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SCR脫硝精細化氨噴射技術工程應用

2022-02-01 11:16:00張會君張祥志徐志超
廣州化工 2022年22期
關鍵詞:煙氣測量

張會君,張祥志,徐志超,朱 平,李 準,肖 旭

(武漢龍凈環??萍加邢薰荆?武漢 430205)

選擇性催化還原法是目前燃煤鍋爐應用最為廣泛的脫硝技術[1-3],目前,NOx的超低排放技術主要通過增加催化劑層數,增大噴氨量來實現,在實際運行過程中,為滿足機組超低排放要求,運行人員會不同程度地噴入過量的氨氣,但弊端是會導致氨耗量增大,氨逃逸率增高,運行成本提高,引發催化劑中毒,空氣預熱器差壓異常甚至堵塞等一系列問題。

本文對鍋爐脫硝氨噴射量過高的原因進行分析研究,結合當下脫硝噴氨與測量技術,有針對性地提出了一些改進措施,為SCR脫硝系統精細化氨噴射設計提供參考。

1 噴氨量過高原因分析

1.1 鍋爐出口煙氣成分不均勻性分布

鍋爐在實際運行過程中通常沒辦法保證穩定運行負荷,當鍋爐負荷變動,鍋爐燃燒參數與設計參數發生偏離時,會造成鍋爐換熱段煙氣流場紊亂不均勻[4]。另外,機組負荷在滿足電網要求的速率下大幅增減時,燃燒工況的突變和煙氣流速的急劇變化,同樣會造成了流場不均[5]。因煙氣流場的不均勻分布,會導致氨噴射量與煙氣中氮氧化物濃度分布不匹配。在煙氣氮氧化物濃度高的區域氨噴射量相對較低,將導致氮氧化物無法充分反應;在煙氣氮氧化物濃度低的區域氨噴射量相對較高,將導致噴射的氨無法完全反應,導致氨逃逸增加。

1.2 脫硝CEMS系統采用單點取樣,所得數據無法反應實況

目前國內SCR脫硝系統出入口 CEMS一般為單點取樣,因脫硝煙氣流場分布不均,CEMS系統測量得到的數據只是取樣點NOx濃度,無法代表全截面氮氧化物濃度分布狀況,而脫硝系統噴氨總量調節依靠脫硝系統入口、出口NOx測量值信號反饋,NOx測量數據與真實工況NOx濃度的偏差必然會影響噴氨總量控制的調節精度,依據單點測量得出的數據進行調節,必然會出現氨噴射不均勻的問題。在實際工程中,為保證脫硝出口NOx的達標排放,運行人員只能增大氨噴射量,從而導致局部氨逃逸量增加。

1.3 脫硝控制回路的滯后性

SCR系統噴氨量與鍋爐燃燒狀態具有極強相關性,鍋爐負荷、燃燒煤種以及配風狀況的改變,都會改變鍋爐尾部煙氣成分,影響脫硝反應實際狀態。因SCR脫硝反應過程復雜,針對目前電廠脫硝大多采用單級PID控制方法,這使得系統控制時間滯后性較大。單級PID控制方法分為固定氨氮摩爾比控制(見圖1)或固定出口NOx濃度控制(見圖2)方法。固定摩爾比控制方法操作簡單、方便,但是該方法在面對工況變化頻繁時,無法確保脫硝出口NOx穩定排放,原因是當鍋爐運行工況發生變化時,氨氮摩爾比不再是一個固定值[6],因而此法將導致出口NOx濃度波動。而針對固定出口NOx濃度控制方法,因CEMS測量數據通常反映的抽氣時煙氣排放情況,從抽氣檢測到噴氨閥收到指令控制通常存在1 min甚至更長的時間差,測量數據的滯后性將導致實際操作以過量噴氨為前提,作為保證出口NOx濃度達標排放的策略,導致氨逃逸濃度過大。

圖1 固定摩爾比控制Fig.1 Fixed molar ratio control

圖2 固定出口氮氧化物濃度控制Fig.2 Fixed outlet nitrogen oxide concentration control

2 精細化噴氨實施建議

2.1 分區噴氨控制

依據網格化原理,從噴氨格柵選型開始,將噴射區域分成若干個獨立的區域,確保氨噴射全截面覆蓋。每個區域設置獨立的噴氨調節閥和測量儀表,讓每個區域實現單獨控制。網格化分區控制系統包括總量控制模塊和分區控制模塊,以氨噴射總量控制閥為主,各分區氨噴射控制閥為輔,通過調節總量控制閥,控制脫硝總噴氨量,并通過調節分區控制閥,減小煙道全截面NOx濃度偏差。

2.2 分區噴氨出口NOx精準在線監測

分區控制閥的信號來自反應器出口煙道CEMS在線監測系統,在反應器出口煙道安裝NOx多點監測,監測結果反饋至DCS中的分區控制系統,控制系統依據出口NOx的分布情況,調整分區控制閥開度。通過分區調節,可以大大降低反應區出口NOx濃度偏差,從而實現降低氨逃逸率。

2.3 優化控制回路,解決測量滯后性問題

采用串級控制策略,由一次主回路和二次副回路組成。一次主回路用以修正系統氨氮比,根據設定的出口NOx濃度值及入口NOx濃度值,計算出理論氨氮比,再將出口NOx濃度設定值與實測值的差值作為PID控制器的偏差信號,將輸出值作為修正信號,修正系統氨氮比。二次副回路用以發出控制指令,通過煙氣中的NOx流量與修正后的氨氮比相乘得到氨流量設定值,通過測量值和設定值之間的偏差應用到二次副回路PID控制器,作為二次副回路調節氨流量調節閥的控制指令。一次主回路的控制對象為出口NOx濃度,保證出口達標排放;二次副回路的控制對象為噴氨量,通過修正氨氮摩爾比實現降低噴氨量,在控制過程中,一次主回路作為定值控制回路,能夠有效地消除出口NOx濃度與設定值之間的偏差。二次副回路噴氨流量隨一次回路出口NOx濃度的變化而變化,二次回路控制器可以通過引入煙氣流量和入口NOx濃度等外部因素的干擾,實時修正PID控制器的設定值,從而快速消除外部干擾。

圖3 串級控制策略Fig.3 Cascade control strategy

3 工程實例分析

黑龍江某燃煤電廠4號鍋爐600 MW超臨界參數變壓直流爐,鍋爐同步建設脫硝裝置,脫硝系統采用選擇性催化還原(SCR)工藝,催化劑初裝2層,預留1層,采用高塵布置。設計脫硝效率88%,氮氧化物排放濃度要求小于50 mg/Nm3。

項目自投運以來,脫硝長期達標運行,但是當鍋爐負荷變動時,氨耗量偏離理論設計值較多,氨逃逸時常超標,檢測灰份中硫酸氫氨含量也偏高。為控制氨逃逸,確保脫硝系統和鍋爐運行負荷變動匹配,擬采用精細化噴氨改造方案。

3.1 精細化噴氨改造方案

圖4 單側反應器噴氨分區控制工藝方案(A、B兩側)Fig.4 Single-side reactor ammonia injection zone control process plan(A and B sides)

將噴氨格柵和SCR反應器出口煙道進行網格化分區控制,本項目單側反應器分8個區控制,項目共分A、B兩側反應器,分區控制方案見圖4。網格化分區噴氨控制系統包括測量模塊、調節模塊和控制模塊。

3.1.1 測量模塊

將脫硝出口煙道截面進行分區,布置全截面多點取樣裝置,取樣點按分區數設置,依據流場模擬結果,對噴射格柵進行選型布置,再結合噴射格柵的選型確定分區數。本項目中,在每側8個分區出口煙道分別安裝NOx、O2在線監測測點,實現SCR反應器出口煙氣NOx、O2濃度的在線分布巡測。根據各區域氮氧化物濃度實測值,可實時調整相應區域的噴氨調節閥,控制煙道局部氨逃逸。為避免銨鹽結晶堵塞取樣系統,需保證取樣管內煙氣維持較高的溫度,同時需增加定時管道反吹系統。

3.1.2 調節模塊

調節模塊的核心為噴氨總管和噴氨支管上的噴氨調節閥,當測量模塊CEMS系統反饋信號后,調節模塊的閥門主要調節各分區調節閥,當涉及煙氣流量隨鍋爐負荷的跳檔波動時,再將信號反饋給總量控制閥進行噴氨總量調節,以確保分區調節閥的控制精度。

3.1.3 控制模塊

分區均衡控制,采用主控和副控相結合的方式,即在催化劑性能正常的情況下,以SCR出口NOx濃度分布狀況作為分區均衡控制的數據基礎,同時結合SCR出口NH3濃度狀況,在確保煙囪入口NOx排放濃度不超標的情況下,以盡量控制氨逃逸濃度在較低水平為目標進行控制。

3.2 改造效果和經濟效益分析

改造后脫硝效率提升,氨逃逸率和噴氨量降低,空預器堵塞問題得到緩解,各項改造效果參數見表1。

表1 精細化氨噴射技術改造效果Table 1 Technical transformation effect of refined ammonia injection

通過采用精細化氨噴射技術改造,可以有效降低運行費用,帶來經濟效益和社會效益,分項運行費用降低數據見表2。

表2 精細化氨噴射技術降本成果Table 2 Cost reduction results of refined ammonia injection technology

精細化氨噴射技術可以降低噴氨量、延長催化劑使用壽命、減少鍋爐空氣預熱器清洗頻次。經測算,單臺600 MW機組每年通過精細化噴氨項目的實施可降低約80萬元運行成本。

4 結 論

通過采取精細化噴氨的控制策略,從創新管理理念、利用先進科學技術、高效節能環保的角度出發,實現煙氣超低排放,是落實“美麗中國”理念的重要成果,亦可作為“碳達峰”、“碳中和”背景下,廣大生產企業實施減排行動的借鑒方案,值得在同類型電廠推廣,具有積極的社會價值。

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