王 康,李 政,劉 軍,王 雄,陳旭芳
(中國建筑第二工程局有限公司,北京 100160)
華龍一號核電工程的不銹鋼單臺機組重約900t,該機組施工量較大,工期緊,采用天花先貼、模塊施工、熱絲TIG自動焊等新技術、新工藝,主要分布于核島IRWST水池、反應堆水池、ASG水池、ASP水池、EHR水池、乏燃料水池、轉運井、運載井、準備井等位置,質量要求較高(天花平整度≤20mm/m、池壁與池底平整度需≤5mm/m)、工藝實施難(對接焊縫均需進行100%VT+100%LT+100%PT+100%RT檢測,不允許存在直徑>0.5mm的氣孔)。核電站不銹鋼水池屬于核質保Q1級、核安全Ⅱ級設備,不銹鋼水池由底板、池壁和天花組成,水池材質為022Cr19Ni10,池壁和天花厚4mm,池底厚6mm,坡口為V形,角度為單邊(30+2.5)°,組對間隙為2~6mm。
為保證華龍一號不銹鋼水池后貼法的焊接質量,開工前通過模擬件施工,驗證整個施工方案的可行性和可操作性,即安裝誤差是否在可控范圍內,焊接質量及變形是否可控,焊接工藝參數在不同焊接位置、條件下是否出現問題,以改進工藝,防止再次發生缺陷。
覆面板材質為022Cr19Ni10,抗拉強度Rm≥490MPa;墊板(拍片槽)材質為022Cr19Ni10,抗拉強度Rm≥490MPa,使用φ1.2的大西洋焊絲ER308L。
熱絲TIG自動焊設備由福尼斯熱絲電源、智能控制系統、弧壓跟蹤系統、數據通信及控制系統、冷卻水箱、焊接小車、柔性軌道、焊接電源和擺動送絲機構等構成,焊機型號為TransTig5000 job G/F。
模擬件按照IRWST內環池構造進行1∶1模擬,所用材料材質、規格與覆面板相同。從內環池天花及池壁池底上選取一部分作為模擬件,其中天花結構包括覆面板、罩殼、預埋板、預埋管板、彎板、錨固組件等,池壁池底包括檢漏槽、預埋板、折彎板、壁板等。內環池在施工過程中的全部節點、施工環境、施工工藝和正式施工一致。根據以上原則,在征求工程公司工程師意見后,確定模擬件,如圖1所示。

圖1 模擬件三維示意
模擬件施工流程如下:根據設計圖紙,確定焊接工藝方案→按照質量計劃,對鋼板下料→加工鋼板坡口→構件組對(覆面板與墊板間隙<0.5mm)→覆面板進行自動焊焊接→進行無損檢測→分析射線檢測結果。
參考BS3RXC25232DPZS42SD《內環池-2.7m以下池壁鋼覆面焊接節點圖》設計圖紙中的W01焊接節點,結合覆面板與墊板貼合間隙,確定自動焊TIG焊打底無填充無擺動、填充加絲無擺動、蓋面加絲有擺動焊接工藝(見圖2)。

圖2 IRWST水池池壁覆面板焊接節點
模擬試驗按照生產產品流程,焊接前對參與模擬件焊接的操作人員進行焊接專項交底,將試件兩側各20mm區域內打磨干凈,避免氧化物或夾雜物影響焊接,自動焊焊接時要求風速≤2m/s、環境濕度<90%,焊接前應檢查所有工具、線路、電源開關及接地是否良好、零部件是否松動,嚴禁用其他金屬絲代替開關保險絲,檢查標定是否在有效期內,不得使用沒有標定和失效的工機具。焊接作業前必須了解周圍環境,確保無易燃易爆物品和氣體泄漏后才可進行,焊接的弧光火花必須與氧氣瓶、燃油等易燃易爆物品保持安全距離。實體焊縫焊接前還需使用1塊小試板進行引弧焊接,以確認焊機可以正常焊接。
本次自動焊模擬試驗共9條焊縫:池壁4條,即橫焊1條、立焊3條;池底5條,全為PA位置。拍片結果中,35張底片共8張不合格,涉及5條焊縫,氣孔6張,其中0.6,0.7mm直徑的氣孔占3張、1mm直徑氣孔3張,包括1張2mm厚的夾渣、1張未熔合及燒穿缺陷。焊縫缺陷及位置如表1所示。

表1 焊縫缺陷及位置
焊接過程中焊機運行正常,焊接小車與送絲機無死機、停頓等異常現象。模擬焊接時,環境溫度為22℃,濕度為81%,風速為0.1~0.6m/min。操作工為2名取證焊工,技能穩定,采用99.99%的純氬,手工焊、自動焊都進行集中供氣。
1)由于焊接環境濕度高達81%,距離禁止焊接的環境濕度90%只差9%,可能導致出現氣孔。
2)焊縫距墻面較近,影響操作工操作,可能造成焊接不穩定,導致熔池變化,出現問題。焊縫WXMNNJD009組對間隙局部為5.0~6.0mm,超過設計圖紙要求的0~4mm,WXMNNJD005焊縫在焊接過程中,局部組對間隙收縮到最小值1.8mm,導致焊縫熔池不能正常打開,影響焊縫成型,造成焊接缺陷。
3)WXMNNJQB014焊縫組對時,局部覆面板有拍片槽間隙,由于現場條件苛刻,導致貼合間隙>1.0mm,進行不加絲打底焊接時,造成覆面板與拍片槽貼合處不能有效熔合。
4)坡口質量較差,部分焊縫單邊坡口角度<(30±2.5)°,如WXMNNJQB017焊縫端部有缺失的坡口。
5)WXMNNJD009焊縫出現2mm厚的夾渣,經挖鑿發現,夾渣在墊板母材上,可能是母材缺陷。
6)墊板與埋件環組對有間隙,造成WXMNNJQB017(A3-1)被燒穿。
相比焊接送絲量與工藝卡,由于填充使用的送絲量偏大,尤其是WXMNNJD005焊縫局部組對間隙收縮到最小值1.8mm,送絲量1.8m/min偏大,造成氣體不能及時排出,形成氣孔。
1)現場焊接環境濕度偏高是普遍存在的客觀因素,需在自動焊區域設立專區或隔間,并配備專用除濕機,擺放溫濕度計時刻觀察。
2)為自動焊挑選焊縫時,盡量考慮焊接操作工的可操作性,避免部分焊縫因為位置或空間影響操作工的焊接。
3)焊接操作工需加強現場焊接經驗,若局部組對間隙偏大或偏小,需及時調整焊絲送絲量,避免每道焊縫熔敷金屬后,導致氣體不能及時溢出,形成氣孔。
4)覆面板與拍片槽貼合不嚴實,焊接前需進行檢查并標記,將貼合間隙>0.5mm的區域改為氬弧打底,采用自動焊填充蓋面的焊接方式。
5)自動焊焊接前必須驗證焊機設備狀態,采用小試板模擬焊接,以確認焊機焊接成型良好,運行順暢無卡頓。
6)現場在滿足條件的情況下,自動焊優先考慮焊接組對間隙為2.5~4mm的焊縫(經驗證,次組對間隙合格率最高)。
7)需將現場焊縫進行局部溜底焊,避免自動焊在完成焊縫填充蓋面后應力增大,將兩側焊縫點固點拉裂。
8)打底采用干燒不加絲焊接方式,有利于覆面板與拍片槽間的熔合,增加脈沖焊接,使電弧更精密、更聚弧、功率強度更密集,加大均勻熔深,減小熱影響區域,加大電弧壓力,有效連接拍片槽與覆面板。
9)通過自動焊弧壓跟蹤系統,實時監控自動焊接時的弧壓控制在11V,避免焊接過程中弧壓突變,造成焊接質量問題。
10)自動焊熱絲電流控制在50~60A,焊絲提前加熱,可提高焊接效率。
根據模擬件的焊接情況,驗證重新調整后的焊接參數,驗證試驗焊縫為3條,即1條橫縫、1條立縫、1條平縫,共16張底片。驗證試驗焊接前,編制專項焊接防止措施,重新將上次出現的問題及原因跟焊接操作工交底,了解重點控制細節及改進工藝。驗證試驗焊縫最終按照設計文件《不銹鋼覆面板建造-無損檢測(B.T.S)》進行目視檢測、滲透檢驗、真空檢漏檢驗、射線檢驗、無損檢測,結果全部合格,其中小缺陷在合格范圍內。
通過焊接不銹鋼水池模擬試驗件,發現焊接過程中出現的常見焊接缺陷有氣孔、夾渣、未熔合、燒穿等,進而分析每種焊接缺陷,找到問題根源或防治措施,通過進一步的試驗驗證,確認防治措施可有效解決這些常見的焊接缺陷。通過最終驗證,發現如下防治措施對常見焊接缺陷具有參考價值。
1)減小焊絲填充速度,保證每層熔敷金屬厚度在1~2mm內,有利于熔池氣孔及夾渣溢出。
2)焊接前先進行加熱除濕,保證焊縫干燥,避免濕氣原因造成氣孔缺陷。
3)若覆面板與拍片槽貼合不嚴,可采用手工氬弧打底+自動焊填充蓋面工藝進行焊接,避免覆面板根部未熔合問題。
4)坡口加工時嚴格按照圖紙要求,以滿足制造進度要求,有利于自動焊接。
5)焊接過程一定選用適合當前焊縫的焊接工藝參數,焊接工藝參數偏大易燒穿、偏小則燒不透。
6)選用最佳組對間隙,即2.5~4mm,有利于保證焊縫質量,提高自動焊的一次合格率,有效防治焊接缺陷。