






摘要:為提升粉細砂地層地鐵暗挖隧道的施工安全性和施工效率,以水玻璃-硫酸作為注漿材料,以KBY-50/70注漿泵為主要設備,設計智能注漿系統來控制注漿加固效果。結果表明:利用智能注漿加固技術,可顯著提升注漿精確度,避免材料和資源浪費,節約工程造價,同時還能保證良好的粉細砂圍巖注漿加固效果,確保施工安全。
關鍵詞:粉細砂;地鐵暗挖隧道;水玻璃-硫酸;注漿加固;系統設計
0" "引言
粉細砂是一種以粒徑0.075~0.25mm為主(占比大于50%)土顆粒組成砂類土,具有密度小、抗剪切變形能力弱、易崩解、抗沖刷能力不強、滲透系數小等特點,屬于一種不良地質,在地鐵隧道施工中比較常見。由于粉細砂特殊的工程性質,需要在開挖前對其進行超前注漿加固,但是諸如水泥漿或者水泥-水玻璃漿液在此類地層中并不適用,往往到不到預期的加固效果。
而采用水玻璃-硫酸作為粉細砂地層的注漿材料[1-2],如何選取合理的注漿工藝,對注漿過程和質量進行控制,一直是施工界的一大難題,處理不好并不能起到應有的加固或者防滲效果,為此有必要對現行傳統注漿加固方式進行改進。在此背景下,本文基于實際工程,提出一種智能注漿加固技術,以期能為類似工程提供借鑒。
1" "工程概況
成都軌道交通17號線陽公橋站至龍爪堰站暗挖隧道區間左線全長115.523m,右線全長113.896m,左、右線隧道最小水平凈距4.2m,隧道頂埋深約6.0~6.6m。工程區從上往下地層依次為雜填土、粉質黏土、中細砂(稍密)、粉細砂(密實)、卵石土(稍密)、卵石土(中密)、卵石土(密實),隧道主要位于粉細砂地層中,地下水埋深為5.6~7.8m,地下水平均埋深約6.75m。
本工程采用CRD工法及改進后CRD工法兩種工法施工,由于本工程埋深淺,且砂卵石地層自穩能力較差,因此需要進行超前支護。超前支護采用大管棚超前預注漿加固的方式,超前大管棚采用Ф108的鋼花管,施打范圍為拱部150°,環向間距0.4m,外插角為1°~2°。大管棚前部鉆注漿孔,孔徑10mm,孔間距20cm,呈梅花形布置。暗挖隧道地質剖面如圖1所示。
2" "注漿材料選擇與配制
2.1" " 材料選取
地鐵工程中常用的注漿材料包括純水泥漿、水泥-水玻璃漿、HSC 特種灌漿水泥、水玻璃-硫酸等。純單液水泥漿一般應用于無水粗砂及礫砂(卵)石層,水泥-水玻璃漿一般適用于有水粗砂及礫砂(卵)石層,HSC 特種灌漿水泥一般適用于動水粉細砂地層,而水玻璃-硫酸適用于無水中砂、粉細砂地層。考慮到本工程粉細砂滲透系數(1×10-4~5×10-3cm/s)很小,無法使用水泥漿液進行注漿加固,因此選用水玻璃-硫酸作為注漿材料。
2.2" " 漿液配制
粉細砂地層注漿材料要求具備具有良好的滲透性能佳、固結強度高、擴散能力強、經濟安全性等性能,主要考察指標為凝結時間和固砂體強度[3]。選用39Be'水玻璃溶液和質量分數為98%的濃硫酸配制對應的注漿漿液。
首先,需要將39Be'水玻璃溶液稀釋到15Be'[水玻璃:水=1:2(體積比)],把濃硫酸稀釋到20%濃度[濃硫酸:水=1:7(體積比)];其次,將稀釋后的水玻璃和硫酸按3.6:1的體積比例,配制成水玻璃-硫酸混合漿液,將混合漿液的PH值調整為3~4;最后,對混合漿液的各指標進行測試,結果見表1。
從表1中可知:配制的水玻璃-硫酸混合漿液凝結時間為45min,可滿足在注漿結束10~20min(注漿時間一般為25~35min)后凝結的要求,28d固砂體強度可達到0.36MPa,具有一定的自穩性,擴散半徑為0.489m,可滿足加固范圍要求。
3" "智能注漿系統
3.1" " 主要設備選型
注漿設備選用KBY-50/70型注漿泵,工作壓力為0.5~7MPa,最大摻量為50L/min,缸套直徑為110mm,活塞行程為180mm,往復次數為16次/min,電機功率為11kW,整機外形尺寸長×寬×高為1300mm×720mm×700mm,整機質量為300kg。該型號設備為雙層拌漿桶,規格為1.2m3,單次拌漿量為0.6m3。輔助配套設施包括注漿塞、孔口膠管、壓力表、流量計等[4]。
3.2" " 智能監測系統設計
依據工程現場粉細砂地層的致密性和地下水情況,初步計算得到斷面所需注漿量為4.39m3。由于注漿加固屬于隱秘性工程,施工質量和效果很難把控,依靠施工人員工程經驗進行灌注施工,往往很難達到預期的加固效果,因此有必要對注漿過程中的各項參數進行實時監控,然后根據實時監控系統對注漿參數(如注漿壓力、流量、注漿量等)進行及時修正,從而實現智能注漿加固。
智能監測系統要求具備系統管理功能、通信功能、參數設置功能、計算功能、數據顯示功能、統計與分析功能等多重功能[5]。本系統將注漿過程劃分為稱重單元、輸送單元、制漿單元、儲漿單元和注漿泵單元等5個單元,如圖2所示。5個子單元均采用PLC控制,PLC內部包含數據寄存器和信號轉換器,將各參數的監測數據傳輸至PLC后,經過數據分析,然后轉換為設備可以接受的控制信號,從而實現智能注漿。智能監測系統結構如圖2所示。
顯示與設置均在觸摸屏上進行,這樣可以取代機械式的按鈕面板,從而減少施工過程中因按鈕失效導致不必要的停工現象。參數設置界面包括系統參數、運行參數和工藝參數等3種。系統參數界面包括水流量計量程、出漿流量計量程、密度計量程、稱重校正、疏松電機電流和液位等6個參數;運行參數包括理論密度、制漿量、水灰比、干粉關閉閾值、預加水、制漿時間、輸漿時間、額定電流偏差、出漿記錄周期、注漿次數、儲液上限、儲液下限等12個參數;工藝設定參數則主要顯示制漿質量和體積、干粉量、干粉量閾值、制漿時間、額定電流、電流偏差、預加水量、輸漿時間等。制漿記錄界面主要包括注漿日期和時間、干粉量、配水量、總重等參數,同時將制漿數據和出漿數據分別單獨存儲。系統顯示與設置界面如圖3所示。
3.3" " 系統單元調試
系統設計完成后,在現場實際應用前,需要對系統稱重單元、輸送單元、制漿單元、儲漿單元和注漿泵單元進行調試。稱重單元主要包括重量傳感器、振動電機以及氣動插板,采用砝碼進行調試,結果顯示實際重量與程序設定重量一致,插板動作和振動電機動作正常。輸送單元是稱重單元和制漿單元的連接模塊,為了實現漿液的精確配比,提高材料利用效率,采用變頻控制器來控制水平傳送電機,變頻器和水平電機均工作正常。
制漿單元是控制漿液粘稠度的關鍵一環,對于注漿效果有直接影響。在確保硫酸和水玻璃量一定的情況下,加水量就成為主要的控制指標。調試過程中共進行了8組試驗,結果見圖4。從圖4中可知:實際加水量與設定加水量基本一致,最大誤差為1.3%,平均誤差僅為0.44%,滿足制漿質量要求。
儲漿單元的主要功能是通過攪拌電機和聲波式液位探測器,對制好的漿液實現動態儲漿監測,防止某些漿液長期處于靜止狀態而初選提前凝結現象。當液位低于液位限值時,攪拌電機處于關閉狀態。當液位高于液位限值時,攪拌機將處于工作狀態。對7組液位進行了測試,結果見表2。從表2中可知:儲漿電機根據實際液位和設定液位關系,均能處在正常的運行狀態。
注漿單元是控制注漿質量的最后環節。系統采用電磁流量計來統計注漿量,要求理論注漿量與實際注漿量相差不超過5%,共進行了10組測試,結果見圖5。從圖5中可知,理論注漿量與實際注漿量基本一致,最大誤差為0.8%,平均誤差0.48%,注漿量準確度得到有效保障。
4" "注漿流程及效果
粉細砂地層水玻璃-硫酸注漿工藝流程如下:注漿設備和智能監測系統調試→稀釋水玻璃→稀釋硫酸→制作導管→打孔→安裝導管→噴合封閉掌子面→配制漿液→現場測試→注漿→清洗器具→結束注漿[6]。
隨機選取多個加固斷面進行取芯,然后進行抗壓試驗,結果顯示:粉細砂固結體的最大28d強度為0.67MPa,最小28d強度為0.33MPa,平均28d強度達到0.49MPa。由此說明,通過智能注漿加固可以保證良好的注漿質量和效果,對于維持粉細砂地層開挖過程中的穩定性具有重要意義,可有效保證施工安全。
5" "結語
本文針對低滲透性粉細砂地層無法適用水泥漿液進行加固的特點,提出采用水玻璃-硫酸作為注漿材料,并設計了智能注漿系統來控制注漿加固效果。測試結果表明:設計的智能注漿系統可將制漿加水誤差控制和注漿量控制在0.5%以內,注漿精確度相比傳統人工控制方式有較大的幅度提升,注漿之后的圍巖28d平均強度達到了0.49MPa,注漿效果良好,可為類似地質條件下的隧道開挖施工提供借鑒。
參考文獻
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