后小軍
(深圳能源集團股份有限公司東部電廠,廣東 深圳 518120)
潤滑油的作用是為燃氣輪機、汽輪機、發電機各個大軸軸承提供潤滑油作用,減輕大軸與軸瓦之間的磨損,同時散去這些部件因摩擦產生的熱量,潤滑油系統油質的好壞直接影響汽輪機的正常運行。深圳某電廠配置3×350MW級M701F型單軸燃氣-蒸汽聯合循環機組。汽輪機主潤滑油系統設兩臺交流潤滑油泵,一臺直流事故潤滑油泵。交流潤滑油泵出口設計壓力為0.56MPa,轉速1500r/m,供油流量384t/h,泵電機功率為160kW。3臺潤滑油泵安裝方式為垂直立式離心式,泵基座布置在潤滑油箱上面,油箱頂部承重。
自建廠以來,3號機組交流潤滑油B泵電機振動一直偏大,最大值達到了0.212mm/m,潤滑油電機對應的振動極限值為0.085mm/m,3號機組潤滑油電機振動數據已經超過了相關標準,潤滑油泵運行時整個潤滑油箱都隨著振動。潤滑油電機振動大對機組的安全穩定運行造成了很大的影響,而且潤滑油電機振動大還會導致泵軸承磨損加快,導致泵軸承壽命縮短,影響軸瓦安全。隨著運轉、移動之間的摩擦,逐漸形成一些顆粒物質,這些物質黏貼在油系統上或者隨著運轉進入油系統中,形成油污染。下表1是根據檢修人員記錄的電廠3臺機組6臺潤滑油泵運行時的振動數據。從表1中可以看出,3號機組B潤滑油泵的振動值超出標準值上限3倍左右,振動最大。

表1 機組潤滑油泵運行振動值
振動大的原因有很多,有些是漸進的,有些是突發的,漸進的一般是泵體部分零件磨損、間隙過大造成。突發式的一般有軸承損壞、抽空、地腳螺栓松動。導致機組潤滑油泵振動的原因較多,主要有電氣方面、機械方面。
電機內部磁力不平衡和電氣系統的失調常引起振動。常見的原因有電機軸承磨損、電機轉子動平衡不合格、電機缺相、電動機鐵芯硅鋼片過松、磁場不平衡引起振動等。
在機組停機后,將潤滑油泵的電機拆除,并將電機送到工廠在電機運行時進行振動的測試,發現電機振動為0.02mm/m,電機振動很優秀,因此可以排除電機方面的原因。
(1)轉子質量分布不均。泵葉輪或電動機轉子質量分布不均,葉輪葉片的厚薄不勻。這種葉輪旋轉起來就會對整個泵體產生周期性激振力,使泵體產生振動。大修期間對泵解體檢查,泵的葉輪并無汽蝕,葉輪厚薄一樣,轉子質量分布均勻,可排除此項原因。(2)泵與電機軸不在一條直線上。如果泵軸與電機軸不同心,接合面不平整度達不到要求(機械加工精度差或安裝不合要求)就會使聯軸器間隙隨軸旋轉而忽大忽小,因而引起振動,劇烈振動會導致滑油泵軸承受損。潤滑油泵立式(安裝型式如圖1所示)安裝在潤滑油箱頂部,油箱高度為2300mm,體積為32000L,油箱頂板厚50mm,立板及底板厚12mm。油箱頂板內部布置有40mm×80mm高的加強筋,另外油箱四周還布置有150mm工字鋼作為油箱立面的支撐。

圖1 潤滑油泵布置圖
將泵與油箱接觸基座的圓面進行8等分,用水平儀對圓面的8個點相對于儀器的高度進行測量,檢測結果如表2所示。

表2 臺板水平度測量表
表格中最高點為7.58mm,最低點為5.34mm,泵的直徑為0.96m,因此最高點與最低點的水平度相差2.24/0.96mm/m=2.33mm/m。潤滑油泵與油箱接觸面水平度太差,東西方向達到2.33mm/m,廠家要求的水平度數值為0.1mm/m,水平度太差導致泵體安裝后軸心不與地面垂直,電機安裝在泵上后電機軸心也不與地面垂直,懷疑該項缺陷是導致振動大的原因。(3)聯軸器螺栓間距不良。聯軸器螺栓間距不良,聯軸器螺栓間距精度誤差造成只有一部分螺栓傳遞扭矩,這部分螺栓受力大,因而產生不平衡的力作用在軸上,從而引起振動。經檢查該廠電機與泵聯軸器螺栓間距都在0.01mm/m以內,可排除此項原因。(4)軸的臨界轉速。軸的臨界轉速,當泵軸轉速逐漸增加并接近泵轉子的固有振動頻率時,泵就會猛烈地振動起來,轉速高于或低于這一轉速時,泵就能平穩地工作。經過和廠家溝通,潤滑油泵轉速在設計階段避開了固有振動頻率。(5)由泵軸彎曲引起的振動、油泵基礎松動或地腳螺栓松動等引起泵的振動,大修期間測量了泵軸的彎曲度,檢查地腳螺栓及油泵的基礎,經檢查合格,排除了該原因。
綜上所述,經過大修過程中的檢查,對存在的原因排除,懷疑的原因為潤滑油泵與油箱接觸面水平度太差,安裝要求值為0.01mm/m,而實際東高西低,水平度達到2.33mm/m,導致泵體安裝后軸心不與地面垂直,電機安裝在泵上后電機軸心也不與地面垂直,因此振動偏大。
電廠潤滑油泵對應的基座水平度標準值要求在0.1mm/m以內。因此,在機組停機時,用便攜式的移動車床對泵與油箱接觸的基座進行加工,要求加工精度在0.05mm以內,最小加工量為2.24mm。加工后泵基座的水平度數值如表3所示。

表3 加工后基座水平度
經過加工后最高點與最低點的水平度差值為(6.27~6.23)/0.96mm/m=0.042mm/m,潤滑油泵對應的基座水平度標準值要求在0.1mm/m以內。
按照潤滑油泵大修檢修文件包的工序對潤滑油泵及電機進行安裝。安裝后將潤滑油打入主油箱,進行潤滑油泵振動測試。用振動儀對電機8個點的振動值進行測量,檢測結果如表4所示。

表4 處理后3號機組潤滑油B電機振動值
3號機組B電機最大振動數值為0.067mm/m,低于0.085mm/m,振動數值為優秀,徹底解決了潤滑油泵振動大的缺陷。
國內投產的三菱M701F-3型燃氣輪機發電機組潤滑油都布置在潤滑油箱頂部,立式安裝,立式泵的水平度對泵振動的影響很大。而潤滑油箱頂部蓋板一般都是整體運輸到現場之后焊接,焊接后頂板的水平度很容易發生變化,如果不及時處理,就可能影響油泵及電機的振動。該廠3號機組自投產至今振動一直都很大,根據統計,國內其他M701F-3型機組至少有5臺次出現過潤滑油泵電機振動大故障。因此,機組潤滑油泵置于潤滑油箱的立式布置是振動大的原因之一。