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格爾木煉油廠蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能分析與實(shí)踐

2022-03-03 07:11:32康耀明葉行邱海濤陳向平宋錦鈺
石油石化節(jié)能 2022年1期

康耀明 葉行 邱海濤 陳向平 宋錦鈺

(1.青海油田公司格爾木煉油廠;2.青海油田公司煉油化工部;3.青海油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處)

1 概述

格爾木煉油廠蒸汽消耗約占煉廠能源消耗總量的10%,解決好煉廠發(fā)展過(guò)程中的蒸汽運(yùn)行問(wèn)題,已是煉廠面臨的急迫問(wèn)題之一,而解決該問(wèn)題的關(guān)鍵必須做好蒸汽系統(tǒng)的“開(kāi)源”和“節(jié)流”,實(shí)現(xiàn)“清潔的工藝,清潔的產(chǎn)品,清潔的環(huán)境”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

同時(shí),蒸汽間接加熱過(guò)程中,蒸汽在加熱設(shè)備內(nèi)釋放出汽化潛熱后,會(huì)產(chǎn)生大量的高溫凝結(jié)水。高溫凝結(jié)水具有較高的溫度,水質(zhì)良好,接近脫鹽水,且?guī)缀鯖](méi)有溶解氧和二氧化碳等氣體。傳統(tǒng)的蒸汽供熱系統(tǒng)中,一部分凝結(jié)水直接排放,另有部分凝結(jié)水采用開(kāi)式水箱(罐)或水池進(jìn)行降溫后再回收。由于凝結(jié)水與大氣再次接觸,使得O2、CO2及其它氣體再次溶入,會(huì)造成設(shè)備及管路的腐蝕;二次蒸汽的排放使環(huán)境受到熱污染和噪聲污染;高溫凝結(jié)水在閃蒸降溫時(shí),又會(huì)通過(guò)閃蒸汽帶走5%~15%的凝結(jié)水和相當(dāng)于凝結(jié)水30%~80%的熱量。這樣不僅額外消耗了大量的除氧水,同時(shí)使鍋爐多消耗了大量的燃料,多向環(huán)境排放了大量的煙氣和污染物[1]。

2 現(xiàn)狀分析

蒸汽是煉化企業(yè)重要的二次能源,為了更有效、合理地進(jìn)行利用,必須摸清全廠蒸汽系統(tǒng)情況,用以合理使用蒸汽,避免能源浪費(fèi),不斷提高能源的使用效率。隨著煉廠不斷發(fā)展,蒸汽的消耗量將不斷增加,在煉廠現(xiàn)有產(chǎn)汽設(shè)施正常運(yùn)行的情況下,如何能滿足今后生產(chǎn)的需要,將是面臨的一大問(wèn)題。煉廠蒸汽系統(tǒng)主要存在的問(wèn)題如下:

1)現(xiàn)有的三臺(tái)動(dòng)力鍋爐冬季全部運(yùn)行,沒(méi)有備用設(shè)備,影響長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行,制約煉廠的發(fā)展。低壓蒸汽存在冬季不足,夏季過(guò)剩的現(xiàn)象,蒸汽使用效率低、凝結(jié)水余熱和回收利用率低、全廠水耗偏高[2]。

2)10×104t/a甲醇裝置因設(shè)計(jì)原因,低壓蒸汽壓力只能維持在0.35MPa左右,而全廠低壓蒸汽管網(wǎng)壓力為0.6MPa左右。無(wú)法并入全廠低壓蒸汽管網(wǎng),并且甲醇裝置低壓蒸汽存在過(guò)剩現(xiàn)象,只能放空,浪費(fèi)嚴(yán)重。需按質(zhì)產(chǎn)汽,按質(zhì)用汽,以低壓汽用量定高壓汽用量,達(dá)到蒸汽的逐級(jí)利用。

3)目前,90×104t/a催化裂化裝置是煉廠的產(chǎn)汽大戶,穩(wěn)定裝置的產(chǎn)汽還需要做大量工作。要持續(xù)優(yōu)化裝置產(chǎn)汽,降低動(dòng)力鍋爐負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鍋爐只供中壓蒸汽,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目的[3]。

3 優(yōu)化改造措施

3.1 伴熱系統(tǒng)使用合理化

組織對(duì)全廠蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真排查、繪制平衡圖,調(diào)查全廠蒸汽的使用現(xiàn)狀,對(duì)全廠717條伴熱進(jìn)行科學(xué)優(yōu)化,即對(duì)高溫、連續(xù)工藝介質(zhì)管線伴熱組織停運(yùn)。2019年較2018年同期相比少投用伴熱共計(jì)315條。2020年對(duì)全廠各裝置的伴熱投用情況實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管,對(duì)于介質(zhì)溫度較高、連續(xù)輸送的管線伴熱進(jìn)行合理停用,對(duì)工藝介質(zhì)凝點(diǎn)低于0度的伴熱進(jìn)行合理使用,建立伴熱投用審批機(jī)制,每周對(duì)“跑冒滴漏”造成的蒸汽浪費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)肅通報(bào)考核并督促整改。各裝置蒸汽伴熱評(píng)審前后曲線見(jiàn)圖1。

圖1 各裝置蒸汽伴熱評(píng)審前后曲線

3.2 催化余熱鍋爐吹灰改造

90×104t/a催化裂化裝置余熱鍋爐其內(nèi)部取熱介質(zhì)為再生煙氣,含有催化劑細(xì)粉,在換熱過(guò)程中,極易吸附到余熱鍋爐內(nèi)換熱管束表面,造成換熱管束取熱效率下降,余熱鍋爐產(chǎn)汽降低,裝置能耗增加,同時(shí)還導(dǎo)致余熱鍋爐排煙溫度上升,煙氣脫硫水耗增加[4-5]。通過(guò)檢查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有激波吹灰器效果不佳,余熱鍋爐產(chǎn)汽效果未充分發(fā)揮。余熱鍋爐內(nèi)換熱管束堵塞情況見(jiàn)圖2。

圖2 余熱鍋爐內(nèi)換熱管束堵塞情況

通過(guò)廢催化劑流態(tài)化吹灰改造:新增小型加料至一、二再煙氣管線,將平衡劑加入余熱鍋爐入口煙氣系統(tǒng),利用廢催化劑(粒徑30~70μm)高速?zèng)_擊余熱鍋爐F801的各部換熱管束,將因重力沉降或靜電吸附在管束受熱面上的積灰積垢剝離,恢復(fù)換熱效率。催化裂化裝置余熱鍋爐吹灰改造流程見(jiàn)圖3。

圖3 催化裂化裝置余熱鍋爐吹灰改造流程

3.3 低壓蒸汽并網(wǎng)改造

10×104t/a甲醇裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)出的低壓蒸汽壓力只有0.35MPa左右,無(wú)法并入全廠0.6MPa低壓蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行回收利用,以前只能將其放空。通過(guò)對(duì)低壓蒸汽管網(wǎng)和各裝置用汽質(zhì)量進(jìn)行研究,對(duì)10×104t/a甲醇裝置產(chǎn)低壓蒸汽與全廠低壓蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行改造,將10×104t/a甲醇裝置低壓蒸汽供應(yīng)至用汽壓力要求低的油品車(chē)間207/208/209單元、補(bǔ)充加氫、苯抽提、加氫改質(zhì)、動(dòng)力二水站/污水單元等裝置(單元),低壓蒸汽管網(wǎng)改造流程見(jiàn)圖4。

圖4 低壓蒸汽管網(wǎng)改造流程

3.4 凝結(jié)水梯級(jí)使用

1)80×104t/a加氫改質(zhì)裝置凝結(jié)水罐(V501)內(nèi)凝結(jié)水溫度為70~95℃,由于溫度高,現(xiàn)場(chǎng)放空線二次閃蒸的乏汽量較大,造成熱量和凝結(jié)水的浪費(fèi)。按照能量梯級(jí)使用的理念,將凝結(jié)水罐內(nèi)的凝結(jié)水改造為加氫改質(zhì)裝置部分工藝管道伴熱系統(tǒng)的伴熱熱水,充分使用其余熱后,再送至動(dòng)力鍋爐作為補(bǔ)水,既減少了凝結(jié)水回收過(guò)程中閃蒸乏汽的浪費(fèi),又減少了加氫改質(zhì)裝置伴熱蒸汽的使用[6-7],加氫改質(zhì)裝置凝結(jié)水改造流程見(jiàn)圖5。

圖5 加氫改質(zhì)裝置凝結(jié)水改造流程

2)由于動(dòng)力車(chē)間凝結(jié)水回收站無(wú)法全部回收全廠凝結(jié)水,多余的高溫凝結(jié)水被排至煉油循環(huán)水,增加了循環(huán)水場(chǎng)運(yùn)行負(fù)荷。而聚丙烯裝置每天消耗除鹽水約150t,同時(shí)需要用低壓蒸汽將溫度升至70℃以上使用。經(jīng)過(guò)流程改造,將聚丙烯所用除鹽水改為加氫改質(zhì)裝置凝結(jié)水(80℃左右),實(shí)現(xiàn)了熱量的分級(jí)利用,減少了凝結(jié)水回收過(guò)程中閃蒸乏汽的產(chǎn)生,提高了凝結(jié)水回收量,減少熱量和蒸汽的浪費(fèi)[8-9]。

3.5 加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)

蒸汽伴熱和疏水閥的使用過(guò)程中最容易出現(xiàn)直排和泄漏問(wèn)題,導(dǎo)致蒸汽使用過(guò)程中浪費(fèi)嚴(yán)重。加強(qiáng)蒸汽伴熱和疏水閥的投用管理,初春氣溫轉(zhuǎn)暖時(shí)及時(shí)停用伴熱,初冬氣溫變冷時(shí)先投用重油介質(zhì)伴熱,輕油介質(zhì)溫度高于凝點(diǎn)時(shí),堅(jiān)決不投用。

對(duì)目前存在問(wèn)題較嚴(yán)重的管廊疏水閥及部分再沸器的疏水閥,替換為阿姆斯壯疏水閥,替換后疏水閥使用一年的完好率大于或等于95%,工藝疏水閥節(jié)約新鮮蒸汽15%以上,改善現(xiàn)場(chǎng)二次閃蒸泄露大的情況。現(xiàn)場(chǎng)疏水閥檢測(cè)見(jiàn)表1,疏水閥更換前后完好率對(duì)比見(jiàn)表2。

表1 現(xiàn)場(chǎng)疏水閥檢測(cè)

表2 疏水閥更換前后完好率對(duì)比

4 優(yōu)化改造成果

1)通過(guò)對(duì)全廠蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化,甲醇蒸汽合理利用等一系列“組合拳”,2019年3月7日由兩臺(tái)鍋爐同時(shí)運(yùn)行減少至單臺(tái)鍋爐,實(shí)現(xiàn)一季度單臺(tái)鍋爐運(yùn)行,2019年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鍋爐15臺(tái)套運(yùn)行,較2018年少運(yùn)行10臺(tái)套,同比下降40%;2020年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鍋爐12臺(tái)套運(yùn)行,較2019年少運(yùn)行3臺(tái)套,同比下降20%。

2)催化裂化裝置余鍋吹灰改造后,F(xiàn)801排煙溫度從210℃降至160℃,F(xiàn)701排煙溫度從249℃降至205℃,取熱效果大幅提升,余鍋的產(chǎn)汽量從45t/h增加至60t/h。排煙溫度降低后,煙氣脫硫單元新鮮水耗量降低了2t/h。催化裂化裝置綜合能耗由66kg/t(標(biāo)油)下降至59kg/t(標(biāo)油),創(chuàng)歷史最好水平。

3)凝結(jié)水分級(jí)回收利用,減少閃蒸乏汽浪費(fèi),提高了凝結(jié)水回收量,節(jié)約鍋爐除氧水補(bǔ)水。通過(guò)加強(qiáng)凝結(jié)水站管理,凝結(jié)水回收利用率達(dá)到66%,超出年計(jì)劃6%,均達(dá)到歷史最好水平[10]。

5 結(jié)論

通過(guò)全廠蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化,減少了動(dòng)力鍋爐運(yùn)行數(shù)量,實(shí)現(xiàn)格爾木煉油廠鍋爐夏季零臺(tái)運(yùn)行、冬季單臺(tái)運(yùn)行的情況,2020年全年鍋爐運(yùn)行總臺(tái)數(shù)同比2018年硬下降52%,同時(shí)在全廠范圍內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了中壓蒸汽、低壓蒸汽以及甲醇低壓蒸汽三個(gè)等級(jí)的“三級(jí)”蒸汽管網(wǎng)。

1)摸清了全廠使用蒸汽設(shè)備的蒸汽用量情況,繪制了全廠蒸汽平衡圖,確定各裝置單元合理的蒸汽使用量。并通過(guò)改造,降低全廠蒸汽的消耗總量。

2)將全廠各裝置凝結(jié)水進(jìn)行回收改造,通過(guò)利用凝結(jié)水作為熱源對(duì)全廠現(xiàn)有的蒸汽伴熱、采暖系統(tǒng)進(jìn)行合理改造,或通過(guò)熱夾點(diǎn)技術(shù)優(yōu)化各裝置換熱流程,來(lái)降低全廠低壓蒸汽的消耗量。

3)優(yōu)化了全廠蒸汽凝結(jié)水回水流程,提高蒸汽凝結(jié)水的回用力度。利用高溫凝結(jié)水的余熱加熱采暖水、脫鹽水和新鮮水,降低蒸汽凝結(jié)水的溫度和壓力,減少二次閃蒸汽跑損。

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