

摘要:ZM水電站共安裝6臺混流式機組,其中1~3號機組瓦溫測溫電阻出線方式使用航空插拔,1~3號機組瓦溫測溫電阻多個點測量失準,直接影響瓦溫點的穩定性,導致瓦溫斷線報警,針對此情況,采用油槽出線裝置代替航空插拔的形式,以此達到機組穩定運行為目的,為其他電站遇到類似問題進行處理提供了借鑒。
關鍵詞:航空插拔;油槽出線裝置;經濟效益
1 概述
ZM水電站安裝6臺機組,總裝機容量510MW,單機容量85MW,其中1~3號機組為哈電機廠生產,4~6號機組為浙江富春江水電公司生產。ZM水電站1~3號機組從2014年11月投產至今,上導軸承、推力軸承以及下導軸承屢次出現測溫電阻測量斷線、信號刷屏、數值跳變、數值異常等現象。經檢查發現造成以上數據異常的主要原因是:(1)軸承測溫電阻引出線與航空插拔觸點焊接不牢;(2)航空插拔觸點之間間隙過小,不便于維護;(3)電阻引出線位于油槽內部,無法進行有效標識和故障排除。為防止機組軸承瓦溫保護誤動或拒動,實現對發電機各軸承瓦溫的實時監控,保證機組安全、穩定、可靠運行,須對1~3號機組軸承測溫電阻引出線航空插拔進行技術及工藝改造。
2 項目研究的意義
為了解決因軸承測溫電阻引出線與航空插拔觸點焊接不牢,導致瓦溫測點跳變,影響機組穩定運行的問題,項目組經研究決定采用油槽出線裝置(油槽裝置采用90度轉角,一端口與油槽焊接,另一端口上揚,測點引出線部位密封良好)代替航空插拔,使用油槽出線裝置具有以下幾個方面的意義:
1)測溫電阻至端子箱連線處中間轉接部分較少,不會因為機組振動造成測量失準;2)與直接引出方式相比,此方法,可以避免機組運行時,油盆內油飛濺至機坑內,造成機組滲油,避免油盆中油位下降過快;3)有效減少了機組缺陷,提高機組穩定運行效率;4)成形美觀,各測溫電阻電纜線獨立出線、便于識別、懸掛電纜標識;5)檢修、維護方便:當測溫電阻發生故障時, 可以在較短時間尋找到問題根源;機組大修時,方便對測溫電阻進行拆卸,回裝時較為方便,降低了檢修過程中人為因素對測溫電阻的破壞。
3 項目實施過程
3.1本項目研究主要流程如下:
(1)上導、下導油盆蓋排油、起吊。(2)上導、下導航空插拔到上、下風洞端子箱,到機組LCU接線核對。(3)上導、下導測溫電阻點位核對。(4)航空插拔拆除,出線裝置焊接安裝。(5)油槽內測溫電阻接線壓接引出。(6)新增測溫電阻端子箱安裝。(7)新增測溫電阻端子箱接線。(8)上位機各測點信號核對。(9)油槽內測溫電阻電纜線固定。(10)開機后上位機監控瓦溫運行數據與定值比對,測試改造后的機組瓦溫測點的穩定和準確性。
3.2材料及工器具
4 研究成果
4.1改造前的航空插拔形式:
4.2改造后的油槽出線裝置成果圖
4.3:采用油槽出線裝置后的機組溫度顯示記錄
數據分析及說明:上表中,油槽溫度設置2個測點,包括熱油溫度(點號1)和冷油溫度(點號2),上導(8個測點)、下導(12個測點)、推力(12個測點)等部位的瓦溫、油槽油溫測點數據準確、穩定,達到油槽出線裝置項目研究和技術改造的預期目標。
5 結語
采用油槽出線裝置替換航空插拔方式,能有效降低機組由于導瓦溫測量失準引發故障率,減少維護工作量,減少因頻繁檢修所花費的人工費成本,同時提高機組可靠運行效率,提高機組全年發電量,為發電廠創造更多的利潤和效益,保證ZM水電站機組穩定運行。
參考文獻:
[1]水輪發電機組安裝技術規范GB/T8564-2003
[2]JJG229-2010工業鉑、銅熱電阻檢定規程
[3]GB50150-2016電氣設備交接試驗標準
[4]GB 50171電氣裝置安裝工程 盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范
[5]DL/T822 水電廠計算機監控系統試驗驗收規程
作者簡介:劉敏華(1981-),男,湖北棗陽人,工學學士,項目負責人,高級工程師,從事水電站機電設備安裝、機組檢修技術與管理工作。