








摘要:介紹在基坑開發過程中,因局部基坑變形過大導致偏位超過規范限值的Ⅰ類主樓管樁。在現場施工底板標高進行靜載試驗,綜合工程進度、成本、現場的受限因素進行多方案的比選后,選擇鋼結構平臺作為壓重平臺方案,并利用已有正常樁作為鋼結構平臺的受力支座,最終順利實現對問題樁的靜載試驗。對靜載試驗的具體步驟進行了詳細介紹,并對未來類似項目的檢測方案提出了建議。
關鍵詞:偏位樁;鋼結構平臺;靜載試驗;底板標高
0" "前言
隨著建筑物對基礎的承載力要求越來越高,越來越多的項目采用樁基礎進行施工。樁基靜載檢測技術隨著樁基礎的使用范圍增大而逐步發展起來,是目前公認的檢測基樁豎向抗壓承載力最直觀、最可靠的傳統方法[1]。在檢測方法上,我國大部分的檢測規范都制定的是“慢速維持荷載法”,即通過在試樁樁頂逐級施加持續荷載,記錄荷載、位移與時間的關系,從而分析、確定單樁的承載力[2]。
隨著樁基承載力的提高,靜載檢測時所需壓重和對于地基承載力的要求也越來越高。常規的靜載檢測均是在土方開挖之前進行,現場吊裝比較簡便,對于地基土的要求相對比較容易實現。而當基坑開挖到坑底,于非臨近基坑邊的主樓核心區域內進行樁基靜載試驗,則在實際工程中非常罕見。本文以某項目實例為背景,介紹使用鋼結構平臺實現場地內的靜載試驗的方法。
1" "項目實例概況
某項目樓棟分布如圖1所示。本項目位于某省會城市,擬興建3座33層的高層住宅(1#~3#)和9座8~10層的中高層住宅(5#~13#),場地下設置滿鋪的1層地庫,場地大部分原始羅零標高為5.00~6.40m。勘察報告揭露場地基坑開挖范圍內的地層如下:①雜填土,層厚0.30~5.90m;②粉質粘土,層厚0.40~2.70m;③淤泥,層厚6.20~43.00m;④粉質粘土,層厚0.80~21.60m;⑤淤泥,層厚1.30~17.60m;⑥粉質粘土,層厚0.90~20.40m;⑦淤泥質土,層厚0.80~20.50m;⑧粉質粘土,層厚0.50~8.50m;⑨凝灰巖殘積黏性土,層厚0.40~28.60m;⑩全風化凝灰巖,層厚0.60~11.00m;?砂土狀強風化凝灰巖,層厚1.20~17.70m;?碎塊狀強風化凝灰巖,層厚0.30~9.70m;?中風化凝灰巖,平均揭露厚度6.21m。5#~13#的主樓樁基選用500直徑的PHC管樁,抗壓承載力特征值為2500kN,持力層為?砂土狀強風化凝灰巖或?碎塊狀強風化凝灰巖,入巖深度不少于1m。
2" "樁基檢測情況
2.1" " 樁基概況
本項目地下室底板面羅零標高為3.70m,項目東側底板下淤泥層厚度約12.5~20.3m,5#主樓右側采用的支護形式為放坡+拉森鋼板樁+一道預應力錨索。該側基坑開發期間,當地雨季綿綿,土方開挖當晚恰逢暴雨天氣,導致淤泥含水率增加。另外由于施工單位前期拖拉,未及時封底將墊層頂至鋼板樁,導致基坑土方開挖后,錨索錨具脫落,鋼板樁變形過大,進而影響5號樓的樁基,出現較多的Ⅲ類樁(見圖2)。針對出現的Ⅲ類樁和Ⅳ類樁,經專家評審和五方決策,決定采用補樁的方案進行處理。基坑支護變形現場如圖3所示。
對于其他樁身低應變檢測為Ⅰ類樁,偏位已經超過100mm的樁,是否還能充分發揮原有的設計承載力,各方都無法確定。建設方本著安全為第一位的角度考慮,擬抽取兩根樁進行靜載檢測,分別是圖3中的1號樁(偏位150mm)和2號樁(偏位130mm)。1號樁和2號樁已經位于主樓場地內部,現場基坑已經開挖,底板下墊層已施工,且樁頭已砍,對于在如此條件下進行管樁的靜載試驗,省建科院和項目的設計院均表示在省內均未有類似的案例。
2.2" " 樁基檢測方案的確定
對于如何進行靜載試驗,各方進行了充分的討論形成3種方案。方案一:5號樓相關范圍內全場地回填1m厚的磚渣后,將樁帽加高至回填面后進行靜載試驗;方案二:5號樓相關范圍內全場地進行水泥攪拌樁加固后,在現有底板標高進行靜載試驗;方案三:利用5號樓現存的正常管樁作為支座,然后制作鋼結構平臺固定在管樁的柱帽上,再在鋼結構平臺上方放置壓重進行靜載檢測。3種方案優缺點對比如表1所示。
結合表1,綜合判斷后選擇方案三作為樁基檢測的方案。根據相關規范第4.2.2條的規定[3],加載反力裝置能提供的反力,不得小于最大加載量的1.2倍,壓重平臺的質量應不小于6000kN。制作鋼結構平臺,并利用5號樓現存的正常管樁作為支座(每根管樁約承擔1500kN的荷載),通過錨栓和錨板固定在特制的管樁樁帽上,再在鋼結構平臺上方放置壓重進行靜載檢測,同時需在5號樓南側墊層上方鋪設臨時道路,用于起重機停放和起吊壓重塊。臨時道路采用在底板墊層上方鋪設20mm厚鋼板,再回填600mm厚磚渣,最后在磚渣上面再鋪一層20mm厚鋼板的做法。
施工臨時道路及鋼結構平臺布置如圖4所示。以2號樁為例,圖4中的虛線代表的是壓重平臺下檢測單位布置的鋼梁示意圖。鋼梁截面采用間隔1m均勻布置,壓重投影面積為12m×8m,并保證受力的中心與樁中心重合。鋼結構平臺為典型剖面,長方向的A-A剖面,鋼梁為GL1;短方向的C-C剖面,鋼梁為GL2,具體剖面如圖5所示。
省建科院表示他們有較多的HN700和HM488的已使用工字鋼,也愿意后期進行回收。本項目設計時間是2019年,根據規范[4]第4.1、4.2和4.4章的相關規定復核后,確定主受力鋼梁GL1和短向鋼梁GL2的截面及組合見表2。
3" "現場靜載試驗步驟
3.1" " 基坑變形部位的處理
邀請相關專家和基坑設計院現場踏勘后,對已發生變形的基坑邊采取了坡頂卸荷、坡底回填反壓土的方案。卸荷后對坡頂雜填土噴60mm厚C20混凝土面層,并對基坑重新進行變形監測,變形監測穩定后進行臨時道路的鋪設。
3.2" " 臨時道路的鋪設
首先貼著基坑邊回填磚渣形成坑內行車道路,與場地外道路標高實現銜接,再根據圖4的做法鋪設臨時道路。在5號樓外的地下室底板相關范圍內做好放線定位后,由小挖掘機和人工進場,將墊層上方的第一層鋼板鋪設到位。再用小型渣土車將磚渣運至場地邊,通過小挖掘機和人工整平成600mm厚墊層,在其上方鋪設第二層的鋼板。
3.3" " 鋼結構平臺的安裝
用高標號的混凝土先完成樁帽的施工和錨板的預埋,并按照設計圖紙中的定位完成現場放線后,起重機通過臨時道路逐一將鋼梁吊裝到位,現場完成焊接施工,全程要求監理旁站監督,并做好焊縫和錨栓連接質量的檢驗。鋼結構平臺吊裝如圖6所示。
3.4" " 配重堆放
由于受場地條件限制,配重無法一次運輸到位,考慮靜載試驗的連續性,因此先試驗更靠近地庫內側的2號樁再試驗1號樁。用卡車運輸到基坑邊道路后,通過兩臺起重機接力吊,將靜載堆重運輸到位,從中間向兩側平整堆放。配重吊裝如圖7所示。現場靜載如圖8所示。
3.5" nbsp; 監測到位
在正式堆放前,對作為支座的管樁做好測量點原始高程的標識,整個堆放過程應用水準儀對管樁支座和壓重平臺的沉降進行監控,觀測精確到mm,一旦發生預警立即停止堆放。
3.6" " 試驗結果
蔣最大試驗荷載加至5000kN時,2號樁樁頂最大累計沉降量16.71mm,1號樁樁頂最大累計沉降量9.3mm,支座樁樁頂最大沉降量為3mm,綜合判斷后,認定偏位樁承載力滿足設計要求。
4" "結語
通過鋼結構平臺作為壓重平臺,順利實現了受限情況下在5號樓主樓區域內對管樁的靜載試驗,并獲得了第一手的試驗數據,復盤后總結如下:位于地下室內部的樁基,需要進行靜載試驗時,應充分利用現場條件,選擇合適易行,對現場影響最小且安全的方案;樁身檢測為Ⅰ類樁,偏位未超過150mm的樁經靜載檢測,其承載力可以滿足設計要求;淤泥層較厚的區域使用管樁時,管樁周邊使用水泥攪拌樁加固,對開挖施工過程中管樁的樁身質量保護效果顯著[5]。
參考文獻
[1] 洪輝煌.軟土地區大噸位樁基靜載試驗的應用研究[J].福建建設科技, 2015(4):16-18.
[2] 彭巍,任鈺芳,孫麗.樁基靜載試驗研究[J].國外道路, 2001(3):41-44.
[3] JGJ106-2014建筑基樁檢測技術規范[S].
[4] GB50017-2003鋼結構設計規范[S].
[5] 劉昌龍,李京朝,李小春.老舊小區周邊的基坑工程設計管理與實踐[A].中國土木工程學會2020年學術年會論文集[C]. 2020.