王凱翔
摘要:本廠在機組投入使用2年后,發現個別6kV,400V電機運行過程中發現有電機溫度過高,震動較大的問題。在1/2號機組大修期間,個別電機在更換軸承,調整間隙、對輪調中心后仍有震動過大的情況。針對這個問題,我走現場,查閱相關資料,同時分析電機參數和現場實際運行情況。根據本廠電機實際情況,我做了以下分析。
先調查情況,向運行人員詢問電機故障前后的運行情況,再著重關注故障發生時電機的參數,以及現象。然后到現場進行觀察,看設備表面有無損傷或異味,再手盤轉動,看是否靈活。我首先分析了溫度高的原因:
電機溫度過高分為本體溫度高和軸承溫度高。
外部原因:電源電壓不穩定,電機負載過大,環境溫度高,冷卻散熱不良等等。
自身原因:繞組匝間短路,繞組接地,或者接線錯誤。
電機本體溫度高可能的原因:
1.電動機過載運行引起溫升過高,導致運行電流過大。
2.如果電機曾經維修,檢查過,那么重新繞制的接線可能錯誤,星三角接線可能錯誤,過橋接線可能錯誤,同時線圈匝數也可能達不到額定容量。
3.電機運行故障造成了溫升過高,電機可能有接地故障在,或者因運行中軸承損壞影響電機。
4.正反轉頻繁或啟動次數過多。
在考慮電機自身溫度高的同時,我也考慮了電機震動的可能性。震動也分為兩方面,電磁震動和機械震動。現場經驗判斷告訴我要結合實際情況來分析問題。
電磁震動的原因:
1.定子三相磁場不對稱,可能三相電壓不平衡,電機定子繞組三相直流電阻不平衡等,這些都會引起定子磁場不對稱,從而產生異常震動。
2.定子鐵芯和定子繞組松動,導致電磁震動。
3.定轉子氣隙不均勻,偏差較大,導致電磁震動。
4.轉子導體故障引起電磁震動。
5.電機底座地腳螺絲松動,底座強度差,使電機產生震動。
同時查閱資料了解,電磁震動在切斷電源后震動會立即消失,震動時的頻率接近電源頻率的2倍,同時電磁震動與機座強度和電機負載有關,對照本廠電機發生的震動,發現燃機油系統88VG-1風機電機地腳螺絲松動,引起震動。4號機交流油泵電機定轉子氣隙過大,游隙過大同時軸頸處磨損。
機械震動方面:
1.電機轉子不平衡會引起機械震動。轉子質量分布不均,轉子零部件脫落、位移,冷卻風扇葉片損壞,轉子通風孔積灰,聯軸器偏心等原因都會引起機械震動。
2.軸承故障產生的機械震動,比如軸承負載過重,潤滑不良,安裝不正確,異物卡澀等。
3.電機在安裝調試階段未調整好,引起機械震動。比如電機不對中,聯軸器裝配不良。
本廠6KV、400V電機在投入使用一年的時間內發現的問題,做出以下總結:
1.日常巡檢不到位,造成電機軸承缺油,需要加強日常巡檢次數及質量,同時做好電機給油脂記錄,這樣在問題剛發生時就可以有效處理,避免設備事故擴大。
2.電機運行環境復雜,同時根據不同季節,應有針對性檢查。夏天防止高溫、過熱,可加強巡檢,關注溫度測點的變化,應急情況可使用軸流風扇對電機進行臨時冷卻。冬天防止寒凍、投入加熱器,做好環境封閉、加強巡檢等措施。在油系統區域的電機經常會發生共振,電機帶泵偏心等情況,或者化學區域會造成電機腐蝕、卡澀等,碰到這些我們可以采取移位、加裝電機保護箱罩等措施。
3.不同電機應備有相應規格的軸承,油脂,在碰到機組運行、搶修時可節省大量時間。
4.提醒運行人員對可能發生故障的設備加強監視,在電機修后也需要加強對軸承溫度、震動的監視。
5.對主設備和重要輔機設備的電氣部分需要在班組內加強培訓,做到人盡皆知,人均能做。
這次對電機故障的分析、整理不僅幫助我了解了現場的實際問題,在以后的工作中遇到電機故障,也可以幫助我更快的找到問題,解決問題。同時,電機故障也提醒我們,要做好日常巡檢維護,要多注意電機的特征、運行環境等,發現問題要及時匯報、處理,才能保證電氣設備在安全穩定的環境中正常運行。