王元漢
(五礦銅業(yè)湖南有限公司,湖南 衡陽 421000)
五礦銅業(yè)(湖南)有限公司成立于2013年10月,位于湖南省衡陽市常寧市水口山鎮(zhèn),企業(yè)擁有年處理含銅、金、銀、硫物料55萬噸的能力,年產A級陰極銅10萬噸,并綜合回收金、銀、硒、鎳、鉍等多種稀貴金屬和硫酸。其裝備為國內一流,擁有完整的DeltaV DCS控制系統(tǒng),自動化水平較高。
鍋爐汽包液位是生產過程的重要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。液位過高, 汽包面臨爆炸風險;液位過低,鍋爐面臨燒干燒穿風險。所以鍋爐汽包液位是一個非常重要的被控對象。
控制系統(tǒng)由鍋爐氣包液位磁翻板檢測裝置、氣包給水流量檢測裝置、鍋爐氣包輸出蒸汽流量檢測裝置、給水泵電動機變頻器、DCS控制器、工程師站、操作員站等組成。
鍋爐汽包液位控制系統(tǒng)中,DCS選用的是emerson公司的DeltaV系統(tǒng),變頻器選用的是invt變頻器,DeltaV讀取變頻器的運行參數并且發(fā)送啟停調頻等控制參數。
DCS控制采用DeltaV控制系統(tǒng),DCS系統(tǒng)也稱離散控制系統(tǒng)。Deltav DCS系統(tǒng)的模塊化設計,組態(tài)簡潔高效,控制功能完善。DeltaV自動控制系統(tǒng)包括如下幾個部分。
一個或多個I/O子系統(tǒng),用于處理來自現場設備的信息。
一個或多個控制器,用于執(zhí)行本地控制并管理數據以及I/O子系統(tǒng)和控制網絡之間的通訊。
電源。
一個或多個工作站,為過程提供圖形用戶界面。
控制網絡,能提供系統(tǒng)節(jié)點之間的通訊。
裝在授權包中的加密狗,是插入主工程師站的 (USB)的連接器。它為每個DeltaV系統(tǒng)提供唯一的識別符,允許您把修改下裝到控制器。
DeltaV系統(tǒng)軟件包括許多應用程序,幫助您組態(tài)、操作、歸檔和優(yōu)化流程。主要的應用程序被分類成工程工具(Engineering Tools)和操作工具(Operator Tools)。
工程工具用于工程師軟件和硬件組態(tài),主要的組態(tài)工具是DeltaV Explorer,operate configure,control studio等等。
操作員工具用于過程控制系統(tǒng)的日常操作.包括基本計算機技能和鼠標使用技能,登錄和注銷程序,如何從系統(tǒng)中獲取幫助,替換畫面和打印畫面,以及如何響應報警。
該系統(tǒng)采用DeltaV的DP通訊卡件進行通訊, 在DeltaV explorer瀏覽器中依次打開physical network→control network→control→I/O→card→p01→profibus設備→slot→設置profibus信號,設置信號是通過設置字節(jié)偏移量來讀寫變頻器中的信號,包括DCS端設備的通訊地址,電機電流,運行頻率,給定頻率,運行狀態(tài),本地遠程等信號,最后下裝到控制器。
打開DeltaV explorer瀏覽器中的contro strategies中的廠區(qū),在廠區(qū)新建pid控制模塊,在control studio中添加模塊所需要的功能塊,設置功能塊的IO_IN,IO_OUT等等參數,最后下裝到控制器。
只需要通過變頻器的鍵盤設置通訊地址,電機功率,啟停權限等等參數就完成變頻器的參數設置。
如圖1所示。

圖1 汽包工藝流程圖
三沖量控制即汽包液位,供水流量,外供蒸汽量三個變量經過運算被送入PID調節(jié)器,這樣不但可以迅速克服水流量的波動,還可以使進入汽包的給水和送出的蒸汽保持平衡,從而有效克服虛假液位對調節(jié)品質的影響,使汽包液位為維持在設定值。系統(tǒng)組態(tài)如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)組態(tài)
說明:FLOW1:汽包進水流量,FLOW2:汽包外供蒸氣流量,XISHU:設置為0.3,LEV:汽包液位.四個參數作為CACL的輸入端,在CACL內部表達式:OUT=(FLOW1-FLOW2)*XISHU+LEV,然后CACL的OUT作為PID的輸入,PID設置為反作用,最后經過輸出參數引至變頻器,用來調節(jié)變頻器的頻率,ACT(執(zhí)行功能塊)的作用是用戶投入和切除三沖量功能。
調節(jié)過程:汽包液位正常設置為0.36m,當蒸氣外供流量突然增加時,汽包壓力將下降,汽包內液位迅速降低,產生虛假水位.這時PID的輸入減少,由于PID設置為反作用,PID的輸出必然增加,最終變頻器的頻率增加,進水量增加,減少汽包內的汽化量,克服虛假水位,從而使水位保持不變,達到控制水位的目的。
開車半小時后變頻器運行頻率突然降為0然后迅速恢復,察看變頻器故障記錄,確定是變頻器對DP通訊產生干擾,加大DP電纜和干擾源的距離后通訊正常。液位歷史曲線波動較大,分析是P(比例),I(積分)兩個參數設置不合理,反復修改P,I并投入三沖量計算后液位明顯趨向穩(wěn)定。
三沖量控制是在單沖量控制的基礎上加入給水流量, 蒸汽流量,利用蒸汽流量、水位和給水流量3個參數來對液面進行控制。在該控制系統(tǒng)中,汽包液位是主沖量信號,鍋爐給水流量和外供蒸汽流量是兩個次沖量信號。該控制能超前把蒸汽流量和給水流量送入LIC控制模塊,能很好地克服虛假水位,外供蒸汽,鍋爐給水三個變量對控制系統(tǒng)的影響。此改造有以下優(yōu)點:①變頻器根據汽包液位調節(jié)頻率,能耗較改造前降低50%,每月可節(jié)約1萬元。②進水閥始終全開,故障率大幅降低,每年可減少2臺閥門消耗,合計每年節(jié)約4萬元。③改造后液位控制實現全自動化,更加安全穩(wěn)定,提升設備和人力工作效率。④變頻器和DeltaV走DP通訊,只需一根200米通訊電纜即可,在電腦上可以看到電機電流,運行頻率,運行狀態(tài)信號。