


摘要:以國家規(guī)劃礦區(qū)內甕福磷礦山為例,在概述該礦山頂板圍巖、巷道斷面基本情況的基礎上,對SCR260型采掘機在該礦山井下磷礦石掘進中的應用進行分析,并深刻剖析了影響掘進效率的主要因素,提出掘進效率優(yōu)化思路。研究結果表明:當前國內礦山巖巷施工仍以常規(guī)鉆爆開挖為主,懸臂式掘進機在大斷面巖巷中的掘進應用仍處于初級階段。該礦山為提升機械化掘進水平而進行的掘進機截割開挖探索,對懸臂式掘進機在類似礦山中的推廣應用具有借鑒參考價值。
關鍵詞:懸臂式掘進機;磷礦山;掘進效率;應用
0" "引言
懸臂式掘進機因巷道成形好,對圍巖及地面擾動小,重心低,配置高,性能穩(wěn)定可靠,截割效率高,在煤礦巷道掘進及隧道開挖領域得到應用。但是國內掘進機設計應用水平與國際先進水平仍存在一定差距,大中型掘進機目前仍處于創(chuàng)新和改進階段。本文以國家規(guī)劃礦區(qū)內甕福磷礦山為例,在概述該礦山頂板圍巖、巷道斷面基本情況的基礎上,對SCR260型采掘機在該礦山井下磷礦石掘進中的應用進行分析,并深刻剖析了影響掘進效率的主要因素,提出掘進效率優(yōu)化思路。
1" "礦場概況
甕福磷礦屬于國家規(guī)劃礦區(qū),工業(yè)儲量5.8億t,地質儲量8億t,當前正處于露天采礦和地下采礦共存的生產階段。該地下礦山以盤區(qū)開采法為主,各盤區(qū)內再劃分中段,分段間主要通過大小斜坡道連接,盤區(qū)內布設有分段平巷、拉底巷等工程。巷道斷面采用三心拱斷面,巷道內采用錨桿加錨網噴射混凝土支護形式。
礦區(qū)內礦層及圍巖以碳鹽巖為主,巖性單一,為層狀巖類,屬半堅硬工程地質巖組,巖體穩(wěn)定性中等;斷層、裂隙較發(fā)育,風化及溶蝕作用中等,局部破碎帶影響巖體穩(wěn)定,可能引發(fā)礦山不良工程地質。磷礦體的工程地質類型為可溶鹽巖類中等類型。磷礦圍巖抗壓強度范圍為24.1~58.8MPa,磷礦石含量在15%~30%之間,且隨著磷礦石品相的降低,硬度逐漸提升。
該礦山于2020年引進井下巷道掘進臺車,次年提出引進掘進機代替常規(guī)鉆孔裝藥爆破作業(yè)模式的構想,并著手國內外掘進設備、掘進工藝等的調研。根據該磷礦井下巖石結構特征,對滿足井下掘進要求的機械進行篩選。在詳細考察及討論研究的基礎上,決定引進懸臂式掘進機。
2" "懸臂式掘進機的應用
2.1" " 設備性能
經調研可知,SCR260型采掘機對于風化程度小的硬質巖層較為適用,對于節(jié)理發(fā)育底層,截割硬度不超出110MPa,能滿足磷礦石性質及地質構造條件。通過綜合分析設備參數、磷礦山地質條件、生產流程、巷道斷面、采掘技術,最終決定采用SCR260 采掘機進行井下試驗。
SCR260型采掘機截割部基本構造如圖1所示。其中,截割系統(tǒng)主要通過截割頭的旋轉、鉆進、擺動達到截割并成形斷面的目的。截割頭在截割電機與二級行星減速器等的驅動和控制下旋轉,在連接筒上液壓缸的驅動下實現擺動。物料的推移和收集主要通過裝載系統(tǒng)中的鏟板實現,在驅動裝置和液壓馬達的驅動下,五爪星輪將物料轉運至刮板輸送機上。設計長度8.0m的刮板輸送機,在驅動裝置和液壓馬達的驅動下完成磷礦石運輸。該型號的懸臂式掘進機主要采用雙速截割電機與高效截割頭,截割效率高,并具備視距、超視距、地面等多種控制方式[2],符合磷礦山機械化、智能化建設要求。
2.2" " 現場試驗情況
根據該磷礦生產實際,該磷礦礦方于2021年1月份引進SCR260型采掘機取代常規(guī)炮掘,在井下-560m大斜坡道和分段平巷開拓采準區(qū)域進行懸臂掘進機現場試驗,按照8h/班的安排試運行57個有效班次。部分試驗數據如表1所示。
考慮到試驗段巖層硬度大,普氏系數取值達到9.0~9.25,對掘進過程產生一定程度的不利影響。由于截齒選型與齒座不匹配,致使截齒存在嚴重磨損。由于操作人員對設備性能及圍巖結構特征等并不熟悉,使得掘進過程未完全取得理想的試驗效果。此后,聘請技術人員對操作工進行了臨場指導,對截齒和截割頭也進行了有效改進,上述問題得到一定程度的解決,掘進效率有所提升??傮w看來,SCR260型采掘機在該磷礦山井下掘進試驗過程中并未出現較大的設備故障,設備性能可靠,故障率低,完全能滿足磷礦井下掘進要求。
3" "應用優(yōu)化
該磷礦山引進SCR260 采掘機后,井下截割效率平均達到12.1m3/h,進尺均值為3.4m/班,巷道成型狀態(tài)有效改善,掘進效率顯著提升。但是根據實地調查結果,該磷礦中SCR260 采掘機應用中明顯存在掘進效率低于設計工效問題,嚴重影響了應用效果和磷礦石掘進效率的提高。
3.1" " 影響掘進效率的因素
測量工作面附近圍巖硬度發(fā)現,品相35%的磷礦石中間層硬度均值為59.7MPa,品相10%的磷礦石硬度均值81MPa,位于巷道頂板的品相最差的磷礦石硬度最大,在開挖過程中已經成功避開。
通過監(jiān)測設備運行參數發(fā)現,該機在掘進過程中截割升降缸和回轉缸壓力基本保持在22MPa左右,截割電機額定電流和空載電流分別為156A和50A。具體截割過程中截割電流均值為76.5A,偶爾存在截割電流過載問題,且大多為1.2倍以內的過載。掌子面具體劃分成5個分段,中部鉆進擴孔完成第一刀,此后依次截割中部左右及上下兩個區(qū)域。
在試驗過程中共進行了掘進效率的四次測算,測算主要針對中部品相較高的磷礦石,并未選擇上下區(qū)域品相低、硬度高的磷礦石。其主要原因在于上層尺寸過窄,下層又必須在截割的同時掃底收料,掘進數據缺乏代表性和可參考性。四次測算對應的磷礦石硬度、截割時間及截割效率等參數見表2。
從表2可以看出,該磷礦應用懸臂式掘進機截割硬度為66MPa的圍巖,對應的截割效率為12.1m3/h。掘進施工開始后,礦方根據所記錄的懸臂式掘進機截割時間及進尺等資料,不考慮無進尺班次和記錄不全班次,得出懸臂式掘進機單位班次截割時間平均為5.7h,進尺均值3.4m/班次。
一般情況下,巖石屬性是影響懸臂式掘進機截割效率的關鍵因素。該磷礦山圍巖硬度較大,且硬度適合掘進機截割,中間層截割效率15~40m3/h,而上下層截割效率為5~20m3/h。截割后的磷礦石節(jié)理發(fā)育一般,基本為小塊狀和粉末狀,中間層實際截割效率僅為12.1m3/h,上下層實際截割效率也僅為4.3m3/h。也就是說,礦脈巖性變化大,圍巖節(jié)理不發(fā)育是造成該磷礦懸臂式掘進機截割效率低下的主要原因[3]。
檢查發(fā)現,懸臂式掘進機的確在額定壓力下運行,但截割電機實際電流卻在額定功率以下,明顯存在過流現象,過流時間占比約為1%,正常電流和過載電流均值分別為76.5A和174.8A。在掘進過程中基本不存在頻繁過電流所引發(fā)的停機[4],掘進機截割功率也基本滿足設計要求。
適當調節(jié)和優(yōu)化截割順序有利于截割效率的提升。操作人員技術水平也是影響截割效率的一個方面。該磷礦首次引進懸臂式掘進機,礦方同時聘請了一位經驗豐富的掘進機操作人員,為礦井員工教授操作技能,中班通常由該外聘專家操作,而白班和晚班則由礦井自有員工操作。礦井員工基本掌握了掘進機操作要領,但是技術并不熟練,外聘專家完成一次掃底大約耗時7min,而礦井員工大約需要30min。
此外,從截割、輔助工作及后配套等工藝來看,仍有較大的提升空間??紤]到該磷礦首次引進懸臂式掘進機,礦方及操作人員基本處于探索階段,部分工序之間的銜接并不到位。如684h的掘進機開機時間對應著85個班次,其中有效班次僅為47個,其余時間均用于設備維護和空運轉,對應的有效截割時間僅為258h,掘進機械有效使用率不足40%,有效班次使用率僅在70%左右。
3.2" " 掘進效率的提升
通過以上分析可以看出,造成該磷礦井下懸臂式掘進機效率低的原因,主要包括圍巖節(jié)理不發(fā)育、操作人員技術不熟練、掃底耗時長、截割及后配套等時間分配和工序銜接不緊密等。為了有效提升掘進效率,特制定如下措施:通過培訓等方式盡快提升操作人員技術水平,爭取在熟練掌握掃底技能后,將作業(yè)效率提升至10 m3/h。優(yōu)化截割、輔助工作、后配套等工序間的銜接,確保單班次內有效截割時間至少達到7h,截割量至少達到70m3,進尺不小于5m。
4" "結論
經過數月的磷礦井下試用,SCR260 采掘機性能穩(wěn)定、截割功率大,全巖巷道掘進效率得到保證,可省去常規(guī)爆破開挖中裝藥、爆破等環(huán)節(jié),還能避免對周圍圍巖的不利擾動和破壞,安全性明顯提升。懸臂式掘進機在截割磷礦石過程中,截割效率可能會受到圍巖節(jié)理不發(fā)育、截割次序不合理、操作人員技術水平不高、截割及輔助工序銜接不緊密等的影響,為此必須從施工工序安排、人員技術培訓、優(yōu)化工序銜接等方面采取一定的措施,保證SCR260 型采掘機截割效率的提升。
參考文獻
[1] 王本林.懸臂式掘進機硬巖掘進技術應用與發(fā)展[J].煤炭技術,2022,41(4):151-153.
[2] 李剛.EEBZ-160型懸臂式掘進機在大坡度巷道掘進中的改進及應用[J].煤礦機械,2022,43(2):153-155.
[3] 李洪亮,沈洪波,李劍.懸臂式掘進機在芒硝礦中應用出現的問題及治理方案[J].工程機械與維修,2022(1):196-198.
[4] 田志剛.懸臂式掘進機在凡口鉛鋅礦的應用[J].采礦技術,2020,20(1):129-130.