張云川
(云南天安化工有限公司磷肥制造中心,云南 安寧 650309)
在磷酸生產裝置中,低位閃冷軸流泵是最關鍵的設備之一,它能否正常有效運行,對整個磷酸生產系統的生產狀況有較大影響。因此,各磷酸生產單位對低位閃冷軸流泵的運行和維護均十分重視。
我公司二期30萬噸/年濕法磷酸裝置始建于2006年,因當時國內各化工泵生產廠家均無大型立式軸流泵生產能力,故該裝置萃取系統13000m3/h低位閃冷軸流泵(設備位號(P0104)選用比利時磨銳泵業公司生產的進口設備,于2007年7月投用。在長周期滿負荷的運行下,已使用14年,設備性能下降,存在較多問題,已制約了磷酸裝置的正常運行,給生產組織帶來了較大困難。
設備型號:VAP64CAHRKV 1500E;流量:13000m3/h;揚程:1.39m;轉速:145r/min;功率:230kW。
(1)穩定性下降。隨著生產使用年限的增加,軸流泵泵體口環以上部分不斷磨損,整體壁厚變薄,強度下降,頻繁通洞,在每次檢修時均采用貼板補焊的方法消除隱患。經過多次的焊接仍然存在較大的風險,內壁磨損點無法完全修復,導致口環與泵體存在間隙,泵體也存在較多凹陷點,流體產生的渦流不斷沖刷,磨蝕加劇,每次只能用涂層修復使用,但涂層黏結力有限,存在脫落的情況,導致每年磨損都在加劇。因為磨損的加劇,整泵的穩定性在不斷下降。
(2)能力下降。隨著生產任務的不斷提升,軸流泵需要發揮的能力就顯得越來越不足,循環量的下降,導致反應槽萃取溫度難以控制,萃取指標經常出現偏離。流量的下降,只能通過不斷提升閃蒸室的真空輔助提高流量,這樣的結果導致閃蒸室液位升高,當液位計結垢顯示偏離時,致使料漿被帶入后系統,污染后系統介質。另外,液位升高,閃蒸室塔壁結垢明顯增加,導致容積不斷縮小,已經滿足不了一年一清理的要求,閃蒸室回液管結垢也較為嚴重,每運行半年就必須清理一次,這嚴重制約著裝置的高負荷運行。
(3)泵利用率低。泵原設計流量13000m3/h、揚程1.39m、轉速141.36rpm和電機額定電流28A,實際運行電流20A(峰值電流23A),目前泵利用率只有71.3%左右,還存在能力過剩的情況。
(4)檢修費用高。該泵每年需要檢修一次,更換口環。每兩年葉輪及吸入錐管更換一次。備件消耗較大,因屬比利時進口設備,備件采購費用較高。
原有的這臺立式軸流泵,泵體腐蝕、磨蝕嚴重,泵體壁變薄,腔體變大,介質流速變慢,達不到工藝生產的要求,同時存在著設備隨時發生故障和設備事故的隱患,已經滿足不了生產的需要,威脅到生產安全,急需更換和改造才能滿足或提升產能、節約成本、安全生產。因此,在流量13000m3/h、揚程1.39m、轉速141.36rpm和電機額定電流28A,實際運行電流20A(峰值電流23A)的實際運行情況下,結合泵的特性和工藝生產需求,需對閃冷軸流泵性能做提升改造。
襄樊五二五泵業公司提出調整泵運行轉速的方案增大泵的性能參數,建議將轉速提高至150.72rpm,根據理論計算,提高轉速后,額定點的流量為13860m3/h、揚程1.58m、電流24.2A,峰值電流27.9A(注:泵實際運行性能參數和管路相關,實際運行參數和額定點參數可能存在一定偏差),采用調整皮帶輪的方式調整增大轉速,以提高泵和各項運行參數指標。
泵體經過長時間的使用,磨損較嚴重,需要購買新泵體更換,通過與襄樊五二五泵業溝通交流,能夠按照軸流泵的要求提供質量和尺寸相同的產品,后又到現場實際測繪,保障生產過程中不出現尺寸偏離。隨著磷酸生產工藝條件的變化,本次改造將泵體材質提升為2205雙相不銹鋼(具體尺寸見圖1)。

圖1 閃冷軸流泵泵體(國產化)
原口環鑲嵌在泵體內,口環損壞后,就腐蝕磨蝕泵體,每2年就需更換一個泵體,備件價值昂貴,且檢修工序繁瑣。本次改造,將泵體改為泵體+短接形式,整體長度不變,短接損壞后,只需更換短接,而泵體部分勿需更換,大大降低備件費用及檢修工序。短接如圖2。

圖2 閃冷軸流泵短接(國產化)
2021年1月,利用裝置消缺檢修機會,我們對閃冷軸流泵實施了性能提升改造。
(1)設備拆除。閃冷軸流泵吊出后,拆除葉環、葉輪、減速機、泵軸、中間支架等部件,該過程中,可見口環、葉輪等過流部件腐蝕嚴重,口環已穿孔,葉輪因腐蝕間隙過大(已達30mm),導致泵性能下降,見圖3。

圖3 閃冷軸流泵腐蝕情況
(2)設備安裝。更換2205材質國產化泵體、短接、葉輪等部件,葉輪直徑1492mm,短接內徑1500mm,調整葉輪間隙為4mm(圖4)。

圖4 閃冷軸流泵改造后
改造后,消除了原設備存在的故障隱患,現閃冷軸流泵運行平穩,利用裝置運行周期對其檢查,未發現新的缺陷產生(圖5)。

圖5
通過改造,提升了泵的整體性能滿足磷酸的高負荷運行,原設計流量13000m3/h、揚程1.39m、轉速141.36rpm和電機額定電流28A,改造后流量13860m3/h、揚程1.58m、轉速150.72rpm和電機額定電流28A,能耗利用率提升10個百分點,增加循環量后能有效控制反應料漿的溫度,保障萃取指標的穩定,減少閃蒸室及回液管結垢的速率。
從表1可知,過流部件進口備件價值為154.6萬元,國產備件價值為77.6萬元,改造節約備件費為77萬元。通過備件國產化,大大降低了改造費用,備件使用可靠,無質量問題,為后期節約維護費用打下了基礎。

表1 閃冷軸流泵備件價格對比
我公司二期30萬噸/年磷酸裝置通過對閃冷軸流泵實施性能提升改造后,降低了設備維修費用,提升了設備性能,泵效率由原來的70%提升到80%,且設備運行穩定,工藝指標得到了有效控制,為裝置正常穩定生產創造了良好的條件。