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棒式篦冷機(jī)的節(jié)能改造

2021-12-31 10:03:20宋亮亮尚麗平馮凱王安偉
水泥技術(shù) 2021年6期
關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

宋亮亮,尚麗平,馮凱,王安偉

我公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用帶TDF分解爐的五級(jí)雙系列預(yù)熱器、φ4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯、四通道噴煤管及棒式篦冷機(jī),投產(chǎn)至今,已穩(wěn)定運(yùn)行11年。隨著生產(chǎn)線運(yùn)行時(shí)間的增長,生產(chǎn)設(shè)備老化現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致出篦冷機(jī)熟料溫度偏高,設(shè)備維修率增加,機(jī)械故障率上升,影響了窯的穩(wěn)定運(yùn)行。目前,篦冷機(jī)的生產(chǎn)能力已達(dá)到極限,風(fēng)機(jī)閥門全部打開,但篦冷機(jī)的冷卻效果依然不理想,制約了燒成系統(tǒng)和水泥粉磨系統(tǒng)最大產(chǎn)能的發(fā)揮。

1 篦冷機(jī)改造的必要性

在水泥生產(chǎn)過程中,篦冷機(jī)是熟料燒成系統(tǒng)運(yùn)行最關(guān)鍵的設(shè)備之一,其主要功能是冷卻和輸送熟料,為回轉(zhuǎn)窯及分解爐提供熱氣體。篦冷機(jī)的冷卻效果對(duì)熟料強(qiáng)度、熟料質(zhì)量、水泥磨產(chǎn)量以及燒成工序的穩(wěn)定運(yùn)行起著重要作用。通過改造篦冷機(jī),可解決窯產(chǎn)量不穩(wěn)、出窯熟料溫度高、篦冷機(jī)故障率高、系統(tǒng)熱回收率低等問題。

2 熟料冷卻系統(tǒng)存在的問題

2.1 工藝問題

我公司熟料冷卻系統(tǒng)采用的是棒式篦冷機(jī),2009年供貨,型號(hào)為JL4×5,篦床面積117m2,設(shè)計(jì)處理能力5 000t/d。從近幾年的運(yùn)行情況來看,在夏季窯產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能時(shí),一般出篦冷機(jī)熟料溫度偏高,達(dá)140℃~180℃,熟料冷卻效果較差,超過篦冷機(jī)的極限冷卻能力,篦床“紅河”現(xiàn)象較明顯,換熱效率較低。具體表現(xiàn)為:

(1)二次風(fēng)溫偏低,僅為1 050℃±50℃,與先進(jìn)值相比,偏低100℃左右,在回轉(zhuǎn)窯中助燃效果差,導(dǎo)致煤粉燃燒速率低。為了保證熟料的煅燒,操作上不得不加大喂煤量,造成煤粉燃燒火焰長,燒成帶后移,高溫區(qū)不集中,直接影響了熟料的燒成煤耗。

(2)三次風(fēng)溫偏低,僅為900℃,與先進(jìn)值相比,偏低50℃左右,導(dǎo)致窯和分解爐對(duì)煤質(zhì)的適應(yīng)性降低,表現(xiàn)為煤粉燃燒慢、放熱慢,物料分解慢。

(3)余熱發(fā)電AQC爐進(jìn)口風(fēng)溫偏低,正常運(yùn)行僅340℃~360℃,與先進(jìn)值相比,偏低20℃左右。余熱利用溫度偏低,直接影響了余熱發(fā)電量。

(4)出篦冷機(jī)的熟料溫度過高,不僅影響了熟料的質(zhì)量,而且影響了熟料的存儲(chǔ)和水泥的粉磨,增加了水泥磨工序電耗。

2.2 設(shè)備問題

(1)篦冷機(jī)正常運(yùn)行時(shí),液壓系統(tǒng)壓強(qiáng)為15~17MPa,壓強(qiáng)偏高;液壓缸換向時(shí),管線存在換向沖擊與振動(dòng),導(dǎo)致液壓油管、液壓缸、驅(qū)動(dòng)鋼板、C型密封件的使用壽命降低,可靠性變差,嚴(yán)重影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(2)為降低液壓系統(tǒng)壓力,篦冷機(jī)篦床推動(dòng)次數(shù)提高到10~15次/min,推動(dòng)次數(shù)較多,導(dǎo)致推料棒磨損加快,容易發(fā)生斷裂。斷落掉下的耐磨件對(duì)下游設(shè)備的運(yùn)行造成威脅,影響下游設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

(3)由于熟料溫度過高,會(huì)引發(fā)一系列的問題,影響后續(xù)設(shè)備的安全運(yùn)行。如,增大水泥磨滑履軸承因溫度超標(biāo)而停機(jī)的概率,降低熟料庫底皮帶輸送機(jī)的使用壽命,造成拉鏈機(jī)料斗因輸送高溫熟料而變形等。

3 改造方案

(1)為滿足窯產(chǎn)量及篦冷機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的需要,本次改造采用最新的步進(jìn)式篦冷機(jī)系統(tǒng),替代原有的棒式篦冷機(jī),拆除原篦冷機(jī)內(nèi)部篦床,保留殼體,將尾置錘式破碎機(jī)改為尾置輥式破碎機(jī)。篦床寬度不變,仍為5.2m,篦床長度延長3m左右,改造后,篦床的面積由原來的117m2增加至132.1m2。

(2)利用冬季生產(chǎn)淡季檢修時(shí),對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行改造。本著快速達(dá)到改造目標(biāo)且投入少的原則,充分利用原有廠房空間,最大限度地利用原有的風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)和風(fēng)機(jī)所配的高壓電機(jī)。保留原風(fēng)機(jī)、空氣炮、推“雪人”裝置、高溫(高清)攝像頭、窯門罩、余熱風(fēng)管、廢氣風(fēng)管、篦冷機(jī)殼體。拆除篦冷機(jī)內(nèi)部設(shè)備、液壓站、潤滑站、錘式破碎機(jī)。

4 改造方案的實(shí)施

4.1 篦床改造

(1)在篦冷機(jī)內(nèi)部原底框架的上表面,增加過渡底框架,用于連接新篦床支撐。底框架在進(jìn)入篦床前進(jìn)行找平找正。

(2)水平篦床在制造廠整體進(jìn)行預(yù)組裝,單機(jī)試車后,分段發(fā)貨至現(xiàn)場(chǎng)。

(3)現(xiàn)場(chǎng)拆除錘式破碎機(jī),在篦冷機(jī)尾端殼體開孔,將新篦床逐段從篦冷機(jī)尾端送入殼體內(nèi),安裝立柱、組裝、調(diào)水平。

(4)新篦床固定斜坡采用具有科恩達(dá)(Coanda)效應(yīng)的篦板,活動(dòng)篦床采用步進(jìn)式輸送原理,篦床總面積132.1m2,篦床規(guī)格為SCLW4S-1308-13×12-RC(13列12個(gè)標(biāo)準(zhǔn)段節(jié)),采用“3+3+3+2+2”形式的5組液壓驅(qū)動(dòng)。

改造前的篦床布置圖見圖1,改造后的篦床布置圖見圖2、圖3。

圖1 改造前的篦床布置圖

圖2 改造后的篦床布置圖1(綠色部分為改造后)

圖3 改造后的篦床布置圖2(綠色部分為改造后)

4.2 破碎機(jī)改造

改造后,破碎機(jī)采用尾置輥式破碎機(jī),規(guī)格為SCKR4.9-4×48-EC。尾置輥式破碎機(jī)有4支破碎輥,破碎寬度為4 800mm;1號(hào)輥正轉(zhuǎn),2、3號(hào)輥可正反轉(zhuǎn),4號(hào)輥只能反轉(zhuǎn);破碎機(jī)減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)功率為4×11kW。

4.3 液壓系統(tǒng)改造

液壓系統(tǒng)全部更換為與新篦冷機(jī)配套的傳動(dòng)系統(tǒng)。其中,干油集中潤滑系統(tǒng)全部更新,同時(shí)新增一套液壓站。新液壓站由電機(jī)、泵、多路比例換向閥、油缸、油箱組件等組成,共計(jì)6臺(tái)(5用1備)。液壓系統(tǒng)主管路布置在篦冷機(jī)外側(cè)。

4.4 電氣系統(tǒng)改造

配套更換風(fēng)機(jī)、液壓站、輥式破碎機(jī)對(duì)應(yīng)啟動(dòng)裝置及控制系統(tǒng),增加DCS模塊,進(jìn)行軟件編程和硬件改造。

4.5 工藝非標(biāo)件改造

調(diào)整制作風(fēng)機(jī)與篦冷機(jī)殼體的非標(biāo)管道,重新制作下料溜子;尾部檢修平臺(tái)利舊修改,廢氣管道后移;局部修改尾部收塵管道,新做雙重檢修門及平臺(tái)。

4.6 耐火材料施工

在馬蹄口處及篦床處進(jìn)行耐火澆注料的施工。其中,篦床前端頂部與側(cè)上部為高鋁質(zhì)澆注料,篦床前端矮墻處為高耐磨抗侵蝕澆注料,篦床后端頂部與側(cè)上部為高溫高強(qiáng)耐堿澆注料,篦床后端矮墻處為鋼纖維耐磨澆注料。

4.7 土建施工

風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)利舊,篦冷機(jī)基礎(chǔ)利舊,輥式破碎機(jī)基礎(chǔ)重新制作,原液壓站房利舊,液壓站基礎(chǔ)利舊,尾部延長篦床基礎(chǔ)。

4.8 風(fēng)機(jī)選型

原有風(fēng)機(jī)全部利舊。

5 改造效果

項(xiàng)目改造充分利用了原有殼體及基礎(chǔ),減少了設(shè)備更換成本,縮短了改造工期。在保持冷卻機(jī)主體結(jié)構(gòu)基本不變的前提下,通過實(shí)施技術(shù)改造方案,大幅提高了冷卻機(jī)的單位面積負(fù)荷和冷卻效率,滿足了窯產(chǎn)量提升的要求,提高了煅燒系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低了煤耗,機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性大幅上升。項(xiàng)目改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。

表1 項(xiàng)目改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比

(1)回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量提高

篦冷機(jī)改造后,設(shè)備技術(shù)可靠性提高,窯系統(tǒng)產(chǎn)量得到保障,日增加熟料產(chǎn)量200t,年增加熟料產(chǎn)量200t/d×270d=54 000t。按噸熟料凈利70元計(jì),年可增加凈利54 000t×70元/t=378萬元。

(2)熟料煤耗降低

篦冷機(jī)改造后,二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫提高,直接改善了助燃煤粉的效果,使窯的熱工制度更加穩(wěn)定,生料分解效率提高,對(duì)煤質(zhì)變化的適應(yīng)性增強(qiáng),窯的操作和控制變得容易。直觀表現(xiàn)為,熟料煤耗降低約2kg/t.cl,煤磨電耗有所降低。

(3)維修費(fèi)用降低

原棒式篦冷機(jī)的易損件更換頻繁,每年更換液壓缸、油管、推料棒、密封件、篦板、錘頭等部件的維修費(fèi)用約為100萬元。

改造后,步進(jìn)式篦冷機(jī)的維護(hù)次數(shù)及備件更換量極少,每年維修費(fèi)用<10萬元,可節(jié)省維修費(fèi)用約90萬元/年。

(4)篦冷機(jī)電耗降低

改造后,通過優(yōu)化,降低了設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行功率,每噸熟料可節(jié)電約2.1kW·h。

(5)余熱發(fā)電量提高

改造后,可回收更多的熱量用于余熱發(fā)電和煤磨烘干,提高了熱回收效率。用于窯頭余熱發(fā)電的廢氣溫度提高,單位熟料的余熱發(fā)電量也相應(yīng)增加,噸熟料可增加2kW·h發(fā)電量,按照年生產(chǎn)熟料162萬噸計(jì)算,年可產(chǎn)生凈利129萬元。

(6)水泥磨工序電耗降低

改造后,出窯熟料經(jīng)過急冷,使熟料顆粒產(chǎn)生了大量裂紋,大大增加了熟料的易磨性,降低了水泥粉磨的電耗。

(7)熟料強(qiáng)度提高

改造前,熟料出窯以后,熟料顆粒晶型由β-C2S轉(zhuǎn)變?yōu)棣?C2S,體積膨脹10%,易造成熟料的粉化,同時(shí),γ-C2S礦物無強(qiáng)度,會(huì)導(dǎo)致熟料質(zhì)量下降。改造后,篦冷機(jī)可快速急冷熟料,熟料液相大部分轉(zhuǎn)變成玻璃體,即使結(jié)晶也較以前冷卻時(shí)的結(jié)晶粒小,從而保證了熟料質(zhì)量。篦冷機(jī)改造后,熟料的早期強(qiáng)度明顯提高,3d抗壓強(qiáng)度可維持在30~31MPa左右。

(8)出窯熟料溫度降低

技改后,當(dāng)窯系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定在5 000t/d時(shí),出篦冷機(jī)熟料的溫度比技改前降低約40℃,間接降低了出水泥磨的水泥溫度,改善了水泥的物理性能。出窯熟料溫度降低后,設(shè)備的整體運(yùn)行工況環(huán)境有了明顯改善,為下游設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障,也減少了因高溫環(huán)境發(fā)生的維修成本。

6 結(jié)語

隨著水泥工業(yè)的發(fā)展,水泥生產(chǎn)線逐漸大型化,單位生產(chǎn)成本相應(yīng)降低的同時(shí),對(duì)水泥裝備的技術(shù)要求也越來越高,而篦冷機(jī)系統(tǒng)冷卻效能的發(fā)揮是影響熟料成本的主要因素。我公司通過對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行改造,解決了出窯熟料溫度過高、熱回收率低的問題,且各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)值趨于優(yōu)化,有效降低了生產(chǎn)成本,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

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