肖夢青
(國網湖北省電力有限公司檢修公司,湖北 武漢 430050)
2021年6月18日,A公司對500 kV M變電站500 kV GIS設備5023、5053和5063的A相斷路器附近異常振動進行檢測排查。
6月18日,8:00—10:00檢測排查5023的A相斷路器附近設備,首先采用超聲波局放帶電檢測分析,發現波紋管西邊套管超聲波異常信號最大,通過檢測聲音分析該信號為機械振動故障。其次采用特高頻局放帶電檢測分析,發現50231的A相隔離開關氣室存在間接性特高頻異常信號,且間接性周期較長,檢測背景為-67 dB,信號最大值為-55 dB。
14:00—17:00先后檢測排查5053、5063、5023的A相斷路器附近設備,采用超聲波局放和特高頻局放帶電檢測分析,特高頻檢測時對GIS檢測點絕緣盆子加裝屏蔽布進行測試,特高頻局放帶電檢測未發現異常信號。超聲波檢測在50522隔離開關A相發現異常超聲波信號,信號最大值為11 dB。
6月19日,8:00—10:00先后對5023、5053、5052、5063的A相斷路器附近設備復測排查,采用超聲波局放和特高頻局放帶電檢測分析,在50231和50531隔離開關氣室A相發現輕微異常超聲波信號。特高頻檢測時對GIS檢測點絕緣盆子加裝屏蔽布進行測試,特高頻局放帶電檢測未發現異常信號。相比6月18日檢測數據,超聲波信號聲音和幅值都有明顯衰減。
2021年6月18日,使用莫克EC4000P局部放電測試儀和UTP2英國EA局部放電檢測儀,采用超聲波、特高頻模式對500 kV GIS設備5023、5053、5063的A相斷路器附近異常振動信號進行排查檢測。
2021年6月18日,使用UTP2英國EA局部放電檢測儀對5023的A相斷路器附近設備進行超聲波局放帶電檢測分析,發現波紋管西邊套管超聲波異常信號最大,在波紋管兩側隔離開關處均檢測到同一信號,且信號幅值有明顯衰減,超聲波信號周期最大值為12 dB。通過檢測聲音分析該信號為機械振動,檢測時負荷電流為130 A。
使用EC4000P局部放電測試儀對5023的A相斷路器附近設備進行特高頻局放帶電檢測分析,發現隔離開關氣室存在間接性特高頻放電信號,且間接性周期較長,信號最大值為-55 dB。通過如圖1所示的圖譜可以看出,放電信號出現在工頻相位的正、負半周,且具有一定的對稱性,放電幅值較分散,放電次數較少,放電類型判斷為絕緣類放電,不排除有懸浮、尖端電位放電的可能,需要進行精確定位,確定信號精確位置。
使用EC4000P局部放電定位儀通過定位分析,最終判斷信號來自于50231的A相隔離開關氣室靠近502367接地刀閘絕緣盆子20 cm附近,放電信號類型為絕緣放電。
首先確認信號是否來自A相GIS設備內部,將傳感器N放置于500 kV項502367接地刀閘絕緣盆子處,將傳感器M放于空氣中。經測試可知,傳感器N先接收到放電信號,傳感器M未接收到放電信號,由此確認信號來自A相GIS設備內部[1]。
判斷信號來自500 kV 50231隔離開關A相還是500 kV 50222隔離開關A相。將傳感器M放置于A相500 kV 502317接地刀閘絕緣盆子處,將傳感器N放置于A相500 kV 502227接地刀閘絕緣盆子處。如圖2所示,分析測試數據得,傳感器M先接收到放電信號,傳感器N未接收到放電信號,由此確認信號來自A相500 kV 50231隔離開關氣室。

圖2 GIS氣室定位測試數據
判斷信號來自500 kV 50231 A相隔離開關氣室的具體位置。將通道1傳感器M放置于500 kV 502367接地刀閘絕緣盆子處,將通道2傳感器N放置于A相500 kV 502317接地刀閘絕緣盆子處,現場測試數據如圖3所示。

圖3 GIS具體位置定位測試數據
結合上述定位可知,綜合判斷局放源在500 kV 502367接地刀閘絕緣盆子附近20 cm處。
2021年 6月 18日,14:35—16:00先 后 對50531、50631、50231的A相隔離開關附近設備檢測排查,采用超聲波局放和特高頻局放帶電檢測分析,特高頻檢測時對GIS檢測點絕緣盆子加裝屏蔽布進行測試,特高頻局放帶電檢測未發現異常信號。超聲波檢測時在50522隔離開關A相發現異常超聲波信號,信號最大值為11 dB,檢測聲音分析該信號為機械振動。通過超聲波巡檢儀測試數據幅值可以看出異常信號從6號測點向周邊有衰減趨勢,最終確定信號來自505227接地刀閘電動操動機構箱。
6月 19日,8:00—10:00先 后 對 50231、50531、50522、50631的A相隔離開關附近設備復測排查,采用超聲波局放和特高頻局放帶電檢測分析,特高頻檢測時對GIS檢測點絕緣盆子加裝屏蔽布進行測試,特高頻局放帶電檢測未發現異常信號。超聲波檢測在50231和50531隔離開關氣室A相發現輕微異常超聲波信號,信號最大值為7 dB,檢測聲音分析該信號為機械振動。相比6月18日檢測數據,信號聲音、幅值都有明顯衰減,檢測時負荷電流為80 A。
分析故障原因:(1)機械振動。造成GIS現場異響振動的原因很多,有觸頭接觸不佳引起的,也有零部件緊固不良所致的,還有GIS現場環境中存在的高頻信號入侵到GIS內部而引起的蜂鳴異響等[2]。(2)絕緣放電。絕緣子內部存在氣隙、裂紋或沿面放電,絕緣子導體端及接地端部位存在結構件松動缺陷等[3]。
綜合分析超聲波跟蹤測試結果,判斷50231隔離開關氣室機械振動信號大小跟隨運行負荷電流大小變化而變化,振動缺陷未消失。特高頻跟蹤測試結果,判斷該氣室絕緣放電信號來自外部干擾,GIS內部特高頻檢測無異常。由于早期的機械故障很難會引發放電缺陷,如果不及時處理,那么隨著機械故障的擴大,不良接觸點處的接觸電阻增大,溫度升高,可能導致絕緣老化并擊穿,最終引發絕緣性故障。因此,建議對母線導電桿和隔離開關動、靜觸頭的運行狀態進行X光照射,及時發現導電桿和觸頭接觸點的松動故障,避免影響母線設備的正常運行,并加裝GIS局放重癥監護系統,實時監測異常部位,確保供電的安全可靠性。