田 輝,崔長青,耿哲榮,姚潤生
(1.中化學賽鼎焦化工程科技有限公司,山西 太原 030032;2.山西碳中和產業研究院,山西 太原 030032;3.山西博嘉慧科技有限公司,山西 太原 030032)
我國煤炭資源和煤的種類分布不均勻,近年來隨著鋼鐵工業的發展,可用優質煉焦煤炭資源越來越稀缺。如何開發利用其他新煤種,降低焦炭生產成本,滿足大型高爐的需求是焦化行業一直關注的難題。在焦化企業中,煉焦用煤成本是焦炭生產的主要成本,通常占焦炭成本的75%~85%,所以降低焦炭生產成本主要就是降低裝爐煤成本。煉焦是將氣、肥、焦、瘦不同煤種的煤按一定比例進行混合,一般配煤比(質量分數)為氣煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3 焦煤50%,由焦爐炭化室頂部或側部裝入炭化室進行干餾的工藝。從焦爐炭化室頂部裝煤,配合后可燃基揮發分在25%左右,稱為頂裝煉焦工藝。搗固煉焦是近幾年快速發展的側裝煉焦工藝,即將配合煤在搗固機內搗實成體積略小于炭化室的煤餅后,推入炭化室進行干餾煉焦。煤料搗固后,煤餅水分10%~12%,堆密度可由散裝煤的0.72 t/m3提高到0.95 t/m3~1.05 t/m3(干基),因煤粒接觸致密,可增加氣煤或弱黏煤配比,因此,在少配入焦、肥煤的條件下,多配劣質煤也可以得到抗碎和耐磨指標均較好的焦炭。
高密度低水分智能碼垛煉焦技術(簡稱智能碼垛煉焦技術)是一種新型的側裝高密度低水分煉焦專利工藝技術,該技術先將配合煤高壓靜壓成型,排出煤吸附的氣體和多余的水分,形成工藝需要的煤塊,煤塊水分6.0%~9.5%,堆密度可由散裝煤的0.72 t/m3提高到1.20 t/m3~1.30 t/m3(干基),并具備特定的機械性能,如密度高、外形尺寸規整、抗壓抗折強度高、抗沖擊強度高等;再通過智能機械人將煤塊碼垛成滿足工藝需要的煤餅,側裝入焦爐炭化室高溫煉焦,獲得低成本、高熱強度、高質量的優質焦炭。當裝爐煤堆密度提高時,煤粒間接觸更加緊密,在熱解過程中產生的氣相產物的逸出阻力增大,熱解氣體不易散出,使焦炭的氣孔率和比表面積下降,同時爐內膠質體膨脹壓力提高[1],焦炭的反應性有所降低[2]。因此,增加裝爐煤堆密度可以提高焦炭質量。
智能碼垛煉焦技術具有智能性和標準性,在滿足煉焦入爐煤基本控制條件的情況下,針對各地煤炭資源質量情況的不同,配煤技術方案也不完全相同;其入爐煤適用范圍廣,可多配入高揮發分弱黏煤與低揮發分不黏煤,且能保證焦炭質量基本相同。在智能碼垛煉焦生產中,只要是適合企業生產實際,在保證焦炭質量的前提下,能充分利用煉焦煤資源、降低焦炭生產成本、穩定焦炭生產操作的配煤技術都是可行的。
1.1智能碼垛煉焦工藝流程
智能碼垛煉焦工藝流程示意圖見圖1。

圖1 智能碼垛煉焦工藝流程示意圖
智能碼垛煉焦工藝流程主要包括:計量給料、均化調濕、液壓成型和智能碼垛等過程,具體依據項目情況可以進行煤調濕組合延伸,減少焦化過程的熱量消耗和焦化廢水產生。
1.2技術原理
(1)智能成型碼垛技術:采用數字高液壓裝置,使成型物料四周受力均勻,煤餅密度均勻,全自動智能控制,實時采集工藝過程控制參數,實現無人操作。
(2)高密度煉焦:配合煤經超高靜壓成型后,堆密度可由散裝煤的0.72 t/m3提高到1.20 t/m3~1.30 t/m3(干基),煤粒間接觸更加致密,減少所需的膠質體液相產物,可以煉制出結構均勻致密、強度高、塊度均勻、氣孔率低的優質焦炭,滿足高爐大型化的要求。
(3)資源化、減量化、無害化綜合利用:熱廢煙氣進行煤調濕,充分利用廢煙氣的顯熱,同時減少帶入焦爐的水分,降低加熱耗熱量,實現廢熱資源化梯級化利用,減少溫室氣體排放;焦化過程收集的粉塵、廢渣等危廢和廢鹽渣等配入煉焦煤作為黏結劑,經超高靜壓成型,廢棄物循環利用,實現資源化綠色工廠。
1.3技術特點
(1)模塊化:實現生產裝置的模塊化,滿足大型焦化數字化建設,提升焦化技術在國際市場的競爭力。配合煤通過調濕計量、均化、送裝入模具后高壓成型,通過數字化裝煤裝置碼成與焦爐尺寸相匹配的煤餅,并整體推入炭化室進行煉焦,確保焦化生產工藝穩定,實現焦炭質量高質化。
(2)大型化:碼垛煉焦技術符合焦化行業“集約化、高質量”的發展要求,滿足焦化行業建設現代化大型焦爐的需求。
(3)智能化:碼垛煉焦技術與數字化信息技術的融合,可智能成型、數字碼垛、無人裝煤,提高安全生產效率,促進本質安全,實現焦化生產的智能數字化升級。
(4)潔凈化:焦化企業生產過程產生的廢水、廢氣和污染物達到行業先進值,創建綠色清潔智能工廠。
(5)精細化:優化配煤結構,做好優質煤種和劣質煤種的合理搭配;優化成型煤塊密度、水分等參數,提高煤餅的強度及穩定性;生產裝備的數字化升級帶來智能化的工藝操作,便于調整工藝參數。
(6)資源化利用:噸產品廢氣產生量減少,廢氣顯熱充分利用,高濃度、難降解的焦化廢水減量化產生,廢渣、回收粉塵充分回用,難處理的焦化廢鹽資源化利用。
搗固煉焦技術是利用固定式搗固機將細度(粒度≤3 mm)90%~93%的煤料搗固成煤餅,煤餅堆密度在1.00 t/m3以上,水分在11%,穩定性較好,不易坍塌;存在不足是煤料粉碎耗能高,煉焦過程廢水產生量多、耗熱量大,裝煤過程容易造成環境污染。
智能碼垛煉焦的核心技術是增加入爐煤料的堆密度、降低入爐煤水分,即高密度低水分煉焦理論。利用靜壓成型與智能碼垛設備將細度(粒度≤3 mm)75%~90%的煤料液壓碼垛成煤餅,煤餅堆密度在1.20 t/m3以上,水分在8%。煤餅具有砌塊性能,可以烘干預熱,穩定性好,裝煤過程環境友好。采用物理高靜壓成型法增加入爐煤料堆密度,通過測試煤料的堆密度,調整混合煤水分,設計好混合煤料的壓縮比,得到不同密度的煤塊用于試驗。
利用山西某廠配合煤采樣開展試驗研究。根據配煤方案采用液壓機及特制模具預制堆密度為1.00 t/m3(干基)和1.20 t/m3(干基)的煤塊,成型壓力15 MPa~30 MPa,成型尺寸250 mm×250 mm×250 mm,炭化溫度1 050 ℃。
2.1堆密度提高對焦炭質量的影響
不同裝煤堆密度的焦炭質量指標見表1。
從表1 可知,隨著裝煤堆密度的提高,焦炭粒徑向20 mm~80 mm 集中;堆密度在1.20 t/m3時,粒徑在20 mm~80 mm 的焦炭質量分數達80%以上,與堆密度為0.73 t/m3時相比,>80 mm 和<20 mm 的焦炭占比分別降低了8.8 個百分點和1.9 個百分點,相應的焦粉產量減少。

表1 不同裝煤堆密度的焦炭質量指標
2.2堆密度提高對膨脹壓力的影響
提高入爐煤堆密度,煉焦時對爐墻產生的膨脹壓力增加,一般入爐煤安全膨脹壓力應小于15 kPa[3],極限壓力<20 kPa。利用山西某廠配合煤采樣進行膨脹壓力試驗研究,測試高密度(1.20 t/m3)時煤塊膨脹壓力與煉焦焦炭的反應后強度(CSR),并與文獻[3]中低密度(0.73 t/m3)和中密度(1.00 t/m3)的結果進行對比,結果見表2。

表2 不同配煤方案及堆密度下煤塊的膨脹壓力與煉焦焦炭CSR 值[3]
從表2 可知,入爐煤的膨脹壓力越大,焦炭的反應后強度越高。與低密度入爐煤相比,相同的配煤方案下,中密度時入爐煤密度增加0.27 t/m3,膨脹壓力高2.0 kPa 左右;高密度時入爐煤密度增加約0.50 t/m3,膨脹壓力高5.0 kPa 左右,反應后強度提高9 個百分點左右。為了滿足入爐煤安全膨脹壓力的要求,有兩種方法:一是調整配煤方案,減少焦、肥煤配比來降低膨脹壓力;二是采取類似搗固焦爐的解決辦法,即減少煤餅的體積,為爐體安全,建議碼垛煤餅比搗固煤餅的寬度窄10 mm~15 mm。
2.3堆密度提高對煉焦工藝參數的影響
堆密度提高后,煤粒間的間隙減小,使煤粒間的接觸更加緊密,傳熱和傳質都加快,且在煉焦過程中膠質體易于填滿空隙,膠質體的膨脹性和流動性都增加,焦炭質量改善。不同堆密度時的煉焦工藝參數見表3(炭化室平均寬度500 mm)。

表3 不同堆密度時煉焦工藝參數(炭化室平均寬度500 mm)
從表3 可知,相同水分的情況下,由于裝煤量增加,碼垛煉焦與搗固煉焦相比結焦時間延長了30 min。碼垛煉焦煤餅上下密度、厚度均勻一致,要求的火道標準溫度低,在焦化過程中產生的NOx和CO2排放低。
2.4堆密度提高對配煤指標的影響
配合煤水分、灰分、揮發分、黏結指數G、膠質層厚度Y、膨脹度b、粒度組成等參數對焦炭質量都有一定的影響,依據高密度煉焦理論,增加低膨脹性煤的配入量,減少對爐墻的膨脹壓力,建議的不同堆密度時的配煤指標見表4。

表4 不同裝煤堆密度時的配煤指標
由于煉焦時使用的煉焦煤資源具有區域性,往往配煤的煤料變化不大,使用高密度煤煉焦時,可以適當地增加高揮發分煤和弱黏結性煤配比,使配合煤的揮發分在30%以上,節約寶貴的主焦煤資源,降低配煤成本。
工業性單孔、群孔試驗在山東某焦化廠進行,焦爐炭化室高度4.3 m、5.5 m,炭化室寬度450 mm。采用搗固機制得的搗固煤餅水分10.5%,堆密度1.05 t/m3,煤餅厚度400 mm,結焦時間20 h。智能碼垛煉焦設備采用1 250 t 靜壓成型機及特制模具,成型煤塊尺寸550 mm×390 mm×500 mm,煤餅水分8%,堆密度1.28 t/m3,結焦時間20 h。
3.1焦炭質量提高
在相同的配煤條件下,智能碼垛煉焦與搗固煉焦焦炭的質量對比見表5。

表5 智能碼垛煉焦和搗固煉焦焦炭的質量對比 %
從表5 可知,智能碼垛煉焦技術的應用不僅可提高焦炭質量,而且可減少焦粉率,給企業帶來可觀的經濟收益。
3.2降低成本,提高經濟效益
在相同焦炭質量時,智能碼垛煉焦和搗固煉焦配煤比例對比見表6。

表6 智能碼垛煉焦和搗固煉焦的配煤比例對比(質量分數) %
由表6 可知,智能碼垛煉焦擴大了煉焦煤源,可提高不黏煤、弱黏煤配煤比例20~30 個百分點,降低配煤成本50 元/t~200 元/t。
3.3低碳節能、環保友好
(1)相比于傳統焦爐裝爐煤餅水分11%,智能碼垛煉焦碼垛煤餅水分可降至8%,可降低焦化廢水生成量27.3%。
(2)入爐煤水分降低,意味著耗熱量降低,水分每降低1 個百分點,噸煤耗熱量降低45.6 MJ[4];相比傳統煉焦,智能碼垛煉焦僅入爐煤水分降低噸煤就可降低耗熱量136.8 MJ,噸焦可減少CO2排放5 m3。
近年來,隨著“雙碳”政策的驅動,無論是從低碳發展角度出發,還是從提高焦化企業的利潤考慮,采用清潔型高密度智能碼垛煉焦技術與裝備,適應焦化行業高質量低碳發展,是加強企業競爭力、實現可持續健康發展的良好選擇。
4.1在焦炭質量穩定的情況下,在現有配煤基礎上,智能碼垛煉焦可增加不黏煤、弱黏煤配入量20~30 個百分點,顯著降低配煤成本,節約寶貴的主焦煤資源,降低生產成本。
4.2在相同的配煤情況下,智能碼垛煉焦較搗固煉焦焦炭的反應后強度提高2~5 個百分點,焦炭反應性改善2~7 百分點,焦炭質量提高。
4.3相同規模的焦化裝置,智能碼垛煉焦較搗固煉焦焦化廢水減少27.3%,焦粉減少3~5 個百分點,噸煤耗熱量減少136.8 MJ,具有顯著地減少廢水排放、降低能源消耗的效果。