王中軍
(河鋼集團灤縣司家營鐵礦有限公司,河北 唐山 063701)
礦石在進行破碎時,散發出的粉塵會造成很多危害,如污染車間、環境、危害健康等,所以要對其進行合理治理。在進行破碎過程中,礦業公司選礦廠要根據塵源的不同特點,進行防塵和除塵處理,使其達到預期目標。
在進行破碎過程中,當機械發生運動產生動能,動能帶動粒子,粒子和空氣結合形成罩內正壓,形成粉塵后發生擴散,逐漸擴散到工業區內。作業點的不同粉塵也不同,可將塵源分為3類,機械類塵源是其中之一,機械類塵源也分為三種;①卸載類。礦石在運輸過程中,其設備上會出現塵源,或在裝卸過程中,兩類不同設備之間的裝卸;②容器類。在存儲過程中裝礦時散發出的粉塵,如在存儲時的貯礦槽和礦倉;③篩分類。振動時發生篩分產生的粉塵。分析選礦廠的破碎流程可知,大部分塵源來源于裝卸類,然后來源于機械類。另外選礦廠利用膠帶運輸機輸送也會產生大量的塵源。運輸過程中,皮帶會帶動托輥,發生振動產生粉塵。當粉塵粘在皮帶表面時,在輸送途中,粉料會發生大量的粉塵,因為粉塵質量輕發生飄散。這種粉塵的懸浮速度只有0. 002m/s,只要風速達到0. lm/s時,粉塵就能很快擴散到廠區的四處,設備上、皮帶通廊、廠房地面等各處,一旦設備運轉和人員發生走動時,粉塵就會再次揚塵造成污染。礦物性粉塵顆粒和粒度會因處的位置不同,具有不規則性和分布不均勻性的特點,因為作業地點的不同,粉塵分散度也會有差異。
對礦石破碎和篩分進行密閉處理,除塵利用抽塵、沖激式的方法,這種方法由礦山設計院設計提出,這種方法效果不錯,可以使崗位粉塵濃度變小,低于lOmg/m3以下。在生產維修時很多密閉罩被拆除,其原因很多有設計不當、有檢修后沒有及時恢復等。沖激除塵器缺點較多,如清理塵泥刮板銹死導致設備不能正常運轉,濕式防塵措施也不起作用,如供水水質問題導致噴嘴堵塞,以上都是導致崗位粉塵濃度超標的原因。上世紀90年代,經過馬鞍山礦山研究院的改造,使粉塵問題得到了控制,采用了雙旋流除塵器,使崗位粉塵和煙囪排放濃度都有很顯著的變化,如都低于國家衛生標準(≤lOmg/m3)和國家排放標準(≤150mg/m3)。最近,沖激除塵器的缺點較明顯,如除塵波動大、塵源密閉差,崗位粉塵濃度超準等。
為了減小作業場所的粉塵,塵源密閉是較好的措施。因為密閉罩具有以下特點,如不會影響生產和維修、堅固、嚴密好、易拆卸、樣式多等。對膠帶運輸機和轉載點進行密閉時,多數采用內外雙層密閉罩,單層密閉罩防塵效果較差。圓錐破碎機密封性強但也存在缺點,對其上、下料口進行密封,一般選用吸風罩,其可以控制氣流揚起的粉塵。目前,對于移動料車的除塵是難點,一般采用兩種方法,一是利用高架移動除塵車,二密閉皮帶,在移動料車上加入高壓電暈線,可以利用電壓抑塵,或是采用噴霧降塵,這些措施可以降塵但效果都不理想。近幾年,選礦廠已經發生轉變,變被動為主動進行防塵,現在對于移動料車,在其前段工藝流程中開展防塵措施,如噴霧,這樣大大控制了礦石中的粉塵,減小了后期工藝的粉塵量,這樣處理效果很好。
濕式除塵是除塵中的一種,其簡單、經濟、還有效果。可分為水力、噴霧、水沖洗等三種類型,在條件允許的情況下,加濕物料可以降低粉塵濃度。在流程的開始,通過噴霧降塵使礦石粒度變細,還有部分未被水濕潤的表面和廠房內設備,也可以通過這種方法,在使用過程中,武安-4型噴霧器容易出現堵塞的問題,現在使用角型噴嘴較多,其可以很好的解決堵塞。為了避免二次揚塵,要建立規章制度,經常沖洗廠房,如地坪、墻壁、設備表面等,這些都能夠避免二次揚塵的發生。
選礦廠除塵系統由粗碎、中碎、細碎、篩分等系統構成,屬于機旁集中式,這種方式的好處是除塵設備集中、便于維修。除塵設備由兩部分構成,既沖激除塵設備和細碎系統,分別采用CCJ/A型XC和S型雙旋流除塵器,除塵污水排入污水系統中。但是中碎系統不同,其除塵系統效果較差,因為沖激除塵器內的清理刮板常被堵塞,發生腐銹,水位無法得到有效控制,需要進行維修,其他除塵設備正常運轉。
植被可以美化環境還能實現滯塵和阻塵,如榆樹葉和槐樹的滯塵量和阻塵率不同,分別為12. Og/m2和17%左右,植樹和種植草皮不僅能保護環境,還能夠減大氣中粉塵量,選礦廠附近的廠區就需要將其綠化率相應的提高。
在碎礦工藝流程中,為了除塵可以通過采用各種措施,使各作業區的粉塵不斷減少,使其達到國家衛生標準要求。但還會有剩余粉塵無法消除,會危害到工人的健康。因此,工人的自我保護意識要強、加強自身保護,盡量減少工人在粉塵環境中進行操作,可以采取個人防護措施保證職工安全與健康,如佩帶防塵口罩,礦里要開展各種形式的安全教育,盡量降低塵肺病發生的概率。
經過多年努力,礦業公司選礦廠在礦石破碎過程中,產生的粉塵基本能夠得到控制,廠區環境變化很大,但仍有一些污染源無法得到根除,經過礦業公司的努力,一定能夠得到很好的控制,最終實現清潔無公害的生產。目前,礦業公司從社會、經濟和環境效益三方面出發,堅持實現規劃、利用、化害為利、堅持的原則,實現污染物控制達標,把礦業公司變成花園式的企業。
原有設計:每個礦下作業工況不同,市場需求不同和多樣的特點,設計出不同的產品,長度方向是通長的。
改進措施:對設備進行模塊、標準和通用為特點的設計。綜合各個工況收塵點的具體情況,各模塊要用螺栓相連,然后對模塊組合進行配對,以其滿足不同風壓、風量和空間的需要,如圖1右側所示。
改進效果:減少了周期,如設計和制作周期; 便于出廠保證了安裝精度;使設備配件更合理,使采購、倉儲環節變的簡單;庫存成本和資金積壓都減少;設備的重組與整合有利于客戶的需要,節約投入資金。
原有設計:噴吹管上噴吹孔尺寸都為φ17。
改進措施:增加引流管,調整尺寸,分為φ16和φ17
改進效果:引流管可以起到保護濾袋的作用,當壓縮空氣會噴吹濾袋,氣流就會向下噴射,當開孔大小相同時,會出現噴吹管中間氣量少,而兩端氣量多的情況,經試驗后,當噴吹管徑不同時,噴吹壓力和流量有差異,如上表1所示,結果與分析一致。通過調整噴吹孔的大小,使每條濾袋的壓縮氣量和氣壓一致,保護濾袋的同時提高了清灰的效率。

表1 噴吹管孔徑變化與流量、壓力的關系
原有設計:氣流穿過進風口進入袋室內。
改進措施:通過流場模擬后增添均風導流板。
改進效果:這樣做煙氣會充滿整個袋室空間,并較均勻,濾袋間嵌的速度變小,相應的,收塵器的系統阻力降低,收塵效率提高,這樣濾袋的使用壽命得到延長。
原有設計:在設計時,管路系統上的元器件在箱體外面。如脈沖閥等
改進措施:整個管路系統都嵌陷在箱體內。
改進效果:因礦下的障礙物多,并情況復雜,所以導致環境惡劣,當原器件放在外面會發生磕碰和穢污,這樣元器件的精度和使用壽命都會受到影響;這樣處理過后,設備也能整潔、美觀。
當礦山處于空間狹窄、工作環境惡劣時, 選用優化和改進后的礦用收塵器最合適,其解決了礦下作業難題,如粉塵治理,現在,該設備收塵的效果突出,除塵和可呼塵除塵效率都很高,分別超過了99.9%和90%以上,超出國家相關標準,同時運行和維護兩項費用低,因此市場推廣價值很大。