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燃氣輪機IGV頻繁波動引發機組連鎖異常原因分析及處理

2022-02-17 05:58:46浙江浙能金華燃機發電有限責任公司胡曉明王曉曼
電力設備管理 2022年2期
關鍵詞:振動信號

浙江浙能金華燃機發電有限責任公司 胡曉明 余 亮 王曉曼

IGV是燃氣輪機安全、經濟運行的重要部件,通過控制IGV葉片角度從而限制進入壓氣機的空氣流量。IGV的主要作用有兩個:燃氣輪機啟動時IGV處于最小角度34°,使進入壓氣機的空氣量達到最小,防止啟動過程中壓氣機發生喘振,當機組達到全速空載時IGV打開至全速空載角57°;通過對IGV角度的控制實現對燃機排氣溫度的控制。燃機在部分負荷運行時關小IGV,相應減少空氣流量而維持較高的排氣溫度(接近或高出燃機滿負荷時的排氣溫度),提高聯合循環的總效率。

IGV伺服閥及線性位移傳感器(LVDT)原理:經燃機控制系統運算處理后的開、關IGV的電氣信號經過伺服放大器放大后,在電液伺服閥中將電氣信號轉換為液壓信號,使電液伺服閥主閥芯移動,并將液壓信號放大后控制液壓油的通道,使液壓油進入執行機構活塞桿下腔,使執行機構活塞向上移動,帶動IGV使之開啟,或者是使壓力油自活塞桿下腔泄出,借彈簧力使活塞下移關閉IGV。當執行機構活塞移動時,同時帶動兩個LVDT,將執行機構活塞的位移轉換成電氣信號,作為負反饋信號與之前燃機控制系統處理后送來的信號相疊加,輸入伺服放大器。當伺服放大器輸入信號為零時,伺服閥的主閥回到中間位置,不再有液壓油通向執行機構活塞桿下腔,此時IGV便停止移動,停留在一個新的工作位置。

1 故障經過及運行操作與處理

9E燃機預混穩定燃燒模式(PM_SS)運行,負荷94MW,控制系統頻發“LVDT#2 RMS voltage for Regulator 1 out of limits”IGV線性位移傳感器LVDT2診斷報警。IGV角度波動范圍77~86°。

18:27:28:911燃機發“HYDRAULIC OIL AUX.PUMP RUNNING ALARM”輔助液壓油泵(88HQ)自啟動報警。

19:15:05:466燃機發“Seismic vibration input#3 high alarm logic”(L39VA_3)、“Seismic vibration input#3 high trip logic”(L39VT_3)”#2軸承振動高報警。

19:15:06:154燃機發“COMBUSTION PRIMARY ZOME AUTO REIGNITION”(L30FPDAR_ALM)燃燒室一區重新著火報警。

19:15:07:154燃機發“EXTEND L-L MODE HIGH EMISSIONS”(L83LLEXT_ALM)擴展貧-貧燃燒報警,隨即燃機負荷在3秒內由96MW突降至81.5MW,排氣平均溫度TTXM最高升至598°。

燃燒室一區重新著火后,檢查一區、二區8個火焰強度顯示正常,進入擴展貧-貧模式燃燒模式后,檢查燃燒基準溫度(TTRF1)1111~1112°穩定。運行人員減燃機負荷至55MW,TTRF1最低降至1039°,燃燒模式由擴展貧-貧模式切換至貧-貧穩定模式,重新進行燃燒模式切換,切至預混穩定模式運行。但燃機IGV波動趨勢未有好轉,向省調申請機組停機檢查處理。

2 各異常現象原因分析

2.1 輔助液壓油泵(88HQ)自啟動分析

88HQ自啟動后,就地檢查液壓油壓力112bar;檢查輔機間液壓油系統及透平間、氣體小間各液壓油用戶未發現明顯泄漏。燃機正常運行時,主液壓油泵運行、輔助液壓油泵備用。因主液壓油泵運行時液壓油壓力在100bar左右,當IGV連續頻繁、超限動作可能引起的液壓油壓力降至動作值(燃機輔助液壓油泵保護啟條件:轉速(TNH)≥95%且液壓油壓力開關63HQ-1<93bar動作),造成輔助液壓油泵(88HQ)自啟動。

2.2 預混穩定模式下,一區重新點火分析

查閱一區重新點火允許(L3TVR)邏輯信號如圖1,當滿足以下任一條件,重新點火允許(L3TVR)信號置1,控制系統會發“一區重新點火”命令。

圖1 重新點火(L3TVR)邏輯信號

正常重新點火(L3FXTV1):預混模式,一區無火焰的情況下,當燃燒基準溫度(TTRF1)小于L26FXL2(定值FXKTL2=1995F=1090.6℃),重新點火允許(L3TVR)信號置“1”;燃燒故障重新點火(L3FXTV2):在預混模式或預混切換模式下,燃機燃燒故障時,重新點火允許(L3TVR)信號置“1”或預混切換失敗(90秒內預混切換未完成),重新點火允許(L3TVR)信號置“1”;貧貧模式選擇重新 點 火(L3FXTV4):“LEAN-LEAN BASE MODE ON/OFF”標靶選“ON”,重新點火允許(L3TVR)信號置“1”。

負荷恢復模式重新點火(L83FXS3):在預混模式下,發電機開關跳開或燃燒基準溫度(TTRF1)小于L26FXS1(定值FXKTS1:1975F=1079.4℃)或經轉速及加速度檢測到甩負荷,重新點火允許(L3TVR)信號置“1”。二次切換模式觸發30s,一區熄火失敗或燃料控制閥GCV3未跟隨或清吹閥組關閉失敗,重新點火允許(L3TVR)信號置“1”。

通過上述邏輯分析:9E燃機在預混模式運行時,要觸發“一區重新點火”命令與“燃燒切換溫度TTFR1”和“燃燒分散度監測”有關。但(圖2)一區回火前TTFR1數值曲勢一直比較穩定,且無燃燒分散度故障報警。所以當時控制系統不會發“一區重新點火”命令。查閱“COMBUSTION PRIMARY ZOME AUTO REIGNITION”(L30FPDAR_ALM)燃燒室一區重新著火報警邏輯如圖3,其中L2TVXR為重新點火信號,L83FXP2為預混穩定模式,L83FXP1為預混切換,L28FPDX為一區火焰信號。在預混模式下,無“重新點火命令”時,當一區檢測到火焰后,會發“COMBUSTION PRIMARY ZOME AUTO REIGNITION”報警。

圖2 燃燒室一區回火與燃燒基準溫度(TTFR1)

圖3 燃燒室一區重新著火報警邏輯

預混穩定模式運行時,燃燒室一區回火原因分析:當9E燃機IGV角度波動,特別是IGV角度關小的情況下,壓氣機排氣壓力和一區空氣流量減少,燃燒室內高速文丘里出口預混燃料流速降低,容易使二區火焰蔓延至一區,引燃一區預混燃料。

2.3 一區回火后,#2軸承振動高分析

分析圖4曲線中燃機BB3、BB4振動特點為:2號軸承振動BB3峰谷間(峰值33.04mm/s:谷為正常值)波形僅持續2秒左右;3號軸振動BB4隨一區火焰強度(一般情況下,火焰強度數值達50以上,點火成功)增大逐步上升與BB3同時到峰值(9.14 mm/s)后恢復正常;振動發生前,IGV角度相對穩定,沒有大的波動;燃機在高負荷(96MW)預混穩態時出現一區回火,與BB3振動曲勢有一定重合性。

圖4 燃燒室一區回火與振動

#2軸承振動高原因分析:9E燃機運行在高負荷預混穩態時,燃料配比基本為一區83%、二區17%,燃料與空氣在一區進行預混且為貧燃料狀態;當一區點火成功(一般情況下,火焰強度數值達50以上,燃機顯示有火焰)瞬間,可能產生較大的燃燒脈動,引起燃燒室、透平側BB3、BB4振動瞬間增大。該現象與以往燃機預混切換振動升高相類似(一般冬季工況下,燃機預混切換負荷值相對較高,往往出現BB3振動高報警;而夏季工況下,預混切換負荷值低,BB3振動基本不報警)。

2.4 燃機負荷突降、排氣溫度高分析

燃機燃燒室一區、二區8個火焰同時有火,燃燒基準溫度(TTRF1)1112°,進入擴展貧-貧模式后,隨出現燃機負荷(DWATT)在3秒內由96MW突降至81.5MW,排氣溫度升高的異常現象。期間天然氣P1、P2壓力穩定,速比閥開度無異常。通過分析燃機負荷與燃料控制(FSR)變化曲勢(圖5)可知:

圖5 燃機負荷與燃料控制(FSR)

燃機一區、二區8個火焰同時有火,在高負荷下進行貧貧擴展模式燃燒,造成排氣溫度升高。當IGV開度在1秒內由83.6°突降至78.2°后,排氣溫度最高升至598°。在排氣溫度升高后,大于TTRXB控制基準,溫度控制(FSRT)逐漸下降;在燃機負荷(DWATT)突降前,因燃機在預選負荷狀態,FSRN為最小值輸出,此時燃料控制(FSR)輸出曲線與轉速控制(FSRN)曲線吻合,符合FSR最小門控制原則。

燃機負荷突降后,由于偏離燃機預選負荷,轉速控制FSRN增大,退出最小門選擇,隨后溫度控制(FSRT)通過最小門選擇,成為此時燃料控制(FSR)輸出,符合FSR最小門控制原則;但轉速控制(FSRN)退出與溫度控制(FSRT)介入期間(2秒左右),正好與燃機負荷96MW突降至81.5MW的時間跨度吻合,該時段的燃料FSR輸出并不是通過最小門選擇方式,可能會引起燃機負荷的突然變化。

燃機負荷突降、排氣溫度高原因分析:9E燃機高負荷下進行貧貧擴展模式燃燒,IGV角度突然減小,壓氣機空氣流量減少,造成排氣溫度升高,同時壓氣機空氣流量突然減少也引起燃機負荷突降;FSR突然降低,引起燃機負荷突降。

3 IGV的檢查與處理

9E燃機IGV有兩個LVDT(分別為LVDT1、LVDT2)。通過組態設置為兩個LVDT進行高選,最大值作為IGV的反饋角度,機組停運后對LVDT進行了檢查。查看燃機控制系統組態時發現LVDT1被禁用,只有LVDT2作為IGV的反饋。當LVDT2故障,在頻繁波動時,由于LVDT1被禁用IGV反饋角度無法選到LVDT1;處理方法:重新設置組態釋放LVDT1,將兩個LVDT進行高選,最大值作為IGV的反饋角度。一個LVDT故障時另外一個LVDT作為IGV的反饋角度。

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