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苯乙烯裝置三聯換熱器泄漏原因分析與改進措施研究

2022-02-13 09:31:58盛楠米孜拉夫麥麥提張小偉孫康吳運民
中國設備工程 2022年3期

盛楠,米孜拉夫·麥麥提,張小偉,孫康,吳運民

(中國石油獨山子石化分公司乙烯廠,新疆 獨山子 833699)

某廠苯乙烯裝置三聯換熱器分別指進料汽化器E-2201、脫氫反應進料/出料換熱器E-2202、高壓蒸汽發生器E-2203,是苯乙烯裝置脫氫反應單元關鍵靜設備,三臺換熱器管程串聯在一起,通過焊接連接組成一個整體。其中進料汽化器E-2201自2009年開工投用以來,曾發生多次泄漏,造成裝置停工檢修,影響裝置安全生產及經濟效益。2021年1月24日發現三聯換熱器出口溫度有所降低(由正常125.5℃降低至114℃左右),結合歷次三聯換熱器泄漏的現象,初步懷疑進料汽化器可能存在泄漏,為進一步驗證此現象,車間立即組織對三聯換熱器進出口取樣,取樣對比換熱器進出口組份確實存在差異,車間多次組織取樣分析,確認三聯換熱器管程的進出口物料乙苯含量和苯乙烯含量差異較大,確定進料汽化器再次發生泄漏。所以徹底分析三聯換熱器泄漏原因,并提出改進措施,消除該設備隱患,延長設備使用壽命,對確保裝置的安、穩、長、滿、優運行有著重要的意義。

1 流程簡述

進料EB與飽和的ILP蒸發蒸汽混合,分別由兩側進入三聯換熱器一段的進料汽化器E-2201殼程中,乙苯在此換熱器中被汽化,汽化后的蒸汽和乙苯進入進出料換熱器E2202殼程中被過熱,過熱的EB/蒸汽物流與過熱的稀釋蒸汽混合后進入脫氫第一反應器開始反應。反應器出料經過E2202的管程、E2203的管程、E2201的管程被冷卻至125.5℃進入后系統。

2 歷年檢修情況

進料汽化器總管束3652根,2009年9月裝置開工投入使用,至2019年8月裝置大檢修更換,運行10年,期間共發生過4次泄漏。2019年大檢修更換后,在2021年1月再次發生泄漏。

3 破拆情況說明

為徹底、準確的分析判斷進料汽化器管束泄漏原因,車間對2019年大修拆除的舊設備殼體、管束進行破拆(外壁上開孔,逐層切割管束)檢查。

打開殼體進料口處防沖檔桿表面有明顯沖刷腐蝕坑,防沖檔桿兩側管束沖刷腐蝕嚴重,管束破裂。

在打開換熱器中部第二至第三觀察孔處也發現管束破裂穿孔情況,但是腐蝕形貌與沖刷腐蝕不同,主要以點蝕,坑蝕為主:分析因在此位置,乙苯和蒸汽的混合物溫度為122.5℃,接近全部汽化,氣液混合物汽化過程中產生氣泡,并伴隨氣泡破裂,所以對此區域管束破裂初步判斷為空泡腐蝕(氣蝕)造成,此部位內壁板處同樣坑蝕嚴重。

圖1

4 取樣檢驗與檢測情況

對部分泄漏的管束,進行理化分析,大部分樣品肉眼可見已明顯減薄,斷裂部位附近減薄明顯,斷裂邊緣呈刀刃狀,選取樣品的斷口進行厚度測量,發現斷裂處最小壁厚到了0.72mm。

對樣品未明顯減薄的管束取樣,使用光譜儀進行成分分析:管束的檢測結果滿足SA179化學元素含量的要求,與設計要求一致。

對管束的橫截面進行粗磨、細磨拋光腐蝕后觀察金相組織,樣品母材金相組織為鐵素體加珠光體,外壁未見有氧化層,有大量不連續的腐蝕坑,僅在腐蝕坑底部存在氧化層;內壁腐蝕坑較少且相比外側腐蝕坑底較淺。由此可以看出,管束組織正常,管束內、外壁均有腐蝕,但是外壁相比內壁腐蝕更加嚴重。

對樣品使用維氏硬度計進行硬度檢測,減薄區域和未減薄區域的硬度檢測結果差異不大;對樣品裸露出金屬光澤的減薄區域進行清洗,觀察管束外壁表面有大量的圓形蝕坑,邊緣有波浪狀紋路的線條,一邊淺一邊深,具有一致的方向性,圓形蝕坑底存在麻點狀小蝕坑。樣品的微觀形貌表明,管束破裂減薄區域表面有大量的、連續的圓形腐蝕坑,并帶有方向性,有明顯的沖刷腐蝕和汽蝕特征,因此判斷管束減薄、破裂應是沖刷腐蝕和空泡腐蝕共同作用的結果。

5 2021年4月檢修情況

根據以往管束泄漏和舊設備破拆情況,選定進料口兩側和中間泄漏區域管束進行電渦流抽查。

本次共抽檢換熱管166根,檢測結果壁厚損失大于60%換熱管共11根;壁厚損失50%~60%管束共5根;壁厚損失40%~50%管束共11根,壁厚損失30%~40%管束共20根,壁厚損失小于30%管束共119根,減薄區域均位于換熱器進料兩側。上水試漏發現泄漏管束64根,漏點主要集中在進料口兩側及東側進料第4排。

使用內窺鏡對東側和西側進料口第一排管束進行觀察,發現泄漏點位置在從上管板往下7020~7070mm處,換熱器管束總長度7275mm,漏點均在換熱器下部兩側進料口部位,且管束已被沖刷斷裂,與破拆情況一致。使用內窺鏡對進料第4排泄漏管束進行觀察,發現泄漏大部分集中在上管板下部4900mm處,低于理論汽化點位位置,根據破拆情況,判斷此處泄漏原因為物料汽化造成管束空泡腐蝕泄漏。

6 工藝參數分析

進料汽化器管程是脫氫反應產物粗苯乙烯、烴類和水,含少量的H2、CO2的混合物,介質正常工況下為全氣態,對管束內壁不存在酸性腐蝕。殼程是乙苯和蒸汽混合物,從取樣分析來看,腐蝕產物中主要是C、O、Fe,腐蝕性元素很少,腐蝕性輕微。但是殼程進料乙苯與水形成共沸進入換熱器后,由于流體中夾雜著大量的氣泡,受到管束內熱介質的加熱,溫度升高,壓力增大,造成流體中的氣體溢出加速,流體速度加快,在入口附近對管束外表面形成較大的沖擊。同時氣泡與高溫的管束接觸后發生破裂,又不斷沖擊管束。受防沖桿及折流板的阻擋,物料在流動過程中,在管束局部區域產生渦流,伴隨氣泡的迅速生成和破滅,對管束同時造成沖刷和空泡腐蝕導致管束泄漏。直到殼程物料溫度達到122.5℃,氣相分率達到100%,物料全部汽化,腐蝕速率降低。

7 改進措施

(1)加強日常工藝紀律管理,脫氫反應單元升降負荷操作應少量多次,確保進料負荷平穩調整。嚴格監控三聯換熱器管程出口溫度變化,出現異常下降及時取樣分析,確定泄漏及時組織處理,防止泄漏管束斷裂后造成更多管束損傷泄漏。

(2)脫氫反應催化劑一般使用周期為24~30個月,建議每次在換劑窗口期對三聯換熱器殼程進行上水試漏,發現管束泄漏及時堵管消除隱患。對泄漏管束區域進行電渦流檢測,對發現減薄超過50%管束進行預防性堵管。對進料管口防沖桿兩側區域進行預防性堵管。

(3)升級換熱管材質,由原SA 179材質升級至耐磨性能更好的SA213t22材質。此方案在國內某些苯乙烯裝置已應用,目前運行穩定,管束未發生泄漏情況。

(4)根據GB/T 30579-2014氣蝕防護措施中描述,可通過降低流速來有效降低氣蝕損傷。

方案一:在進料預熱器E-2201前再增加一臺乙苯汽化器,乙苯和水蒸氣混合物先進入乙苯汽化器進行過熱,形成飽和氣體后再進入進料預熱器E-2201中繼續加熱,這就很大程度上降低了乙苯和水蒸氣混合物在進料預熱器E-2201中的空泡腐蝕情況,此方案還應當考慮三聯換熱器熱平衡和應力平衡等問題,改造工程量較大。

方案二:對進料預熱器E-2201進料形式進行改造,可將原設計的對向兩側進料改為環向進料,降低進料流速。同時對進料口防沖檔桿和折流板形式進行改造,此改造方案施工量較小,可執行性較強。

通過對苯乙烯裝置三聯換熱器E-2201管束泄漏原因分析和相應的改進措施,消除了管束泄漏隱患,延長了設備使用壽命,從而達到裝置安、穩、長、滿、優運行目的。

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