








摘要:北京地鐵3號線團結湖站至朝陽公園站區間,密貼下穿既有10號線團結湖換乘站,地鐵區間位于砂礫卵石地層中,受地下水影響大,圍巖自穩能力差,施工安全風險較大,為保證施工安全,提出采用臺階法對非下穿段標準斷面進行開挖施工。采用CRD法對下穿段進行開挖施工,并對全斷面注漿加固止水、馬頭門加固與破除、變斷面施工和既有車站圍護結構破除與支撐,做了詳細的總結分析。工后沉降變形監測結果表明:本工程采取的施工工藝安全可靠、合理可行,可為類似地鐵密貼下穿既有換乘站提供相應的工程經驗。
關鍵詞:地鐵隧道;密貼下穿;既有換乘站;臺階法;CRD法;沉降變形
1" "工程概況
北京地鐵3號線團結湖站至朝陽公園站區間線路基本呈東西走向,區間里程K33+109.176~K34+637.497,右線總長1528.321m,左線總長1529.016m(含長鏈0.695m),區間拱頂埋深25.39m。區間隧道拱部地層主要以細中砂⑧地層為主,中部及下部主要以圓礫卵石⑨地層為主。共觀測到三層地下水:潛水厚度1.6~5.8m,層間水厚度3.1~11m,層間水-承壓水厚度3.1~16.9m,隧道主要穿越層間水-承壓水。區間初支施工主要穿越地層為圓礫卵石層,細中砂部分拱頂位于細中砂和圓礫卵石層中,工程地質和水文地質條件較差,地層自穩能力較差。
該區間下穿既有10號線團結湖換乘站,下穿長度為105.134m。其中標準段長度單線50.091m,下穿既有線段長度27.588m,下穿3號線換乘廳段25.80m。下穿段由兩個橫通道施工,分別由團結湖站2號橫通道向東、團朝區間3號橫通道向西對向施工,下穿段主要采用CRD法暗挖施工,區間下穿段平面如圖1所示。
2" "區間主要設計參數
該區間施工段初支結構分為標準馬蹄形斷面、拱頂直墻斷面、平頂直墻斷面形式,標準馬蹄形斷面尺寸分別為6.48m(寬)×6.62m(高),拱頂直墻斷面尺寸為6.6~6.75m(寬)×7.56m(高),平頂直墻斷面尺寸為6.6~6.75(寬)×7.9~7.96m(高)。標準馬蹄形斷面區間采用分臺階開挖,拱頂直墻和平頂直墻斷采用CRD法開挖,主要支護參數設計情況見表1。
3" "施工工藝及關鍵技術
3.1" " 總體施工工藝
團朝區間下穿換乘廳段采用CRD工法施工,待換乘廳3、4號導洞內的邊樁及中柱機械成樁完成后,先進行右線施工。待右線CRD斷面北側導洞開挖完成,且換乘廳1、2號導洞內的邊樁及中柱機械成樁完成后,即可進行左線CRD斷面北側導洞施工[1]。
總體施工部署分為四個步驟:第一步,由團結湖站2號橫通道向東施工至既有線內環東側圍護樁處,3號橫通道向西破除右線馬頭門施工至外環西側圍護樁處,臨時封面并施做二襯結構。第二步,待右線進尺10m后,破除左線隧道馬頭門,分別由團結湖站2號橫通道向東、團朝區間3號橫通道向西施工,需待右線施工完成后進行左線施工,施工完成后施工二襯結構。第三步,待換乘廳南側邊樁及中柱機械成樁完成后,由團朝區間3號橫通道向西,破除右線范圍內既有線圍護樁施工區間結構待貫通后施工二襯結構。第四步,待換乘廳北側邊樁及中柱機械成樁完成后,由團朝區間3號橫通道向西破除左線范圍內既有線圍護樁施工,貫通后施工二襯結構。總體施工部署見圖2。
CRD下穿既有線段施工工藝流程如下[2-3]:第一步,全斷面注漿阻水,水鉆切割既有線邊樁,開挖①部土體,鋼架及時封閉成環。 ①部洞室上臺階施工完成后,及時調節千斤頂行程,使其與既有線底板墊層密貼,保證千斤頂與上部型鋼鋼架的穩定性;①部洞室下臺階開挖成環后,按5t分級加載的方式對千斤頂施加初頂力30t。第二步,水鉆切割既有線邊樁,開挖②部土體,鋼架及時封閉成環。②部洞室上臺階開挖時,提前1m將相應位置的千斤頂頂力卸載,保證上部頂力不影響②洞室開挖;待②部洞室成環后,再按5t分級加載的方式對千斤頂施加頂力30t,并根據監測情況進行千斤頂頂力調整(最大頂力80t),保證對既有線結構的頂升效果。第三步,水鉆切割既有線邊樁,開挖③、④部土體,按照①、②步驟施工。第四步,二襯仰拱施工時分段拆除中隔壁混凝土及臨時仰拱,一次拆除長度6.5~7.5m。CRD下穿既有線段施工工藝流程如圖3所示。
3.2" " 關鍵施工技術
3.2.1" "全斷面深孔止水注漿
穿越段區間超前支護及止水,采取全斷面并外擴3m的深孔止水注漿措施[4],在原有換乘廳導洞向下注漿的基礎上,采取水平注漿方式進行補充注漿。注漿仍分段進行,單線共分為15個注漿段,單次注漿長度10m,每一注漿循環開挖長度7m,單次搭接長度3m。全斷面深孔止水注漿見圖4。
3.2.2" "馬頭門加固
團朝區間正線位于10號線東側部分由3號橫通道進洞施工,在破除馬頭門前,進行深孔注漿加固地層及橫通道內的型鋼門框梁支撐加固。在區間正線馬頭門范圍橫通道開挖過程中,每榀格柵兩側分別預留4根加強縱梁的錨筋。待橫通道開挖完成,正線馬頭門超前支護措施施工完成后,在正線馬頭門上方施工加強縱梁,以起到對馬頭門的支撐作用。
加強縱梁與橫通道初支格柵預留格柵焊接,非配筋區用C20混凝土填充密實,配筋區采用支模+噴射混凝土填充密實。在加強縱梁鋼筋綁扎完成后,需在內側預留與工字鋼對撐相連10mm厚方形鋼板。鋼板4個角焊接錨入加強縱梁的C25鋼筋。在馬頭門兩側做格柵立柱支撐,以起到馬頭門支撐作用。在加強縱梁下方及橫通道底板上預留10mm厚方形鋼板,待鋼板預留完成后,施做格柵立柱支撐并噴混。加強縱梁施工完成后,開始施做工25b工字鋼支撐,使其與加強縱梁內側預留的鋼板焊接牢固。
團結湖站2號橫通道由2號豎井向北施工進入車站主體,并向東施工團朝區間正線。待2號橫通道開挖完成,并對區間隧道進行加固注漿后,在橫通道內施作馬頭門破除前加固措施。在橫通道施工過程中,區間馬頭門范圍拱部預留型鋼支撐鋼板,橫通道拱部內水平架設工25b工字鋼對撐,與預埋鋼板焊接牢固。在臨時仰拱下方施作工字鋼門架。
3.2.3" "馬頭門破除
待馬頭門加固措施完成后即可進行馬頭門破除施工。先破除上臺階范圍內橫通道側壁初支結構,割除橫通道格柵,并預留足夠長度的橫通道格柵主筋與連接筋焊接,使橫通道和正線隧道馬頭門首榀格柵連為一體。
在正線隧道馬頭門破除范圍內,預留滿足搭接長度要求的橫通道格柵主筋不割除(可割除U型筋和Z型筋)。在鋼筋加工廠將C22螺紋鋼加工成L型連接筋,將L型鋼筋兩端分別與預留的橫通道格柵主筋以及正線隧道格柵主筋、縱向連接筋進行搭焊,確保焊縫長度及質量滿足規范要求,以此將橫通道與隧道馬頭門連接成一體。待上臺階第一榀噴混完成后,依次架設第二、第三榀格柵,馬頭門處前三榀格柵密排布置。正線隧道上層導洞初支結構完成后,以同樣方式破除馬頭門的下層導洞。臺階法和CRD法馬頭門破除順序見圖5。
3.2.4" "變斷面施工
本工程設計斷面變化單線隧道內共計2處,分別為標準斷面過渡為CRD斷面施工和平頂直墻漸變拱頂直墻斷面施工。標準斷面過渡為CRD斷面施工見圖6a。平頂直墻漸變拱頂直墻斷面施工見圖6b。
標準段通過15榀格柵,由馬蹄形CRD斷面(斷面厚度350mm)漸變至既有結構圍護樁處。按照開挖順序,各洞室分段架設CRD斷面格柵,并采用橫向封端格柵進行封閉。封端墻處橫、豎向內外布置雙層鋼筋,間距200mm,錨管斜75°打設,間距400mm×400mm,梅花形布置。
平頂直墻段過渡拱頂直墻段施工斷面時,需要進行封端處理。按照開挖順序,各洞室分段架設拱頂直墻斷面格柵。封堵處縱橫向設置內外雙層鋼筋,間距200mm,錨管斜75°打設,間距400mm×400mm,梅花形布置。噴混封閉完成后及時對錨管進行注漿。
3.2.5" "特殊部位施工
單線穿越既有10號線團結湖站,需先后4次破除既有車站邊樁,本工程采用水鉆切割方式分臺階對既有圍護樁進行破除,破除順序見圖7。其中,①區域和④區域采用Φ100mm水鉆進行切割,②、③、⑤、⑥區域采用風鎬剔除。利用水鉆沿初支結構內輪廓線向內對樁體切割60cm后,采用電鎬剔除初支結構位置的樁體。對于架設樁體范圍內第1榀格柵,采用同樣方式切割剩余樁體,架設第2榀格柵,噴射混凝土封閉。
區間正線隧道密貼既有線結構底板,采用CRD工法平頂直墻施工。在普通格柵每三榀格柵中間增加型鋼格柵,在型鋼格柵角部增加千斤頂支頂結構底板墊層[5]。千斤頂每斷面布置3臺,分別設置于側墻、臨時中隔壁型鋼拱架頂部,左、右線每處共設置7組,下穿段共計布置千斤頂84臺,千斤頂最大頂力不超過80t,行程不小于100mm,如圖8所示。
具體施工過程分為四步:第一步,①部洞室上臺階初支封閉成環后,及時調節千斤頂行程,使其與既有線底板墊層密貼,保證千斤頂與上部型鋼鋼架穩定;①部洞室下臺階開挖成環后,按5t分級加載的方式對千斤頂施加初頂力30t。第二步,②部洞室上臺階開挖時,提前1m將相應位置的千斤頂頂力卸載,保證上部頂力不影響②洞室開挖;待②部洞室成環后,再按5t分級加載的方式對千斤頂施加頂力30t,并根據監測情況進行千斤頂頂力調整。第三步,③部洞室上臺階初支封閉成環后,及時調節千斤頂行程,使其與既有線底板墊層密貼,保證千斤頂與上部型鋼鋼架的穩定性;③部洞室下臺階開挖成環后,按5t分級加載的方式對千斤頂施加初頂力30t。第四步,④部洞室上臺階開挖時,提前1m將相應位置的千斤頂頂力卸載,保證上部頂力不影響④洞室開挖;待④部洞室成環后,再按5t分級加載的方式對千斤頂施加頂力30t,并根據監測情況進行千斤頂頂力調整。
4" "沉降變形監測
為了保證既有10號線的正常使用,我們對既有10號線左右兩線的軌道沉降和測量位移變形進行了監測。監測結果顯示:左線左軌的最大沉降值為4.72mm,左線右軌的最大沉降值為4.36mm,右線左軌的最大沉降值為4.89mm,右線右軌的最大沉降值為4.91mm,均小于結構豎向變形預警值6mm;左線軌道的最大縱向沉降差為1.4mm,右線軌道的最大縱向沉降差為1.44mm,均小于沉降差異控制要求的2.4mm限值;側墻結構的水平位移大部分集中在1.4~2.3mm,最大值為3.3mm,小于監測預警值6mm。通過現場監測結果表明:本次施工技術參數和過程合理、安全,通過全斷面注漿和馬頭門加固,有效降低了下穿隧道開挖對既有換乘站的影響。
5" "結語
北京地鐵3號線團結湖站至朝陽公園站區間,密貼下穿既有10號線換乘站。鑒于該區間段位于砂礫卵石地層中,受地下水影響大,圍巖自穩能力差,決定采用CRD法進行施工。在開挖過程中,需要進行全斷面注漿加固止水,同時應在做好馬頭門加固措施后再進行破除,以減小對既有車站的影響。區間變斷面施工和既有車站圍護結構的破除(包括千斤頂架設)是本工程的重點,在實際施工過程中應予以重視。工后沉降變形監測結果表明:軌道最大沉降、最大縱向沉降差以及結構水平位移均在安全預警值之內,施工措施合理、安全、可行,可為類似地鐵下穿過程施工提供借鑒。
參考文獻
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[5] 楊建禮,楊艷玲.既有地鐵車站換乘節點暗挖段托舉施工技術"[J].國防交通工程與技術,2021,19(3):63-67+45.