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油罐油壓低跳閘動作事故原因分析及處理

2021-12-21 03:12:48鄭樹寶
水電站機電技術(shù) 2021年12期
關(guān)鍵詞:故障

周 楊,鄭樹寶

(國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山 064300)

0 引言

潘家口電廠位于河北省遷西縣內(nèi),電站設(shè)計安裝3臺裝機容量為9 MW的混流式水泵水輪機。水泵水輪機在穩(wěn)定運行工作中,油系統(tǒng)會產(chǎn)生不同類型的故障。針對在不同類型故障中,跳閘動作故障會給設(shè)備安全穩(wěn)定運行帶來巨大的影響,文中對其跳閘的原因進行分析研究,并找到合理有效的解決方法,使設(shè)備處于正常穩(wěn)定的工作狀態(tài)。

1 事情發(fā)生經(jīng)過

潘家口抽水蓄能電廠事故障前運行方式:潘遵Ⅰ回線運行,潘遵Ⅱ回線經(jīng)母聯(lián)聯(lián)絡(luò)運行;四母線帶4號主變運行,五母線帶2號、3號主變運行。4號主變帶廠用電Ⅱ段,兩段分段運行。2020年10月20日22:55,調(diào)令2號機組抽水,帶-60 MW負荷抽水運行。2020年10月21日00:40:40,機組事故停機接力器關(guān)閉后,油罐油壓油位恢復(fù)正常,此時油位約為1 800 mm,油壓0.48 MPa。整個過程油壓曲線如圖1所示。

圖1 油壓曲線

故障后運行方式:潘遵I回線運行,潘遵Ⅱ回線經(jīng)母聯(lián)聯(lián)絡(luò)運行;四母線帶4號主變運行,五母線帶2號、3號主變運行。4號主變帶廠用電Ⅱ段,兩段分段運行。2號機組事故退出;3號,4號機機組帶-60 MW負荷抽水運行。

值守人員將2號機組保護動作及機組跳機情況匯報網(wǎng)調(diào),并通知運維負責人、值班主任和部門領(lǐng)導(dǎo)。操作/ON-CALL人員現(xiàn)地檢查2號機調(diào)速器壓油裝置1號控制盤2OSP1盤流程動作信息正確無誤,檢查2號機組油壓裝置油位及油壓均已恢復(fù)正常。2號機組事故停機流程執(zhí)行完畢后,經(jīng)調(diào)度同意將2號機組由備用轉(zhuǎn)檢修,并立即通知相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場進行檢查。2號機組甩負荷停機,組織各專業(yè)人員對發(fā)電機定轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)動部件、水車室機械部分等進行全面檢查,未見異常。

2 事件狀況排查

根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)故障、流程信息及油壓裝置控制盤檢查情況分析,可以初步判斷為2號機組用油設(shè)備用油量劇增,造成油壓裝置油位下降,導(dǎo)致低油壓跳閘動作,機組跳機。

2.1 油壓裝置供油系統(tǒng)檢查情況

油壓裝置壓力供油系統(tǒng)由兩臺油泵及相關(guān)閥組組成如圖2所示,當油壓裝置達到啟泵油位,啟動一臺油泵,如果油位繼續(xù)下降達到報警油位時,啟動備用泵,兩臺泵同時供油,油泵是否往油壓裝置供油可通過每臺油泵出口壓力開關(guān)和出口壓力表進行判斷,本次事件中根據(jù)油壓裝置控制盤顯示信息看出油泵均已正常啟動(“泵出口壓力正常”即為壓力開關(guān))。對間歇安全閥、間歇配壓閥和油泵出口卸荷安全閥進行檢查未發(fā)現(xiàn)異常,進行主備油泵啟動試驗各10次,試驗結(jié)果均正常,供油正常,排除油壓裝置供油系統(tǒng)問題。

圖2 壓力供油系統(tǒng)組成

2.2 油壓裝置用油設(shè)備檢查情況

檢查油壓裝置外圍設(shè)備及管路,未發(fā)現(xiàn)異常;檢查油壓裝置油箱油位與標記一致。故判斷320油罐油位下降為調(diào)速器系統(tǒng)內(nèi)漏導(dǎo)致,需進一步排查分析。

調(diào)取調(diào)速器系統(tǒng)運行開度曲線如圖3所示,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉從00:38:27開始4 s內(nèi)下降了2%的開度,調(diào)速器試圖調(diào)整為正常狀態(tài),此時主配一直在開方向往接力器開腔配油打開導(dǎo)葉,但此期間導(dǎo)葉并未打開,整個過程持續(xù)了約30 s,在這30 s時間內(nèi),油壓、油位持續(xù)下降,達到低油壓跳閘,調(diào)速系統(tǒng)收到機械事故停機信號,導(dǎo)葉關(guān)閉。

圖3 調(diào)速器系統(tǒng)運行開度曲線

將開度曲線與油壓裝置壓力曲線進行對比,導(dǎo)葉開度與油壓裝置油壓曲線如圖4所示,油壓確從導(dǎo)葉開度發(fā)生變化開始便不斷下降,30 s左右的時間達到跳閘油壓后,機組機械事故停機,導(dǎo)葉開始關(guān)閉后在油泵的作用下油壓裝置慢慢恢復(fù)正常。

圖4 導(dǎo)葉開度與油壓裝置油壓曲線對比

從以上現(xiàn)象分析,油位下降原因可能為:主配放大板故障引起主配抽動;接力器開關(guān)腔竄油;調(diào)速器控制系統(tǒng)電磁閥故障;主配壓閥或事故配壓閥內(nèi)漏。對調(diào)速器主配放大板進行檢查,振蕩電源交流電壓為 3.998 V(正常范圍3.5~5 V),頻率為1.787 kHz(正常范圍 1.7~1.8 kHz),均在正常范圍內(nèi)。落下2號進水口快速門,進行接力器動作試驗。首先將接力器開至本次故障開度(70%),穩(wěn)定10 min,在17%、30%、50%、70%、100%開度下進行小幅度接力器開關(guān)試驗,從全關(guān)到全開油壓裝置油罐油位下降約200 mm,全開到全關(guān)油位下降約200 mm,實驗過程中,油泵啟停正常,接力器動作平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)明顯竄油現(xiàn)象。

對調(diào)速器控制的電磁閥進行檢查,閥芯動作靈活,線圈阻值測量正常,詳見表1。

表1 電磁閥阻值結(jié)果

對主配壓閥和事故配壓閥進行解體檢查,閥芯表面光滑,無劃痕,動作靈活。對主配壓閥和事故配壓閥控制油管路解體,進行吹掃檢查,發(fā)現(xiàn)821電磁閥至事故配壓閥供油管路(管徑Φ18 mm)中存在損壞的橡膠密封條,如圖5所示。

圖5 損壞的橡膠密封條

3 故障點確定及處理

3.1 確定故障點

組織召開了專題分析會,對調(diào)速器耗油量劇增且接力器不動原因進行討論,結(jié)果如下:

事故配壓閥供油管路由于雜物堵塞,事故配壓閥下腔壓力下降,事故配壓閥向下動作至某一位置,當電調(diào)發(fā)出開導(dǎo)葉信號,主配壓閥開方向通油,通過事故配壓閥向接力器開腔供油時,由于事故配壓閥未在全開位置,壓力油直接通主配壓閥和事故配壓閥排回油箱,油路徑如圖6所示。

圖6 油路徑示意

3.2 處理步驟

將事故配壓閥控制油管路兩端解開后,進行油管路清掃,管路內(nèi)部清理;對其余控制油管路進行清掃檢查。對821電磁閥閥座密封進行檢查,密封完好(初步懷疑,雜物源于密封條更換時,對老化密封條清理時,破損遺漏)。將所有管路及電磁閥回裝完畢,進行機組空載試驗,試驗正常。

4 故障原因分析及故障機理復(fù)原

機組檢修期間,821電磁閥損壞的密封件遺留在管路內(nèi)部,隨著管路中壓力油來回運動,偶然堵塞在管路中管徑較小的位置。機組抽水穩(wěn)態(tài)運行過程中,事故配壓閥控制油管路中的雜物偶然堵塞在管路中管徑較小的位置,導(dǎo)致事故配壓閥下腔壓力下降,事故配壓閥向下運動,接力器關(guān)腔壓力下降,接力器向關(guān)側(cè)運行一小段距離,此時調(diào)速器系統(tǒng)發(fā)出調(diào)節(jié)信號,主配壓閥向開方向運動,但由于事故配壓閥未完全在打開位置,壓力油通過事故配壓閥向接力器開關(guān)腔同時供油,兩腔壓力恒定,導(dǎo)致接力器無法動作,壓力油直接通過主配壓閥和事故配壓閥泄回油箱,油位快速下降,造成低油壓、低油位跳閘動作,機組跳機。

5 結(jié)論

通過對這次事故的分析及處理,有效地解決因油壓過低而導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)跳閘的故障,給以后的工作積累了寶貴的經(jīng)驗,確保機組能夠處于正常的工作狀態(tài)。

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