劉杰華
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南開遠 661600)
云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡稱公司)20萬t/a粉狀磷酸一銨(MAP)裝置以生產60%粉狀磷酸一銨產品為主,經過不斷嘗試與探索先后成功生產出了合格的58%粉狀磷酸一銨和55%粉狀磷酸一銨產品。為了滿足市場多樣化需求,公司組織生產了66%粉狀磷酸一銨產品,經過多次摸索、總結與改進,生產工藝日趨成熟。
本次試生產裝置運行198.63 h,即8.28 d,受清理噴粉塔塔壁脫落的積料、更換管式反應器等影響停車44.78 h,電氣故障造成停車1.5 h,其余時間正常生產,具體運行情況如表1所示。

表1 試生產裝置運行情況
參考60%粉狀磷酸一銨、64%磷酸二銨產品供酸情況,對66%粉狀磷酸一銨產品供酸質量提出了要求:w(P2O5)≥47%,w(固)≤0.5%。供給的磷酸酸樣檢測結果出來后,將其稀釋到w(P2O5)43.0%~43.5%,攪拌1 h,取樣分析磷酸固含量、P2O5含量。生產負荷12.0 ~12.5 m3/h,管式反應器氨酸質量體積比(170±2)kg/m3。
試生產時共生產66%粉狀磷酸一銨產品24批,其中合格15 批,產品一次下線合格率62.5%。試生產時,磷酸w(P2O5)按43.0%~43.5%控制,但w(總養分)最高僅能達到64.49%,且水含量偏高,w(H2O)最高達到1.99%。將磷酸w(P2O5)提高至44.0%~44.5%,w(總養分)最高也只有65.69%,水含量仍然偏高,w(H2O)最高有2.03%。為降低產品水含量,提高產品總養分,將磷酸w(P2O5)提高至48.0% ~48.5%,產品水含量變化明顯,w(H2O)下降至0.6% ~0.9%,w(總養分)達到66%,最高達到66.94%。為改善噴粉塔工況,磷酸w(P2O5)嘗試按47.0% ~47.5%控制,產品w(H2O)在1.0%波動,w(總養分)最低為66.1%。試生產期間原料磷酸指標與產品指標分別見表2、表3。

表2 生產用磷酸指標分析結果

表3 試生產66%粉狀MAP產品質量%
試生產初期,洗滌液指標控制較正常,但隨著磷酸濃度上升噴粉塔塔壁積料嚴重,頻繁脫落造成停車,洗滌液指標個別出現超標。由于用酸濃度高,管式反應器反應熱大,噴粉塔整體塔溫、成品皮帶物料溫度明顯上升。噴粉塔中部溫度由生產60%粉狀磷酸一銨產品時的80 ℃上升至115 ℃,噴粉塔出料溫度由60 ℃上升到82 ℃(見表4)。

表4 工藝指標統計
生產合格的66%粉狀磷酸一銨產品,用酸w(P2O5)需控制在47.0%以上,較60%粉狀磷酸一銨產品用酸(41.0%~42.0%)大幅度提高。高濃度的磷酸與氣氨在管式反應器內反應劇烈,反應后的料漿黏稠、流動性較差,加之反應后料漿溫度高,料漿從管式反應器噴頭噴出后迅速成型,霧化效果差,出料粗且堆密度小,大多數呈“洗衣粉狀”,雖然嘗試了不同的氨酸比,但效果不理想,粒度≤0.18 mm(80 目)顆粒占比僅能達到20%左右。料漿黏稠加上反應時間短,磷酸與氨混合反應不完全,噴出的物料黏性大,易粘附在塔壁上,當積料積累到一定量時便會大面積掉落在流化床上,造成“死塔”。
由于用酸濃度高,料漿黏稠、流動性降低,管式反應器積料速度增加,試生產期間管式反應器運行周期僅能維持1 d,較生產60%粉狀磷酸一銨的3~4 d大大縮短。
試生產期間,成品皮帶物料溫度最高已達到121 ℃,雖然適當關閉了空氣加熱器,但物料溫度仍然在82 ℃左右,包裝溫度在68 ℃左右,不利于控制包裝產品結塊[1]。
由于用酸濃度高生產的66%粉狀磷酸一銨產品堆密度小,普通的50 kg 包裝袋僅能裝66%粉狀磷酸一銨40 kg,包裝速度下降了20%,且包裝、堆碼、裝車費用相應升高。
66%粉狀磷酸一銨產品供酸指標為w(P2O5)≥48%、w(固)≤1.0%、MER≤0.085;用酸指標為w(P2O5)47.0%~48.0%。控制供酸固含量后便未對用酸固含量進行要求。
管式反應器氨酸比由(170 ± 2)kg/m3提高至(190±2)kg/m3,產品中的N 含量也開始上升,w(N)由11.0%~11.5%提高到了11.5%~12.0%,有利于保證產品總養分達到66%。
在生產60%粉狀磷酸一銨產品時,為控制產品水含量,需要啟用噴粉塔底風機進口上的空氣加熱器,通過提高進風溫度來干燥粉狀磷酸一銨物料。但66%粉狀磷酸一銨產品用酸濃度高,通過自身的反應熱可以滿足干燥需求,因此在生產66%粉狀磷酸一銨產品期間,停用空氣加熱器后產品w(H2O)依然可以控制在1.0%以內,且有利于降低產品包裝溫度。
雖然停用了空氣加熱器,但噴粉塔出來的物料溫度在78 ℃左右,包裝溫度在65 ℃左右,物料溫度依然較高。為進一步降低反應溫度,在進管式反應器的氣氨管上新增一根液氨管,并配置了流量計和調節閥,實現氣氨、液氨混合生產。經過改進,噴粉塔出來的物料溫度可以降至72 ℃以下,包裝溫度可以降至60 ℃以下。
為了提高包裝效率,66%粉狀磷酸一銨產品包裝袋的規格適當加長,以滿足50 kg/袋的要求。
對生產中的操作進行優化和規范,如降低磷酸濃度時嚴禁使用含低養分磷銨產品的污水,而是使用正常生產時含66%粉狀磷酸一銨粉塵的污水或直接使用工藝水,避免降低產品總養分;低養分產品轉產66%粉狀磷酸一銨產品時須空啟底風機1 h、包裝時先包裝20 ~30 包雜袋等,以保證轉產后的頭班車產品總養分合格。
20 萬t/a 粉狀磷酸一銨裝置生產66%粉狀磷酸一銨產品,通過不斷地摸索與改進,操作控制日趨成熟,養分控制也較為穩定,單線最高日產達到411 t,管式反應器最長運行周期達到2 d。但因其對磷酸質量要求較高,產量和總養分受到限制;氣氨、液氨混合生產需根據產品水分和總養分進行調整,以免溫度降低后產品水分升高造成總養分不合格;管式反應器的運行周期仍有待提高。需要解決和攻克的問題依然較多,仍然需要通過不斷對生產進行優化并形成規范,使產品質量得到保證。