楊陽,李磊,袁喻華,衛(wèi)東東
(1.江西省交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司;2.中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西 南昌 330031)
隨著我國銅冶煉有色行業(yè)的不斷發(fā)展,永久陰極電解法(ISA法)工藝已廣泛推廣應(yīng)用,不銹鋼陰極板作為該工藝流程的重要載體部件,行業(yè)需求量大。在永久陰極板加工制造工藝中,不銹鋼板與導(dǎo)電棒的焊接是核心關(guān)鍵的加工工序之一,其焊接質(zhì)量的好壞直接影響銅電解工藝效能。目前,國內(nèi)陰極板焊接自動(dòng)化和智能化水平總體偏低,存在焊接質(zhì)量差、焊縫缺陷多和板面形變大等問題。除受不銹鋼板及導(dǎo)電棒加工原料和焊接工裝的精度偏差影響因素外,實(shí)現(xiàn)陰極板全自動(dòng)化焊接的一個(gè)重要影響因素是由于焊接過程中焊接母材的金屬熱變形導(dǎo)致陰極板焊縫成型存在差異性和隨機(jī)性。
焊接過程中有強(qiáng)光、飛濺和高溫等外部干擾因素,對(duì)焊縫檢測(cè)傳感器的可靠性、精度和適應(yīng)能力提出了很高的要求。激光具有能量集中、方向性好和抗干擾性強(qiáng)等特性,可以更好地實(shí)時(shí)感知焊接過程參數(shù),實(shí)現(xiàn)不銹鋼板與導(dǎo)電棒之間的焊縫位置精準(zhǔn)定位、自動(dòng)跟蹤和自適應(yīng)焊接。本文采用的激光視覺傳感器,在焊接母材上產(chǎn)生與焊縫特征相匹配的輪廓激光條紋,激光條紋圖像經(jīng)過聚焦透鏡在像平面形成角焊縫輪廓圖像,通過提取待焊接口處輪廓的特征點(diǎn)對(duì)激光條紋進(jìn)行處理,得到焊縫的焊接位置。
陰極板焊縫跟蹤自動(dòng)系統(tǒng)的焊縫位置由激光視覺傳感器檢測(cè),采用激光三點(diǎn)測(cè)量法,由激光發(fā)生器發(fā)出一定波長的半導(dǎo)體高強(qiáng)度激光束,激光束投射到導(dǎo)電棒與不銹鋼板焊接區(qū)域形成光條,激光發(fā)生器隨焊槍行走滑臺(tái)一起運(yùn)動(dòng),在陰極板焊接件上產(chǎn)生遵循焊接表面的輪廓激光條紋,激光條紋中部分散射光經(jīng)透鏡進(jìn)行集聚,在像平面上形成焊接區(qū)域圖像。為構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)的陰極板焊接焊縫跟蹤系統(tǒng),陰極板的焊接接口輪廓特征點(diǎn)數(shù)據(jù)需要精確定位和提取出來。
陰極板焊縫自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)由工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、PLC控制系統(tǒng)、伺服運(yùn)動(dòng)控制器、伺服電機(jī)調(diào)節(jié)執(zhí)行單元,激光視覺傳感器檢測(cè)單元和數(shù)據(jù)處理單元等組成。通過延伸桿將激光傳感器固定在焊槍支架上,焊槍與激光傳感器之間的相對(duì)位置恒定,激光傳感器安裝在槍頭行走方向的前方,從而實(shí)現(xiàn)邊跟蹤邊焊接的實(shí)時(shí)自動(dòng)糾偏跟蹤焊接。焊槍隨著十字滑臺(tái)移動(dòng)時(shí),激光傳感器發(fā)出的焊縫條紋圖像也隨之發(fā)生變化。根據(jù)陰極板焊接工藝需求,在陰極板兩側(cè)分別布置一套激光傳感器和焊槍糾偏調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),如圖1和圖2為單邊焊槍糾偏結(jié)構(gòu)與激光檢測(cè)前置探頭安裝位置示意圖。

圖1 焊槍和糾偏機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 激光傳感器安裝示意圖
通過激光傳感器完成陰極板焊縫位置輪廓的掃描采樣,捕捉焊縫位置數(shù)據(jù)信息,采樣數(shù)據(jù)經(jīng)過PLC控制器對(duì)焊縫特征進(jìn)行分析和濾波處理,旨在提取焊縫點(diǎn)位置數(shù)據(jù)及其相關(guān)特征數(shù)據(jù)。通過RT通信實(shí)時(shí)將數(shù)據(jù)傳送至工控機(jī),PLC控制系統(tǒng)將實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和其特征打包成數(shù)組,然后通過自學(xué)習(xí)算法篩選剔除異常值及其特征數(shù)組。按照預(yù)先設(shè)定的算法在工控機(jī)上進(jìn)行運(yùn)算處理,工控機(jī)將運(yùn)算處理后計(jì)算出的焊縫中心位置轉(zhuǎn)換成焊槍調(diào)節(jié)伺服電機(jī)的糾偏量發(fā)送至伺服運(yùn)動(dòng)控制器,由伺服運(yùn)動(dòng)控制器發(fā)出糾偏指令給焊槍調(diào)節(jié)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)焊槍的位置,以實(shí)現(xiàn)對(duì)陰極板焊縫實(shí)時(shí)跟蹤調(diào)節(jié)。陰極板焊縫自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)結(jié)構(gòu)實(shí)物如圖3所示。

圖3 陰極板焊縫跟蹤系統(tǒng)結(jié)構(gòu)實(shí)物圖
因焊接工件存在毛刺等不確定干擾項(xiàng)較多,造成在焊接過程中激光傳感器采樣到的目標(biāo)特征點(diǎn)與實(shí)際焊接位置之間生產(chǎn)不確定偏差,通過自學(xué)習(xí)算法提前預(yù)判篩除非正常值及其特征值組,以保證焊縫位置數(shù)據(jù)源信息準(zhǔn)確可靠。
特征點(diǎn)提取數(shù)據(jù)預(yù)處理,以增強(qiáng)系統(tǒng)的魯棒性,設(shè)定當(dāng)前時(shí)刻采集的焊縫邊緣特征點(diǎn)偏差數(shù)據(jù)為Si,與前時(shí)刻所提取特征點(diǎn)數(shù)據(jù)偏差為Si-1,如果Si-Si-1>λ,期中λ為設(shè)定的可靠閾值,如果差值大于可靠閾值,表示數(shù)據(jù)異常。
在陰極板焊接過程中,待焊物料差異性會(huì)造成激光焊槍偏離焊縫中心,因此需要運(yùn)用有效的算法計(jì)算出焊縫中心位置,由于視覺檢測(cè)傳感器前置安裝在激光焊槍前方,存在超前偏置量,不能直接將計(jì)算出的焊縫偏差值作為伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu)的調(diào)節(jié)量,否則,激光焊槍會(huì)超前進(jìn)行調(diào)節(jié)。采用導(dǎo)電棒與不銹鋼板形成的焊縫位置經(jīng)過計(jì)算,將焊縫斜率和焊縫斜率的變化率作為兩個(gè)輸入量,偏差量e及其變化率值根據(jù)事先設(shè)定的參考模型進(jìn)行比較。焊縫檢測(cè)系統(tǒng)的參考模型,使其與被控對(duì)象具有相同的結(jié)構(gòu)形式,設(shè)焊縫檢測(cè)系統(tǒng)參考控制模型為:

式中,xm、ym和rm分別是參考模型的狀態(tài)向量、輸出向量和輸入向量;其中Am、Bm分別是具有相應(yīng)維數(shù)的代表希望焊接性能參數(shù)的矩陣。
檢測(cè)控制系統(tǒng)廣義輸出偏差方程:

式中,ym為模型的輸出,yp為可調(diào)系統(tǒng)的輸出。
系統(tǒng)的廣義狀態(tài)偏差方程:

式中,xm為模型的狀態(tài)矢量,xp為可調(diào)系統(tǒng)狀態(tài)矢量。由上式可得廣義偏差運(yùn)動(dòng)方程為:

焊縫跟蹤可調(diào)系統(tǒng)和參考模型之間的廣義偏差代表了焊縫自動(dòng)跟蹤自學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。自學(xué)習(xí)控制使等效偏差的解ε、e越小越好。
本文采用交點(diǎn)求解焊縫拐點(diǎn)識(shí)別算法,利用最小二乘法擬合出導(dǎo)電棒焊縫位置直線和不銹鋼板焊縫位置直線,通過求解兩條直線的交點(diǎn),進(jìn)行實(shí)時(shí)擬合運(yùn)算以得到的焊縫數(shù)據(jù)建立面向焊縫跟蹤的數(shù)學(xué)模型,根據(jù)焊縫檢測(cè)偏差值和偏差變化率實(shí)時(shí)調(diào)整激光焊槍姿態(tài),以確保激光焊槍位置對(duì)準(zhǔn)焊縫位置。
基于陰極板焊縫中心軌跡的連續(xù)特性,在采集數(shù)據(jù)提前預(yù)判的基礎(chǔ)上,進(jìn)行焊縫邊緣特征點(diǎn)的提取,采用直線擬合對(duì)陰極板焊縫中心邊緣進(jìn)行擬合,運(yùn)用最小二乘法對(duì)焊縫中心軌跡求解焊縫軌跡數(shù)值:
直線方程:

得到


圖4 焊縫位置自動(dòng)檢測(cè)流程圖
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的焊接條件以及焊接工藝,為保證激光自動(dòng)焊接的實(shí)現(xiàn)和視覺檢測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,在視覺檢測(cè)系統(tǒng)前加裝遮擋板,以確保提取的陰極板焊縫全過程的特征點(diǎn)準(zhǔn)確度。由激光焊接專機(jī)平臺(tái)完成焊接工作,焊接速度依據(jù)工藝要求來定,激光焊機(jī)的最大功率為1kW,不銹鋼陰極板雙側(cè)焊縫分別長約1m左右。
試驗(yàn)結(jié)果證明,焊縫自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)跟蹤精度滿足不銹鋼陰極板焊接生產(chǎn)工藝的實(shí)際需求,焊縫跟蹤系統(tǒng)調(diào)節(jié)精度控制在0.15mm以內(nèi)。圖5生產(chǎn)實(shí)物圖為未投入焊縫自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)和投入焊縫跟蹤系統(tǒng)生產(chǎn)出的陰極板焊縫圖像對(duì)比,可以得出,通過焊縫跟蹤系統(tǒng)自調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制,陰極板焊縫位置成型美觀且居中平直,焊接效果良好。

圖5 焊縫跟蹤系統(tǒng)前后的圖像對(duì)比
本文采用激光視覺傳感器檢測(cè)焊縫位置,開展了不銹鋼陰極板焊接焊縫自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的試驗(yàn)及應(yīng)用研究,實(shí)現(xiàn)了不銹鋼陰極板全自動(dòng)焊接和自學(xué)習(xí)焊縫自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié),生產(chǎn)試驗(yàn)表明,基于自學(xué)習(xí)的焊縫跟蹤系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,焊縫跟蹤精度高,提升了不銹鋼陰極板焊接效率和陰極板成品焊縫合格率。