劉忠鵬 ,張赫然 ,蒲紅家
(1.中交一航局第三工程有限公司,遼寧 大連 116083;2.中交天津港灣工程設計院有限公司,天津 300461;3.中交第一航務工程局有限公司,天津 300461;4.天津市水下隧道建設與運維技術企業重點實驗室,天津 300461)
大連灣海底隧道建設工程干塢子項工程位于大連市甘井子區,其中干塢預制場用于主線18 節沉管預制,其余為干塢附屬配套區。干塢塢口區東西方向總長205.91 m,占地面積約為4 200 m2,頂標高+3.5 m,由2 個浮塢門沉箱、4 個塢門墩沉箱、3 個擋水壩沉箱、1 個東塢壁沉箱、4 個鋼閘門形成塢口止水體系[1]。塢口止水結構形成后,現場進行了圍堰灌水試驗,滲流量完全滿足設計要求,止水效果良好,目前已正式投入使用。
每個塢室南側設置1 個塢口,塢口結構由浮塢門、塢門墩、攔水壩和底板組成。塢口頂高程為+3.5 m,浮塢門下設底板,兩側為塢門墩,塢門墩兩側為攔水壩。浮塢門與塢門墩之間設置1 m縫隙,安裝鋼閘門[2-4]。
浮塢門采用重力式大沉箱結構,沉箱內填2 m中粗砂,其余部分為海水。塢門墩沉箱內回填開山石渣,塢門墩下方為混凝土基礎,與底板連成整體。塢門墩內設置干塢灌水管道。
塢口之間、塢口與東、西護岸間均采用攔水壩沉箱連接,沉箱內填開山石渣,塢口區立面圖如圖1 所示。塢口沉箱的下方設置鋼筋混凝土底板,底板下方外側設置1 組帷幕灌漿(3 排),孔間距為2.0 m,排距為0.75 m,帷幕灌漿孔位布置圖如圖2 所示。攔水壩沉箱與浮塢門沉箱中間設置企扣預埋止水帶(Z9-30),企口之間澆筑混凝土。浮塢門底板透空位置下方500 mm 厚素混凝土墊層處設置泄壓孔,泄壓孔直徑為100 mm,間距500 mm。

圖1 塢口區立面布置圖Fig.1 Elevation layout of dock entrance area

圖2 帷幕灌漿孔位布置圖(mm)Fig.2 Layout of curtain grouting hole(mm)
塢口區位于大連灣海域,地貌屬海漫灘。為保證止水效果,設計要求基槽需開挖至中風化白云巖。在實際開挖過程中發現,該區域溶溝溶槽較為發育,局部超深處超過5 m。為了保證上部結構穩定和整體止水質量,對低于主體基礎底標高的溶溝溶槽采用C20 素混凝土填充后,再進行帷幕灌漿施工,以確保塢口結構底部止水效果。
1)塢口基礎施工前清理場地障礙物,平整場地。采用挖掘機開挖基槽,基底溶溝溶槽人工清理,開挖至設計要求地層,驗收合格后進入下道工序。
2)采用C20 素混凝土分層振搗填充至主體結構底部,待混凝土強度到達設計要求后,進行下道工序施工。
3)塢口基礎止水結構采用3 排帷幕灌漿(見圖2),首灌排每10 個孔取1 個孔做為先導孔進行壓水試驗,施工帷幕鉆孔深度至滲透系數不大于3×10-5cm/s 的土層為灌漿深度[5];總體采用自下至上分級多次加壓灌注,破碎帶采用自上至下方式灌注;其余孔深度以先導孔深度為參考進行鉆孔和灌漿,灌漿結束封孔時,嚴格控制灌漿壓力和漿液的注入率,每次封孔后做好對孔口的保護,直至封孔結束;達到14 d 齡期后,對帷幕灌漿效果進行驗證,按帷幕灌漿孔總數的10%進行抽查,結果顯示,檢查孔滲透系數均小于3×10-5cm/s,滿足設計要求。
東、西塢塢口區各設置浮塢門沉箱1 座。浮塢門沉箱通過比選采用原位現澆工藝,即澆筑成型后直接形成止水體系(底部Ω 止水帶成壓縮狀態),浮塢門沉箱底部止水布置如圖3 所示。

圖3 浮塢門沉箱底部止水布置圖Fig.3 Water stop arrangement at the bottom of caisson of floating dock gate
具體工藝:在進行現澆底部基礎施工時使兩條止水帶保持原狀并預留頂升廊道,一層沉箱澆筑成型后整體頂升(沉箱底部頂升如圖4 所示)、人工清理砂墊層及底模、沉箱回落,使沉箱底部與止水帶、橡膠支座充分緊密接觸,止水帶至設計壓縮量,達到止水要求;然后再澆筑第二、三層沉箱,整體成型[6]。

圖4 沉箱底部頂升Fig.4 Jacking at the bottom of caisson
1)底板止水體系施工:底板鋼筋綁扎時,埋設橡膠支座及止水帶預埋件并精確定位,底板混凝土澆筑養護完成后,分別安裝上下兩層的加勁鋼板及中間的橡膠塊,橡膠塊與加勁鋼板之間采用耐海水粘結劑連接。采用吊車將Ω 止水帶移至安裝位置,人工采用螺栓連接固定。螺栓全部采用天然牛油防腐,并用靠尺和塞尺檢查止水帶安裝質量,全部合格。
2)上部止水體系施工:沉箱一、二、三層綁扎鋼筋時,埋設鋼閘門止水鋼板;支立模板并澆筑混凝土。沉箱支頂完成后,人工進行沉箱底部清砂、拆除模板、牛皮紙及其他雜物等作業,并逐條對Ω 止水帶表面質量進行檢查(清砂完成后的沉箱底部Ω 止水帶及橡膠支座如圖5 所示);沉箱回落后,壓縮至Ω 止水帶3 cm;經過程中的各項檢查,Ω 止水帶工作性能良好,壓縮量、沉箱預埋止水鋼板面板平整度等各項檢測項目均完全滿足設計要求。

圖5 清砂完成后的沉箱底部Ω 止水帶及橡膠支座Fig.5 Ω water stop belt and rubber support at the bottom of the caisson after sand cleaning
塢口區其他各類常規沉箱共8 座。其中西塢口區包括塢門墩沉箱2 個、擋水壩沉箱2 個;東塢口區包括塢門墩沉箱2 個、擋水壩沉箱1 個,塢壁沉箱1 個。常規沉箱間止水依托止水帶和企口素混凝土形成止水體系;沉箱止水帶在鋼筋綁扎后安裝,在模板安裝時,用夾子拉住模板外的止水帶與模板緊貼;沉箱混凝土澆筑過程中,采用土工布對高出沉箱部分的止水帶進行包裹保護;沉箱企口塑性混凝土澆筑時,止水帶與塑性混凝土結合嚴密,確保無卷曲、錯位及不平整現象。
塢口結構設置4 座鋼閘門,主要功能為浮塢門與攔水壩沉箱間縫隙止水。針對單個鋼閘門體量較大、結構形式復雜等特點,為充分保證止水效果,鋼閘門制作過程中,重點控制止水面面板的垂直度及焊接質量;鋼閘門安裝過程中,主要控制鋼閘門預緊壓縮量、鋼閘門與沉箱止水鋼板間緊固程度。
1)為確保鋼閘門在不同工況下的止水效果,首先加工1 座鋼閘門并進行水密試驗驗證。
2)鋼閘門在加工場加工,逐個構件下料,采用胎架整體組裝焊接;加工過程中嚴格控制下料尺寸及焊接精度,對所有焊縫進行探傷,以保證焊接質量。
3)對鋼閘門整體在涂裝前進行聯合驗收,驗證整體尺寸及平整度滿足設計要求。噴砂除銹,涂裝防腐油漆。
4)對止水帶、承壓墊按200 mm 間距打孔,焊接螺栓并確保螺栓垂直度。
5)安裝止水帶、承壓墊,并采用螺栓固定。采用靠尺及鋼板尺對止水帶平整度進行檢查,均滿足要求。
6)分3 種不同工況進行鋼閘門水密試驗。
工況一:塢內外側均無海水,拆除臨時圍堰過程中,塢外側逐漸注滿海水過程中,觀察鋼閘門是否有漏水滲水現象。
工況二:塢內外側均有海水,排出塢內一側海水過程中,觀察鋼閘門是否有漏水滲水現象。
工況三:塢門沉箱安裝,存在最大偏差錯位3 cm 時,塢內外無(有)海水,單側灌(排)水止水試驗。
在特制的水箱內將鋼閘門安裝并預緊后,在一側進行灌水,進行試驗觀測,并對止水帶密封情況進行檢查,結果顯示能夠達到止水效果,本次試驗為后續3 座鋼閘門加工機安裝提供了可靠依據。
7)在塢口浮塢門沉箱安裝就位后,對鋼閘門止水帶平整度以及外觀進行安裝前的全面檢查,同時對攔水壩、浮塢門沉箱止水鋼板尺寸進行復測,均滿足設計要求?,F場采用25 t 汽車吊,將鋼閘門吊運至安裝位置;精調到位后,預緊鋼絲繩,當緊張器預緊力達到100 kN 后,緊固螺栓,將鋼閘門緊貼在止水鋼板面上。塢口鋼閘門安裝如圖6 所示。

圖6 塢口鋼閘門安裝Fig.6 Installation of steel gate at dock entrance
8)現場各項工作完成后,按2~3 m/d 速度進行圍堰灌水試驗,塢口灌水試驗如圖7 所示,安排專職人員巡查塢內止水情況,經驗證,塢口區止水效果良好。

圖7 塢口灌水試驗Fig.7 Irrigation test at dock entrance
本項目作為PPP 項目,充分利用了“設計與施工聯動,施工優化設計”的優勢進行設計及施工工藝調整,在確保止水效果的基礎上,實現了效益最大化。
1)秉承裝配式理念,采用鋼閘門+大沉箱塢門組合止水體系。通過1∶1 鋼閘門原型試驗,模擬止水體系止水效果,為設計提供了可靠依據;止水體系中,止水鋼閘門、大沉箱、密集彈性點支座、Ω 形止水帶等聯合應用,有效形成裝配式止水體系,便于塢門拆裝;塢門沉箱尺寸為41.15 m×22.55 m×16.5 m,共32 個大倉格,整體性好;塢門底板為減壓格柵式結構[7-9],有效降低滲透壓;底板限位裝置,精準控制沉箱位置;塢門抽水自浮、絞移變位,使用方便。
2)浮塢門沉箱作為干塢塢室的口門結構,在綜合考慮現場施工環境、施工工期、施工難度、成本等多方面因素后,通過比選最終采用塢口原位現澆施工工藝,大大縮短了工期,降低了施工成本,進而確保沉管預制按期進行。
3)原設計待首次沉箱起浮后,水下清理砂墊層及底模,施工困難,且施工期無法保證止水帶受力均勻,影響止水效果。經優化后,在沉箱底部基礎預留頂升廊道,當完成沉箱一層現澆即進行頂升,采用沉箱頂升設備即可施工,施工操作簡單,安全性好,并可以滿足一次性壓縮止水帶的設計要求。
4)鋼閘門止水體系應用:制作1∶1 模型,在陸上應用3 種工況模擬鋼閘門止水效果,為結構設計和施工進行工藝驗證。通過調整預緊點的位置和預緊力來控制Ω 止水帶壓縮量,并確定了分階段安裝及預緊的施工方法,為保證鋼閘門止水效果奠定了堅實基礎。
5)在塢壁咬合樁與臨時圍堰鋼板樁銜接處、與塢口沉箱銜接處的止水結構采用旋噴樁+壓密注漿的形式,對接縫進行有效止水封堵。
1)干塢正式投入使用后,干塢整體滲流量為3 600 m3/d,小于設計的4 000 m3/d 最大滲流量要求,止水效果良好。
2)目前東、西塢已預制、出運兩批12 節沉管,干塢塢口區止水結構運行良好,該技術在海底隧道工程中得到了充分的驗證并成功應用,保證了工程的順利實施,經濟和社會效益顯著,具有推廣價值。