所以在氣體經過T302洗滌后還要經過D304罐進行除沫處理,D304罐內裝有網狀除沫器,可以冷卻過濾去除油氣。同時經過檢查發現,一級排氣閥有部分閥片斷裂,由于彈簧失效,閥片受力不均,開啟、閉合沖擊變大,最容易使閥片在短時間內變形和斷裂,這時故障的閥片不能保證氣體通道的正常開啟和閉合,也會造成氣體泄漏和逆流使排氣溫度過高。在對活塞環與氣缸內壁間隙復測發現,間隙在檢修規程范圍內,不存在間隙太小會使活塞環受膨脹后卡死在氣缸內,導致缸體與活塞環摩擦力增大,產生更多的摩擦熱,導致排氣溫度過高,經確認后排出此原因造成排氣溫度過高。經以上分析發現,此次PK301機組造成一級排氣溫度過高聯鎖停機原因是由氣閥失效、冷卻水系統失效造成的。
針對排氣溫度高故障現象最終更換PK301壓縮機一段、二段入口、出口氣閥12個,更換入口濾網,水力清洗一段、二段入口及出口短節和壓縮機氣缸內部并外委專業廠家對PK301氣缸夾套水系統進行5個小時不間斷的清理,最終于2016年9月28日開車成功,至此PK301檢修完畢。
(1)操作人員加強巡檢,通過取樣分析當T302內液體中鋁濃度超過5%,若超過5%,T302必須按2:1比例進行油和ATMER163的配制,盡可能的除去丙烯中的三乙基鋁和粉末。
(2)操作人員需經常檢查D304和D311油氣分離罐的液位,避免因攜帶過多的油泥造成分離效果變差導致入口濾網和氣閥失效。
(3)由于氣閥是壓縮機中最重要和最易損壞的部件之一,通常氣閥故障是引起非計劃停機的最主要原因。與其它組件相比,氣閥最為敏感,其好壞直接影響到設備運轉的經濟性和可靠性。為此,必須對氣閥進行定期檢查和修理,以求最大限度地減少氣閥故障出現,并嚴格按照PK301檢修操作說明書要求:機組運行8000h后進行氣閥更換。
(4)繼續加強對PK301運行情況觀察,并繼續重視分級管理的作用,細化數據的采集,增加數據的采集點,一旦接近或超過機組設計要求并達到報警值時,應及時調整上游及下游工藝參數,保證機組平穩運行。