徐晶
遼河油田鉆采工藝研究院 遼寧盤錦 124010
對研究井壁加固技術的意義,主要是增大安全密度窗口,防漏堵漏,提高地層承壓能力。目前從地應力角度、儲層性質、誘導裂縫擴展的力學機理、堵漏材料的粒徑分布等角度來研究井壁加固技術[1]。
借鑒試點單位施工經驗,制定科學合理的施工方案,整體施工步驟為:
(1)通井洗井預處理井筒:下Φ114mm×2.0m通井規,通井至人工井底,保障后續工具下井。
(2)刮削處理井筒:下GX114T刮削器×0.60m至人工井底,保證后續工具密封面清潔。
(3)下封隔器找漏:下Y221-114×1.14m封隔器,全井筒試壓找漏。
(4)封堵漏失段和射孔段:對第一個漏點以下井筒填石英砂,從上到下依次擠水泥封堵漏失段和射孔段,并試壓18MPa合格。
(5)下小套管:按照設計下φ108mm浮鞋×0.38m、φ108mm浮箍×0.24m、φ88.9mm套管至井口。
(6)固井:連接水泥車,正循環洗井一周半,排量500L/min,泵壓5MPa,按設計依次正替前置液、領漿、尾漿,壓膠塞,正替清水至水泥漿返出地面,停泵關井候凝。
(7)測井、射孔:測三樣合格,優選彈型SDP26RDX10-1進行射孔。
(8)下泵完井:下入與小套管配套的深井泵生產管柱。
2019年開展小套管固井工藝試驗,實施2口井,優選工程測井顯示套損嚴重、多次常規隔采均有效期短、隔采后產量增加明顯,具有繼續開發潛質的油井。
生產情況:該井2012年10月投產,開采層位延8,初期日產液2.49m3,日產油2.04t,含水2.4%,動液面281m。2016年11月套破,日產液8.52m3,日產油0t,含水100%,含鹽3507mg/L,2016年11月工測隔采,見效后日產液6.15m3,日產油4.43t,含水14.8%,含鹽21042mg/L,2017年7月封隔器失效,隔采未見效,2017年9月、11月和2018年6月分別隔采均未見效,2019年3月封隔器失效,重新隔采見效,8月封隔器再次失效,目前日產液6.17m3,日產油0t,含水100%,含鹽1754mg/L,累計產油10814t。該井常規隔采8次,平均有效期僅50天,工測顯示大段腐蝕,無有效坐封段。根據前期井史及地質分析,認為該井仍具有潛能,為最大程度恢復該井產能同時試驗小套管固井工藝。該井2019年12月7日實施小套管固井工藝完井,測井顯示固井質量合格,浮箍位置:2251.61m,浮鞋位置:2261.5m,短套位置:2098.08m。
經過試驗,我們工藝在實際生產中存在一定的問題:
一是原套管內壁水泥封堵后必須處理達標,且試壓合格,固井施工過程,泵壓較高避免水泥失水,水泥漿返至井口難以保障;
二是套損井套管內壁腐蝕結垢及粘附油膜等,固井后界面膠結質量差,后期竄槽嚴重;
三是水泥環較薄,且夾在兩層套管之間,固井質量難以滿足后期改造需求小套管固井工藝完成后,需下入配套小直徑油管,做好油管扶正工作,避免油管蠕動等造成小套管損傷,延長油井壽命;目前,與小套管配套的井下工具和儲層改造設備設施存在局限,需積極與相應部門或廠家對接,及時溝通解決后期將會遇到的問題[2]。
將原井筒射孔段和套損段利用水泥進行封堵,下入小套管重新固井,再造新井筒,通過小油管實現采油[3]。
(1)小套管固井后,重新建立井筒完整性,相當于新投一口井,可以重新開采,充分挖掘低動用層地層潛力
(2)新型水泥漿滿足后期儲層改造要求,為低滲透油田套損井下小套管恢復產能提供了有力技術支撐
(3)應用雙層套管深穿透射孔技術,采用54SDP10R20-70型射孔器,射開兩層套管和水泥環,確保了油流通道暢通
(4)突破小套管防腐技術,小套管外采用“環氧涂層+犧牲陽極”、小套管內采用“DPC涂層”的防腐工藝,內外防腐同時進行,解決小套管再次腐蝕破漏問題
(5)增下小套管扶正居中器,解決套管不居中,確保水泥環均勻,避免套管貼壁導致固井質量差問題
總之,膨脹管的補貼應用技術的使用大大提高油管的作業效率,也有效保證了作業安全,該技術值得我們進一步推廣和應用。