郝瑞云
(1.山西山煤國源煤礦安全技術有限公司,山西 太原 030006;2.山西煤炭進出口集團 科學技術研究院有限公司,山西 太原 030006)
傳統本煤層平行鉆孔瓦斯抽采技術對松軟厚煤層透氣性改善影響小,煤層中瓦斯解吸少,導致瓦斯治理效果差,同時平行鉆孔抽采技術存在人力材料消化多,瓦斯抽采效率低等問題,嚴重影響礦井的生產銜接[1-2].研究表明,提高松軟厚煤層瓦斯治理效果關鍵是要增加煤層透氣性,提高瓦斯解吸量,將煤層中的瓦斯吸附態變為游離態[3-4].因此,煤層增透技術成為松軟厚煤層提高瓦斯抽采濃度,提升瓦斯治理效果的主要研究方向。
以霍爾辛赫煤礦松軟厚煤層為背景,圍繞提升鉆孔瓦斯抽采效果,采用數值模擬及現場試驗,分析論證CO2預裂增透技術在松軟煤層中的可行性及應用效果。
霍爾辛赫煤礦3#煤層埋深495~525 m,煤厚4.49~7.17 m,平均5.65 m,構造較簡單,屬于穩定煤層。3#煤層瓦斯含量為3.49~15.79 m3/t,透氣性系數為0.090 6~0.202 8 m2/(MPa2·d),屬低透氣性難抽—可抽煤層。預裂孔直徑94 mm,為計算域中心。預裂管長度為1.5 m,CO2質量為1.5 kg.根據上述條件建立了CO2預裂有限差分數值模型,煤層鉆孔采用摩爾庫倫本構模型。上覆巖層重量由模型頂部施加均布載荷實現,鉆孔在等圍壓作用下變形破壞,對鉆孔裂隙擴展進行動力計算,其余邊界設置為粘彈性自由邊界場[5-6].巖石物理力學性質見表1.

表1 巖石物理力學性質表
該次CO2預裂數值模擬主要考慮不同作用時間段、煤層地應力及普氏系數3方面因素,分析預裂圍巖塑性區變化及應力分布特征,驗證分析預裂效果。
模擬不同時刻CO2預裂作用下的應力分布情況,分析應力隨時間的變化特征,見圖1.
從圖1可知,在CO2預裂作用下,圍巖的應力隨時間的延續處于動態變化中。在10~60 ms,圍巖應力變化為集中區減小,卸載區擴大,說明CO2預裂對圍巖產生了一定破壞。而應力集中區和卸載區變化較小,表明CO2預裂對煤層圍巖產生一定破壞實現增透效果,但不會影響巷道的穩定性[7-8].

圖1 不同時刻對應的應力特征圖
研究表明,地應力對圍巖裂隙的發育可以起到抑制作用。模擬施加10 MPa與30 MPa地應力,研究分析在CO2預裂作用下不同地應力對應的塑性區的變化情況,見圖2.

圖2 不同地應力對塑性區的影響圖
從圖2可知,地應力為10 MPa 較地應力為30 MPa,CO2預裂影響區域較大。而地應力增加為30 MPa 時,圍巖應力集中區增加,應力卸載區減小,CO2預裂影響范圍有所減少。模擬結果驗證了地應力的存在對裂隙的發育起到阻礙作用,通過煤層卸壓可以增加預裂的效果。
煤體不同普氏系數影響原始裂隙發育程度。模擬0.1與0.7煤層普氏系數,研究分析在CO2預裂作用下不同普氏系數對應的煤層塑性區的變化情況,見圖3.

圖3 普氏系數對塑性區的影響圖
從圖3可知,隨著煤體硬度的增加,CO2預裂作用下煤層塑性區也隨之增加。原因為煤體普氏系數小,煤層在地應力作用下圍巖松軟,原始裂隙發育較高,CO2預裂產生的沖擊波衰減速率快,預裂作用效果不明顯。當煤體普氏系數增加時,CO2預裂產生的沖擊波增加了圍巖裂隙的發育,但隨著普氏系數增加到一定數值時,預裂影響范圍基本保持穩定。
2020年在3803運輸順槽西幫960 m、980 m、100 m和120 m處分別施工3個CO2預裂增透預抽鉆孔,編號1#—3#,以及一個未預裂增透的預抽鉆孔,編號為4#.預裂孔距巷道底板1.5 m,預裂深度90 m,預裂孔間距為20 m,孔深120 m,孔徑約為113 mm,傾角0°,方位角275.3°.
在進行抽采的33天里,對試驗地點CO2預裂鉆孔及抽采鉆孔的抽采瓦斯純量和濃度的數據進行采集分析,結果見圖4—9.

圖4 1#、4#鉆孔抽采瓦斯濃度對比圖

圖5 2#、4#鉆孔抽采瓦斯濃度對比圖

圖6 2#、4#鉆孔抽采瓦斯濃度對比圖

圖7 1#、4#鉆孔抽采瓦斯純量對比圖

圖8 2#、4#鉆孔抽采瓦斯純量對比圖

圖9 3#、4#鉆孔抽采瓦斯純量對比圖
1)CO2預裂爆破之前試驗地點煤層瓦斯含量為12.97 m3/t,抽采33天后,煤層瓦斯含量為7.05 m3/t,降低了45.6%.相較于4#鉆孔抽采濃度最高9.6%,1#、2#和3#鉆孔的抽采濃度分別提高到預裂前的4.18倍、3.67倍和3.05倍。
2)1#、2#和3#鉆孔瓦斯抽采純量最高分別為0.33 m3/min、0.61 m3/min和0.32 m3/min,分別是預裂前的1.96倍、3.7倍和1.95倍。經過33天抽采之后,4#未預裂預抽孔共抽采瓦斯3 116.41 m3,平均每天抽采94.43 m3;1#預裂預抽孔共抽采瓦斯4 546.53 m3,平均每天抽采137.77 m3,較4#預抽孔提高了46%;2#預裂預抽孔共抽采瓦斯5 420.63 m3,平均每天抽采164.26 m3,較4#預抽孔提高了73%;3#預裂預抽孔共抽采瓦斯4 684.88 m3,平均每天抽采瓦斯141.96 m3,較4#預抽孔提高了50%.
3)順槽長度按1 000 m、鉆孔深度120 m計算,預裂前鉆孔間距2 m,則需施工500個鉆孔,每套封孔器單價1 600元,鉆孔單價60元/m,則總計成本為440萬元。預裂后,每50 m施工一個預裂鉆孔,則需施工20個預裂孔(兼做抽采孔),預裂孔總價為100萬元,鉆孔間距3 m,則需施工333個抽采孔,抽采孔總價為293.04萬元,則總成本為393.04萬元,共計能夠節約成本46.96萬元。
1)通過CO2預裂試驗,抽采33天后,試驗地點煤層瓦斯含量由12.97 m3/t降為7.05 m3/t,降低了45.6%.相較于未預裂鉆孔抽采濃度最高9.6%,采用CO2預裂鉆孔平均最高抽采濃度為34%,提高3.63倍。
2)采用CO2預裂鉆孔瓦斯抽采純量最高值平均為0.42 m3/min,較預裂前的0.42 m3/min提高了2.53倍。經過33天抽采,未預裂鉆孔抽出瓦斯3 116.42 m3,平均抽采瓦斯94.43 m3/d;預裂鉆孔平均抽出瓦斯4 884.01 m3,平均每天抽采瓦斯148 m3/d.
3)采用CO2預裂瓦斯抽采技術相較于傳統本煤層預抽鉆孔,在提高瓦斯抽采效果同時,每個回采工作面可節約成本46.96萬元,實現了礦井的本質安全和降本增效。