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膨脹機(jī)入口過(guò)濾器壓差升高的原因排查和處理

2021-12-22 00:13:21邊峰王力
科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年2期
關(guān)鍵詞:解決辦法

邊峰 王力

摘要:簡(jiǎn)介42000Nm3/h空分設(shè)備及膨脹機(jī)系統(tǒng)流程,詳細(xì)分析了空分設(shè)備膨脹機(jī)入口過(guò)濾器壓差升高的原因分析,并提出了解決辦法。

關(guān)鍵詞:空分設(shè)備及流程;膨脹機(jī)入口過(guò)濾器壓差高;解決辦法

陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司建有世界首套煤、油、氣綜合利用項(xiàng)目裝置,生產(chǎn)60萬(wàn)噸/年聚乙烯(PE)和60萬(wàn)噸/年聚丙烯。與其配套的空分裝置采用法液空技術(shù),兩套空分為KDON42000/30000,采用汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),空氣壓縮、增壓一體機(jī)組、常溫分子篩空氣凈化、液氧內(nèi)壓縮、下塔抽取壓力氮?dú)狻⒅袎涸鰤和钙脚蛎洐C(jī)、膨脹空氣進(jìn)下塔、規(guī)整填料精餾塔等先進(jìn)的空分單元,其核心控制系統(tǒng)由ITCC、DCS、GDS和SIS系統(tǒng)共同完成。該空分項(xiàng)目于2013年12月28日機(jī)組聯(lián)動(dòng)試車,2014年3月15日產(chǎn)出合格氧氮產(chǎn)品。

1 膨脹機(jī)系統(tǒng)

出分子篩空氣分四路:第一路作為空分裝置自供儀表空氣。第二路作為空分裝置加熱空氣。第三路空氣經(jīng)低壓主換熱器進(jìn)入下塔。第四路空氣進(jìn)入空氣增壓機(jī)進(jìn)行四級(jí)壓縮,從一段抽出空氣作為全廠儀表空氣送出。空氣增壓機(jī)末級(jí)出來(lái)的空氣分成兩股:其中一股空氣經(jīng)過(guò)透平增壓機(jī)繼續(xù)增壓,通過(guò)高壓換熱器和節(jié)流閥門后進(jìn)入下塔。而另一股空氣在高壓換熱器里被冷卻從高壓換熱器中部抽出進(jìn)入透平膨脹機(jī)經(jīng)過(guò)膨脹后與來(lái)自低壓換熱器的空氣匯合進(jìn)入下塔。

2 事故現(xiàn)象

2020年9月15日,1#空分檢修后運(yùn)行十余天,操作人員發(fā)現(xiàn)空分膨脹機(jī)入口過(guò)濾器壓差PDI7491由正常的5-8KPa上漲到48KPa,膨脹機(jī)入口過(guò)濾器壓差設(shè)計(jì)為:50KPa報(bào)警,60KPa聯(lián)鎖,查看其趨勢(shì)圖,從膨脹機(jī)啟動(dòng)后過(guò)濾器壓差就一直緩慢上漲。

3 事故原因排查

膨脹機(jī)前過(guò)濾器壓差上漲期間,換熱器熱端溫差以及中部溫差都正常,我們立即組織技術(shù)人員進(jìn)行排查,現(xiàn)在結(jié)合以下膨脹機(jī)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖,分析排查如下:

(1)膨脹機(jī)過(guò)濾器壓差PDI7491儀表故障

聯(lián)系儀表工,儀表對(duì)壓差變送器外觀檢查、內(nèi)部檢查、密封性檢查、絕緣性檢查、校準(zhǔn)后都正常,排除儀表故障。

(2)空壓機(jī)進(jìn)口空氣中二氧化碳含量超標(biāo)

空氣質(zhì)量不好,后系統(tǒng)低溫甲醇洗裝置排放的尾氣量大、且CO2含量較高為,氣量約為62000Nm3/h,其中CO2含量約為80%左右,排放口在空分的正北方向,距離空壓機(jī)吸入口不足400米,但近段時(shí)間幾乎沒(méi)有北風(fēng),空壓機(jī)進(jìn)口空氣中二氧化碳含量580PPm(設(shè)計(jì)600PPm)且分子篩后二氧化碳含量AI1239正常,聯(lián)系分析工標(biāo)定在線分析儀表正常,排除此原因。

(3)分子篩蒸氣加熱器泄漏,造成再生氣露點(diǎn)不合格

低壓塔抽出的污氮?dú)饨?jīng)蒸汽加熱器加熱到160℃后作為分子篩吸附器的加熱再生氣。用便攜式露點(diǎn)分析儀進(jìn)行檢測(cè)與在線露點(diǎn)儀MI1258數(shù)據(jù)相近,顯示再生氣露點(diǎn)為-75℃,說(shuō)明蒸汽加熱器正常,沒(méi)有發(fā)生蒸汽加熱器內(nèi)漏現(xiàn)象。

(4)HV1500管線有機(jī)械雜質(zhì)

膨脹機(jī)機(jī)前溫度的控制,是通過(guò)膨脹機(jī)流量、膨脹機(jī)增壓端高壓空氣量以及返流污氮?dú)饬髁空{(diào)節(jié),流程中設(shè)計(jì)了高壓板式換熱器旁路閥門HV1500,通過(guò)旁路管線增加常溫空氣來(lái)調(diào)節(jié)膨脹機(jī)機(jī)前溫度在正常范圍,在近段時(shí)間通過(guò)此閥門調(diào)節(jié)過(guò)膨脹機(jī)機(jī)前溫度,此管線為DN40,懷疑此管線吹掃不干凈,機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入膨脹機(jī)前過(guò)濾器處,造成機(jī)械雜質(zhì)堵塞,通過(guò)關(guān)、開(kāi)此閥門后,觀察膨脹機(jī)前過(guò)濾器壓差還是按照原來(lái)的斜率上漲,于是排除了HV1500管線有機(jī)械雜質(zhì)造成膨脹機(jī)入口過(guò)濾器堵塞的原因。

(6)增壓機(jī)換熱器泄漏

四級(jí)增壓機(jī)換熱器泄漏,雖然氣側(cè)壓力高于水側(cè)壓力,但循環(huán)水一般首先投用,有可能水先泄漏進(jìn)氣側(cè),隨著導(dǎo)氣開(kāi)車,干空氣慢慢吸濕變成飽和空氣進(jìn)膨脹機(jī),造成過(guò)濾器壓差升高。用便攜式露點(diǎn)儀分析AP7219、AP7419處露點(diǎn)與在線儀表顯示基本一致,另外水側(cè)檢查沒(méi)有氣漏進(jìn)的現(xiàn)象,所有不存在換熱器泄漏情況。

(7)增壓機(jī)補(bǔ)氣閥門故障

增壓機(jī)正常時(shí)候入口壓力為0.43MPa,機(jī)組開(kāi)車前需要給增壓機(jī)缸體、級(jí)間管線和相連接管線補(bǔ)氣,補(bǔ)氣氣源為空干站來(lái)工廠空氣,空干站氣源壓力為0.68MPa、露點(diǎn)≤-40℃,當(dāng)閥門故障時(shí)候補(bǔ)氣不斷進(jìn)入,此股空氣露點(diǎn)低且其中二氧化碳含量在600PPm左右,因?yàn)楦邏簱Q熱器空氣通道比過(guò)濾器孔徑大,這樣會(huì)造成膨脹機(jī)前過(guò)濾器壓差逐漸升高,經(jīng)過(guò)排查閥門一直可以輕松的關(guān),且在AP7249處分析空氣中二氧化碳含量為300PPm,于是判斷此閥門閥桿斷裂或者閥頭脫落,空干站空氣進(jìn)入是造成膨脹機(jī)前過(guò)濾器壓差升高的原因,主要為二氧化碳堵塞。

4 處理措施及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

(1)及時(shí)將補(bǔ)氣管線前端閥門關(guān)閉,膨脹機(jī)前過(guò)濾器壓差穩(wěn)定在52KPa不再上漲,故障閥門后有止逆閥,于是更換了故障閥門,拆檢后確定是閥桿斷裂。

(2)利用后系統(tǒng)單套短停機(jī)會(huì)停1#空分冷箱,關(guān)閉膨脹機(jī)出口閥門,利用互聯(lián)互通的加溫氣對(duì)膨脹機(jī)進(jìn)行單體加溫,復(fù)熱至-20℃停止復(fù)熱,二氧化碳可以全部排出,之后恢復(fù)冷箱系統(tǒng)開(kāi)車產(chǎn)品外送,膨脹機(jī)過(guò)濾器壓差顯示7.5KPa,共用時(shí)6個(gè)小時(shí),,沒(méi)有影響后系統(tǒng)加負(fù)荷運(yùn)行。

(3)組織全體人員對(duì)該事故進(jìn)行學(xué)習(xí),吸取事故教訓(xùn),加強(qiáng)工作責(zé)任心,發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)異常及時(shí)匯報(bào)排查原因。

(4)單體復(fù)熱注意事項(xiàng)

a、確認(rèn)所有調(diào)節(jié)閥的儀表氣源正常投用;

b、確認(rèn)外供密封氣、外供冷卻水正常投用;

c、確保膨脹端和增壓端空氣通路隔離;

d、選擇加溫啟動(dòng),膨脹機(jī)啟動(dòng)命令發(fā)出后,速關(guān)閥打開(kāi),手動(dòng)打開(kāi)導(dǎo)葉,以SI7410無(wú)轉(zhuǎn)速為準(zhǔn),觀察膨脹機(jī)的升溫速率,通過(guò)導(dǎo)葉開(kāi)度控制加溫氣氣量,緩慢對(duì)膨脹機(jī)進(jìn)行加溫。

結(jié)束語(yǔ):

大型煤化工企業(yè)中空分設(shè)備的安全運(yùn)行尤為關(guān)鍵,一旦發(fā)生故障,對(duì)后序裝置的穩(wěn)定運(yùn)行影響很大。目前空分設(shè)備運(yùn)行還存在汽輪機(jī)軸承溫度斷線,變速箱軸承溫度偏高以及粗放式管理等隱患,在今后的工作中不斷總結(jié)和改進(jìn),吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),做到精細(xì)化管理,加強(qiáng)工作責(zé)任心和操作技能的培訓(xùn),確保空分長(zhǎng)周期穩(wěn)定安全的運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

[1]李化治 最新制氧新工藝與制氧設(shè)備安裝調(diào)試、操作維護(hù)及故障處理和安全生產(chǎn)技術(shù)實(shí)用手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005:230.

[2]巫志鵬,林景喜,葛春濤.化工區(qū)空分裝置運(yùn)行中的主要安全問(wèn)題與對(duì)策[J].安全,2013,(3):11-13.

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