滕 達 于雁冰 王 瑞
(河南能源化工集團重型裝備有限公司,河南 開封 475000)
古漢山煤礦是煤與瓦斯突出礦井,1606 綜放工作面的回風巷、運輸巷、切眼均采用沿頂掘進的開拓方式。實際回采期間,兩巷超前托頂煤受動壓影響,頂板破碎支護困難,回采工作面采用兩巷排頭支架支撐頂板留底部三角煤,中部支架沿底回采的綜采綜放布置方式。該布置方式較傳統“木垛+單體支護+單體柱抬棚”的沿底回采支護方式安全且工程量小[1],但造成中部支架臥底彎曲段過長,機頭、機尾底部的三角煤回收率較低。為解決底部三角煤回采率低的問題,決定對排頭液壓支架進行技術改造。
1606 綜放工作面走向長度940 m,平均煤層厚度5 m。采用綜放工藝回采時,割煤高度2.6 m,放煤高度2.4 m。“三機”配套綜采設備見表1。

表1 “三機”配套綜采設備表
1606 工作面傾斜長度(煤壁尺寸)142 m,平均煤層傾角14°,運輸巷巷道原斷面尺寸(寬×高)5000 mm×3000 mm,沿頂掘進,中部支架沿底回采工藝,機頭、機尾排頭支架沿巷道掘進底板回采,排頭支架支護高度3000 mm,巷道底部有2000 mm厚度底煤,排頭支架同中部支架成由高到低逐步彎曲布置,中部支架逐步臥底到煤層底板進行回采。中部支架回采采煤高度2.6 m,放煤厚2.4 m,彎曲過渡段每架支架臥底200 mm,臥底到煤層底板共需10 架,總長度15 m,機頭和機尾對稱布置。圖1 為機頭過渡彎曲段布置示意圖。

圖1 運輸巷機頭位置過渡彎曲段布置示意圖
ZFG10000/22/35 放頂煤排頭液壓支架采用反四連桿的結構型式,具有頂梁受力均勻、抗偏載能力強、穩定性好、底座前端比壓小、不易扎底、后部放煤空間大的特點。為便于頂板的支護和后部放煤,采用掩護梁+尾梁的結構型式,使排頭支架放煤口和中部支架保持一致,通過尾梁擺動和插板的伸收可實現破煤和放煤[2-3]。

圖2 過渡液壓支架結構示意圖
為降低生產成本和資金投入,提高企業的經濟效益,在現有ZFG10000/22/35 的基礎上,僅考慮對支架頂梁體和前梁體進行改造,其余結構體、立柱和千斤頂完全進行舊物利用。
古漢山煤礦采用立井開拓,副井采用罐籠進行物料和人員的輸送,現有罐籠允許提升物件最大不可拆卸尺寸(長×寬×高)4200 mm×1500 mm×1800 mm。根據現有放頂煤排頭液壓支架的頂梁結構尺寸,決定在現有頂梁高度的基礎上,對頂梁進行加高900 mm 的處理方案。頂梁長度和寬度滿足下井罐籠尺寸要求,最大高度外形尺寸為1780 mm。最終改造后過渡支架的型號定為ZFG10000/31/44,最大支撐高度為4.4 m。圖3 為改造后過渡支架外形結構示意圖。

圖3 加高頂梁排頭支架結構示意圖
根據排頭液壓支架的支撐高度達到4.4 m,機頭位置巷道高度在回采過程中可采用逐步臥底的方式達到4.4 m,巷道底板到煤層底板理論計劃預留底煤厚度0.6 m,煤壁內側過渡支架支撐高度3.5 m,第二架過渡支架支撐高度3.2 m,中部支架從3.0 m高度逐步臥底過渡到2.6 m,臥底到煤層底板共需5架,其中2 架過渡支架,3 架中部支架。圖4 為排頭支架頂梁改造后斷面布置圖。

圖4 排頭支架頂梁改造后斷面布置圖
反四連桿支架力學模型如圖5,模型建立不考慮掩護梁受力。

圖5 反四連桿液壓支架力學模型
支架改造前后,只有參數h1、h2、h3發生變化,改造后數值比原始值增加900 mm。其中h1代表頂梁和斜梁鉸接孔到頂板的距離,h2代表前立柱柱頭球心到頂板的距離,h3代表后立柱柱頭球心到頂板的距離,h4代表M 點和O點的豎直距離,P1代表前立柱的支撐力,P2代表后立柱的支撐力,Q代表支架所受合力,Qf為頂梁所受水平摩擦力,Qf等于Q和摩擦系數f的乘積,F1為下連桿軸向力,F2為后連桿軸向力,O點為前后連桿延長線的交點,d1為頂梁合力作用點與M點的水平距離,d2為M點與O點的水平距離,r1為O 點到后立柱的垂直距離,r2為M點到前立柱的垂直距離,r3為M點到后立柱的垂直距離,r4為O點到前立柱的垂直距離。
(1)前、后連桿軸向力的受力分析
將液壓支架頂梁和斜梁作為受力構件進行單獨分析,則頂梁和斜梁的垂直力平衡方程為:

頂梁和斜梁的水平力平衡方程為:

由力學模型計算式(1)、(2)計算得出F1和F2的值,結果如下:

由計算式(3)和式(4)中的參數可知,立柱工作阻力P1、P2,立柱傾角β1、β2,前后連桿水平夾角α1和α2改造前后都未發生變化,則可判定前后連桿軸向力F1和F2在僅頂梁加高情況下,軸向力未發生數值變化,斜梁和前后連桿鉸接點受力狀態未發生變化。
(2)頂梁的受力分析
將液壓支架頂梁和斜梁作為受力構件進行單獨分析,則O 點的力矩力平衡方程為:

將頂梁作為受力構件進行單獨分析,則M 點的力矩平衡方程為:

由式(5)、(6)合并計算可得:

由計算式(7)可知,式(7)中只有h1的數值變大,相應頂梁支撐合力Q變小,頂梁重新設計加工時,考慮頂梁支撐合力的變化。
經過上述公式的分析,僅對頂梁進行改造,其他四連桿結構、尺寸、角度未發生變化的情況下,四連桿機構受力未發生改變,原排頭支架的斜梁及前后連桿可以舊物利用,具備改造利用的可行性。
根據圖1原綜放工作面沿頂回采的斷面布置圖,運輸巷回采高度按3 m 計算,運輸巷從下幫到臥底到煤層底板的中部支架理論總長20.56 m,斷面面積27.62 m2,工作面走向940 m,煤的密度1.35 t/m3,運輸巷底部三角煤共約35 050 t 未能回收。
根據圖4 改造后沿頂回采的斷面布置圖,運輸巷回采高度可達到4.4 m,運輸巷從下幫到臥底到煤層底板的中部支架理論總長12.56 m,斷面面積6.636 m2,運輸巷底部三角煤仍有約8421 t 未能進行回收。
經過上述數據對比,經過排頭支架的改造,理論可多回收26 629 t 煤,回收效果顯著。
(1)工作面實際回采過程中,為防止過渡支架位置煤壁片幫,減少了排頭支架相鄰過渡支架的采煤高度,考慮到兩支架間的側護板搭接及空間密閉,排頭支架采煤高度達不到4.4 m,達不到下三角煤的理論回收量,但回收量仍得到很大提高。
(2)運輸巷存在煤層厚度變薄的現象,排頭支架和過渡支架支護高度降低,導致排頭支架頂梁下部作業空間變小,不利于人員的行走和物料運輸,頂梁結構有待改進。
(3)加高頂梁排頭支架的應用,提高了機頭位置支護的安全性,較以往沿頂掘進、沿底回采工作面,機頭位置采用“木垛+單體支護+單體柱抬棚”更安全,并能減輕巷道支護的工程量。