郭建東
(山西西山煤電股份有限公司鎮城底礦,山西 古交 030203)
西山煤電鎮城底礦位于古交市西北,生產能力為190 萬t/a,礦井屬于高瓦斯礦井。22212 工作面決定采取開掘底板巷道抽取上方煤層瓦斯的防治措施。底抽巷布置在距煤層約11.5 m 的泥巖巖層內,二盤區布置兩條平行的開拓巷道:膠帶運輸巷和瓦斯措施巷,工作面內的底抽巷內錯工作面回風順槽15 m 布置。本文中的底抽巷是指兩條開拓巷道及工作面內的底抽巷,巷道位置詳情如圖1。22212工作面井下位于二盤區,北為底板措施巷、膠帶運輸巷,東為22602 工作面(已采),南為礦界,其余為未采區。22212 工作面所采煤層為2.3#煤,煤層穩定,煤層厚度平均為2.82 m,結構為:1.63(0.47)0.72。煤層整體呈一復式背斜構造,S1 背斜軸向為146°,S2 向斜軸向為167°,S3 背斜軸向為174°,S4 向斜軸向為97°,煤巖層傾角為1°~15°,平均8°。2.3#開采煤層的煤層瓦斯原始含量最大為6.69 m3/t。

圖1 底抽巷位置詳圖
用于22212 工作面瓦斯預抽的兩條開拓巷道及專用底抽巷布置層位、巷道斷面均相同,設計采用相同的支護方式,采用直墻半圓拱斷面,掘進寬度5.22 m,高度4.16 m,直墻部分高度1.5 m。一次支護采用錨網噴支護:噴漿(C25 混凝土)厚度約50 mm;錨桿規格Ф20 mm×2000 mm,間排距0.8 m,起拱線下間距0.7 m;錨索規格為Ф21.6 mm×6000 mm 鋼絞線,間距1.6 m,排距0.8 m,每排5 根。一次支護完成后,巷道高度約為4.01 m,寬度約4.92 m。二次支護形式:12#工字鋼棚+復噴(采用C25混凝土,厚度約160 mm),工字鋼間距0.6 mm。二次支護完成后,巷道凈高約為3.85 m,凈寬4.6 m。
22212 工作面底抽巷首先進行了膠帶運輸巷、底板措施巷的施工,成巷約30 d 后,兩條巷道均出現了較明顯的變形,頂板變形明顯大于兩幫變形,頂板下沉量最大可達到800~1000 mm。為掌握巷道圍巖內的巖層破壞情況,在兩條底抽巷內進行了頂板窺視試驗,底板措施巷測點布置在通尺320 m 處,有效觀測深度為6.0 m,膠帶運輸巷測點布置在通尺370 m 處,有效觀測深度為4.9 m。整理得到窺視結果如圖2。
由圖2 所示的窺視結果可以看出,底抽巷底板巖性主要以砂質泥巖、泥巖為主,頂板巖層淺部出現明顯的破碎帶,破碎帶寬度為0~0.5 m,主要集中在0~1 m 深度范圍內,深度1~2 m 范圍內出現寬度不等的裂隙帶,深度2 m 以上的位置出現少量裂隙。根據底抽巷頂板巖層窺視結果,結合巷道表面的變形破壞情況可得出,膠帶運輸巷和底板措施巷在成巷后,在高地應力和卸荷效應的作用下,頂板淺部約2 m 范圍內圍巖產生大量的裂隙、離層,頂板錨桿未錨固在長期穩定巖層內,導致巷道表面出現大量的網兜。由于支護結構與頂板下沉變形不協調,裂隙、離層持續拓展、發育。觀測期間,裂隙最大發育深度已達到3.7 m,導致巷道頂板網兜現象愈加嚴重,支護結構受力愈來愈大,從而引發冒頂、支護結構失效等事故。

圖2 頂板鉆孔窺視結果
為研究各支護參數對巷道圍巖塑性破壞的影響,采用FLAC3D進行模擬研究[1]。模型長×寬×高=500 m×320 m×200 m,底抽巷布置在煤層下方11.5 m 的泥巖巖層內,底抽巷為半圓拱型斷面,寬5.0 m,高4.0 m,開挖長度300 m,回采工作面長度160 m,模型初始應力條件szz=15.25 MPa。工作面采用分步開挖、滯后充填的方式,采用cable 單元模擬錨桿、錨索。設計有6 種支護方案。
方案A:無支護。
方案B:采用長度2.4 m 的錨桿支護,錨桿布置方式與原支護方案相同。頂板支護阻力為0.19 MPa,兩幫支護阻力0.24 MPa。
方案C:采用長度2.4 m 的錨桿、6.0 m 的錨索支護,錨桿、錨索布置方式與原支護方案相同。頂板支護阻力0.48 MPa,兩幫支護阻力0.24 MPa。
方案D:在方案C 基礎上,每排增加4 根頂錨索、2 根幫錨索。頂板支護阻力0.70 MPa,兩幫支護阻力0.64 MPa。
方案E:錨桿、錨索布置方式與方案C 相同,僅將頂板、兩幫錨索強度增大5 倍。頂板支護阻力3.33 MPa,兩幫支護阻力4.24 MPa。
方案F:在方案D基礎上,將錨索強度增大10倍。頂板支護阻力6.47 MPa,兩幫支護阻力8.24 MPa。所有支護方案中錨桿預緊力設置為170 kN,錨索預緊力設置為560 kN。
不同支護條件下,底抽巷圍巖塑性破壞情況如圖3。

圖3 不同支護參數調節下圍巖塑性破壞特征
由圖3 所示結果可以看出,無支護條件下,頂板最大塑性破壞深度為2.3 m,兩幫最大破壞深度為1.5 m。采用錨桿支護后,巷道圍巖塑性破壞深度僅有微小的變化,頂板錨桿范圍內巖體均塑性破壞,支護結構不穩定。當設計采用錨索支護后,巷道圍巖塑性破壞深度出現少量的減小,但錨索能夠起到將頂板懸吊在穩定巖層中的作用。采用方案D增加錨索的密度后,巷道圍巖的塑性破壞范圍仍然僅有微小的減小。方案E 提高錨索支護強度后,顯著增大頂板和兩幫的支護阻力,頂板、兩幫圍巖塑性破壞深度出現顯著的減小,頂板塑性破壞深度相對于支護方案C(原支護方案)減小了0.5 m 左右,兩幫塑性破壞深度減小0.5~1.0 m,圍巖穩定性顯著增加。錨索支護強度繼續增大時,巷道圍巖塑性破壞深度繼續減小。綜上可知,鎮城底礦底抽巷在高地應力環境下,巷道圍巖塑性破壞范圍呈現橢圓形,頂板巖層破壞深度大于兩幫。通過增加錨桿長度、錨索的布置密度,并不能顯著減小圍巖的塑性破壞范圍,而提高錨桿、錨索的支護強度,能夠有效減小圍巖的塑性破壞范圍,提高巷道整體穩定性。
結合以上研究結果,可總結底抽巷原支護方案存在的主要問題:現有錨桿錨固深度有限,不能有效錨固在長期穩定巖層,易錨固失效,錨索、錨桿支護系統不匹配,頂板淺部巖體與上覆穩定巖層離層量逐漸增大,錨索延展量有限,存在拉斷失效、巷道圍巖整體失穩破壞的危險。高應力環境下,底抽巷支護材料應具備以下特點[2]:(1)錨固深度大于2.0 m;(2)強度較高,能夠長期穩定地懸吊頂板巖層;(3)更好的延展性,可允許圍巖出現較大的變形而不支護失效。基于以上特點,查閱相關的研究文獻[3-4],決定選用中國礦業大學馬念杰教授研發的可接長錨桿。錨桿結構如圖4(c)所示。該錨桿最大延展率可達到17%。
底抽巷優化支護方案:一次支護采用錨桿+加長錨桿+鋼筋網+素噴混凝土支護方式。頂板、兩幫錨桿規格與原支護方案相同,錨固力不小于70 kN,螺帽扭矩不小于150 N·m,間排距均為0.8 m,中間布置三根可接長錨桿,錨桿長度5.0 m,端部錨固長度不小于1.5 m,錨固力不小于150 kN,螺帽扭矩不小于240 N·m。二次支護方案不變,二次支護在一次支護后約60 d 進行。支護詳情如圖4。

圖4 底抽巷優化支護方案
22212 專用底抽巷掘進通尺T335~T365 m 之間采用上述支護方案,一次支護完成后,監測巷道表面變形量,測點布置在通尺350 m 處,整理得到頂底板、兩幫移近量變化曲線如圖5。掘巷20 d 內,巷道表面位移量緩慢地增大;掘巷20~60 d 內,表面變形量增速較大;60 d 左右進行二次支護后,巷道表面位移量增速基本為零。為期120 d 的監測時限內,頂底板最大移近量為128 mm,兩幫最大移近量為87 mm,巷道表面變形量較小,支護效果良好。

圖5 22212 工作面專用底抽巷圍巖變形監測
22212 工作面底抽巷掘進初期所采取的支護方案未有效控制圍巖變形,存在錨桿錨固范圍較小、支護系統與圍巖不協調等問題。數值模擬研究表明,提高支護阻力能夠顯著減小圍巖的塑性破壞范圍,提高圍巖穩定性。根據底抽巷圍巖破壞特征,提出采用加長錨桿代替錨索,并通過增大錨桿、錨索預緊力提高支護阻力。現場應用試驗表明,優化后的支護方案有效控制巷道表面的變形,能夠滿足為工作面安全生產服務的要求。