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提高余能、余熱回收利用效率的研究與措施

2021-12-06 01:43:49張洪濤李連歡
天津冶金 2021年5期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

張洪濤,李連歡,馮 曼

(天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)

0 引言

鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ),也是高能耗的資源密集型產(chǎn)業(yè)[1]。面對全球經(jīng)濟增長放緩、環(huán)保政策收緊、資源供需矛盾等問題,鋼鐵企業(yè)為提升核心競爭力,大力推廣降本增效、節(jié)能降耗項目,以追求企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益最大化。鋼鐵企業(yè)普遍擁有豐富的余能和余熱資源,這些資源的回收可用于企業(yè)及周邊居民的冬季供暖、飽和蒸汽發(fā)電、燃?xì)忮仩t發(fā)電等,這些節(jié)能降耗、降本增效的重要手段,已逐步應(yīng)用到各大鋼鐵企業(yè)中。

天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司(聯(lián)合特鋼公司)目前有多個余熱、余能回收利用設(shè)施,但在余熱、余能回收利用過程中存在一些問題,致使余熱、余能資源不能充分回收利用,能源利用效率不高。本文分析了聯(lián)合特鋼公司能源利用效率不高的原因,提出了提高余熱、余能資源回收利用效率的改進措施,助力于公司降本增效、節(jié)能降耗的目標(biāo)實現(xiàn)。

1 余能、余熱回收利用項目現(xiàn)狀

1.1 沖渣水余熱回收用于冬季供暖

聯(lián)合特鋼公司在2017 年實施了高爐沖渣水余熱回收項目。將通過換熱回收的熱水用于公司內(nèi)部供暖,同時將富裕的回收熱水送入外網(wǎng),經(jīng)供暖換熱站進行換熱后為周邊居民和企業(yè)供暖。通過公司對外供暖,改變了周邊居民和企業(yè)原有燃煤取暖的方式,減少二氧化碳、二氧化硫等污染物的排放,冬季重污染天氣天數(shù)明顯減少,環(huán)境得以改善。同時余熱能源的合理回收利用,有效改善廣大居民的供暖效果,體現(xiàn)了聯(lián)合特鋼公司對社會的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

1.2 燒結(jié)余熱回收發(fā)電

聯(lián)合特鋼公司將燒結(jié)環(huán)冷機高溫?zé)煔馔ㄟ^風(fēng)機輸送至燒結(jié)余熱鍋爐,余熱鍋爐采用雙壓立式無補燃自然循環(huán)鍋爐。鍋爐產(chǎn)生的中溫中壓蒸汽和中溫次中壓蒸汽通過各自熱力管網(wǎng)送入補汽凝汽式汽輪機,推動汽輪機運轉(zhuǎn),從而帶動發(fā)電機組進行發(fā)電[2]。鍋爐產(chǎn)生的中溫中壓蒸汽作為補汽凝汽式汽輪機的主汽源驅(qū)動汽輪機,中溫次中壓蒸汽作為輔助汽源送入汽輪機補汽口驅(qū)動汽輪機。在汽輪機內(nèi)作完功的蒸汽被凝汽器冷卻成凝結(jié)水,凝結(jié)水經(jīng)水泵送到低溫加熱器,加熱后再送到除氧器除氧,后經(jīng)給水泵送到燒結(jié)余熱鍋爐繼續(xù)進行熱力循環(huán)。燒結(jié)余熱發(fā)電機組年發(fā)電量約10 080 萬kWh,外供電量約7 812 萬kWh,所產(chǎn)生的電能全部用于廠區(qū)內(nèi)用電設(shè)備。

1.3 飽和蒸汽回收發(fā)電

聯(lián)合特鋼公司飽和蒸汽發(fā)電項目是將轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)產(chǎn)生的大量飽和蒸汽回收,回收的0.9 MPa 飽和蒸汽用于驅(qū)動汽輪機組運轉(zhuǎn)達到3 000轉(zhuǎn)/分,帶動發(fā)電機組進行發(fā)電[3],電能全部用于廠區(qū)內(nèi)用電設(shè)備。飽和蒸汽發(fā)電技術(shù)屬于低品質(zhì)余熱發(fā)電,既回收了大量低品質(zhì)蒸汽,避免了能源浪費,同時節(jié)省了用電成本。

1.4 高轉(zhuǎn)爐煤氣回收發(fā)電

高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣是冶金工藝的副產(chǎn)品,其熱值、流量不穩(wěn)定,通過煤氣柜將其收容均勻后,可作為燃料持續(xù)供應(yīng)燃?xì)忮仩t生產(chǎn)蒸汽,實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)換利用。鍋爐通過燃燒煤氣產(chǎn)生蒸汽驅(qū)動汽輪機發(fā)電。煤氣發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電能用于公司內(nèi)部用電設(shè)備,節(jié)省了公司外購電費,減少了煤氣放散,避免了能源的浪費,保護了大氣環(huán)境。

2 余能、余熱回收利用中存在的問題

2.1 檢修不同步造成浪費能源

鋼鐵企業(yè)需定期對部分主體工藝設(shè)備進行檢修維護,在主體設(shè)備檢修期間輔助設(shè)備也隨之進行定修,但因檢修程度不同,往往會出現(xiàn)檢修不同步現(xiàn)象,例如燒結(jié)機環(huán)冷余熱鍋爐檢修時間短,下道工序余熱發(fā)電機組檢修時間較長。但是不能因為輔助設(shè)備未完成檢修而耽誤主體設(shè)備開機投產(chǎn),因此會造成大量高品質(zhì)蒸汽放散,浪費能源,降低了發(fā)電量,增加了生產(chǎn)成本。

2.2 冬季蒸汽供需矛盾突出

(1)冬季蒸汽產(chǎn)量下降。按照生態(tài)環(huán)境部《攻堅行動方案》要求,聯(lián)合特鋼公司列入天津市冬季錯峰生產(chǎn)企業(yè),冬季錯峰生產(chǎn)期間煉鋼產(chǎn)能相比滿負(fù)荷生產(chǎn)時期減少約25%,導(dǎo)致可各生產(chǎn)系統(tǒng)回收蒸汽產(chǎn)量隨之下降。

(2)冬季生活供暖消耗蒸汽增大。每年供暖季,聯(lián)合特鋼肩負(fù)起為廣大居民供暖的重任,為確保供暖工作正常進行,需大量蒸汽送到供暖換熱站進行換熱,保障廣大居民冬季采暖,因此冬季蒸汽消耗顯著增大,這導(dǎo)致生產(chǎn)過程中富余蒸汽量明顯不足。

(3)冬季生產(chǎn)用蒸汽量增大。冬季的生產(chǎn)設(shè)施保溫和原料系統(tǒng)防凍等都需要大量蒸汽,這也進一步加劇了蒸汽產(chǎn)量無法滿足需求的情況。

終上所述,冬季因蒸汽供應(yīng)不足,生產(chǎn)、生活需求量增大,導(dǎo)致用于低壓飽和蒸汽發(fā)電的蒸汽量減少。冬季整個余熱回收系統(tǒng)只有5~8 t/h 蒸汽可供發(fā)電,還需公司20 噸燃?xì)忮仩t向發(fā)電機組提供約17 t/h 蒸汽,總計供飽和蒸汽發(fā)電機組的蒸汽量只有22~25 t/h。而公司低壓飽和蒸汽發(fā)電為6 MW 機組,按上述蒸汽供應(yīng)量,發(fā)電機組負(fù)荷僅為3~3.7 MW,達不到滿負(fù)荷運行狀態(tài),發(fā)電設(shè)施利用效率明顯下降。

2.3 煤氣用戶多,供氣管網(wǎng)壓力不平衡

聯(lián)合特鋼公司消耗煤氣的設(shè)備較多,經(jīng)常出現(xiàn)煤氣供應(yīng)不足的情況。因煤氣供、用設(shè)備分布范圍廣且不均衡,導(dǎo)致不同區(qū)域煤氣管網(wǎng)壓差較大。廠區(qū)內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟區(qū)煤氣管網(wǎng)壓力偏高,而軋制區(qū)煤氣管網(wǎng)壓力較低,當(dāng)軋制區(qū)煤氣管網(wǎng)壓力低、供應(yīng)不足時,需要以降低發(fā)電負(fù)荷來確保軋制區(qū)4 條帶鋼生產(chǎn)線高產(chǎn)順行,導(dǎo)致煤氣發(fā)電量偏低。

3 余能、余熱回收利用的改進方法

3.1 增設(shè)減溫減壓器,緩解蒸汽供應(yīng)不足

由于部分生產(chǎn)設(shè)備低溫低壓蒸汽供應(yīng)不足,而燒結(jié)余熱鍋爐中溫中壓蒸汽在發(fā)電設(shè)備檢修或蒸汽富裕時經(jīng)常大量放散。因中溫中壓蒸汽與低壓飽和蒸汽溫度和壓力不同,兩種蒸汽無法直接通用,因此在燒結(jié)余熱鍋爐蒸汽管道增設(shè)減溫減壓器。通過減溫減壓器可將燒結(jié)余熱鍋爐中溫中壓蒸汽送到外部低壓蒸汽管網(wǎng),緩解低壓蒸汽供應(yīng)不足的矛盾。低溫低壓蒸汽的外送能力可以達到90 t/h。

燒結(jié)余熱鍋爐中溫中壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后送入外網(wǎng),可用于冬季生產(chǎn)設(shè)備的保溫、物料的加熱以及居民供暖。同時可以逐步減少煉鋼汽化冷卻系統(tǒng)送入外網(wǎng)蒸汽量,提高供低壓飽和蒸汽發(fā)電設(shè)備的蒸汽量。通過改造,采暖季低壓飽和蒸汽發(fā)電機組發(fā)電負(fù)荷可增加到6.3 MW,每小時增加發(fā)電量3 MW 左右,提高了冬季低壓飽和蒸汽發(fā)電機組的利用效率,提高了燒結(jié)余熱高爐蒸汽的利用率,降低了生產(chǎn)成本。

3.2 資源整合,統(tǒng)一平衡介質(zhì)供應(yīng)

為解決能源介質(zhì)回收利用不充分,分布不平衡的問題,對全公司能源介質(zhì)進行整合,統(tǒng)一調(diào)配,保證設(shè)備高產(chǎn)順行,提高設(shè)備連續(xù)運行時間,減少低負(fù)荷運行以及停機時間。

3.2.1 合理利用沖渣水,節(jié)省蒸汽

2020 年聯(lián)合特鋼公司內(nèi)部供暖全部改用高爐沖渣水,取消蒸汽供暖設(shè)備,將蒸汽用于生產(chǎn)和發(fā)電,有效提高了蒸汽能源的綜合利用率,降低了各工序成本,提高了企業(yè)競爭力。

3.2.2 管路互通,協(xié)調(diào)軟水供應(yīng)

燒結(jié)余熱鍋爐蒸汽減溫減壓設(shè)施是通過軟水降低蒸汽溫度和壓力,系統(tǒng)消耗軟水約25 噸t/h,燒結(jié)余熱鍋爐軟水站軟水產(chǎn)量無法滿足需求。為實現(xiàn)軟水供應(yīng)平衡,將煉鋼廠汽化冷卻系統(tǒng)的軟水管道與燒結(jié)余熱鍋爐軟水管道互通,既可以彌補燒結(jié)余熱鍋爐減溫減壓設(shè)施日常軟水供應(yīng)不足的缺陷,又能在檢修時作為彼此的軟水備用供給源,為設(shè)備的連續(xù)運行提供了有力保障。

3.2.3 蒸汽與軟水循環(huán)利用

飽和發(fā)電機組做完功后的蒸汽冷凝水,經(jīng)加藥處理后符合軟水標(biāo)準(zhǔn),送回?zé)掍撥浰尽;厥盏能浰^續(xù)供應(yīng)20 t 燃?xì)忮仩t及煉鋼汽化冷卻鍋爐生產(chǎn)蒸汽,實現(xiàn)了蒸汽冷凝水到蒸汽的循環(huán)利用,節(jié)省大量優(yōu)質(zhì)水資源。

在燒結(jié)余熱發(fā)電機組未運行期間,燒結(jié)余熱鍋爐外送蒸汽需要大量軟水補充。燒結(jié)送出的蒸汽發(fā)電后,其冷凝水可通過煉鋼汽化冷卻系統(tǒng)與燒結(jié)余熱鍋爐系統(tǒng)軟水互通管道送回?zé)Y(jié)余熱鍋爐系統(tǒng),整體介質(zhì)消耗處于平衡狀態(tài),未增加額外的費用消耗。通過減溫減壓設(shè)施將燒結(jié)余熱鍋爐蒸汽外送,既做到回收余熱,又做到增加低壓飽和蒸汽發(fā)電機組的發(fā)電量。因此,統(tǒng)籌能源利用平衡,挖掘設(shè)備潛能,提高設(shè)備利用率勢在必行。

3.3 合理分配能源,平衡煤氣管網(wǎng)壓差

3.3.1 合理分配能源,提高高效機組發(fā)電效率

比較現(xiàn)有煤氣發(fā)電機組的裝機參數(shù)。2 5MW 煤氣發(fā)電屬于高溫高壓燃?xì)忮仩t發(fā)電機組,65 MW 煤氣發(fā)電機組屬于高溫超高壓燃?xì)忮仩t發(fā)電機組。因65 MW 煤氣發(fā)電機組配有煤氣加熱器等熱能回收設(shè)備,熱能利用率高,所以發(fā)電煤氣單耗更低。因此在平衡煤氣時,應(yīng)優(yōu)先滿足65 MW 煤氣發(fā)電機組高負(fù)荷運行需求,煤氣不足時可減少低效率發(fā)電機組負(fù)荷,提高煤氣利用率,增加整體發(fā)電量。

3.3.2 提高混配煤氣熱值,彌補煤氣量不足

25 MW 發(fā)電區(qū)域與65 MW 發(fā)電區(qū)域煤氣管網(wǎng)壓差較大,導(dǎo)致65 MW 發(fā)電區(qū)域煤氣壓力偏低。當(dāng)65 MW 發(fā)電供氣不足限制發(fā)電負(fù)荷時,通過調(diào)整現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管道的閥門,提高轉(zhuǎn)爐煤氣混配比例,彌補煤氣量不足對65 MW 發(fā)電產(chǎn)能造成的不利影響,增加發(fā)電量。

3.3.3 優(yōu)化煤氣輸送管道

針對25 MW 發(fā)電區(qū)域與65 MW 發(fā)電區(qū)域煤氣壓差大的問題,統(tǒng)籌公司煤氣主管網(wǎng)布局,查找煤氣輸送阻礙部位,利用在不停氣狀態(tài)下的管網(wǎng)貫通技術(shù),使整體煤氣外管網(wǎng)煤氣處于壓力平衡狀態(tài)。通過公司煤對氣主管道的重新調(diào)整,解決了煤氣輸送壓差大的問題,提高了高效機組發(fā)電效率,增加了發(fā)電量。

5 結(jié)語

聯(lián)合特鋼公司擁有豐富的余能和熱源資源,同時建有完善的余能、余熱回收利用設(shè)施,但由于檢修不同步、冬季蒸汽供需矛盾突出、煤氣管網(wǎng)壓差大等原因,現(xiàn)有余能、余熱回收利用系統(tǒng)沒有發(fā)揮出應(yīng)有的效率,能源介質(zhì)回收利用空間還很大。

聯(lián)合特鋼公司通過資源整合,統(tǒng)一平衡,合理回收余能、余熱及技術(shù)改造等措施,解決了優(yōu)質(zhì)蒸汽放散、煤氣管網(wǎng)壓力不平衡、蒸汽與軟水循環(huán)利用等問題,將分布于廠區(qū)各處的能源聚沙成塔、提高了余能、余熱能源介質(zhì)的回收利用率,實現(xiàn)了降本增效、節(jié)能降耗的目標(biāo)。

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