胡 勇
(紫金礦業,福建 龍巖 364000)
剛果(金)某濕法銅冶煉項目(5萬噸/年)于2019年3月建成投產,在氫氧化鈷回收工藝中,采用設計裝配的pH值在線檢測方式,因pH計檢測探頭檢測環境處在攪拌槽內,檢測溶液波動大,pH電極表面易結垢等因素,導致在線檢測數據不穩定,無法實現在線檢測,最終無法達到指導生產的功能。現場只能采用人工取樣,定時檢測。這樣造成現場操作人員工作量大,控制加藥量不穩定。針對此種情況,現場技術人員通過不斷探索及研究,結合氫氧化鈷回收工藝控制指標及要求,通過近半年的試驗及改造,最終實現了pH值在線檢測及自動控制加藥的方案,取得良好的應用效果,并產生較高經濟效益和社會效益。
氫氧化鈷回收工藝中,pH值在線檢測難度較大,多種因素導致實際使用效果不理想。國內外市場上pH計安裝方式基本相同,將電極浸入被測溶液中進行檢測。改造前,公司pH值檢測方式是將電極浸入攪拌槽溶液中進行在線檢測。使用過程發現,pH電極的保護套管較長較粗,校準非常困難且耗時較長,同時固定電極的鋼管長期浸泡在溶液中,管壁易結垢,導致探頭無法拔出。頻繁校準易使專用套管密封性下降,造成探頭進水,導致探頭損壞。長時間使用后,發現此款ABB品牌pH計在校準后使用周期較短,檢測數據極不穩定,正常使用周期在半天左右數據開始不穩定,從而無法指導生產。為此,公司試驗對比多個國內外品牌pH計,最終選定梅特勒托利多M400 pH計,電極選用梅特勒托利多Inpro4800i。梅特勒托利多pH計投入使用后,盡管測量精度可以滿足要求,但電極表面易結垢,液位波動大,攪拌槽內礦漿對pH電極表面沖刷等問題得不到解決,仍然無法滿足長時間在線檢測的效果。
2.1.1 引流取樣方式檢測pH值
更換pH計后電極表面易結垢,使檢測數據不穩定,攪拌過程溶液的磨洗易使pH電極表面磨損。采用引流取樣檢測方式將氧化鎂輸送泵出口處增加取樣管,通過泵的壓力將被測溶液引到槽面的檢測槽內,經過溢流口將檢測過的溶液溢流回攪拌槽。pH計上增加外置聲光報警器,用于pH值界內界外報警提示,將原來成套保護套管式pH探頭,改為DN16的PVC電工管(管道打蜂窩狀孔)做簡易pH探頭,電纜接頭處做好防水,固定在檢測槽壁上。從底部上來的溶液帶有微壓力,可以沖洗pH探頭,減少結垢,再微壓狀態下能減少電極表面磨損。
2.1.2 虹吸取樣方式檢測pH值
氫氧化鈷回收工藝中,一段攪拌槽和二段攪拌槽屬于溢流槽,沒有底流輸送泵,在這種情況下改造虹吸取樣方式檢測pH值。槽面增加負壓罐,開虹吸管閥門用于補水管給罐內補水排空氣,補滿水后關閉補水閥門,開溢流閥,溶液因重力使罐內產生負壓而產生虹吸現象。做好的簡易pH探頭固定在溢流槽上進行在線檢測。
2.2.1 pH值在線檢測系統的組成
pH值在線檢測系統的組成主要由:①pH值在線檢測裝置及報警系統。②校準控制系統,pH計保護箱外增加校準按鈕,需要校準時,按下按鈕,切斷4~20mA信號,PLC接收到斷線信號,系統自動退出加藥控制,保持最近pH值進行加藥或者切手動加藥。校準結束后恢復急停,自動化控制系統按照當前值進行調控。③HMI自動化控制系統,增加HMI進行就地監控及控制。
2.2.2 pH值在線檢測系統在氫氧化鈷回收工藝中的應用
因氧化鎂遇水半小時后活性降低這一特性,公司設計出一套自動添加氧化鎂系統,目前運行穩定,產生較高經濟效益。控制系統由螺旋給料機、氧化鎂攪拌機、液位計、氧化鎂輸送泵、pH計報警系統、人機界面控制系統組成。系統的控制邏輯①行車將袋裝氧化鎂吊入氧化鎂料斗,當系統檢測氧化鎂攪拌桶液位低于0.5m時,程序打開補水調節閥補水,直到設定的1.8米,閥門自動關閉。②螺旋給料機按設定運行時間進行添加氧化鎂。③氧化鎂添加結束,攪拌機開始根據設定時間進行攪拌。④攪拌結束后,程序通過讀取在線檢測pH值,判定是否添加氧化鎂。⑤設定pH值的PV值,程序自動追蹤PV值進行添加氧化鎂。⑥人機界面控制系統安裝就地,監控和調整工藝參數,實現中控就地任意切換。自動添加氧化鎂系統,如圖1所示。

圖1 自動添加氧化鎂系統
2.2.3 運行與維護
能否實現pH值在線檢測,關鍵在運行和維護工作。氫氧化鈷回收工藝中pH電極需要3~4小時沖洗1次,才能保障檢測的穩定性。清洗pH電極時,建議先將電極浸泡在稀酸中1~3分鐘。正常情況,建議5~7天校準1次,工藝要求不嚴的情況,可15天左右校準1次。
(1)經現場人員反饋由于增加HMI控制后,工藝較穩定,極少數不穩定情況,通過現場HMI調控能及時調整工藝。改造后數據較穩定,氫氧化鈷回收率平均提高2%左右,具體數據見表1。

表1 改造前后氫氧化鈷回收率對比(%)
(2)經現場統計數據分析,在減少溶液磨洗和電極干燒問題后,電極損耗率明顯降低,平均減低約2.875根/月。具體數據見表2。按照梅特勒托利多pH電極到剛果金的價格(含運費和關稅),約1萬人民幣/根,一年可省34.5萬人民幣左右。

表2 改造前后損耗電極數量對比
(3)改造前檢測數據靠人工取樣到指定地點進行檢測,工人勞動量大且耗時,校準困難且時間長,同時數據滯后有偏差,導致氧化鎂自動添加不精準。改造后不需要人工取樣,大大減輕工人勞動量和提高pH計校準效率。解決數據滯后問題。通過在線檢測可及時調整工藝參數,精準把控。2019年氧化鎂噸耗2.4kg/t,2021年氧化鎂噸耗1.92kg/t,按照每天3800噸處理量,每天大約可以節約1.824噸氧化鎂。
pH值在線檢測系統由公司研究改造,目前運行穩定。通過不斷優化,氫氧化鈷回收率提高2%左右,含錳低于6.0%左右,鎂低于4%,在氫氧化鈷品位較低情況下能長期可以保證氫氧化鈷在二等品以上。PID自動控制后,既減輕了工人工作量,又保證了工藝得穩定,從而提高氫氧化鈷產品質量,同時節省氧化鎂投入,真正達到降本增效。本套pH值在線檢測系統可以產生較高經濟價值,值得大力推廣,特別是贊比亞到剛果(金)銅鈷礦帶。